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      爆震傳感器對搭鐵短路問題分析與解決

      2020-06-15 06:48王耀輝
      汽車與駕駛維修(維修版) 2020年4期
      關(guān)鍵詞:試驗

      王耀輝

      摘要:針對爆震傳感器對搭鐵短路問題,結(jié)合車輛發(fā)生故障時運(yùn)行工況及環(huán)境條件,對爆震傳感器的絕緣電阻設(shè)計值、殼體材料進(jìn)行分析與試驗驗證。

      關(guān)鍵詞:爆震傳感器;對搭鐵短路;絕緣電阻設(shè)計值;塑料粒子;試驗

      中圖分類號:U463文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

      爆震傳感器是發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)的重要組成零部件之一。它是采用壓電效應(yīng)原理制成的傳感器,主要由套筒底座、絕緣線圈、壓電元件、配重塊、殼體和插接器組成(圖1),通過安裝螺栓固定在發(fā)動機(jī)缸體上Ⅲ。在發(fā)動機(jī)的控制系統(tǒng)中,爆震傳感器的作用是將發(fā)動機(jī)爆震時產(chǎn)生的機(jī)械振動信號轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電壓信號,并輸出給發(fā)動機(jī)控制單元,進(jìn)而監(jiān)控發(fā)動機(jī)缸內(nèi)燃燒時是否產(chǎn)生爆震、早燃等異常現(xiàn)象。發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的控制條件對點(diǎn)火角度等控制參數(shù)進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)節(jié),進(jìn)而消除爆震、早燃的出現(xiàn),有利于提高發(fā)動機(jī)的工作平順性、排放性及燃油經(jīng)濟(jì)性。

      1問題現(xiàn)象描述

      市場上多輛汽油車在運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)儀表板上報出故障提示,同時出現(xiàn)發(fā)動機(jī)扭矩被限制的現(xiàn)象。用專用診斷儀讀取多輛車的故障碼,均存在爆震傳感器(壓電式爆震傳感器)對搭鐵短路故障碼,無其他故障碼。

      2常規(guī)檢查與常規(guī)解析

      (1)爆震傳感器插接器、端子無虛接,連接線束外觀無損壞。

      (2)用數(shù)字式萬用表測量車輛蓄電池電壓和相關(guān)搭鐵線,均符合要求。

      (3)用數(shù)字式萬用表檢查傳感器插接器2個端子間的絕緣電阻,其電阻值在正常范圍內(nèi)。

      (4)用INCA采集相關(guān)的數(shù)據(jù),同樣沒有發(fā)現(xiàn)問題。

      (5)更換新的點(diǎn)火線圈、火花塞,爆震傳感器對搭鐵短路故障未能解決。

      (6)對多輛故障車更換新的爆震傳感器,車輛運(yùn)行一段時間后,再次出現(xiàn)爆震傳感器對搭鐵短路的故障。

      以上操作說明發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)是正常的,初步判斷可能是爆震傳感器零件本身故障導(dǎo)致的。

      3爆震傳感器對搭鐵短路現(xiàn)象深入解析

      隨機(jī)抽取了3輛車上的爆震傳感器,并在常溫(20℃)下對其(故障件A、故障件B、故障件C)進(jìn)行絕緣電阻測試,結(jié)果見表1。

      從表1中可以看出:常溫20℃時3輛車上的原裝爆震傳感器絕緣電阻均滿足設(shè)計要求。

      通過對多輛車故障發(fā)生的運(yùn)行工況進(jìn)行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)爆震傳感器對搭鐵短路的現(xiàn)象均是車輛在行駛過程中,而車輛在原地怠速工況時并無此現(xiàn)象。由此推斷,此故障的發(fā)生條件之一是可能與車輛運(yùn)行時發(fā)動機(jī)艙內(nèi)溫度較高的因素有關(guān)。

      為此,在120℃高溫下讓爆震傳感器故障件A、故障件B和故障件C進(jìn)行絕緣電阻測試,結(jié)果見表2。對新的爆震傳感器進(jìn)行120℃高溫絕緣電阻測試,結(jié)果見表3。由表2、表3可知:在120℃時的高溫下,3個新的爆震傳感器絕緣電阻可以滿足設(shè)計要求。

      根據(jù)上述測試結(jié)果,對爆震傳感器的絕緣電阻設(shè)計值和殼體塑料粒子的絕緣性進(jìn)行了試驗分析驗證。

      提升爆震傳感器絕緣電阻設(shè)計值,使其在120℃高溫下的電阻值大于1.00×105kΩ。對新制作的爆震傳感器樣件在120℃高溫下進(jìn)行絕緣電阻測試,結(jié)果見表4。

      從表4中可以看出:在120℃高溫下,爆震傳感器樣件4、樣件5和樣件6的絕緣電阻值滿足設(shè)計要求。

      將樣件4、樣件5和樣件6分別安裝在故障車上,并將車輛歷史故障清除,車輛運(yùn)行一段時間后,爆震傳感器對搭鐵短路故障再次出現(xiàn)。拆下3個樣件,在高溫120℃下再次進(jìn)行絕緣電阻測試,結(jié)果見表5。

      從表5中可以看出:提升絕緣電阻設(shè)計值的爆震傳感器在120℃高溫下的絕緣電阻值依舊偏低,不滿足設(shè)計要求。

      通過對爆震傳感器對搭鐵短路故障的車輛所在地、運(yùn)行環(huán)境再次調(diào)研,發(fā)現(xiàn)故障發(fā)生的區(qū)域均是濕度較大的地區(qū)。為此,我們將原始故障件A、故障件B和故障件C在100℃環(huán)境烘干100h并進(jìn)行絕緣電阻測試。對烘干后故障件A、故障件B、故障件C進(jìn)行120℃高溫絕緣電阻測試,結(jié)果見表6。

      從表6中可以看出:爆震傳感器高溫烘干后,絕緣電阻測試值滿足設(shè)計要求。

      經(jīng)查詢相關(guān)資料得知,爆震傳感器單H粒子是金屬基的穩(wěn)定劑,吸濕后,絕緣性能會降低。針對現(xiàn)有爆震傳感器塑料粒子的特性,將爆震傳感器殼體的材料由單H塑料粒子改為雙H塑料粒子。雙H塑料粒子是添加電中性的穩(wěn)定劑,提升尼龍吸水后的絕緣性能。

      將雙H塑料粒子、單H塑料粒子爆震傳感器進(jìn)行雙85試驗(在溫度為85°C±0.5°C、濕度為85%±3%的恒定條件下,對試驗零部件進(jìn)行的試驗),試驗周期為96h,之后在120°C環(huán)境下進(jìn)行絕緣電阻測試,結(jié)果見表了。

      從表了中可以看出,單H塑料粒子樣件經(jīng)過雙85試驗后,爆震傳感器對搭鐵電阻測試值不滿足設(shè)計要求。而雙H塑料粒子樣件經(jīng)過雙85試驗后,爆震傳感器對搭鐵電阻測試值滿足設(shè)計要求。將雙H塑料粒子樣件裝在故障車上進(jìn)行測試,爆震傳感器對搭鐵短路故障不再出現(xiàn)。

      4結(jié)論

      通過對某車型汽油發(fā)動機(jī)在行駛過程中“爆震傳感器對搭鐵短路”故障進(jìn)行排查,鎖定了爆震傳感器殼體的單H塑料粒子吸濕后的導(dǎo)電性是絕緣電阻下降的決定性因素。通過對爆震傳感器殼體材料進(jìn)行升級,即將殼體的材料由單H塑料粒子改為雙H塑料粒子,并通了過一系列的單品驗證、試驗驗證和實(shí)車驗證,徹底解決“爆震傳感器對搭鐵短路”的問題。因此,筆者對爆震傳感器的研發(fā)及故障解析有了新的認(rèn)知,為后續(xù)電控零部件故障的解析積累了寶貴的經(jīng)驗。

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