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      基于STM32F429的光纜全自動放線扎線機的研制

      2020-06-15 02:48:30馬雙寶賈樹林胡江宇游青華
      武漢紡織大學學報 2020年2期
      關(guān)鍵詞:低電平推桿高電平

      馬雙寶,賈樹林,胡江宇,游青華

      (武漢紡織大學 機械工程與自動化學院,湖北 武漢 430200)

      0 引言

      目前通信光纜常見的有兩種扎線方法:一種是人工滑輪作業(yè),另一種是人工附掛器。第一種方法是人工滑輪作業(yè),是指人坐在操作平臺上,利用升降裝置將人升到需要作業(yè)的高空位置處,當人工扎線完成后,利用滑輪前行到達下一個扎線點處再次進行人工扎線[1]。該方法存在以下缺點:(1)扎線工程量較大,需要耗費大量人力;(2)進行作業(yè)時需要上升到高空處,非常危險,存在安全隱患[2];(3)每次扎線的程度由人工操作決定,沒有統(tǒng)一的標準;(4)從本次扎線點到達下一個扎線點需要人力依靠滑輪前行,效率較低[3]。

      第二種方法是利用人工附掛器。人工附掛器是指利用長為8米左右的工具桿將附掛器托舉到高空光纜處,通過遙控按鈕進行控制從而實現(xiàn)對通信光纜進行扎線功能[4],該方法存在以下缺點:(1)由于每次扎線都需要人力進行托舉,需要耗費大量人力;(2)附掛器重量較大,人力將其托舉到高空進行作業(yè),效率較為低下[5]。

      而通信光纜放線目前常見方法是人工放置[6],該方法也存在如下缺點:(1)由于放線工程量較大,需要耗費大量人力;(2)進行作業(yè)時需要上升到高空處,非常危險,存在安全隱患;(3)效率較低。

      隨著5G技術(shù)的不斷完善與大規(guī)模的使用,通信光纜的放線與扎線的工作量會劇增,而傳統(tǒng)的人工方法存在效率低、安全系數(shù)低等問題,針對這一問題,本文研制了一種基于STM32F429的光纜全自動放線扎線機,以實現(xiàn)通信光纜高效且全自動化放線與扎線功能。

      1 系統(tǒng)硬件設計

      光纜全自動放線扎線機整體設計框圖如圖1所示,由STM32F429IGT6控制器、直流有感無刷電機驅(qū)動器AQMD3608BLS、步進電機驅(qū)動器TB6600、LM2596電源轉(zhuǎn)換、電機Z4BLd60-24GN、滑輪、紅外發(fā)射和接收電路、測距傳感器、扎線手臂、扎線手臂推桿和電源模塊等部分組成。其機械設計圖如圖2所示。

      圖2所示中間為主動輪,提供整個裝置的驅(qū)動動力,左端為從動滑輪,實現(xiàn)放線與夾持功能,右端是由電機控制的能夠升降的扎線手臂,由紅外控制其扎線動作實現(xiàn)扎線功能。

      圖1 系統(tǒng)整體設計框圖

      圖2 機械設計圖

      1.1 主動輪驅(qū)動電路設計

      主動輪驅(qū)動電路為整個裝置提供動力,與主動輪所連接電機選用Z4BLd60-24GN電機,相應電機驅(qū)動器選用直流有感無刷電機驅(qū)動器AQMD3608BLS。該驅(qū)動器使用ARM Cortex-M3內(nèi)核處理器,具有以下優(yōu)點:

      (1)支持占空比調(diào)速(調(diào)壓)、轉(zhuǎn)矩控制(穩(wěn)流)、速度閉環(huán)控制(穩(wěn)速)、位置閉環(huán)控制(角度、距離控制)多種調(diào)速方法[7];

      (2)支持PWM、頻率、邏輯開關(guān)、開關(guān)量、電位器、模擬信號、脈沖、RS485等多種輸入信號[8];(3)支持加減速緩沖時間與加減速加速度控制,可在指定行程內(nèi)自動加減速并精確定位;

      (4)可實現(xiàn)電機電流PID調(diào)節(jié)控制,電流控制精度可達0.1A,最大啟動電流、制動電流可以分別配置,可以實現(xiàn)同時支持電機過載限流和堵轉(zhuǎn)停機,防止過流損壞電機[9];

      (5)可以進行電機相序?qū)W習、霍爾錯誤保護;

      (6)18kHz的 PWM頻率,電機調(diào)速無 PWM囂叫聲,極小的 PWM死區(qū),僅 0.5us,PWM有效范圍0.1%-100%;

      (7)全部接口均有ESD防護,可適應復雜的現(xiàn)場環(huán)境[10]。

      電機Z4BLd60-24GN為直流無刷減速電機,帶有霍爾傳感器,轉(zhuǎn)速可調(diào),同時具有超大力矩,可承重50KG,可達到本次設計要求。

      驅(qū)動器 AQMD3608BLS與電機 Z4BLd60-24GN的電路連接圖如圖 3所示。圖中 PA8、PH14、PH15為與控制器STM32F429管腳相連。

      PA8為脈沖輸入端,此時為PWM信號調(diào)速模式,當PH14為高電平、PH15為高電平時,電機正轉(zhuǎn);當PH14為低電平、PH15為高電平時,電機反轉(zhuǎn);當PH15為低電平時,電機緊急停止。通過改變PH14、PH15的電平高低,可以實現(xiàn)電機的正反轉(zhuǎn)以及停止運行。

      圖3 AQMD3608BLS與電機Z4BLd60-24GN的電路連接圖

      1.2 推桿驅(qū)動電路設計

      推桿與扎線手臂相連,通過控制推桿的伸縮進而可以控制扎線手臂的上升與下降。推桿與扎線手臂連接,當需要扎線時,推桿推動扎線手臂上升,當扎線完成后,推桿推動扎線手臂下降。扎線手臂推桿驅(qū)動器選用步進電機驅(qū)動器TB6600,該驅(qū)動器具有以下特點:

      (1)通過 3 位撥碼開關(guān)選擇 8 檔電流控制(0.5A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A),實現(xiàn)用戶的自主選擇[11];

      (2)接口處采用高速光耦隔離,有效的實現(xiàn)了控制器與扎線手臂推桿的隔離,保護了控制器;

      (3)通過 3 位撥碼開關(guān)選擇 7 檔細分控制(1, 2/A, 2/B, 4, 8, 16, 32),可實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)控制[12];

      (4)自動半流減少發(fā)熱量,大面積散熱片不懼高溫環(huán)境使用;

      (5)抗高頻干擾能力強[13];

      (6)具有輸入電壓防反接保護,可實現(xiàn)過熱、過流短路保護。

      步進電機驅(qū)動器 TB6600與推桿電路連接圖如圖 4所示。圖中 PC6、PC7、PC8、PC9為與控制器STM32F429管腳相連。

      圖4 TB6600與推桿電路連接圖

      圖5 LM2596電壓轉(zhuǎn)換電路

      PC6為PWM脈沖輸入端,PC9為控制推桿伸縮端口,當PC9為高電平時,推桿向上伸;當PC9為低電平時,推桿向下縮。PC8、PC7分別為推桿的上、下限位檢測端口,當PC8為低電平時,推桿到達上限位,PC6端口停止輸出PWM波,此時推桿將停止上升;當PC7為低電平時,推桿到達下限位,PC6端口停止輸出PWM波,此時推桿將停止下降。通過對上、下限位電平高低的檢測,實現(xiàn)對推桿的實時控制,防止推桿出現(xiàn)堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象,損壞推桿。

      1.3 LM2596電源電路

      該系統(tǒng)總體供電為12V電池組24V電壓,但控制器與紅外發(fā)射和接收電路的供電電壓為5V,所以需要電壓轉(zhuǎn)換電路將24V電壓轉(zhuǎn)化為5V電壓。LM2596是降壓型電源管理單片集成電路的開關(guān)電壓調(diào)節(jié)器,能夠輸出3A的驅(qū)動電流,同時具有很好的線性和負載調(diào)節(jié)特性[14]。電壓轉(zhuǎn)換電路如圖5所示,它的輸出電壓大小可根據(jù)反饋電阻R1的大小進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)R1電阻值的大小,使輸出電壓為5V。

      1.4 紅外發(fā)射與接收電路

      紅外發(fā)射和接收電路可實現(xiàn)控制器和扎線手臂之間的通信,當需要進行附掛扎線時,控制器發(fā)出相應指令來控制紅外發(fā)射電路發(fā)出信號,扎線手臂內(nèi)部的紅外接收電路接收到信號后,扎線手臂推桿推動扎線手臂上升進行附掛扎線。紅外發(fā)射電路選用芯片SYN113,紅外接收電路選用芯片SY480R。紅外發(fā)射電路如圖6所示,紅外接收電路如圖7所示。圖中PH13、PE6為與控制器STM32F429管腳相連。

      圖6 紅外發(fā)射電路

      圖7 紅外接收電路

      2 系統(tǒng)軟件設計

      光纜全自動放線扎線機可工作前進模式、扎線模式以及后退模式,其中前進模式與后退模式實現(xiàn)工作過程中換扎線的功能,在這兩種模式中只實現(xiàn)前進與后退操作不進行扎線。其軟件流程圖如圖8所示,按鍵電路圖如圖9所示。

      圖8 軟件流程圖

      控制器STM32F429管腳PE3,PE4,PE5分別與按鍵S2,S3,S4連接。在默認情況下(相應按鍵未被按下之前),PE3,PE4,PE5管腳電壓為高電平。當裝置打開開關(guān)按鈕后,控制器執(zhí)行程序進行初始化,接下來程序?qū)⑦M行循環(huán)檢測裝置處于哪種模式,通過按鍵可以選擇裝置處于不同的模式:

      2.1 前進模式

      當按下S2時,PE3管腳電平由高電平變?yōu)榈碗娖?,產(chǎn)生下降沿脈沖,此時為前進模式,不執(zhí)行扎線功能,控制器輸出一定占空比的 PWM波驅(qū)動行走電機并控制行走電機正轉(zhuǎn),裝置將以0.2m/s的速度前進。

      圖9 按鍵電路圖

      2.2 后退模式

      當按下 S3時,PE4管腳電平由高電平變?yōu)榈碗娖?,產(chǎn)生下降沿脈沖,此時為后退模式,不執(zhí)行扎線功能,控制器輸出一定占空比的PWM波驅(qū)動行走電機并控制行走電機反轉(zhuǎn),裝置將以0.2m/s的速度后退。

      2.3 扎線模式

      當按下 S4時,PE5管腳電平由高電平變?yōu)榈碗娖?,產(chǎn)生下降沿脈沖,此時為扎線模式,程序接下來判斷裝置是否前行了50cm,若前行距離未達到50cm,則繼續(xù)前行;若已經(jīng)達到50cm,則行走電機以0.01m/s的速度前行,推桿開始上升,接下來判斷推桿是否到達上限位,若沒有到達上限位,則推桿繼續(xù)上升;若已經(jīng)達到上限位,則推桿停止工作,扎線手臂開始扎線,接下來判斷扎線是否完成,若沒有完成扎線,扎線手臂繼續(xù)扎線;若已經(jīng)完成扎線,則推桿下降,行走電機以 0.2m/s的速度繼續(xù)前行,從開始以 0.2m/s速度前行時刻為起點,繼續(xù)判斷裝置是否前行了50cm,接下來重復上述工作過程。

      3 測試方法與測試結(jié)果分析

      3.1 測試方法

      扎線測試:利用升降裝置將該系統(tǒng)上升到通信光纜處進行固定(固定是指將裝置的兩個滑輪放置在光纜線上),將所要放置的光纜線收縮于與從動輪連接的機械掛鉤內(nèi),按下機箱上開關(guān)按鈕,整體系統(tǒng)開始工作,按下按鍵S4,此時為扎線模式。行走電機開始前行,主動輪為整個裝置提供動力,從動輪將通信光纜收縮在一起,便于扎線手臂進行附掛扎線,等到電機行走了50cm后,行走電機將以0.01m/s的速度前行,同時推桿開始工作,推動扎線手臂上升,等到推桿到達上限位,則推桿停止上升,控制器發(fā)送相應指令使扎線手臂開始工作,進行光纜扎線,等待扎線完成后,推桿開始下降,下降到推桿下限位時,推桿停止工作,之后行走電機開始恢復正常工作狀態(tài),以0.2m/s的速度繼續(xù)向前行進,等到達下一個50cm處時,重復上述工作流程。

      放線測試:將所要放置的光纜線在一端固定,利用升降裝置將該系統(tǒng)上升到通信光纜處進行固定,將所要放置的光纜線收縮于與從動輪連接的機械掛鉤內(nèi),按下機箱上開關(guān)按鈕,整體系統(tǒng)開始工作,按下按鍵S2,此時為前進模式,行走電機開始前行,主動輪為整個裝置提供動力,從動輪將通信光纜收縮在一起,當前進到距離光纜需要固定的另一端為50cm左右時,按下按鍵S4,此時轉(zhuǎn)換為扎線模式,進行扎線操作,從而可以實現(xiàn)光纜放線的功能。

      3.2 測試結(jié)果分析

      表1 扎線距離測試(單位CM)

      如表1所示,將扎線距離設置為50cm,經(jīng)過3次測試,裝置前行實測距離均為50cm,實際扎線距離分別為49.8cm、50.2cm、50.1cm,經(jīng)過測試,該裝置的扎線距離相對誤差小于0.5%。

      表2 扎線成功率測試

      如表2所示,當扎線測試次數(shù)分別為20、40、60時,扎線成功次數(shù)分別為20、39、59,扎線的成功率分別為100%、97.5%、98.34%。經(jīng)過測試,隨著扎線測試次數(shù)的增加,扎線的成功率會有所降低,但扎線的成功率均達到95%以上。

      4 總結(jié)

      本文設計了一種基于STM32F429控制器的光纜全自動放線扎線機,通過電機與滑輪的組合可實現(xiàn)扎線機在通信光纜上勻速前進,每隔50cm扎線手臂自動扎線一次,扎線自動完成后,繼續(xù)前行進行工作。整個過程實現(xiàn)全自動化,可以有效的解決傳統(tǒng)通信光纜人工放線扎線中存在的安全隱患、操作困難、耗費大以及效率較低等問題。經(jīng)過實測該扎線機功能齊全,穩(wěn)定可靠,扎線距離相對誤差小于0.5%,扎線成功率達到95%以上。

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