林 晨,張 曜,于 娟,馮 帆,張忠孝
(上海交通大學 機械與動力工程學院,上海 200240)
隨著大氣污染形勢日趨嚴峻,NOx排放法規(guī)日益嚴格。選擇性非催化還原技術(SNCR)是流化床鍋爐中廣泛應用的低成本煙氣脫硝技術,具有占地面積小、無需催化劑、設施簡單等優(yōu)點。但流化床負荷變化、爐內溫度改變時,SNCR狹窄的反應溫度區(qū)間(850~1 100 ℃)容易使其失效。此外,SNCR在實際鍋爐中的脫硝效率有限,僅有50%[1-3],難以滿足低負荷運行時的流化床鍋爐工況。
已有研究表明,H2、CH4、CO作為還原劑的添加劑可以改善溫度窗口,提高脫硝效率。Lyon等[4]研究表明添加H2后溫度窗口向低溫方向移動;曹慶喜[5]研究發(fā)現(xiàn),加入氫氣后,SNCR的溫度窗口明顯變窄,且隨氫氣濃度增大而持續(xù)變窄;呂洪坤[6]試驗和模擬計算結果顯示,H2的參與能促使SNCR反應在較低溫度下進行,添加的H2濃度合適時可以擴大反應窗口。Hemberger等[7]針對甲烷和乙烷參與的SNCR反應進行了試驗和計算研究,結果表明碳氫化合物的參與使得SNCR反應溫度窗口向低溫方向移動,同時氨逃逸量也有所下降;Bae[8]研究發(fā)現(xiàn),甲烷添加劑可以使NO還原的最佳反應溫度降低,同時增寬反應溫度窗口;Suhlmann等[9]在石英管反應器中,研究了CO添加劑對SNCR反應的影響,發(fā)現(xiàn)CO可促使脫硝反應的溫度向低溫移動100 ℃左右;Javed等[10]發(fā)現(xiàn)加入CO能使SNCR的反應溫度窗口向低溫移動200 ℃以上;高亮[11]研究表明,添加CO可以改善低溫下氨氣的還原能力,但會抑制高溫下NOx的還原。
如上所述,添加劑如氫氣、碳氫化合物和CO可以改善SNCR反應條件,但以往研究大多針對單一的添加劑,并未使用包含上述有效氣體添加劑的工業(yè)副產品,如煤氣化氣、焦爐煤氣作為整體添加劑。此類研究大多在一維反應器中進行,鮮見在具有循環(huán)物料、爐內流場相對復雜的循環(huán)流化床系統(tǒng)上進行相關試驗。因此本文在自行搭建的循環(huán)流化床熱態(tài)試驗系統(tǒng)上,針對反應溫度、氨氮摩爾比、添加劑濃度、添加劑噴射位置等影響因素,對比了氨水以及合成氣與氨水構成的混合還原劑的脫硝效果。
本文在自行搭建的循環(huán)流化床熱態(tài)試驗系統(tǒng)上進行試驗,系統(tǒng)示意如圖1所示。使用的還原劑為氨水與合成氣添加劑構成的混合還原劑,合成氣的有效氣體成分參照典型工業(yè)煤氣化氣、焦爐煤氣的成分[12],具體組成見表1。試驗煤種為河南焦作無煙煤,煤質的工業(yè)分析和元素分析見表2。
表1 煤氣化合成氣組分及摩爾分數(shù)
表2 試驗用煤的工業(yè)和元素分析
圖1 循環(huán)流化床試驗臺系統(tǒng)示意Fig.1 Schematic diagram of circulating fluidized bed experimental system
試驗時,首先向爐膛內投入石英砂床料,將管式電爐和預熱爐設置到所需溫度,同時打開風機為系統(tǒng)中所有的管道和設備預熱。待爐膛平均溫度大于800 ℃后,投入煤粉,使用S型鉑銠熱電偶對爐膛溫度實時監(jiān)測。調節(jié)供風量,控制分離器后煙氣出口處煙氣的氧含量為(6±0.5)%。當溫度穩(wěn)定于工況溫度后,將氨水或混合還原劑噴入爐膛的煙氣出口處,并用煙氣分析儀對分離器后的煙氣成分進行采集和分析。
煙氣分析儀測得數(shù)據(jù)中,NOx以10-6顯示,按照國家固定污染源煙氣排放監(jiān)測技術規(guī)范[13-14],折算至干基、標態(tài)、6%O2的NOx濃度(mg/Nm3),折算公式如下:
(1)
式中,ρ(NOx)為標準狀態(tài)、6%氧量、干煙氣下NOx濃度,mg/m3;ψ(NOx)為實測干煙氣中NO體積分數(shù),10-6;ψ(O2)為實測干煙氣中氧含量,%;2.05為NO2由體積分數(shù)(10-6)轉化為質量濃度(mg/m3)的轉換系數(shù)。
在SNCR技術中,氨氮摩爾比(NSR)是一個重要影響因素。NSR的定義是噴入的氮還原劑中有效成分與煙氣中NOx濃度的摩爾比。還原劑的脫硝效率按式(2)計算。
(2)
式中,η(NOx)為NOx脫除效率,%,ρa(NOx)為不噴射任何還原劑時NOx的生成量,mg/m3;ρb(NOx)為噴射還原劑后NOx的排放量,mg/m3。
爐膛溫度對于循環(huán)流化床鍋爐運行和SNCR脫硝反應都極其重要,試驗過程中要嚴格控制溫度。經測試,投入床料和燃料后,爐內溫度差在10 ℃以內,具有較好的均勻性。
840 ℃時,同時噴射合成氣和氨還原劑的NOx排放量和脫硝效率隨氨氮摩爾比的變化如圖2所示。噴入合成氣的濃度是合成氣中除去N2的有效成分,分別是240×10-6和120×10-6。在840 ℃低溫下,使用單一氨還原劑的SNCR反應已失效,噴射氨還原劑不但無法降低NOx,還會增加NOx排放量,造成大量氨漏失。但添加合成氣能促使SNCR反應在較低溫度下進行。氨氮摩爾比從0.5升至1.0時,混合還原劑的脫硝效率不斷提高。NSR=1.0時,添加240×10-6和120×10-6合成氣的NOx排放量分別降至158和107 mg/m3,脫硝效率達到44%和62%。但NSR繼續(xù)提高至1.5時,其還原作用整體降低。這主要是由于840 ℃、氨氮摩爾比為1.0時,混合還原劑的還原效果已達到此試驗工況的上限;噴入過量的氨會導致其選擇性下降,發(fā)生氧化作用而生成NOx[15]。
由圖2(b)可知,120×10-6合成氣的脫硝效率大于240×10-6合成氣,這主要是由于合成氣有效成分H2、CH4和CO的脫硝機理和效果不同,合成氣體現(xiàn)其綜合作用的效果。曹慶喜[5]和呂洪坤[6]試驗研究和模擬計算均顯示,隨著H2添加劑濃度的增加,脫硝效率呈下降趨勢;隨CO添加劑濃度的增加,脫硝效率呈上升趨勢,而CH4對脫硝效率影響不大。合成氣中氫氣含量最高,當合成氣濃度從120×10-6增至240×10-6時,氫氣主導了脫硝的綜合效果。
圖2 840 ℃下添加不同濃度合成氣時NOx排放量和脫硝效率隨NSR的變化Fig.2 Change of NOx emission and denitration efficiency with NSR of different concentration of syngas at 840 ℃
這說明合成氣添加劑與氨存在很強的相互協(xié)同、促進作用。此外,添加合成氣后,氨從被氧化轉變?yōu)榇罅窟€原NOx,說明合成氣提高了氨還原劑的選擇性。實際鍋爐運行中,添加合成氣不僅能提高脫硝效率,還可以節(jié)約氨用量、降低氨逃逸,達到節(jié)省成本、延長鍋爐設備壽命的目的。
添加不同濃度合成氣,在一定反應溫度下,噴射具有最高脫硝效率的NSR時,NOx的排放量如圖3所示??芍鶕?jù)不同溫度工況優(yōu)選NSR后,使用不同濃度合成氣所能達到的最低NOx排放。整體來說,與單純使用氨還原劑相比,添加合成氣后均不同程度降低了煙氣中NOx。反應溫度在860~910 ℃時,氨本身的還原效率較高,添加合成氣后NOx降幅相對較小(15~90 mg/m3);在更高的溫度區(qū)間,氨的還原效率快速下降,添加合成氣后NOx排放量最高降低300 mg/m3,降至124 mg/m3;在更低溫度下(840 ℃),氨還原劑失效,無法脫除NOx,但噴射合成氣后可促使反應進行,NOx排放量最低降至107 mg/m3。反應溫度超過900 ℃的高溫段,噴射120×10-6合成氣的NOx排放量超過了噴射240×10-6合成氣。這主要是由于合成氣的有效成分均為可燃氣體,隨溫度上升,其在爐膛內參與燃燒反應的比例增加,而參加脫硝反應的比例下降。此時適當提高合成氣的用量將有助于脫硝反應的進行,因此噴射240×10-6合成氣的脫硝效果優(yōu)于120×10-6合成氣。綜上所述,合成氣的作用一方面體現(xiàn)在與氨的協(xié)同、促進作用,可有效提高脫硝效率;另一方面,SNCR技術的缺點是反應溫度窗口狹窄,而合成氣的參與可以明顯拓寬SNCR的反應窗口。
工程應用中,使用合成氣添加劑對于負荷靈活多變的流化床鍋爐系統(tǒng)有實用意義。當流化床在較低負荷下運行時,爐膛溫度有所下降。如云南某75 t/h循環(huán)流化床鍋爐調節(jié)至低負荷燃燒運行時,爐膛溫度在850~900 ℃[16];四川白馬電站600 MW超臨界循環(huán)流化床機組在60%額定負荷下運行時,爐膛的平均溫度為825.1~838.3 ℃[17];劉鎖清等[18]針對一臺350 MW超臨界循環(huán)流化床機組建模仿真,結果表明低負荷運行時,床溫穩(wěn)定在830 ℃左右。較低的運行溫度使傳統(tǒng)SNCR技術失效。而本文使用的合成氣是參照工業(yè)副產品,如煤氣化氣、焦爐煤氣的成分,具有價格低廉、來源廣泛的特性。添加合成氣可在不過多增加成本的條件下,有效降低流化床鍋爐低負荷運行時的NOx排放量。
圖3 搭配最佳脫硝效率NSR時,添加不同濃度合成氣的NOx排放量Fig.3 NOx emission of adding different concentration of syngas with best denitration efficiency NSR
實際鍋爐運行中,氨還原劑往往在分離器前后的管道中噴射,管道中的煙溫相較爐膛溫度有所降低。尤其是當循環(huán)流化床以低負荷工況運行時,此處的煙溫常因不滿足溫度窗口使SNCR反應失效。云南銅業(yè)股份公司某75 t/h循環(huán)流化床在低負荷運行時,爐膛出口的煙溫為580~800 ℃[16],低于SNCR反應的下限溫度。在此背景下,本文分別在爐膛出口和后方分離器前的煙氣管道中噴射合成氣,考察其對脫硝反應的影響。經熱電偶測定,爐膛出口處噴射點的溫度為860 ℃,煙氣管道噴射點的溫度為740 ℃。
分別在爐膛出口(860 ℃)和煙氣管道(740 ℃)處噴射不同濃度合成氣時,NOx排放量隨NSR的變化如圖4所示。在煙氣管道中噴射有效成分120×10-6和240×10-6合成氣的NOx排放曲線比較接近。與爐膛出口噴射240×10-6合成氣相比,在煙氣管道中添加合成氣能大幅降低NOx排放量;與爐膛出口噴射120×10-6合成氣相比,當NSR=0.5和1.0時,合成氣噴射位置的不同對NOx排放量影響不大。NSR進一步增加,在爐膛出口噴射合成氣時,NOx不再降低;而在煙氣管道中加入合成氣能增強氨的選擇性。當NSR=1.5時,NOx排放量最低,為101~110 mg/m3,比在爐膛出口處噴射降低了約60 mg/m3。與爐膛出口處添加合成氣不同的是,在煙氣管道中添加240×10-6的合成氣,其脫硝效率整體稍高于添加120×10-6的合成氣。
由此,在NOx過量,氨還原劑不足的情況下,合成氣的噴射位置對脫硝效率的影響不大;但當氨過量時(NSR>1.0),將合成氣加入至煙氣管道中,能增強氨的選擇性,從而進一步降低NOx的排放量。實際鍋爐中,為保證脫硝效率,使用的氨通常是過量的,NSR=1.2~2.5[19-21],在負荷較低工況下,將合成氣噴射至溫度較低的煙氣管道中效果更好。
圖4 不同合成氣噴射位置NOx排放量隨NSR的變化Fig.4 Change of NOx emission with NSR at different locations of injecting syngas
化學反應中,不同物質間良好的混合是反應的基本條件。流化床鍋爐中,氨還原劑、合成氣與煙氣之間良好的混合不但可以加快SNCR反應速率,還能相對延長反應時間,有利于NOx的脫除。試驗對比了2種氨與合成氣的混合方式,即獨立噴射氨水與合成氣使其在爐內混合,以及將氨氣與合成氣進行預混,一同噴射的NOx脫除情況。
合成氣添加劑與氨還原劑混合方式不同時NOx排放量如圖5所示。獨立噴射為氨水和合成氣分別獨立噴射,在爐膛出口處混合的試驗結果;預混噴射為氨氣與合成氣預先在鋼瓶中混合,再一同供入爐膛內進行試驗。理論上,預混的混合還原劑更有利于脫除NOx。但從試驗結果看,獨立噴射氨水與合成氣能達到更高的脫硝效率,在各溫度下,NOx排放量比預混低60 mg/m3左右。一方面,說明在良好運行的流化床系統(tǒng)上,傳質過程足夠劇烈,能快速有效混合獨立噴入的氨水、合成氣與煙氣;另一方面,獨立噴射脫硝效率更高可能是因為還原劑氨水噴入后,由于水的汽化吸熱,造成局部溫度降低,一定程度上抑制了NOx生成和氨的氧化。有學者研究表明,在SNCR反應體系中,加入水蒸氣能略微提高脫硝效率。而預混還原氣中使用的是氨氣。
圖5 合成氣添加劑與氨還原劑混合方式不同時NOx排放量Fig.5 NOx emission with different mixing method between syngas and ammonia
1)合成氣與氨水構成的混合還原劑可大幅提高低溫區(qū)的脫硝效率,并促使脫硝反應在較低溫度下進行。840 ℃時,脫硝效率從0提升至44%~62%。
2)在NOx過量,氨還原劑不足的情況下,合成氣的噴射位置對脫硝效率影響不大;但當氨過量時(NSR>1.0),將合成氣噴射至分離器前溫度較低的煙氣管道中,能增強氨的選擇性,進一步降低NOx排放量。
3)獨立噴射氨水與合成氣,使其在爐內混合的脫硝效果比氨氣與合成氣預混的噴射方式好。在各溫度下,NOx排放量比預混低60 mg/m3左右。
4)合成氣添加劑與氨存在很強的相互協(xié)同、促進作用。合成氣可以提高氨還原劑的選擇性。實際鍋爐運行中,添加合成氣不僅能提高脫硝效率,還可以節(jié)約氨用量、降低氨逃逸。