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      升華前干冰煙絲流量控制系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計

      2020-06-06 08:41:48洪凱強陳榮峰楊志力劉灼成陳振業(yè)伍穎翔林利明
      煙草科技 2020年4期
      關(guān)鍵詞:皮帶秤干冰煙絲

      洪凱強,陳榮峰,楊志力,劉灼成,陳振業(yè),伍穎翔,林利明

      廣東中煙工業(yè)有限責任公司廣州卷煙廠,廣州市荔灣區(qū)東沙環(huán)翠南路88 號 510385

      二氧化碳煙絲膨脹技術(shù)(Dry Ice Expanded Tobacco,簡稱DIET)采用液態(tài)二氧化碳對煙絲進行浸泡,在煙絲的內(nèi)部及表面形成干冰,之后通過文丘里管將干冰煙絲迅速吸入升華管,在330 ℃左右的熱氣流中干冰迅速升華變?yōu)闅鈶B(tài)二氧化碳,促使煙絲膨脹,膨脹后的煙絲經(jīng)過冷卻、定型、回潮后形成可以直接摻兌的成品煙絲[1-4]。DIET技術(shù)可分為3 類,分別是美國埃爾考工業(yè)氣體公司(AIRCO)的A 式、英國英美煙草公司(BAT)的B式以及秦皇島煙草機械有限責任公司的C 式[5-6]。其中,B 式采用電子皮帶秤輸送干冰煙絲,由于干冰煙絲溫度較低,輸送帶上容易凝結(jié)冷凝水和結(jié)冰,需要用水沖洗[7-9],無法保證電子皮帶秤的穩(wěn)定運行;A 式和C 式均采用定量帶(帶變頻器的輸送設(shè)備)輸送干冰煙絲,由于定量帶沒有稱重裝置且干冰煙絲的截面積及密度經(jīng)常變化,導致定量帶輸出的干冰煙絲流量不穩(wěn)定,生產(chǎn)中需要人工根據(jù)電子皮帶秤的運行情況對定量帶頻率進行調(diào)節(jié),存在滯后性和不確定性,造成升華后干冰煙絲流量及含水率波動較大。針對此問題,張振[10]通過正交試驗法優(yōu)化了升華前干冰煙絲的生產(chǎn)參數(shù),提高了升華后煙絲流量和含水率的穩(wěn)定性;王忠燕等[11]通過調(diào)整升華后煙絲落料口尺寸,減少了堵料頻次,同時改造了冷卻皮帶機使其具備煙絲緩存功能,提高了煙絲流量的穩(wěn)定性;林天勤等[12]根據(jù)振動倉煙絲質(zhì)量變化計算出一定時間內(nèi)干冰煙絲的平均流量,通過調(diào)整MC-45 定量帶運行速度,初步實現(xiàn)了對干冰煙絲流量的控制。但經(jīng)過上述改進后對干冰煙絲流量控制仍有一定滯后性。為此,以廣州卷煙廠C 式干冰煙絲膨脹設(shè)備為對象,基于PLC 技術(shù)對定量帶頻率控制程序進行改進,實現(xiàn)人工調(diào)節(jié)向自動控制轉(zhuǎn)變,以期提高升華后煙絲流量及含水率的穩(wěn)定性。

      1 問題分析

      1.1 生產(chǎn)流程

      如圖1 所示,1 140 kg/h 膨脹煙絲生產(chǎn)線的生產(chǎn)流程為:含水率在20%~22%之間的定量煙絲通過皮帶機送入浸漬器,在浸漬器中二氧化碳液體對煙絲進行充分浸泡,形成干冰煙絲;干冰煙絲經(jīng)開松器松散后落入AB-44 振動倉中暫存,再經(jīng)由AB-44 振動倉、MC-45 定量帶組成的喂料系統(tǒng)向膨脹系統(tǒng)輸送干冰煙絲,使干冰煙絲由斷續(xù)批次供料變?yōu)檫B續(xù)輸送[5];干冰煙絲經(jīng)升華、冷卻后進入BC-74 電子皮帶秤,根據(jù)來料質(zhì)量自動調(diào)節(jié)皮帶速度以保證煙絲流量為預設(shè)的額定值[11],恒流量控制后的煙絲經(jīng)RC-80 加料回潮、風選后進入貯柜。

      圖1 膨脹煙絲熱端生產(chǎn)流程示意圖Fig.1 Schematic diagram of hot processing line of dry ice expanded tobacco

      1.2 存在問題

      由于AB-44 振動倉出料口溫度較低,干冰煙絲容易粘連在出料口內(nèi)壁上,導致MC-45 定量帶上的煙絲質(zhì)量、煙絲流量不穩(wěn)定[12]。若定量帶頻率保持不變,當定量帶上的煙絲質(zhì)量增多時,則定量帶輸出的煙絲流量也增加,導致BC-74 電子皮帶秤上的煙絲高度上升、皮帶速度下降,當皮帶速度低于1.8 m/min 時,電子皮帶秤上的煙絲與其上方安裝的防塵罩、水分儀等接觸,造成計量失準;反之,當定量帶上的煙絲質(zhì)量減少時,則定量帶輸出的煙絲流量也降低,導致BC-74 電子皮帶秤上的煙絲高度下降、皮帶速度上升,當皮帶速度達到上限10.2 m/min 時,電子皮帶秤會失去流量控制功能,輸出的煙絲流量無法達到設(shè)定值,造成煙絲流量波動。因此,生產(chǎn)中需要操作人員時刻關(guān)注電子秤皮帶速度的變化情況,并不斷對MC-45 定量帶頻率進行修正,使BC-74 電子秤的皮帶速度保持在2.5~4 m/min 之間,而干冰煙絲從定量帶出口輸送至電子皮帶秤的時間約為2 min,且出料口處存在煙絲粘連情況,所以依靠人工調(diào)節(jié)定量帶頻率以控制煙絲流量具有滯后性和不確定性。

      2 改進方法

      2.1 控制周期與變頻器頻率關(guān)系

      通過控制定量帶的變頻器頻率MC45_FQ,可在時間MC45_T 內(nèi)將定量帶上質(zhì)量為MC45_W 的干冰煙絲全部輸出。生產(chǎn)中定量帶皮帶的行程=線速度×時間,由于定量帶皮帶的線速度與主動軸的角速度成正比,主動軸的角速度與電機轉(zhuǎn)速成正比,電機轉(zhuǎn)速與變頻器頻率成正比,故定量帶皮帶的線速度與變頻器頻率成正比,進而可得定量帶皮帶的行程與MC45_FQ×MC45_T 成正比。

      選取廣州卷煙廠生產(chǎn)的A 牌號卷煙干冰煙絲對SP67 型升華裝置(秦皇島煙草機械有限責任公司)定量帶進行測試。根據(jù)經(jīng)驗設(shè)定定量帶頻率MC45_FQ 分別為34、32、31 Hz,測算干冰煙絲從振動倉出口至定量帶出口(即定量帶入口與出口間距離)所需時間MC45_T,重復2 次,取平均值,再計算定量帶累計運行頻率MC45_FQ_TOTAL=MC45_FQ×MC45_T,結(jié)果見表1??梢?,當MC45_FQ_TOTAL平均值為3 218.04 Hz(采樣時間為1 s)時,質(zhì)量為MC45_W 的干冰煙絲可全部從振動倉出口輸送至定量帶出口并進入升華裝置。因此,以MC45_FQ_TOTAL達到3 218.04 Hz 作為一個控制周期。

      表1 干冰煙絲從振動倉出口至定量帶出口所需時間及定量帶頻率Tab.1 Time needed by dry ice tobacco from vibrator outlet to metering belt outlet and frequency of metering belt

      2.2 定量帶上干冰煙絲質(zhì)量計算

      在振動倉的支架上方安裝有壓力傳感器,用于檢測倉內(nèi)干冰煙絲質(zhì)量。觀察發(fā)現(xiàn),振動倉內(nèi)的煙絲在生產(chǎn)過程中會逐漸減少,雖然新輸入的煙絲會使倉內(nèi)煙絲突然增多,但之后又進入逐漸減少狀態(tài)[12]。在煙絲質(zhì)量下降過程中,記錄倉內(nèi)煙絲在每個控制周期開始時質(zhì)量W1、結(jié)束時質(zhì)量W2,則一個控制周期內(nèi)定量帶上干冰煙絲質(zhì)量MC45_W 的計算公式為:

      式中:MC45_W 為定量帶上干冰煙絲質(zhì)量,kg;W1為周期開始時振動倉內(nèi)煙絲質(zhì)量,kg;W2為周期結(jié)束時振動倉內(nèi)煙絲質(zhì)量,kg。

      生產(chǎn)中當冷端開松器運行、打開浸漬器下蓋門時,干冰煙絲從浸漬器中卸出進入振動倉,振動倉內(nèi)的煙絲突然增多,此時無法計算定量帶上干冰煙絲質(zhì)量MC45_W,系統(tǒng)進入“盲控”狀態(tài)。經(jīng)過程序計算和統(tǒng)計,可得正常生產(chǎn)時一個控制周期內(nèi)定量帶上干冰煙絲質(zhì)量MC45_W 平均值為44.2 kg。為減少升華后煙絲流量波動,當電子秤的皮帶速度BC74_SPD 較高時,需設(shè)定較高的定量帶頻率MC45_FQ。因此,在“盲控”狀態(tài)下干冰煙絲質(zhì)量MC45_W'的計算公式為:

      式中:MC45_W'為“盲控”時定量帶上干冰煙絲質(zhì)量,kg;BC74_SPD 為電子秤皮帶速度,m/s;K為調(diào)節(jié)系數(shù),kg/(m·s-1),取值0.5。

      2.3 定量帶頻率設(shè)定值計算

      已知定量帶上干冰煙絲質(zhì)量為MC45_W,若在時間MC45_T(控制周期)內(nèi)將定量帶上干冰煙絲全部輸出,則干冰煙絲平均流量為MC45_F,計算公式為:

      根據(jù)定量帶上干冰煙絲流量、煙絲質(zhì)量、控制周期、變頻器頻率間的關(guān)系可計算得到定量帶頻率設(shè)定值MC45_FQ,計算公式為:

      式(3)和式(4)中:MC45_F 為定量帶上干冰煙絲流量,kg/h;MC45_W 為定量帶上干冰煙絲質(zhì)量(“盲控”時采用MC45_W'計算),kg;MC45_T 為控制周期,s;MC45_FQ 為定量帶頻率設(shè)定值,Hz;MC45_FQ_TOTAL 為定量帶累計運行頻率,Hz。

      2.4 定量帶頻率控制流程設(shè)計

      以干冰煙絲從定量帶入口至出口間所需時間作為一個控制周期,利用振動倉內(nèi)煙絲質(zhì)量在控制周期內(nèi)的變化量確定定量帶上煙絲質(zhì)量,通過PLC 對定量帶頻率控制程序進行優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)干冰煙絲流量的自動調(diào)控,改進后控制流程見圖2。在實際生產(chǎn)中,由于MC45_FQ 的實際值與設(shè)定值不完全同步,實際值需要經(jīng)過斜坡上升或下降時間后才能達到設(shè)定值,因此程序中采用∑MC45_FQ×t 計算定量帶累計運行頻率(t 為程序掃描周期)。

      3 應用效果

      3.1 試驗設(shè)計

      材料:A 牌號卷煙膨脹煙絲(由廣東中煙工業(yè)有限責任公司廣州卷煙廠提供)。

      圖2 改進后定量帶頻率控制流程框圖Fig.2 Flow chart of metering belt frequency control after improvement

      儀器與設(shè)備:1 140 kg/h 膨脹煙絲生產(chǎn)線(秦皇島煙草機械有限責任公司);SP67 型升華裝置(秦皇島煙草機械有限責任公司);ICS-1200-ST 型BC-74 電子皮帶秤(最大流量1 500 kg/h,杭州四五〇九機電設(shè)備有限公司);TM710e 水分儀(精度≤0.5%,英國NDC Technologies 公司);Powerflex 70 EC 變頻器(MC-45 定量帶,美國Allen-Bradley 公司);1756-L63 ControlLogix5563 Controller PLC(美國Allen-Bradley 公司);System Platform 3.1.2 系統(tǒng)平臺人機界面(美國WonderWare 公司)。

      方法:改進前定量帶采用人工調(diào)節(jié)變頻器頻率,改進后定量帶為自動控制變頻器頻率。根據(jù)經(jīng)驗設(shè)定干冰煙絲流量MC45_F 為1 490 kg/h,分別取改進前12 批次、改進后20 批次BC-74 電子皮帶秤煙絲累計值在500~4 000 kg 范圍內(nèi)的升華后煙絲流量數(shù)據(jù),根據(jù)《廣州卷煙廠膨脹煙絲制造工藝要求》統(tǒng)計煙絲流量超標[(1 100±30)kg/h]批次數(shù)量和持續(xù)時間以及煙絲含水率,取平均值。

      3.2 數(shù)據(jù)分析

      由表2 可見,升華后干冰煙絲流量超標次數(shù)由改進前1.13 次/h 減少為0.57 次/h,每小時超標時間由218.69 s 減少為43.65 s,提升了煙絲流量的穩(wěn)定性;煙絲含水率極差由改進前的2.52%下降到2.25%,標準差由0.365%下降到0.338%,提高了煙絲含水率的控制精度。在實際生產(chǎn)中偶爾會出現(xiàn)煙絲含水率大幅波動現(xiàn)象,這是由于“盲控”階段干冰煙絲流量無法精確控制所致,可考慮在定量帶上加裝稱重裝置,實時檢測定量帶上干冰煙絲質(zhì)量MC45_W,及時調(diào)整定量帶頻率,實現(xiàn)干冰煙絲流量的全程控制。

      表2 改進前后升華后煙絲流量超標次數(shù)及煙絲含水率對比Tab.2 Comparison of tobacco throughput and moisture content data before and after improvement

      4 結(jié)論

      利用振動倉壓力傳感器、定量帶變頻器的反饋數(shù)據(jù),對定量帶頻率控制程序進行改進,實現(xiàn)了升華前定量帶上干冰煙絲流量的自動調(diào)控,消除了人工控制的滯后性和不確定性,提高了升華后煙絲流量的穩(wěn)定性。以廣州卷煙廠生產(chǎn)的A 牌號卷煙膨脹煙絲為對象進行測試,結(jié)果表明:改進后升華后煙絲流量超標次數(shù)減少約0.56 批次/h,每小時超標時間減少約175.04 s,煙絲含水率極差下降0.27 百分點,標準差下降0.027 百分點,有效提高了升華后煙絲流量和含水率的穩(wěn)定性。

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