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      一起1 000 kV GIS 斷路器操作機(jī)構(gòu)故障分析及改進(jìn)

      2020-06-10 09:03:28黃文韜王志強(qiáng)
      山東電力技術(shù) 2020年5期
      關(guān)鍵詞:滅弧拉桿合閘

      黃文韜,王志強(qiáng),陳 凱,劉 波,劉 振

      (國(guó)家電網(wǎng)有限公司交流建設(shè)分公司,北京 100052)

      0 引言

      氣體絕緣全封閉組合電器 (Gas Insulated Switchgear,GIS)具有運(yùn)行可靠性高、維護(hù)工作量少、檢修周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。自晉東南—南陽—荊門特高壓試驗(yàn)示范工程之后,國(guó)家電網(wǎng)有限公司又陸續(xù)建設(shè)了皖電東送、浙北—福州、淮南—南京—上海等10多個(gè)特高壓交流工程。但由于1 000 kV GIS/HGIS 設(shè)備電氣和機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工制造工藝要求高,安裝調(diào)試質(zhì)量管控難度大,長(zhǎng)期運(yùn)行工況考核嚴(yán)格,個(gè)別工程的GIS/HGIS 間隔在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試階段出現(xiàn)了較為罕見的故障。2016 年,在某1 000 kV 特高壓站現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試階段,T062 C 相斷路器電阻開關(guān)絕緣拉桿發(fā)生擊穿,故障電流約為4.2 kA;2018 年,在某1 000 kV 特高壓擴(kuò)建站現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試階段,T041 C 相斷路器電阻開關(guān)絕緣拉桿發(fā)生擊穿,故障電流約為24 kA。

      針對(duì)上述問題,對(duì)某1 000 kV 變電站GIS 斷路器主絕緣拉桿斷裂事件展開分析,從斷路器結(jié)構(gòu)、發(fā)現(xiàn)故障的經(jīng)過、斷路器操作機(jī)構(gòu)故障原因分析及后續(xù)改進(jìn)措施等方面對(duì)設(shè)備質(zhì)量問題展開論述。

      1 GIS 斷路器操作機(jī)構(gòu)

      1 000 kV GIS 斷路器主要由滅弧室、儲(chǔ)壓缸、控制箱、活動(dòng)觸頭、絕緣拉桿、絕緣子、液壓操作機(jī)構(gòu)等部分組成[1-2]。斷路器內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

      圖1 斷路器內(nèi)部結(jié)構(gòu)

      GIS 斷路器操作機(jī)構(gòu)主要類型有液壓操作機(jī)構(gòu)、彈簧操作機(jī)構(gòu)、電磁操作機(jī)構(gòu)、氣動(dòng)操作機(jī)構(gòu)等,操作機(jī)構(gòu)類型不同,其與斷路器本體的連接位置、連接方式也不同。相比于其他類型操作機(jī)構(gòu),液壓操動(dòng)機(jī)構(gòu)具有功重比、推力質(zhì)量比大、響應(yīng)快、時(shí)滯小、運(yùn)行平穩(wěn)及負(fù)載特性配合好,速度可調(diào)性好等優(yōu)勢(shì),因此在超高壓、特高壓電壓等級(jí)的斷路器中被廣泛應(yīng)用[3-4]。本文所述故障斷路器即采用液壓操作機(jī)構(gòu)。

      絕緣拉桿是斷路器操作機(jī)構(gòu)發(fā)揮作用的關(guān)鍵絕緣部件,對(duì)電氣性能和機(jī)械性能都有很高要求。特高壓GIS 斷路器的絕緣拉桿制造難度大、工藝要求高,目前所用絕緣拉桿全部為進(jìn)口產(chǎn)品[5-6]。

      故障操作機(jī)構(gòu)是斷路器必不可缺的構(gòu)件,其主絕緣拉桿與本體滅弧室采用水平橫向連接方式,位于斷路器內(nèi)部壓力缸和滅弧室斷口之間,通過傳動(dòng)做功來控制動(dòng)、靜觸頭接觸和分離,實(shí)現(xiàn)斷路器的分、合閘,從而控制回路通斷。

      所研究的主絕緣拉桿材質(zhì)為芳綸纖維和聚酯纖維,呈空心管狀,尺寸為:外徑70 mm,內(nèi)徑57 mm,總質(zhì)量為4.2 kg。制作工藝為:1)將預(yù)處理過的纖維絲繞制在金屬桿上;2)進(jìn)行抽真空干燥處理,達(dá)到工藝要求后進(jìn)行真空壓力浸膠,使樹脂充分浸入芳綸預(yù)制體中;3)進(jìn)行預(yù)成型固化,固化到一定程度后將金屬桿褪去;4)對(duì)環(huán)氧樹脂進(jìn)行充分固化后變?yōu)槌尚偷慕^緣拉桿;5)最后對(duì)絕緣拉桿進(jìn)行機(jī)械加工并安裝金屬附件[7]。絕緣拉桿結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

      圖2 絕緣拉桿結(jié)構(gòu)

      按照國(guó)家電網(wǎng)交流變電〔2015〕36 號(hào)《特高壓交流工程1 100 kV GIS 關(guān)鍵組部件抽樣試驗(yàn)方案》相關(guān)要求,絕緣拉桿必須以單個(gè)工程為單位進(jìn)行抽樣試驗(yàn),抽樣試驗(yàn)的項(xiàng)目為:耐受性拉伸試驗(yàn)、工頻局部放電試驗(yàn)、破壞性拉伸試驗(yàn),并要求對(duì)主絕緣拉桿的樹脂含量、密度等進(jìn)行檢測(cè)。表1 為絕緣拉桿型式試驗(yàn)項(xiàng)目。

      表1 絕緣拉桿型式試驗(yàn)項(xiàng)目

      2 故障概述

      某1 000 kV 特高壓變電站設(shè)備主接線如圖3 所示,故障斷路器編號(hào)為T042,在啟動(dòng)調(diào)試階段進(jìn)行“T042 斷路器投切A 線試驗(yàn)”時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。具體計(jì)劃啟動(dòng)調(diào)試步驟為:1)閉合T061 斷路器給1 000 kV I 號(hào)母線充電,此時(shí)T042、T043 斷路器均處于熱備用狀態(tài);2)閉合T042 斷路器投入A 線路;3)斷開T042斷路器切除A 線路。

      圖3 1 000 kV GIS 主接線

      進(jìn)行第1 步操作時(shí),發(fā)現(xiàn)T042 斷路器在熱備用狀態(tài)下監(jiān)控后臺(tái)顯示A 線C 相電壓為619 kV、電流14 A(隨后根據(jù)故障錄波器信息進(jìn)行了再確認(rèn));合上T042 斷路器進(jìn)行運(yùn)行例行核相操作,確保相位、相序無誤后斷開該斷路器,切除A 線路,保護(hù)測(cè)控裝置、監(jiān)控后臺(tái)顯示屏仍顯示A 線C 相電壓為619 kV、電流14 A。

      3 故障判斷

      3.1 初步判斷

      投入1 000 kV 1 號(hào)母線后,T042 斷路器處于熱備用狀態(tài)下,發(fā)現(xiàn)與其配串的A 線C 相存在電壓,初步懷疑為感應(yīng)電或二次接線錯(cuò)誤,下面對(duì)初步猜測(cè)進(jìn)行逐一分析:

      感應(yīng)電產(chǎn)生電壓。保護(hù)測(cè)控裝置、監(jiān)控后臺(tái)顯示屏上的電壓為619 kV,與正常帶電值619 kV 一致,且保護(hù)屏幕顯示的電流數(shù)值與1 000 kV 線路正常情況下帶電的空載電流14 A 數(shù)值一致。因?yàn)楦袘?yīng)電不會(huì)產(chǎn)生電流,排除此種猜測(cè)。

      二次接線錯(cuò)誤導(dǎo)致電壓電流數(shù)值出現(xiàn)問題。該斷路器已在啟動(dòng)調(diào)試前的施工階段順利完成工頻耐壓、一次通流、二次回路試驗(yàn),且施工單位將電壓、電流二次保護(hù)接線同時(shí)接錯(cuò)的概率非常低,現(xiàn)場(chǎng)隨后對(duì)二次接線開展了排查。當(dāng)斷開與T042 斷路器配串的A 線電壓互感器空氣開關(guān)后,該線路C 相電壓消失,由此確認(rèn)A 線二次電壓接線沒有問題,排除此種猜測(cè)。

      3.2 進(jìn)一步分析

      通過論證排除上述兩種猜測(cè)后,判斷T042 斷路器C 相一次設(shè)備發(fā)生故障的可能性較大。當(dāng)斷開T042 斷路器并切除A 線時(shí),發(fā)現(xiàn)T042 C 相避雷器存在泄漏電流,且數(shù)值12 mA 與線路空載正常情況下帶電的電流一致,證明了C 相避雷器處于帶電狀態(tài)。經(jīng)查證T042 斷路器現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、電氣指示均顯示已處于分閘位置,但根據(jù)故障錄波器、保護(hù)測(cè)控裝置、監(jiān)控后臺(tái)、本體避雷器的電壓電流數(shù)據(jù),綜合分析判斷得出T042 斷路器本體實(shí)際仍處于合閘狀態(tài)。由此斷定T042 斷路器C 相一次設(shè)備發(fā)生故障。

      3.3 拆解斷路器確認(rèn)故障點(diǎn)

      根據(jù)GIS 斷路器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),故障點(diǎn)可能為液壓機(jī)構(gòu)或位于斷路器內(nèi)部。將故障斷路器轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài)后,拆開液壓機(jī)構(gòu)保護(hù)罩,檢查液壓機(jī)構(gòu)狀態(tài),未發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn),故判斷故障點(diǎn)位于T042 斷路器本體內(nèi)部。

      對(duì)故障斷路器按照如下順序?qū)ζ溥M(jìn)行了拆解:1)拆除斷路器液壓機(jī)構(gòu);2)依次拆除運(yùn)輸蓋板、盆式絕緣子、運(yùn)輸支撐等構(gòu)件;3)拆除滅弧室;4)對(duì)滅弧室狀態(tài)進(jìn)行檢查。在對(duì)滅弧室進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)主絕緣拉桿發(fā)生斷裂,滅弧室其他部位未見異常,內(nèi)部未觀測(cè)到明顯放電痕跡。主絕緣拉桿斷裂位置如圖4 所示。

      主絕緣拉桿靠近滅弧室側(cè)與拉桿接頭連接部位發(fā)生斷裂,斷口較齊,可見絮狀纖維。斷裂的絕緣拉桿內(nèi)部有10 cm 左右的龜裂,拉桿表面損傷區(qū)域約5 mm 寬,30 cm 長(zhǎng)??拷鼫缁∈覀?cè)主絕緣拉桿斷裂面與斷裂面細(xì)節(jié)圖分別如圖5、圖6 所示。

      圖4 絕緣拉桿斷裂位置

      圖5 靠近滅弧室側(cè)主絕緣拉桿斷裂面

      圖6 主絕緣拉桿斷裂面細(xì)節(jié)

      4 故障原因分析

      4.1 結(jié)構(gòu)排查

      為查明主絕緣拉桿斷裂的直接原因,對(duì)T042 斷路器結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系統(tǒng)排查。該斷路器不帶合閘電阻,液壓機(jī)構(gòu)與滅弧室直接連接,同類滅弧室、液壓機(jī)構(gòu)均已通過5 000 次出廠的機(jī)械壽命試驗(yàn);同類滅弧室已在多個(gè)特高壓交流變電站安全使用;同類液壓機(jī)構(gòu)也已經(jīng)在±800 kV GIS 中安全使用約800 個(gè)。由此判斷主絕緣拉桿斷裂與設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)無關(guān)。

      4.2 絕緣拉桿裝配情況排查

      發(fā)生斷裂的主絕緣拉桿出廠前進(jìn)行了外觀、射線探傷、工頻耐壓(電壓為1 100 kV,時(shí)間為1 min)及局放試驗(yàn),以上試驗(yàn)均合格;與該絕緣拉桿同批次的產(chǎn)品共有2 根,另一根安裝在同一間隔的T042 A相斷路器上;經(jīng)過排查裝配過程記錄資料,單個(gè)滅弧室裝配后均按要求進(jìn)行了摩擦力測(cè)量,未合閘狀態(tài)下摩擦力<850 N、合閘狀態(tài)下摩擦力<1 350 N(設(shè)計(jì)值),均符合產(chǎn)品技術(shù)要求;該工程絕緣拉桿破壞力抽樣試驗(yàn)結(jié)果為316 kN>300 kN(設(shè)計(jì)值)。由此判斷該絕緣拉桿相關(guān)數(shù)據(jù)符合現(xiàn)有要求[5]。

      滅弧室連接機(jī)構(gòu)的連接軸兩側(cè)有5 mm 左右的偏差,可調(diào)螺釘缺少出廠前的調(diào)節(jié)記錄;對(duì)拆下的最后一節(jié)斷裂拉桿做了兩側(cè)連接軸未調(diào)平和調(diào)平時(shí)的拉力測(cè)試,未調(diào)平的拉力是1 025 N,調(diào)平后拉力是1 061 N,兩側(cè)連接軸偏差測(cè)量如圖7 所示。由此懷疑斷路器裝配工藝問題導(dǎo)致設(shè)備機(jī)械性能下降,主絕緣拉桿斷裂與裝配工藝有關(guān)。

      圖7 兩側(cè)連接軸偏差測(cè)量

      4.3 物理、電氣特性試驗(yàn)排查

      T042 C 相斷路器完成了200 次出廠機(jī)械特性操作試驗(yàn),分合閘速度符合要求,出廠特性曲線在型式樣機(jī)特性曲線±5%的包絡(luò)線范圍內(nèi)。斷路器在出廠前完成了工頻耐壓、雷電沖擊等絕緣試驗(yàn),在現(xiàn)場(chǎng)通過了工頻耐壓試驗(yàn)。絕緣拉桿在出廠前完成了破壞性拉力試驗(yàn)、抽樣試驗(yàn)。以上物理、電氣特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)符合設(shè)計(jì)要求。

      當(dāng)斷路器通過輥?zhàn)油馆?、連桿機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)絕緣拉桿合閘的時(shí)候,絕緣拉桿帶動(dòng)動(dòng)觸頭做直線運(yùn)動(dòng);拉桿要以9~10 m/s 的加速度進(jìn)行動(dòng)作,其需要承受巨大的拉力和壓力。出廠前只做過絕緣拉桿破壞拉力試驗(yàn),實(shí)際在斷路器分合閘末期操動(dòng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的緩沖壓力也很大,要求絕緣拉桿具備較強(qiáng)的壓縮強(qiáng)度。需要進(jìn)一步驗(yàn)證在同等條件下,是拉力還是壓力使得主絕緣拉桿工況更惡劣,同時(shí)對(duì)絕緣拉桿原材料強(qiáng)度是否符合要求需要做進(jìn)一步分析論證,對(duì)斷裂的主絕緣拉桿取樣測(cè)量,進(jìn)行纖維含量、密度、吸鋼、硬度、電鏡掃描等試驗(yàn)[8]。

      對(duì)該故障主絕緣拉桿同批次多個(gè)樣品進(jìn)行拉伸試驗(yàn)、滅弧室裝偏3 000 次后的拉伸試驗(yàn)、抗壓后的拉伸試驗(yàn)、抗彎后的拉伸試驗(yàn)和反復(fù)拉伸試驗(yàn)等,并且采用壓電傳感器實(shí)測(cè)了斷路器分合閘過程中主絕緣拉桿的受力情況。但受制于試驗(yàn)的局限性,難以得出主絕緣拉桿斷裂的直接原因。

      5 結(jié)語

      已投運(yùn)的257 個(gè)1 000 kV GIS/HGIS 開關(guān)間隔總體保持穩(wěn)定運(yùn)行,相似斷路器故障僅在工程建設(shè)、運(yùn)行階段發(fā)現(xiàn)4 次,不屬于同類設(shè)備存在的共性問題。對(duì)斷路器裝配工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位、本批次絕緣拉桿質(zhì)量問題、各種力的不平衡作用等可能導(dǎo)致絕緣拉桿斷裂的因素進(jìn)行分析,為后續(xù)處理相似情況提供了參考。由于缺少關(guān)于絕緣拉桿檢測(cè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及型式試驗(yàn)項(xiàng)目,特別是現(xiàn)有力學(xué)試驗(yàn)項(xiàng)目未對(duì)絕緣拉桿抗壓性能提出要求,使得絕緣拉桿出廠數(shù)據(jù)不完整,后續(xù)亟須提出有效、可行性高的質(zhì)量檢測(cè)方法,保證絕緣拉桿質(zhì)量的穩(wěn)定性及可靠性。

      GIS 斷路器絕緣拉桿與動(dòng)觸頭裝配連桿的連接結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及平滑性對(duì)提高斷路器動(dòng)作可靠性、保證電網(wǎng)安全運(yùn)行至關(guān)重要,設(shè)備制造廠家要加強(qiáng)對(duì)觸頭連接桿、支持座內(nèi)槽、支持座內(nèi)徑的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、零部件加工精細(xì)度、裝配記錄數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及全面性管理。

      建議加快研究制定絕緣拉桿型式試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),并將所有絕緣拉桿送第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后再移交設(shè)備制造廠家,統(tǒng)一管控標(biāo)準(zhǔn),填補(bǔ)缺少外部監(jiān)管及質(zhì)量檢測(cè)體系的空白。

      鑒于目前尚無合閘狀態(tài)下直接對(duì)斷路器內(nèi)部絕緣拉桿實(shí)際狀態(tài)檢測(cè)或觀測(cè)的方法,斷路器外部的分合閘狀態(tài)指示信號(hào)無法完全真實(shí)反映內(nèi)部機(jī)構(gòu)實(shí)際動(dòng)作。建議對(duì)絕緣拉桿加裝數(shù)據(jù)傳感器,采集拉桿的實(shí)際狀態(tài);同時(shí),操作人員在斷路器分合閘操作前后,應(yīng)嚴(yán)格檢查監(jiān)控和保護(hù)裝置的動(dòng)作信息情況,并觀測(cè)斷路器操作后一次回路電流、電壓是否正常。

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