唐文富
(南水北調(diào)中線干線工程建設(shè)管理局北京分局,北京 100038)
惠南莊泵站是南水北調(diào)中線干線工程唯一的一座大型加壓泵站,承擔(dān)著向北京供水的重要任務(wù)。泵站設(shè)計(jì)流量60m3/s,揚(yáng)程58.2m,共安裝有8臺臥式單級雙吸離心泵,6工2備,單泵流量10m3/s,配套電動機(jī)功率7300kW。每臺水泵出口均安裝有1臺希斯威系列2200KD741X-10V型自動保壓重錘式液控蝶閥,作為水泵出口的控制主閥,在停泵過程中,特別是事故停泵過程中用以快速切斷水流,防止水泵反轉(zhuǎn)并消除水錘危害,對保護(hù)水泵及其出水管道安全起著非常重要的作用。
惠南莊泵站自啟泵加壓運(yùn)行以來,液控蝶閥出現(xiàn)了開關(guān)閥時(shí)間飄移、位置信號失靈、保壓時(shí)間短、系統(tǒng)突然失壓、電磁閥拒動等問題,已造成多次故障停泵或啟泵不成功等情況?;诖耍瑢Υ嬖诘膯栴}進(jìn)行分析、研究,并對其液壓及電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行改造處理,以保障泵站安全穩(wěn)定運(yùn)行和北京的供水安全。
(1)液控蝶閥后是長距離出水管道,長約56.4km。
(2)液控蝶閥開、關(guān)閥時(shí)間長,其中開閥時(shí)間200s,關(guān)閥時(shí)間250s。開、關(guān)閥時(shí)間可根據(jù)需要現(xiàn)場整定。
(3)正常關(guān)閥、事故關(guān)閥均采用快、慢關(guān)2階段關(guān)閉方式,其中快關(guān)時(shí)間40s、慢關(guān)時(shí)間210s,快、慢關(guān)轉(zhuǎn)換角度66°。
(4)泵閥聯(lián)動,采用先啟泵后開閥即水泵關(guān)閥(造壓)啟動和先關(guān)閥后停泵方式。
(5)液控蝶閥關(guān)閥超時(shí)(超過300s)或關(guān)閥拒動時(shí),開啟閥后電動檢修閥門以切斷水流。
開、關(guān)閥時(shí)間不穩(wěn)定,時(shí)大時(shí)小,且偏差值大、無規(guī)律,甚至出現(xiàn)關(guān)閥超時(shí)等情況。造成開、關(guān)閥時(shí)間變化的主要原因?yàn)椋?/p>
(1)液壓元件加工精度不夠。節(jié)流閥等閥件、閥塊為閥門廠家自制產(chǎn)品,特別是節(jié)流閥閥芯為手工開槽,加工精度低,影響油流量穩(wěn)定。
(2)節(jié)流閥選型不佳。節(jié)流閥選用錐形閥芯,由于關(guān)閥油流量小,相比槽形節(jié)流閥而言,錐形節(jié)流閥開度小,容易受到干擾。
(3)油泵電機(jī)性能波動,有時(shí)達(dá)不到額定出力,時(shí)大時(shí)小,造成油壓力變化大。
(4)溫度變化,包括油溫對粘度、熱脹冷縮和油泵電機(jī)性能的影響。
(5)液壓油的清潔度不夠,閥口因靜電吸附而堵塞。
(6)震動造成閥件的開口變化。
(7)溢流閥的性能波動造成系統(tǒng)的有效油流量變化。
(8)油泵及閥組磨損、密封件老化、破損及密封不嚴(yán)等造成油流量不穩(wěn)定。
(9)關(guān)閥到位后行程開關(guān)未發(fā)出信號,造成關(guān)閥超時(shí)。
電磁閥為閥門廠家自制產(chǎn)品,不及專業(yè)液壓廠家的加工工藝水平及技術(shù)水平,自制電磁閥加工精度不夠,工作穩(wěn)定性、可靠性不高。
液壓系統(tǒng)保壓10h左右,由最大工作壓力10MPa降至啟動油泵補(bǔ)壓壓力6MPa,不滿足48h內(nèi)液壓系統(tǒng)工作壓力值下降不大于3MPa的要求[1]。造成保壓時(shí)間短的原因主要為:
(1)采用彈簧式蓄能器,受彈簧自身特性的限制,所能向系統(tǒng)提供的油量有限,從而使系統(tǒng)的保壓時(shí)間受到一定的局限性。
(2)液壓系統(tǒng)密封件老化、破損,造成油的內(nèi)泄漏量增大。
水泵機(jī)組啟動過程中,液壓系統(tǒng)建立不了壓力,導(dǎo)致不能開閥;開閥后保壓運(yùn)行中,系統(tǒng)壓力下降并啟動油泵,系統(tǒng)壓力不能回升,造成重錘掉壓因而故障停機(jī)。不能建立油壓的主要原因?yàn)椋?/p>
(1)油泵出口溢流閥異常卸荷。
(2)液壓系統(tǒng)密封件老化、破損,造成油的內(nèi)泄漏量大。
水泵機(jī)組啟停采用先啟泵后開閥和先關(guān)閥后停泵方式,在蝶閥小開度時(shí),閥前后壓差大,通過閥板的水流速度快,產(chǎn)生射流,同時(shí)水流紊亂,使得閥門振動較大。
計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)中未接入液壓系統(tǒng)油壓、油位及開關(guān)閥時(shí)間等信號。
開、關(guān)閥過程中,開度顯示數(shù)值跳變,閥門全開、全關(guān)后,全開、全關(guān)指示燈有時(shí)未亮,并報(bào)閥門開、關(guān)閥超時(shí)或拒動故障。其主要原因?yàn)椋?/p>
(1)閥板開度信號由安裝在閥軸端部中心的角位移傳感器輸出,其轉(zhuǎn)軸隨閥軸轉(zhuǎn)動,在開、關(guān)閥過程中,由于閥門振動使電位器電刷跳動導(dǎo)致輸出信號波動,從而導(dǎo)致開度顯示數(shù)值跳動。
(2)閥板位置信號由安裝在閥軸周圍的4個(gè)接觸式機(jī)械行程開關(guān)發(fā)送,同樣因?yàn)殚_、關(guān)閥過程中存在振動,使得行程開關(guān)接觸不良,有時(shí)出現(xiàn)開、關(guān)閥到位后行程開關(guān)不可靠動作,導(dǎo)致位置指示燈回路不能接通和開、關(guān)閥控制回路不能斷開,從而造成全開、全關(guān)指示燈有時(shí)未亮,并報(bào)閥門開、關(guān)閥超時(shí)或拒動故障等。
對液控蝶閥的液壓及電氣控制系統(tǒng)等進(jìn)行改造。
(1)提高閥門設(shè)備液壓和電氣控制系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,平均無故障運(yùn)行時(shí)間≥25000h。
(2)改善液壓系統(tǒng)的時(shí)間穩(wěn)定性,時(shí)間誤差<±2.5%,穩(wěn)定達(dá)到表1中時(shí)間精度。
表1 液控蝶閥開、關(guān)閥時(shí)間要求
(3)提升液壓系統(tǒng)的保壓時(shí)間及保壓性能,保壓時(shí)間提升至200h以上。
基于原液壓系統(tǒng)采用自制間隙節(jié)流閥調(diào)速,系統(tǒng)的壓力、油溫、流量的大小對節(jié)流閥調(diào)流桿產(chǎn)生大的波動,造成開、關(guān)閥時(shí)間的大幅跳動,改造后采用電磁比例換向閥和電磁比例調(diào)流閥來調(diào)節(jié)流量,保證在固定時(shí)間內(nèi)通過的油流量,確保開關(guān)閥時(shí)間的可靠性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。為此,更換液壓站及閥件等,對原液壓系統(tǒng)(圖1)進(jìn)行整體改造,改造后的液壓系統(tǒng)見圖2。
(1)在開閥及正常關(guān)閥油路中,采用德國Rexroth電磁比例調(diào)流閥自動調(diào)速代替原系統(tǒng)中的節(jié)流閥機(jī)械調(diào)速,通過控制電磁鐵電流控制閥芯開度(流量),保證開、關(guān)閥時(shí)間在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。同時(shí),在系統(tǒng)中加裝壓力補(bǔ)償器及外部比例放大器,將閥口后的負(fù)載壓力引入壓力補(bǔ)償閥,對閥口前的壓力進(jìn)行調(diào)整并保持閥口前、后的壓差為常值,使流經(jīng)閥口的流量大小僅與該閥口的開度有關(guān),而不受負(fù)載壓力的影響,進(jìn)一步提高閥的控制精度。
圖1 改造前液壓系統(tǒng)原理圖
圖2 改造后液壓系統(tǒng)原理圖
(2)在事故關(guān)閥油路中,考慮到出現(xiàn)事故工況時(shí),可能面臨控制電源消失等異常情況,采用純機(jī)械調(diào)速方式,即采用帶粘度、溫度、負(fù)載補(bǔ)償?shù)挠艽斡脱蠪CG-01系列調(diào)速閥代替原系統(tǒng)中的普通節(jié)流閥,以解決普通節(jié)流閥受粘度、溫度、負(fù)載等因素影響造成的油流量波動,從而達(dá)到較高的速度精度。對此,專門制作、更換油缸缸蓋,更改原油路,將原插裝在缸蓋內(nèi)的自制調(diào)節(jié)桿改為瑞士Wandfluh電磁球閥和榆次油研FCG-01精密調(diào)流閥,實(shí)現(xiàn)事故情況下閥門快關(guān)、慢關(guān)功能。
(3)采用進(jìn)口油泵、電機(jī)、溢流閥,以減少壓力和流量脈動。原系統(tǒng)采用國產(chǎn)油泵及電機(jī),其壓力和流量脈動誤差為±2.5%[2]。改造后系統(tǒng)采用德國Rexroth定量齒輪泵和ABB電機(jī),其壓力和流量脈動誤差可以控制在±1%以內(nèi),以提高系統(tǒng)的時(shí)間穩(wěn)定性。
(4)在滿足開閥時(shí)間的前提下,降低油泵的排量,以減少溢流閥排出多余的油量,使溢流閥動作頻率減少,從而減少溢流閥所產(chǎn)生的熱量,達(dá)到減少對油溫影響的目的。改造后的系統(tǒng)回油箱相比原系統(tǒng)回油箱尺寸及其容積加大,溢流閥回油管口遠(yuǎn)離油泵吸油口,保證其對油泵不產(chǎn)生影響。
(5)供、回油管路中增設(shè)過濾器,保證液壓油的清潔度,從而保證閥件動作靈活、平穩(wěn)。在油泵進(jìn)、出口分別設(shè)置100μm粗過濾器、5μm高精度高壓管路過濾器,保證電磁比例換向閥、電磁比例調(diào)流閥過油精度,使閥不卡阻;在總回油管上設(shè)置10μm的回油過濾器,對管路和油缸、閥磨損產(chǎn)生的顆粒進(jìn)行收集,避免再次進(jìn)入系統(tǒng)。
(6)采用大容量的皮囊式蓄能器。能向系統(tǒng)提供約750mL的系統(tǒng)保壓用油量,是原彈簧式蓄能器所提供油量的12.5倍,從根本上提升液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定性及保壓性能,避免油泵電機(jī)的頻繁啟動,進(jìn)而提高系統(tǒng)的使用壽命。
整體更換原電氣液壓控制柜。增加3個(gè)模擬量擴(kuò)展模塊,其中1個(gè)模擬量輸入模塊用于采集閥門開度,1個(gè)模擬量輸出模塊控制開閥電磁比例調(diào)流閥及正??礻P(guān)電磁比例調(diào)流閥,1個(gè)模擬量輸出模塊控制正常慢關(guān)電磁比例調(diào)流閥及閥門開度輸出;電磁鐵電壓改為直流24V,開關(guān)電源功率相應(yīng)加大。
重新編制PLC程序,并增加觸摸屏。PLC采集閥門開度傳感器信號,采用算法處理,將閥門開度分割為10等分,每9°達(dá)到時(shí)進(jìn)行1次速度對比,若時(shí)間有偏差,輸出新的速度到比例閥,進(jìn)一步提高閥門控制精度,從而保證開、關(guān)閥門時(shí)間控制在正常范圍內(nèi)。
液壓系統(tǒng)壓力、油箱油位、閥位及開關(guān)閥時(shí)間通過硬接線上送至上位機(jī),PLC同時(shí)采集閥位信號,并輸出4路DC4~20mA信號,分別控制開閥電磁比例調(diào)流閥、正??礻P(guān)電磁比例調(diào)流閥、正常慢關(guān)電磁比例調(diào)流閥及閥位顯示。
閥位變送器由角位移傳感器改為拉繩位移傳感器(模擬量輸出),傳感器與閥軸為軟性連接;行程開關(guān)由接觸式機(jī)械行程開關(guān)改為圖爾克Ni4-M12-AD4X型無觸點(diǎn)接近開關(guān)。以此消除開關(guān)閥過程中閥門振動對傳感器測值和行程開關(guān)動作的影響,保證閥門位置開度信號準(zhǔn)確及行程開關(guān)動作正確、可靠。
另外,增加一個(gè)全關(guān)差5°的接近開關(guān)用于停水泵,減小停泵過程中閥門在小開度下的振動。
通過對液控蝶閥液壓及電氣控制系統(tǒng)的升級改造,采用電液比例閥自動調(diào)速代替機(jī)械調(diào)速,采用帶粘度、溫度、負(fù)載補(bǔ)償?shù)恼{(diào)速閥代替普通節(jié)流閥,以及更換油泵、蓄能器、溢流閥等措施,基本消除了開、關(guān)閥時(shí)間漂移問題,極大提高了液壓系統(tǒng)保壓時(shí)間,保證了液控蝶閥運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性,為惠南莊泵站水泵機(jī)組及其出水管道安全運(yùn)行提供了保障。
當(dāng)今技術(shù)進(jìn)步日新月異,智能控制、故障診斷、云平臺等技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)成熟,如果條件允許,建議在閥門設(shè)計(jì)或技術(shù)改造時(shí),綜合運(yùn)用現(xiàn)代機(jī)電一體化技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)及5G移動通信等,建立閥門智能監(jiān)控與故障診斷系統(tǒng)及云平臺,實(shí)現(xiàn)閥門狀態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障自動診斷、故障短信預(yù)警和閥門維護(hù)保養(yǎng)通知推送等功能,更好地保證閥門運(yùn)行安全和狀態(tài)最優(yōu)。