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      馬鋼棒材機架軸承頻繁燒損原因分析及解決方案

      2020-06-30 00:50:44馬利花張業(yè)龍吳鍵張寬德何天宇
      潤滑油 2020年3期
      關(guān)鍵詞:活套棒材供油

      馬利花,張業(yè)龍,吳鍵,張寬德,何天宇

      (1.中國石油上海潤滑油產(chǎn)品設(shè)計分公司,上海 200122;2.馬鋼股份有限公司長材事業(yè)部, 安徽 馬鞍山 243061;3.中國石油蘭州潤滑油研究開發(fā)中心,甘肅 蘭州 730060)

      0 引言

      馬鋼長材事業(yè)部全連續(xù)棒材生產(chǎn)線自2012年始使用昆侖CKD320重負荷工業(yè)齒輪油,機架軸承燒損3~4臺/月。2017年8月15日該生產(chǎn)線工藝改造,11月1日完成大中修工作后恢復(fù)生產(chǎn),至2017年12月31日期間,平均2天燒損一架次機架軸承,累計燒損29架,直接經(jīng)濟損失近60萬元。因此作為現(xiàn)場難題,亟待找出原因,給出方案,予以解決困擾生產(chǎn)的矛盾。

      1 概況

      馬鋼全連續(xù)棒材生產(chǎn)線年設(shè)計產(chǎn)能為60萬t(實際近10年年產(chǎn)達130萬/t),共有18架軋機,粗、中、精軋機組各6架,均為無牌坊、短應(yīng)力線、高鋼度“紅圈”軋機,呈平/立交替布置。1#~10#軋機間實現(xiàn)微張力軋制,10#~18#軋機間采用立式可控活套,實現(xiàn)無張力軋制,從而全線實現(xiàn)了無扭、微張力或無張力軋制,第14架和第16架為平/立可轉(zhuǎn)換軋機[1-2]。

      棒材軋機短應(yīng)力線軋機見圖1。

      圖1 棒材軋機短應(yīng)力線軋機

      1.1 油氣潤滑系統(tǒng)

      棒材油氣潤滑系統(tǒng)用于紅圈軋機傳動軸、軋棍以及活套器、活套輥等軸承的潤滑,是集機、電、氣一體化的綜合性設(shè)備,系統(tǒng)包括電控、氣動、液壓和機械零件部件。整個系統(tǒng)由供油、供氣和油氣混合等3部分組成。主要設(shè)備有:油箱和輔助件組成的油站系統(tǒng)(有2臺互為備用的齒輪泵)、三級供油方式的油氣分配器和1個電控設(shè)備及氣動系統(tǒng)(如圖1所示)。電控部分的核心是一個PLC控制單元及友好的人機界面TD200[3]。對液位、油溫、壓差過濾器的工作進行控制,同時對系統(tǒng)中各元件的運行狀況進行監(jiān)控,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,發(fā)出報警信號。油氣潤滑系統(tǒng)示例見圖2。

      圖2 油氣潤滑系統(tǒng)

      該廠現(xiàn)有油氣潤滑系統(tǒng)是利用油泵將貯存在油箱內(nèi)的潤滑油直接或間接(通過分配器)輸送到與壓縮空氣網(wǎng)絡(luò)相連接的油-氣混合器中。在油氣混合器里,壓縮空氣把潤滑油吹成油滴狀的液氣兩相流體,并帶動油滴沿管道內(nèi)壁不斷地流動,形成氣流狀的混合氣,通過再次計量分配成若干份,進入各自的混合腔室后,在不間斷的壓縮空氣的作用下,進入油氣輸送管道中[4]。油氣潤滑的壓縮空氣(壓力為0.4~0.6 MPa)是連續(xù)供給的,油是間歇供給的,間歇時間和供油量根據(jù)各個潤滑點的需求進行調(diào)定[5]。

      1.2 故障概況

      棒材機架軸承燒損情況見表1。

      表1 棒材機架軸承燒損情況

      表1(續(xù))

      用統(tǒng)計圖表示2017年11月至2018年1月初機架軸承燒損情況, 見圖3。機架燒損現(xiàn)場圖片見圖4。

      圖3 2017.11-2018.1機架軸承燒損情況統(tǒng)計

      圖4 機架燒損情況現(xiàn)場圖片

      從表1和圖3可以明顯看出:

      (1)其中燒損嚴重的機架序列號為:15#(7次)、16#(4次)、8#(4次)。

      (2)臥式(序列號為單號)機架燒損較立式(序列號為雙號)嚴重,立式燒損合計9次,臥式燒損合計20次。

      1.3 生產(chǎn)線工藝改造項目

      2017年該生產(chǎn)線工藝改造項目包括:

      (1)大中修油氣系統(tǒng),無實質(zhì)性改變;

      (2)機架冷卻水壓力由0.42 MPa提高至0.68 MPa(原機架冷卻水壓力低,水泵改造能力提升);

      (3)1#~6#活套更新改造,油氣潤滑點增加20個,供油每線升壓間隔時間變?yōu)?0 s,后又重新調(diào)整至原升壓間隔時間20 s。油氣設(shè)定自動啟停間隔時間由75 s逐步調(diào)整到50 s。

      2 機架軸承燒損原因分析

      一般設(shè)備故障可能原因主要有設(shè)備材質(zhì)問題,如使用劣質(zhì)配套材質(zhì)、裝配間隙不合適、潤滑油質(zhì)量差、冷卻效果差等。

      2.1 油品質(zhì)量性能的影響

      調(diào)取客戶近三年現(xiàn)場先后使用的不同批次昆侖CKD320重負荷工業(yè)齒輪油產(chǎn)品的合格證,見表2。

      表2 客戶現(xiàn)場使用昆侖CKD320重負荷工業(yè)齒輪油性能

      從表2可以看出,近三年昆侖CKD320重負荷工業(yè)齒輪油產(chǎn)品性能穩(wěn)定,未有大的波動。

      同時和生產(chǎn)廠溝通,產(chǎn)品生產(chǎn)工藝一直保持不變。

      可見昆侖CKD320重負荷工業(yè)齒輪油的產(chǎn)品性能穩(wěn)定,可以排除油品質(zhì)量變差導(dǎo)致的軸承潤滑失效。

      2.2 潤滑油輸送的影響

      該生產(chǎn)線采用油氣潤滑方式供油,處于潤滑末端的15號機架軸承和16號機架軸承燒損最嚴重,懷疑潤滑油未輸送到位?,F(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)三連軋共一臺油氣潤滑分配器,分三級供油,共三段,一段潤滑1#~6#機架軸承,二段潤滑7#~12#機架軸承,三段潤滑13#~16#(17#和18#機架因2017年工藝改造拆除)機架軸承,每個機架軸承共7個潤滑點并聯(lián)供油。燒損嚴重的15#、16#機架軸承處在潤滑供油輸送的末端。該生產(chǎn)線改造活套新增20個潤滑點,是立式可控活套,位置在10#~16#軋機間,分流部分潤滑油(由一級分配器供油),導(dǎo)致油氣輸送至最遠15#~16#供油末端輸送供油不足。

      2.3 密封失效的影響

      2.3.1 軸承密封墊圈質(zhì)量變差

      軸承密封墊圈的采購價從單價200元降至16元,現(xiàn)場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)密封圈殘缺破損嚴重。劣質(zhì)材料的密封材質(zhì)在高溫時密封不嚴,造成大量冷卻水進入到在用油品中,嚴重影響摩擦副表面生成連續(xù)

      的油膜,極端條件下甚至出現(xiàn)無油膜全是水層的情況,造成軸承滾動體潤滑失效,在高溫高沖擊負荷下,導(dǎo)致滑動部位燒結(jié)。

      2.3.2 臥式機架軸承燒損頻次較立式多的原因分析

      立式機架軸承潤滑部位在軋輥的上部,從而使軋輥冷卻水不易滲入潤滑部位,而臥式機架軸承潤滑部位與冷卻水在同一水平面,冷卻水滲入潤滑部位機率增大,見圖5。

      圖5 臥式機架(左)與立式機架(右)冷卻水位置

      2.3.3 潤滑油冷卻水壓差變大的影響

      在2017年生產(chǎn)線工藝改造前,供壓縮空氣壓力為0.38 MPa(油氣混合吹入潤滑點的壓力),供油每線壓力由0 MPa升至13 MPa,切換壓力建立間隔時間30 s,油氣啟停間隔70 s,冷卻水壓力0.42 MPa;改造后,供壓縮空氣壓力0.3 MPa(油氣混合吹入潤滑點的壓力),供油每線壓力由0 MPa升至13 MPa,切換壓力建立間隔時間36 s,油氣啟停間隔60 s,冷卻水壓力0.68 MPa,改造前后潤滑油(潤滑點氣-油混合壓力)和冷卻水的壓差增大明顯,見表3。

      表3 生產(chǎn)線工藝改造前后參數(shù)對比

      冷卻水與油氣混合壓力差增大使冷卻水易進入潤滑部位,造成潤滑失效。

      綜合上述幾方面因素,造成潤滑部位的潤滑油缺失,導(dǎo)致機架軸承嚴重?zé)龘p,經(jīng)濟損失巨大。

      3 軸承燒損解決措施及實施效果

      3.1 解決措施及實施效果

      根據(jù)以上分析,要解決現(xiàn)有燒機架頻繁問題,需從以下幾個方面入手:降低機架冷卻水壓力、縮短供油時間、調(diào)高供油壓力及更換質(zhì)量、性能更好的軋輥箱密封材質(zhì)。

      表4列出了采取相應(yīng)解決措施后機架軸承燒損情況。

      表4 2018年1月采取措施后機架軸承燒損情況

      表4(續(xù))

      注:#非機架軸承磨損。

      由表4可以看出,隨著冷卻水壓調(diào)低、油壓調(diào)高,機架軸承燒損情況有減少趨勢,1月共燒損機架軸承9臺,環(huán)比下降了6臺。

      3.2 持續(xù)改進,效果顯著

      2018年2月及3月,繼續(xù)調(diào)整潤滑油供油間隔,降低冷卻水壓力,更換輥環(huán)密封圈為氟橡膠材質(zhì),跟蹤機架軸承燒損情況,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表5。

      表5 更換密封圈材質(zhì)后機架軸承燒損情況

      由表5可以看出:經(jīng)過改進供油壓力、改進密封圈等解決措施后,機架軸承燒損情況已回歸到正常水平。

      4 結(jié)論

      現(xiàn)場通過逐步整改軋輥密封圈材質(zhì)、調(diào)整冷卻水壓力、提高潤滑油供油壓力縮短供油時間,機架軸承燒損情況大大降低。

      經(jīng)過為期一年的跟蹤,該廠棒材機架軸承燒損穩(wěn)定在每月3~4臺,成功解決了機架軸承頻繁燒損的生產(chǎn)難題。

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