王 瑞,張義之,張 翱,高申領(lǐng),李 洲,朱 輝
(1.中國石化河南油田分公司石油工程技術(shù)研究院,河南南陽 473031;2.天津中醫(yī)藥大學(xué)管理學(xué)院,天津 300193;3.中國石化華北石油工程有限公司國際公司,河南鄭州 450006)
春光油田熱采水平井油層距離水層近、隔層薄且夾層有一定的滲透性,導(dǎo)致薄夾層對水層的遮擋 效果差,注汽過程中油層與水層存在水動力連通,下層水上竄,造成油井高含水。春10 稠油熱采區(qū)塊主要以特–超稠油為主,主要采取水平井分層系開發(fā),共有水平井92 口,高含水井占總井?dāng)?shù)的80%以上,熱采水平井高含水或水淹現(xiàn)象日益嚴(yán)重。前期實施過氮氣抑水措施及凝膠堵水等籠統(tǒng)堵水措施,堵水后,存在措施有效期短、注汽量提高后注汽壓力無明顯上升等問題。前期研究認(rèn)為水平段存在多點出水,籠統(tǒng)擠注不能達到有效封堵的目的,封堵強度有待進一步提高。
目前現(xiàn)有的儲層評價測井和水平井產(chǎn)液剖面測試等找水技術(shù),不能滿足春光油田稠油熱采水平井“水平段長、隔夾層薄”的需要,導(dǎo)致水平段出水位置難以確定。同時,前期應(yīng)用的化學(xué)堵水工藝分段精度低,無法實現(xiàn)水平井任意一段的精確堵水;而籠統(tǒng)堵水又不能滿足熱采水平井堵水的需求[1–3]。本文針對水平段出水位置難以確定,分段堵水精度低,以及籠統(tǒng)堵水不能滿足熱采井需求等問題,研發(fā)了熱采水平井動態(tài)溫度剖面測試(溫剖測試)找水技術(shù),實現(xiàn)了定點找水,并在此基礎(chǔ)上配套了多級段塞堵水技術(shù),實現(xiàn)了對出水段高強度封堵,形成了新型熱采水平井找堵水技術(shù)。該技術(shù)的成功實施對改善春光油田稠油熱采水平井的開發(fā)效果具有重要的指導(dǎo)意義。
在水平段下入分布式溫度測試儀,通過改變生產(chǎn)工作制度,利用水平段產(chǎn)出液的差異,造成出水位置呈現(xiàn)溫度異常,從而準(zhǔn)確找水。溫度測試儀和壓力測試儀分別安裝在油管接箍處,隨管柱下到水平段(圖1),對水平段剖面溫度進行測試,同時反映出溫度壓力的變化,然后統(tǒng)一時間和坐標(biāo)進行數(shù)據(jù)拼接,繪制出水平段的溫度剖面曲線,再用數(shù)學(xué)算法找出溫度場的變化趨勢或溫度異常位置,從而達到分析油層動用程度和落實出水段準(zhǔn)確位置的目的。
熱采水平井動態(tài)溫剖測試找水裝備主要由抽稠泵+全井段溫度測試儀+壓力測試儀組成(圖1)。溫度測試儀和壓力測試儀能在同一時刻開始測試,即具有測試時間同步功能。
熱采水平井動態(tài)溫剖測試找水裝備的性能指標(biāo)主要包括:①溫度精度達到0.2 ℃;②整機耐溫150 ℃;③時間同步功能。
圖1 水平段溫剖測試找水裝備管柱示意圖
在春光油田高含水熱采區(qū)塊選取試驗井開展熱采水平井動態(tài)溫剖測試找水試驗,在水平段布置20支溫度測試儀(采樣間隔3 min/次、精度0.2 ℃,同步采集),采用泵抽激動法測試。測試步驟為壓力測試→關(guān)井靜態(tài)溫度剖面測試(停測)→開抽動態(tài)溫度剖面測試(抽測)。現(xiàn)場找水兩井次,成功率100%。
試驗1 井采用復(fù)合防砂篩管完井,篩管位置為1 092~1 172 m、1 189~1 279 m。該井周期注汽后一直高含水生產(chǎn),生產(chǎn)效果較差。結(jié)合鉆井軌跡和測井解釋分析,水平段存在三條高滲透條帶,高滲透條帶累計長度達42 m(1 092~1 100 m、1 110~1 124 m、1 250~1 270 m)。生產(chǎn)層與水層之間存在水竄通道導(dǎo)致高含水。為準(zhǔn)確認(rèn)識該井出水狀況,進行針對性堵水措施,決定對該井實施動態(tài)溫剖測試找水。
1.4.1 壓力測試數(shù)據(jù)分析
為了解油藏壓力及水平井裂縫走向,在水平段1 070 m 和1 274 m 處各下入一支壓力計(精度0.1%)。測試結(jié)果顯示,兩支壓力計重合較好,測試中部靜壓為9.25 MPa。抽汲影響壓力變化0.03 MPa,生產(chǎn)壓差0.24 MPa,導(dǎo)數(shù)曲線表明存在底水恒壓邊界。
1.4.2 溫度剖面測試曲線分析
該井于2019 年4 月18 日2 點10 分下入測試管柱(20 支儀器),到位后,停測12 h。由停測期間溫度恢復(fù)曲線(圖2)可看出,中部1 140~1 225 m段溫度恢復(fù)快且溫度高,為注汽主要受效層;1 172~ 1 189 m 段未射孔,溫度有所下降;底部1 230~1 275 m 段溫度低,主要原因是作業(yè)時1 264 m 處砂埋,沖砂通至1 275 m 處,起儀器時該處儀器有砂,說明該位置受注汽影響小。
開抽后1 140~1 225 m 段溫度下降明顯,分析認(rèn)為該產(chǎn)層有低溫液流入導(dǎo)致溫度降低;1 080~ 1 130 m 段溫度上升快,主要是受后面液體加熱及自身層疊加影響。開井12 h 后溫度基本達到穩(wěn)定狀態(tài),后續(xù)整個水平段溫度變化小,表明1 140~1 225 m 段為主要出水層(圖3)。開抽日產(chǎn)液24 m3,井口溫度34 ℃,含水99%。
關(guān)井后溫度恢復(fù)情況如圖4 所示,1 080~1 130 m 段溫度持續(xù)下降,1 140~1 225 m 段溫度上升明顯,分析認(rèn)為關(guān)井后1 140~1 225 m 段不再出水,溫度快速恢復(fù),1 080~1 130 m 段不再受開抽時后面液體影響,溫度逐漸下降。
綜上所述,試驗1 井出水層段為1 140~1 225 m段,層間動用不均衡,1 260~1 279 m 段砂埋未動用。1 250~1 279 m 段為潛力層。
圖2 停測期間溫度恢復(fù)曲線(停測曲線)
圖3 開抽2 d 溫度連續(xù)監(jiān)測變化曲線(抽測曲線)
圖4 關(guān)井2 d 溫度連續(xù)監(jiān)測變化曲線
根據(jù)動態(tài)溫剖測試找水技術(shù)所確定的出水段,針對水平段底部夾層不連續(xù)且A 端為主要出水層段的水平井,開展了液體暫堵膠塞配方研究,配套了適用于遠(yuǎn)井低溫區(qū)的低溫聚合物凍膠及適用于近井高溫區(qū)的高強度納米堵劑進行逐級封堵,以期達到增加出水段封堵強度的目的,并在此基礎(chǔ)上形成了液體橋塞保護后段、高強度堵劑封堵前段的暫堵–多級封堵工藝技術(shù)(圖5)。段塞組合為“預(yù)封堵保護+低溫凝膠段塞+高強度段塞”[4–7]。
圖5 暫堵–多級封堵工藝技術(shù)示意圖
施工過程如下:首先下光油管至水平段底部,打開套管,正替液體膠塞,對后段儲層實施暫堵保護,液體橋塞段塞注完后上提管柱至斜井段之上;然后逐級注入低溫聚合物凍膠及高強度納米堵劑,采用過頂替方式井筒不留塞,反洗井后候凝3 d;候凝結(jié)束后掃塞至目前井底再下完井管柱。液體膠塞可自行破膠或作業(yè)沖洗解除,確保對油層無任何污染堵塞。
液體膠塞施工條件為地層溫度38 ℃,施工排量0.5 m3/min,地面攪拌裝置容積1.0~1.5 m3,施工時間20 h,施工后注蒸汽。
膠塞性能為低溫下具良好的膠體強度,交聯(lián)時間大于3 min,破膠時間大于20 h,高溫下快速破膠。
綜合表1 和表2,優(yōu)選出液體膠塞配方為0.8%GR–L+0.15%氫氧化鈉+0.15%交聯(lián)劑。
表1 液體膠塞配方優(yōu)化
表2 液體膠塞承壓情況
2.2.1 遠(yuǎn)井地帶–低溫聚合物凍膠體系
低溫聚合物凍膠性能要求,一是能在低溫(50 ℃)下可靠成膠,保護后置高強度耐溫凝膠段塞;二是進入油層后能夠在蒸汽作用下自然降解,保證不污染油層。
室內(nèi)篩選了分散乳液聚合物凝膠體系配方,并進行了主要性能評價。配方的構(gòu)成主要由分散型乳液聚合物和交聯(lián)劑組成。暫堵保護劑成膠前后性狀如圖6 所示。
圖6 暫堵保護劑成膠前后性狀
(1)成膠時間及成膠強度評價。體系成膠溫度50~90 ℃,成膠時間隨著溫度的增加迅速加快,溫度越高,成膠時間越快,形成的膠體強度也越高,但溫度高于110 ℃時,聚合物分子存在熱降解現(xiàn)象,導(dǎo)致凝膠很快脫水(表3)。
表3 溫度對成膠時間、強度影響評價
(2)凝膠體系封堵性能評價。選用2 組不同滲透率的填砂管(φ25 mm×80 mm)進行堵水效果實驗,實驗結(jié)果如表4 所示。注入0.3 PV 凝膠堵劑,成膠后開始注入地層水,計算堵后滲透率,突破壓力為0.55 MPa,突破壓力梯度為7.00 MPa/m,封堵率達到99%。
該凝膠體系具有耐溫90 ℃、成膠反應(yīng)時間為1~24 h(可調(diào))、成膠強度0.063~0.080 MPa(突破真空度)的特點。
表4 凝膠體系封堵性能評價
2.2.2 近井地帶–高強度納米堵劑體系
該體系較為成熟,被廣泛應(yīng)用于河南油田現(xiàn)場封竄堵漏施工中,具有密度可調(diào)(1.28~1.70 g/cm3)、抗壓強度高、耐高溫(350 ℃)、流動性能好、析水少、耐沖刷性強的特點,適用于熱采井近井地帶高強度封堵地層[8–9]。
由表5 和表6 可以看出,該體系堵劑漿液黏度低、流動性好,且靜置時析水量少,懸浮穩(wěn)定性好。
表5 高強度納米堵劑流動性能評價
表6 高強度納米堵劑懸浮性能評價
對堵劑的高溫高壓性能進行測試,將實驗樣品在60 ℃、20.7 MPa 條件下養(yǎng)護3 d,測得堵劑平均抗壓強度為17.4 MPa;在360 ℃、19.0 MPa 條件下老化5 d,測得老化后堵劑平均抗壓強度為23.2 MPa,表明該體系在高溫高壓下強度沒有損失,能夠滿足現(xiàn)場高溫高壓下的施工要求。
2.3.1 段塞用量優(yōu)化設(shè)計
根據(jù)經(jīng)驗,選擇體積法計算堵劑用量公式為:
式中:Q 為堵劑用量,m3;R為封堵半徑,m;L為封堵有效長度(高滲透段長度或找水結(jié)果確定長度),m;φ 為有效孔隙度,%;n 為經(jīng)驗常數(shù)。
2.3.2 施工壓力優(yōu)化設(shè)計
式中:maxP 為最大施工壓力,MPa;0P 為井筒液柱壓力,MPa;1P為地層破裂壓力,MPa;2P 為井筒摩阻,MPa。
在春光油田現(xiàn)場實施熱采水平井找堵水技術(shù)兩井次,單井含水下降明顯,增油效果良好,截至目前兩口井累計增油226.0 t(表7),取得了較好的效果。
(1)熱采水平井動態(tài)溫剖測試找水技術(shù),通過在水平段下入分布式溫度測試儀,改變生產(chǎn)工作制 度,造成出水位置溫度異常,能夠準(zhǔn)確識別水平井出水段,解決了稠油油藏由于隔層薄、原油黏度高,難以準(zhǔn)確找水的難題。
表7 試驗井措施效果對比表
(2)準(zhǔn)確找水后,利用液體膠塞對水平段后段非出水點進行暫堵保護,注入低溫凝膠及高強度納米堵劑對前部出水段進行深度封堵,能夠達到增油降水的目的,提高了出水段封堵強度,有效地改善了高含水井出水狀況。
(3)熱采水平井找堵水技術(shù)解決了熱采水平井水竄高含水的問題,能夠有效地封堵水平井高出水段,提高水平段動用效率。現(xiàn)場試驗兩井次,措施效果較好,為高含水熱采水平井治理提供了一種新的技術(shù)方法。