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      200MW 機(jī)組切除低壓缸進(jìn)汽供熱改造技術(shù)分析

      2020-06-30 06:10:02劉帥鄭立軍俞聰高新勇劉國(guó)弼趙春風(fēng)張曉麗曹創(chuàng)徐建鵬
      綜合智慧能源 2020年6期
      關(guān)鍵詞:缸內(nèi)調(diào)峰供熱

      劉帥,鄭立軍,俞聰,高新勇,劉國(guó)弼,趙春風(fēng),張曉麗,曹創(chuàng),徐建鵬

      (1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,杭州 310030;2.沈陽(yáng)金山能源股份有限公司金山熱電分公司,沈陽(yáng) 110000)

      0 引言

      近年來(lái),我國(guó)以光伏和風(fēng)電為主的可再生能源機(jī)組迅速增長(zhǎng),大力發(fā)展可再生能源是我國(guó)未來(lái)能源戰(zhàn)略的重要組成部分。為配合可再生能源機(jī)組發(fā)電并網(wǎng)以及消除峰谷差日益增大對(duì)電網(wǎng)安全的影響,電網(wǎng)對(duì)火電機(jī)組的調(diào)峰次數(shù)和品質(zhì)提出了更高的要求。在供暖季,受系統(tǒng)熱力特性的限制,熱電廠均采取“以熱定電”的模式運(yùn)行,供熱負(fù)荷隨時(shí)間變化緩慢,為保證供熱質(zhì)量,機(jī)組調(diào)峰能力受限,穩(wěn)定的供熱需求和頻繁的調(diào)峰需求之間存在矛盾。近幾年?yáng)|北地區(qū)非水可再生能源發(fā)展迅猛,為了更多地消納非水可再生能源,電網(wǎng)公司相應(yīng)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)輔助調(diào)峰運(yùn)行的政策,“十三五”期間,我國(guó)將加快電力系統(tǒng)調(diào)峰能力建設(shè),大力推進(jìn)火電靈活性改造工作[1-3]。

      切除低壓缸進(jìn)汽供熱技術(shù)是一項(xiàng)可以有效提高熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組調(diào)峰深度的改造技術(shù)[4-7]。切除低壓缸進(jìn)汽,缸內(nèi)流場(chǎng)屬于極小流量工況,截至目前,還沒(méi)有建立能夠完善描述此種工況下渦系脫離現(xiàn)象和葉片顫振產(chǎn)生機(jī)理及規(guī)律的數(shù)學(xué)計(jì)算模型,筆者通過(guò)查閱相關(guān)文獻(xiàn)并結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn),以文獻(xiàn)中的試驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù),得出了每臺(tái)低壓缸的合理冷卻蒸汽流量區(qū)間,以國(guó)內(nèi)某電廠200MW 供熱機(jī)組切除低壓缸改造為示范案例,通過(guò)試驗(yàn)的方式驗(yàn)證了熱電機(jī)組實(shí)施切除低壓缸改造的可行性。

      1 機(jī)組概況

      某發(fā)電公司#2機(jī)組為CC150/N220-12.75/0.981/0.245型200MW 超高壓蒸汽參數(shù)、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽、雙抽、凝汽供熱式汽輪機(jī)。機(jī)組主要技術(shù)規(guī)范見(jiàn)表1。

      表1 機(jī)組主要技術(shù)規(guī)范Tab.1 Main technical specifications of the unit

      2 切除低壓缸進(jìn)汽供熱技術(shù)分析

      切除低壓缸進(jìn)汽供熱技術(shù)是指在供熱期間,通過(guò)全密封、零泄漏的供熱蝶閥關(guān)斷作用切除低壓缸進(jìn)汽,使得低壓缸轉(zhuǎn)子在高真空條件下“空轉(zhuǎn)”運(yùn)行,高中壓缸高背壓供熱運(yùn)行的一種靈活的運(yùn)行技術(shù)。此技術(shù)可以在低壓轉(zhuǎn)子不脫離、整體軸系始終同頻運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,通過(guò)中低壓缸連通管上新加裝的全密封、零泄漏的液壓蝶閥啟閉動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)機(jī)組凝、抽、背(切缸)3種工況的靈活切換。

      切除低壓缸進(jìn)汽,低壓缸在高真空條件下“空轉(zhuǎn)”運(yùn)行,理論上如果低壓缸內(nèi)是完全真空,則不會(huì)有鼓風(fēng)超溫發(fā)熱的危害,但完全真空目前無(wú)法實(shí)現(xiàn),極少的漏汽在低壓缸內(nèi)流動(dòng)性較差,同時(shí)被高速旋轉(zhuǎn)的葉片攪動(dòng)并鼓風(fēng)產(chǎn)熱,若不將這些熱量帶走,將會(huì)由于結(jié)構(gòu)熱變形不均而導(dǎo)致振動(dòng)及脹差超限等,因此切缸運(yùn)行時(shí)低壓缸必須通入少量的冷卻蒸汽,保持一定的流動(dòng)性以帶走鼓風(fēng)熱。低壓缸處在一個(gè)高真空度、極小流量的運(yùn)行工況,但低流量工況會(huì)帶來(lái)另外一個(gè)問(wèn)題——低壓級(jí)葉片的機(jī)械性能問(wèn)題,也就是通常所說(shuō)的小流量工況下的葉片顫振危害。極小流量工況由于嚴(yán)重的流場(chǎng)畸變,到目前為止還沒(méi)有準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)計(jì)算模型,國(guó)際上均是通過(guò)試驗(yàn)的方法獲取葉片動(dòng)應(yīng)力;轉(zhuǎn)子表面蒸汽渦系脫離,轉(zhuǎn)子表面換熱無(wú)法進(jìn)行數(shù)學(xué)計(jì)算,因此轉(zhuǎn)子受熱膨脹量也只能通過(guò)試驗(yàn)的方法獲得;排汽溫度升高,缸后噴水需要長(zhǎng)期投運(yùn),汽流夾帶水滴回流沖刷葉片根部,這種損傷也不能進(jìn)行準(zhǔn)確的理論計(jì)算,只能認(rèn)為會(huì)有水蝕加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

      圖1 動(dòng)應(yīng)力與相對(duì)體積流量、背壓的關(guān)系Fig.1 Relationship between dynam ical stress,volume flow rate and back pressure

      雖然這組數(shù)據(jù)的試驗(yàn)對(duì)象與本文分析的對(duì)象不同,但末級(jí)葉片在這種工況下的動(dòng)應(yīng)力變化規(guī)律基本相同,因此可以大膽推斷:只要低壓缸冷卻蒸汽流量小于額定排汽流量的3.0%,葉片潛在的顫振危害就不存在了。

      切低壓缸運(yùn)行是一個(gè)長(zhǎng)周期運(yùn)行工況,筆者認(rèn)為不能以0.03作為冷卻蒸汽相對(duì)流量的上限值,出于安全考慮,要遠(yuǎn)離這條紅線。該機(jī)組低壓缸額定排汽流量為440 t/h,按0.03計(jì),冷卻蒸汽流量上限為13.2 t/h,由于實(shí)際運(yùn)行中冷卻蒸汽流量難免會(huì)有波動(dòng),因此要預(yù)留足夠的裕量?;谝陨戏治?,限制冷卻蒸汽流量在額定排汽流量的1.0% ~1.5%之間,則冷卻蒸汽流量范圍為4.4~6.6 t/h。將這股中壓排汽通入低壓缸內(nèi),若此股蒸汽能夠順利帶走缸內(nèi)的熱量,即低壓缸內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)葉片超溫、轉(zhuǎn)子脹差超限的情況,則機(jī)組實(shí)現(xiàn)切缸運(yùn)行;若低壓缸內(nèi)依然出現(xiàn)葉片超溫或低壓脹差超限的情況,則必須對(duì)該股冷卻蒸汽進(jìn)行減溫減壓處理,才可滿(mǎn)足切缸長(zhǎng)周期運(yùn)行要求。

      3 切除低壓缸進(jìn)汽改造技術(shù)方案

      為了保證改造工程順利完成,該機(jī)組進(jìn)行了如下改造[15-16]。

      (1)加裝末兩級(jí)溫度測(cè)點(diǎn)。切低壓缸改造后,機(jī)組背壓供熱運(yùn)行期間低壓缸內(nèi)少量蒸汽依然處于鼓風(fēng)狀態(tài),并且鼓風(fēng)會(huì)前移(不限于末幾級(jí)長(zhǎng)葉片),因此需要對(duì)末幾級(jí)長(zhǎng)葉片附近的蒸汽溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確保機(jī)組長(zhǎng)期安全地背壓運(yùn)行。因此在末級(jí)、次末級(jí)動(dòng)葉之后共裝設(shè)4個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),并引入機(jī)組分散控制系統(tǒng),設(shè)定安全范圍,參與機(jī)組調(diào)節(jié)控制。

      (2)更換中低壓缸連通管供熱蝶閥。切低壓缸改造要求背壓運(yùn)行期間切除低壓缸進(jìn)汽,該機(jī)組原始設(shè)計(jì)有2個(gè)中低壓缸連通管,且各自裝有1個(gè)具有一定機(jī)械限位的電動(dòng)調(diào)整蝶閥,根據(jù)切缸運(yùn)行要求,即使將此閥門(mén)關(guān)到最小機(jī)械限位處依然有較大泄漏量,因此需要對(duì)原中低壓缸連通管供熱蝶閥進(jìn)行更換。新更換的閥門(mén)本體要求可以達(dá)到關(guān)到零位、全密封且零泄漏的目的,同時(shí)為了防止閥門(mén)在全關(guān)時(shí)出現(xiàn)打不開(kāi)的危險(xiǎn)情況,特要求此閥門(mén)采用液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

      (3)增設(shè)冷卻蒸汽旁路系統(tǒng)。連通管閥門(mén)更換后,雖然實(shí)現(xiàn)了全關(guān)斷、零泄漏的目的,但為了帶走缸內(nèi)的鼓風(fēng)熱,還需要保證極少量冷卻蒸汽可通入低壓缸內(nèi),若直接利用連通管閥門(mén)進(jìn)行調(diào)節(jié),則該閥門(mén)的閥位肯定很小,此種情況下閥門(mén)前后壓差大,容易引發(fā)振動(dòng),給運(yùn)行帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),此種方式也無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)冷卻蒸汽參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)的目的,因此需對(duì)連通管蝶閥加裝冷卻蒸汽旁路系統(tǒng)。設(shè)計(jì)新加1個(gè)冷卻蒸汽系統(tǒng),該系統(tǒng)設(shè)計(jì)有電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、減溫減壓器、汽水分離器、流量監(jiān)測(cè)裝置以及相關(guān)其他電控儀表等設(shè)備[17],改造后原則性熱力系統(tǒng)圖如圖2所示。

      圖2 供熱改造方案原則性熱力系統(tǒng)圖Fig.2 Princip le thermal system diagram of the heating supp ly retrofit

      4 改造后機(jī)組供熱調(diào)峰能力分析

      切低壓缸改造后,在相同鍋爐蒸發(fā)量的情況下,機(jī)組抽凝和切缸工況的發(fā)電抽汽量數(shù)據(jù)見(jiàn)表2,特性對(duì)比如圖3所示??梢钥闯?,通過(guò)切除低壓缸進(jìn)汽,相比于抽凝運(yùn)行,可以增加約140 t/h的采暖抽汽,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷可下降約25MW。

      表2 改造前、后機(jī)組不同供熱工況下熱力特性對(duì)比Tab.2 Com parison of the thermal characteristics under different heating-supp ly conditions before and after the retrofit

      圖3 切缸與抽凝供熱特性對(duì)比Fig.3 Comparison of the heating characteristics between cylinder cutting and extraction condensing

      表3和圖4為切低壓缸改造后機(jī)組的調(diào)峰能力核算結(jié)果,可以看出,相比于改造前,在保證對(duì)外供熱負(fù)荷不變的情況下,機(jī)組從抽凝轉(zhuǎn)為切低壓缸運(yùn)行,可使發(fā)電功率下降約58MW,大大提高了機(jī)組的調(diào)峰能力。圖5為切缸(背壓)運(yùn)行期間的控制畫(huà)面,圖中DF為中低壓缸連通管供熱蝶閥,此時(shí)的閥位為0%,發(fā)電負(fù)荷為49MW,低于機(jī)組額定功率的30%,符合電網(wǎng)的輔助調(diào)峰政策,通過(guò)切除低壓缸進(jìn)汽,在滿(mǎn)足供熱、調(diào)峰的同時(shí),減少了凝汽冷源損失。

      5 試驗(yàn)驗(yàn)證

      切除低壓缸進(jìn)汽,低壓缸內(nèi)流場(chǎng)嚴(yán)重畸變,顫振、鼓風(fēng)超溫以及水蝕等均難以定量計(jì)算,因此更重要的環(huán)節(jié)是在在運(yùn)機(jī)組上進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。該機(jī)組于2017年9月進(jìn)行了相關(guān)改造,并于2017年11月采暖季開(kāi)始進(jìn)行試驗(yàn)投運(yùn),機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行后從2017年11月11日開(kāi)始連續(xù)切缸運(yùn)行至2018年3月31日采暖季結(jié)束,2018年6月進(jìn)行了第1次開(kāi)缸檢查。2018年11月開(kāi)始轉(zhuǎn)為靈活性切缸運(yùn)行直至2019年3月31日采暖季結(jié)束,靈活性切缸共計(jì)60次,累計(jì)時(shí)長(zhǎng)約500 h,2019年6月進(jìn)行了第2次開(kāi)缸檢查。

      圖4 改造前、后機(jī)組調(diào)峰能力對(duì)比Fig.4 Comparison of the peak regulating capacity of the unit before and after the retrofit

      5.1 鼓風(fēng)發(fā)熱試驗(yàn)驗(yàn)證

      2017年11月7日進(jìn)行了第1次切除低壓缸進(jìn)汽試驗(yàn),這次試驗(yàn)不投減溫水,直接將小股中壓排汽作為冷卻蒸汽通入低壓缸,當(dāng)完全關(guān)斷中低壓缸連通管蝶閥、調(diào)整小旁路流量至5 t/h左右之后,機(jī)組在當(dāng)天13:40正式進(jìn)入切缸運(yùn)行狀態(tài),此時(shí)機(jī)組的低壓脹差為3.93mm,起初的1個(gè)小時(shí)脹差先是減小到3.67mm,之后開(kāi)始慢慢上漲。分析認(rèn)為,切除低壓缸進(jìn)汽后,轉(zhuǎn)子、汽缸表面高溫蒸汽大幅減少,轉(zhuǎn)子出現(xiàn)了短暫的冷卻收縮現(xiàn)象,之后與周?chē)贿B續(xù)的蒸汽摩擦發(fā)熱慢慢膨脹。到第2天00:00,脹差漲到5.97mm(低壓脹差報(bào)警值為5.50mm,跳機(jī)值為6.00mm),此時(shí)已經(jīng)切缸10 h,現(xiàn)場(chǎng)觀察脹差依然有上漲的趨勢(shì),為安全起見(jiàn)切回到抽凝狀態(tài),大流量蒸汽進(jìn)入低壓缸,轉(zhuǎn)子受到冷卻,脹差增長(zhǎng)止步,開(kāi)始回落。加裝的溫度測(cè)點(diǎn)測(cè)量值顯示:整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中葉頂?shù)臏囟仁冀K處于安全范圍內(nèi),應(yīng)該沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)熱導(dǎo)致的相關(guān)損傷。表4為當(dāng)時(shí)的脹差變化記錄。

      圖5 背壓運(yùn)行畫(huà)面Fig.5 Interface of back-pressure operation

      表4 切缸試驗(yàn)過(guò)程中脹差變化Tab.4 Differential expansions during the low-pressure cylinder cutting test

      2017-11-10 T 09:00進(jìn)行第2次切缸試驗(yàn),這次試驗(yàn)投入減溫水,將冷卻蒸汽溫度調(diào)整至165℃后進(jìn)入低壓缸,剛開(kāi)始時(shí)低壓脹差為4.0mm,連續(xù)運(yùn)行24 h后,第2天早上低壓脹差穩(wěn)定在了4.9mm,隨后維持此狀態(tài)連續(xù)切缸運(yùn)行至采暖季結(jié)束。

      2次試驗(yàn)結(jié)果證實(shí):如果直接將中壓排汽作為冷卻蒸汽會(huì)導(dǎo)致低壓脹差超限,必須對(duì)該股蒸汽進(jìn)行減溫處理才可保證機(jī)組長(zhǎng)周期安全切缸運(yùn)行。

      5.2 水蝕損傷試驗(yàn)驗(yàn)證

      該機(jī)組于2008年12月投產(chǎn),2017年9月進(jìn)行了切除低壓缸進(jìn)汽的相關(guān)改造,切缸前機(jī)組已經(jīng)投運(yùn)了10年。

      圖6為切缸前、后末級(jí)葉片出汽邊根部狀態(tài)。圖6a為切缸前的葉片出汽邊葉根,已經(jīng)有了一定的水蝕損傷;圖6b為2018年6月第1次開(kāi)缸檢查時(shí)末級(jí)葉片出汽邊根部的狀態(tài),圖6c為2019年6月第2次開(kāi)缸檢查時(shí)末級(jí)葉片出汽邊根部的狀態(tài),經(jīng)過(guò)連續(xù)2年的切缸運(yùn)行,葉片出汽邊根部損傷并沒(méi)有明顯加深,說(shuō)明切缸后的水蝕變化非常緩慢。

      圖6 末級(jí)動(dòng)葉出汽邊葉根水蝕Fig.6 Water erosion of the last-stage blade root on steam outlet side

      由5.1章節(jié)知,冷卻蒸汽是進(jìn)行了噴水減溫后引入低壓缸的,為了驗(yàn)證旁路系統(tǒng)的工作性能,開(kāi)缸后對(duì)低壓首級(jí)葉片進(jìn)汽邊也進(jìn)行了詳細(xì)排查。

      圖7a為第1次剛開(kāi)缸時(shí)的狀態(tài),可以看出葉片有部分鐵銹;圖7b為第1次開(kāi)缸檢查噴砂后的葉片狀態(tài),作者現(xiàn)場(chǎng)觀察并親自用手觸摸,發(fā)現(xiàn)首級(jí)葉片幾乎沒(méi)有損傷;圖7c為第2次開(kāi)缸檢查時(shí)首級(jí)葉片的狀態(tài)。2次開(kāi)缸檢查證實(shí),首級(jí)葉片沒(méi)有因?yàn)閲娝疁p溫而出現(xiàn)水蝕損傷,充分論證了加裝的冷卻蒸汽系統(tǒng)工作性能非??煽?。

      圖7 切缸后低壓首級(jí)葉片水蝕Fig.7 Water erosion of the first-stage low-pressure blade after cylinder cutting

      5.3 葉片顫振試驗(yàn)驗(yàn)證

      該機(jī)組于2016年5月進(jìn)行過(guò)大修,運(yùn)行1年后于2017年9月開(kāi)缸進(jìn)行試驗(yàn)前狀態(tài)記錄。開(kāi)缸發(fā)現(xiàn)動(dòng)葉拉筋共3處原修復(fù)好的焊口裂開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)焊接修復(fù)后,于2017年采暖季進(jìn)行切除低壓缸進(jìn)汽試驗(yàn),連續(xù)切缸運(yùn)行1個(gè)采暖季后,2018年6月進(jìn)行了第1次開(kāi)缸檢查,發(fā)現(xiàn)僅有1處原修復(fù)好的拉筋焊口裂開(kāi),如圖8所示。

      圖8 拉筋斷開(kāi)位置Fig.8 Breaking site of the lacing w ire

      為進(jìn)一步檢查葉片內(nèi)部損傷,對(duì)其進(jìn)行著色探傷檢查,葉片沒(méi)有裂紋等損傷。通過(guò)拉筋損傷可以看出,切除低壓缸進(jìn)汽后,葉片動(dòng)應(yīng)力是小于常規(guī)運(yùn)行動(dòng)應(yīng)力的。

      2019年6月進(jìn)行了第2次開(kāi)缸檢查,發(fā)現(xiàn)低壓轉(zhuǎn)子有3處斷裂,但均為以前舊的斷裂位置,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)分析認(rèn)為,拉筋多處斷裂與切缸運(yùn)行關(guān)系不大,是抽凝運(yùn)行造成的,因此沒(méi)有對(duì)轉(zhuǎn)子葉片進(jìn)行噴砂和著色探傷,僅對(duì)拉筋斷裂處進(jìn)行焊接修復(fù)后就合缸恢復(fù)運(yùn)行了。

      疲勞壽命預(yù)估是學(xué)科內(nèi)的難題,尤其對(duì)于已經(jīng)服役多年的機(jī)組,其剩余壽命很難評(píng)估,但從該機(jī)組開(kāi)缸后葉片顫振所反映出的情況看,將冷卻蒸汽流量控制在其額定排汽流量的1.0% ~1.5%,葉片的顫振危害就可以有效規(guī)避。

      6 結(jié)論

      (1)切除低壓缸進(jìn)汽,將低壓缸冷卻蒸汽流量控制在其額定排汽流量的1.0%~1.5%,可以有效規(guī)避葉片顫振危害;必須對(duì)冷卻蒸汽進(jìn)行減溫處理才可避免葉片超溫、脹差超限,保證長(zhǎng)周期安全切缸運(yùn)行;缸后噴水長(zhǎng)期投運(yùn),葉片出汽邊水蝕變化非常緩慢。

      (2)切除低壓缸進(jìn)汽,在相同鍋爐蒸發(fā)量的情況下,可增加采暖抽汽量約140 t/h,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷可下降約25MW。

      (3)切除低壓缸進(jìn)汽,在保證相同供熱能力的情況下,可降低機(jī)組發(fā)電負(fù)荷約58MW,大大提高了機(jī)組深度調(diào)峰的能力,在滿(mǎn)足供熱、調(diào)峰的同時(shí),減少了凝汽冷凝損失。

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