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      酮苯脫蠟脫油裝置工藝優(yōu)化

      2020-06-28 06:05:50馬文花
      河南化工 2020年5期
      關(guān)鍵詞:脫油結(jié)晶器輕質(zhì)

      馬文花

      (中石化南陽(yáng)能源化工有限公司,河南 南陽(yáng) 473132)

      南陽(yáng)能源化工有限公司輕質(zhì)酮苯脫蠟脫油裝置于1997年建成并投產(chǎn),原設(shè)計(jì)處理能力8萬(wàn)t/a,由中石化洛陽(yáng)石油化工工程公司設(shè)計(jì),全部采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)。2000年裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造,改造后裝置生產(chǎn)能力擴(kuò)大到12萬(wàn)t/a。加工的原料油為糠醛精制裝置生產(chǎn)的減二線(xiàn)、減三線(xiàn)、減四線(xiàn)、減五線(xiàn)及丙烷脫瀝青裝置生產(chǎn)的輕脫瀝青油。

      1 改造前存在問(wèn)題

      輕質(zhì)酮苯脫蠟脫油裝置正常運(yùn)行時(shí)原料分兩路分別進(jìn)入一段濾液換冷套管結(jié)晶器E3103AB、原料氨冷套管結(jié)晶器(Ⅰ)E3104AB、原料氨冷套管結(jié)晶器(Ⅱ)E3105AB,當(dāng)套管堵塞嚴(yán)重時(shí),需對(duì)套管進(jìn)行化套管操作,此時(shí)關(guān)閉一路進(jìn)料,造成裝置處理能力下降,影響裝置加工量。

      在夏季生產(chǎn)中,輕質(zhì)酮、重質(zhì)酮和特種蠟成型三套裝置同時(shí)開(kāi)工的情況下,冷凍系統(tǒng)氨循環(huán)量過(guò)大,超過(guò)空冷負(fù)荷,造成冷凍機(jī)出口壓力和氨冷凝后溫度過(guò)高,達(dá)33~34 ℃(正常應(yīng)為17~23 ℃)。同時(shí)進(jìn)入表面蒸發(fā)式空冷(以下簡(jiǎn)稱(chēng)濕空冷)的氣氨溫度高達(dá)80 ℃。由于公司水中Ca2+、Mg2+含量偏高,水結(jié)垢最快的溫度是60 ℃左右,所以造成噴在空冷管束上的水結(jié)垢嚴(yán)重,致使?jié)窨绽涔苁Y(jié)垢嚴(yán)重,傳熱傳質(zhì)效果不理想,其夏季超負(fù)荷運(yùn)行。

      2 改造措施

      是以糠醛精制油為原料,以甲乙酮和甲苯混合液為溶劑,通過(guò)降溫結(jié)晶、過(guò)濾、分離和溶劑回收等工藝過(guò)程,生產(chǎn)低凝固點(diǎn)的脫蠟油和脫油蠟(石蠟、地蠟),分別作為潤(rùn)滑油及蠟精制裝置的原料。輕質(zhì)酮苯脫蠟脫油裝置是我廠(chǎng)潤(rùn)滑油及蠟生產(chǎn)系統(tǒng)的核心裝置,隨著公司8萬(wàn)t特種蠟基地的建設(shè),降低輕質(zhì)酮苯裝置溶劑消耗、改善產(chǎn)品質(zhì)量、提高處理量已成南陽(yáng)能源化工有限公司的重要環(huán)節(jié),對(duì)輕質(zhì)酮苯裝置進(jìn)行工藝改造勢(shì)在必行。

      重質(zhì)酮苯裝置現(xiàn)在閑置,裝置間歇運(yùn)行,年運(yùn)行時(shí)間32天。輕質(zhì)酮苯脫蠟脫油裝置擬增加一路結(jié)晶備用流程,操作靈活,減少套管上壓,降低套管設(shè)備故障,有效避免因清洗套管造成的裝置加工量下降,提高生產(chǎn)平穩(wěn)率。在表面蒸發(fā)式空冷前擬增加一組干空冷,可有效降低高壓氣氨的溫度、壓力,減輕管束結(jié)垢,可以解決夏季空冷超負(fù)荷運(yùn)行的問(wèn)題,保障運(yùn)行安全,空冷器利舊。

      3 原理及改造方案

      3.1 原理

      本裝置脫蠟原料在丁酮甲苯二元混合溶劑的作用下,利用其良好的低溫流動(dòng)性和選擇性,在冷凍、降溫過(guò)程中,分次加入混合溶劑,使蠟良好地結(jié)晶,輸送到真空轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾機(jī)內(nèi),使油、蠟分離,溶劑在回收系統(tǒng)得到較完全的回收及循環(huán)使用,整個(gè)過(guò)程是一個(gè)物理過(guò)程,它除去了潤(rùn)滑油原料中大分子正構(gòu)烷烴及異構(gòu)烷烴即蠟,以滿(mǎn)足潤(rùn)滑油品在低溫下的使用要求。酮苯脫蠟是溶劑脫蠟中最常見(jiàn)的一種,它具有處理量大、操作條件緩和、適用性廣,能處理各種餾分潤(rùn)滑油和殘?jiān)鼭?rùn)滑油等優(yōu)點(diǎn)。

      3.2 改造方案

      目前重質(zhì)酮苯脫油裝置處于停產(chǎn)狀態(tài),考慮利舊,重質(zhì)酮苯脫油裝置原料換冷套管結(jié)晶器E3603作為輕質(zhì)酮苯脫蠟脫油裝置的原料設(shè)備一段濾液換冷套管結(jié)晶器,原料氨冷套管結(jié)晶器E3604作為原料一次氨冷套管結(jié)晶器,溶劑氨冷套管結(jié)晶器E3606作為原料二次氨冷套管結(jié)晶器。

      重酮原料換冷套管結(jié)晶器需新開(kāi)兩個(gè)遠(yuǎn)傳溫度計(jì)口。輕酮原料:一段濾液換冷套管結(jié)晶器前引出至重酮原料;一段濾液換冷套管結(jié)晶器入口前。之后經(jīng)過(guò)重酮原料一段濾液換冷套管結(jié)晶器、原料氨冷套管結(jié)晶器(Ⅰ)、原料氨冷套管結(jié)晶器(Ⅱ)后返回至輕酮。濾液線(xiàn)自輕酮P3104AB出口至重酮原料:一段濾液換冷套管結(jié)晶器后返回輕酮,濾液線(xiàn)的流量調(diào)節(jié)閥需新增。一次稀釋溶劑線(xiàn)、二次稀釋溶劑線(xiàn)均從輕酮引出加入到重酮原料線(xiàn),一次稀釋溶劑線(xiàn)的流量調(diào)節(jié)閥新增,二次稀釋溶劑的流量調(diào)節(jié)閥需新增。重酮原料:一段濾液換冷套管結(jié)晶器吹掃及排污管線(xiàn),原料氨冷套管結(jié)晶器(Ⅰ)的氨系統(tǒng)管線(xiàn)、吹掃及排污管線(xiàn)均利舊重酮的相應(yīng)管線(xiàn),原料氨冷套管結(jié)晶器(Ⅱ)氣氨線(xiàn)就近接至-35 ℃氣氨總線(xiàn),其它管線(xiàn)利舊重酮的相應(yīng)管線(xiàn)。

      其改造前流程如圖1所示,改造后流程如圖2所示。

      圖1 改造前流程圖

      圖2 改造后流程圖

      在表面蒸發(fā)式空冷前需增加一組干空冷。具體流程:氨壓機(jī)出口——分離器——空冷器(新增)——表面蒸發(fā)器——工作罐——套管。在現(xiàn)有表面蒸發(fā)器前增加一組干空冷,降低表面蒸發(fā)器進(jìn)氨溫度,減輕表面蒸發(fā)器結(jié)垢,降低液氨后冷溫度及壓力。其改造后流程圖見(jiàn)圖3。

      酮苯脫蠟脫油裝置設(shè)備如下:重質(zhì)酮苯裝置原料換冷套管結(jié)晶器E3603作為輕質(zhì)酮苯裝置的原料——一段濾液換冷套管結(jié)晶器,利舊;重酮原料氨冷套管結(jié)晶器E3604作為輕酮原料一次氨冷套管結(jié)晶器,利舊;重酮溶劑氨冷套管結(jié)晶器E3606作為原料輕酮二次氨冷套管結(jié)晶器,利舊;控制閥FV-3106C脫蠟一次溶劑去重酮線(xiàn),新增;控制閥FV-3105F一段脫油濾液去重酮線(xiàn),新增;控制閥FV-3103C濾液至重酮E3603,新增;控制閥FV-3105E二次稀釋溶劑至重酮,新增;控制閥 FV-101C原料一段濾液換冷套管結(jié)晶器入口,新增;空冷GP9×3-4-129-1.6S-23.4/DR-ⅡA 11kW×3(臺(tái)),利舊。

      圖3 表面蒸發(fā)器空冷前增加干空冷流程圖

      4 改造效果

      本次改造輕質(zhì)酮苯脫蠟脫油裝置增加一路結(jié)晶備用流程,操作靈活,減少套管上壓,降低套管設(shè)備故障,有效避免因清洗套管造成的裝置加工量下降,提高了生產(chǎn)平穩(wěn)率,提高處理量0.6萬(wàn)t/a。

      在夏季生產(chǎn)中,輕質(zhì)酮、重質(zhì)酮和特種蠟成型三套裝置同時(shí)開(kāi)工的情況下,冷凍系統(tǒng)氨循環(huán)量過(guò)大,超過(guò)空冷負(fù)荷,造成冷凍機(jī)出口壓力和氨冷凝后溫度過(guò)高,表面蒸發(fā)空冷器出口33~34 ℃(正常應(yīng)為17~23 ℃)。裝置投用后,干空冷運(yùn)行效果較好,出口溫度可到28~32 ℃,在此溫度下不但停用兩臺(tái)表面蒸發(fā)空冷器水泵,而且使表面蒸發(fā)空冷器出口溫度降低了3 ℃,達(dá)到了17~23 ℃。此干空冷增加達(dá)到的效果是:①滿(mǎn)足夏季滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行要求;②減緩濕空冷的管束結(jié)垢情況,從而降低表面蒸發(fā)空冷器的水量蒸發(fā),降低水耗;③在冬季冷凝器負(fù)荷較低的情況下,可少開(kāi)或不開(kāi)濕空冷,進(jìn)一步降低系統(tǒng)能耗。

      5 經(jīng)濟(jì)效益

      改造后提高輕質(zhì)酮苯的處理量0.6萬(wàn)t/a。輕質(zhì)酮苯處理量能提高0.6萬(wàn)t/a,蠟收率35.72%,油收率47.27%,每年可提高蠟產(chǎn)量0.63萬(wàn)t,脫蠟油0.85萬(wàn)t,蠟下油0.32萬(wàn)t。

      精制油扣稅價(jià)為4 238元/t,粗蠟單價(jià)5 957元/t,脫蠟油單價(jià)4 271元/t,蠟下油單價(jià)為3 840元/t,裝置綜合加工費(fèi)420元/t。則提高處理量年盈利:85萬(wàn)元。根據(jù)制冷原理冷凝溫度升高1 ℃,制冷能力減少1%~2%,壓縮功增加1%~1.5%,電耗增加2%~2.5%。冷凍機(jī)出口壓力主要由氨的冷凝溫度所決定。如果冷凝溫度降低5 ℃,冷凝時(shí)壓力可減少0.2 MPa,它將引起冷凍機(jī)壓縮比降低,吸入氨氣能力提高。因此,冷凍機(jī)壓力每降0.2MPa,即冷凝溫度降低5 ℃,可能提高制冷能力5%~10%。

      項(xiàng)目成功完工后表面蒸發(fā)空冷器出口冷凝溫度能降低3 ℃。則制冷效率可提高3%~6%,生產(chǎn)時(shí)共用四臺(tái)壓縮機(jī),電機(jī)功率為1 300 kW,則每年可節(jié)電41.6萬(wàn)kW·h。壓縮機(jī)每年節(jié)約費(fèi)用為32.7萬(wàn)元。干式空冷器的消耗電功率為22 kW,每年費(fèi)用為13.83萬(wàn)元。

      節(jié)約費(fèi)用:項(xiàng)目總投資330萬(wàn)元,折舊按15年計(jì)算。則總收益82.53萬(wàn)元。

      6 結(jié)論

      將閑置的重質(zhì)酮苯脫油裝置結(jié)晶流程,引入到輕質(zhì)酮苯脫蠟脫油裝置,使結(jié)晶部分增加一路流程作為備用,杜絕頻繁切換、流量波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),保障裝置平穩(wěn)運(yùn)行;利舊安裝干空冷一組,解決冷凍系統(tǒng)高壓氣氨容易超壓的問(wèn)題,消除超壓風(fēng)險(xiǎn)。改造后取得了良好的效果,節(jié)約能耗,產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,經(jīng)濟(jì)效益顯著,在同類(lèi)裝置具有應(yīng)用推廣價(jià)值。

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