李文釗
(神華黃驊港務(wù)有限責任公司,河北 滄州 061113)
組合錨絞機是港作全回轉(zhuǎn)拖船上的重要作業(yè)設(shè)備,主要用于收絞纜索和拖曳作業(yè)[1]。組合錨絞機纜繩卷筒的正反轉(zhuǎn)和制動動作均采用液壓控制方式。由于拖船組合錨絞機作業(yè)頻繁,同時海上環(huán)境惡劣,對液壓系統(tǒng)的科學維護和故障處理的需求日益迫切。
某港作拖船配備的液壓組合錨絞機型號為TJKOYO-H-39.2-AW26/44.1-TR110,其主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 液壓系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
彈簧缸為組合錨絞機制動機構(gòu)的執(zhí)行元件,在拖曳作業(yè)中提供足夠的制動力,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。彈簧缸的工作壓力5 MPa,缸徑250 mm,活塞桿徑56 mm,行程150 mm,密封采用日本“NOK”密封件。彈簧技術(shù)參數(shù)見表2。
表2 彈簧技術(shù)參數(shù)
圖1 彈簧缸結(jié)構(gòu)示意圖
組合錨絞機的液壓系統(tǒng)由液壓泵站、機旁閥組、卷筒液壓驅(qū)動器和彈簧缸等組成,協(xié)同完成組合錨絞機主軸正反轉(zhuǎn)動、制動鋼帶打開和液壓絞盤正反轉(zhuǎn)動作,其工作原理如圖2所示。
圖2 組合錨絞機液壓系統(tǒng)原理圖
錨絞機收放纜的工作原理:主軸左轉(zhuǎn)放纜時,電動機驅(qū)動變量液壓泵運轉(zhuǎn),將液壓油從油箱泵入系統(tǒng)。液壓油首先進入單向閥,該閥起到防止系統(tǒng)油壓過高,回流損傷液壓泵的作用。之后經(jīng)安全溢流閥后系統(tǒng)油壓調(diào)定到15.6 MPa。之后經(jīng)過高壓截止閥進入比例換向組合閥,該閥為中位機能M型三位四通比例閥和三位三通換向閥組合而成,兩閥聯(lián)鎖動作。不工作時,中位機能起到液壓驅(qū)動器鎖緊,泵卸荷的作用。左轉(zhuǎn)時換向閥處在左位,之后液壓油達到外控溢流閥的調(diào)定壓力,從而導(dǎo)通液壓驅(qū)動器回油油路。然后液壓油進入安全閥,該閥與卷筒液壓驅(qū)動器并聯(lián)起到雙向超負荷泄壓的作用,尤其是能避免在拖曳中制動鋼帶失效導(dǎo)致液壓驅(qū)動器超負荷轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生高壓沖擊。最后液壓油進入液壓驅(qū)動器使其左轉(zhuǎn)。主軸在右轉(zhuǎn)收纜時,比例換向組合閥處于右位,其它與左轉(zhuǎn)時相同。
卷筒制動工作原理[2]:錨絞機繩筒的制動通過2段弧形鋼帶鉸接后由彈簧缸拉緊來實現(xiàn),采用液壓打開彈簧復(fù)位的方式。制動鋼帶打開時,液壓泵泵油,經(jīng)單向閥和安全溢流閥后,15.6 MPa的液壓油分為兩路,一路為主動作油路,另一路為控制油路。主動作油路經(jīng)過高壓截止閥后進入彈簧缸減壓閥,油壓減至5 MPa,之后進入外控兩位三通換向閥的P口??刂朴吐穭t進入減壓閥,油壓減至2.9 MPa后,進入電磁換向閥左位,之后再進入比例換向組合閥的E口。電磁換向閥的作用是在得電時右位通,控制油路被截斷,彈簧缸無法打開,制動鋼帶鎖死;而正常工作時控制油路通過比例換向組合閥控制,與錨絞機主軸的轉(zhuǎn)動形成連鎖,當錨絞機繩筒正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)時,組合閥的三位三通閥部分都會將控制油路導(dǎo)通至兩位三通閥,從而使通至P口的主油路液壓油進入彈簧缸的右腔,推動活塞向左移動。
液壓絞盤的動作原理:絞盤的液壓工作原理與錨絞機主軸轉(zhuǎn)動的原理相似,區(qū)別在于其比例換向閥與錨絞機主軸的比例換向閥串聯(lián),在錨絞機主軸的比例換向閥處于中位機能,泵卸荷時才能使用液壓絞盤。另外,由于絞盤的額定負載較小,在卷筒液壓驅(qū)動器上未設(shè)置安全閥。
組合錨絞機的液壓站設(shè)置在拖船機艙,由于機艙主柴油機、空壓機和各種水泵等設(shè)備眾多,運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的振動較大,所以要對液壓泵及其管路及時做好防振措施,避免引起共振損壞設(shè)備。另外,由于拖船作業(yè)時受海上風浪影響,組合錨絞機液壓系統(tǒng)經(jīng)常處于晃動狀態(tài),此時要特別檢查液壓站油箱液位,避免泵吸入空氣產(chǎn)生噪聲等危害。此外,液壓泵站與執(zhí)行機構(gòu)間高壓管路較長且穿越多個艙壁,要特別關(guān)注管路法蘭的工作狀態(tài),避免因船體振動造成法蘭連接處出現(xiàn)滲漏。
組合錨絞機位于拖船艏甲板,其機旁操作控制站一般在附近位置露天布置。拖船航行中海水涌上甲板會直接侵蝕閥件和管路,縮短使用壽命。因此要定期維護保養(yǎng),減緩液壓元件銹蝕速度,發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及時處置,避免產(chǎn)生更大故障。
某拖船組合錨絞機在使用過程中彈簧缸出現(xiàn)底部端蓋滲油現(xiàn)象,經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)O型圈失效,同時密封槽在O型圈和金屬接觸面發(fā)生腐蝕。經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場分析,液壓缸長期海上室外運行,海水或雨水通過缸體與端蓋的裝配間隙滲入槽內(nèi),從而發(fā)生間隙腐蝕。另外密封槽內(nèi)潤滑脂失效時發(fā)生的油水分離也加劇了腐蝕情況,若逐步發(fā)展成較大深坑,將會導(dǎo)致無法密封。為解決該問題,技術(shù)人員決定通過車床加工增大密封槽與底部端蓋裝配縫隙的距離,并在裝配接觸面涂抹密封膠的方式增強水密性,防止海水或雨水滲入。
某拖船錨絞機運轉(zhuǎn)時軸端發(fā)生外部泄漏。拆檢發(fā)現(xiàn),卷筒液壓驅(qū)動器軸端密封圈損壞。經(jīng)分析,設(shè)備已穩(wěn)定運行5年以上,從未做過拆檢,排除裝配不當造成損壞。故障距拖船塢修完成日期較短,而塢修時船體和甲板部分噴砂除銹可能造成砂石進入液壓驅(qū)動器軸封,從而造成磨損。
某拖船在協(xié)助貨船離港作業(yè)中,出現(xiàn)液壓驅(qū)動器外殼破裂故障。經(jīng)分析,貨船帶好纜繩后,錨絞機在拖船后退過程中放纜,若拖船后退與放纜的速度不匹配,會出現(xiàn)卷筒制動帶未及時剎緊或者制動力不夠,導(dǎo)致卷纜筒打滑現(xiàn)象,進而帶動液壓驅(qū)動器轉(zhuǎn)動,此時液壓驅(qū)動器的進回油管處于封閉狀態(tài),液壓驅(qū)動器內(nèi)部會出現(xiàn)瞬態(tài)高壓沖擊。當油壓高于液壓驅(qū)動器外殼強度時,外殼就會破裂。
某拖船錨絞機在使用中發(fā)現(xiàn)彈簧缸活塞桿位置較之前高出約10 mm,未完全復(fù)位。現(xiàn)場檢查彈簧缸動作情況,未見明顯異常,排除液壓系統(tǒng)故障。彈簧缸拆檢后發(fā)現(xiàn),彈簧斷裂成3段,彈簧座壓潰。此故障較少見,該錨絞機彈簧缸使用5年,而同類設(shè)備一般可穩(wěn)定運行15年以上,排除疲勞斷裂的可能。維修過程中發(fā)現(xiàn),損壞彈簧的中心距比圖紙中的設(shè)計值小,導(dǎo)致其內(nèi)圈壓在凸臺外緣,無法入座。這導(dǎo)致彈簧座凸臺在使用中被壓潰,進而彈簧傾斜,在液壓作用下受力不均從而斷裂。
某拖船錨絞機在協(xié)助貨船離泊作業(yè)過程中出現(xiàn)無法絞纜的故障。現(xiàn)場檢查錨絞機發(fā)現(xiàn),錨絞機放纜時動作正常,但絞纜時彈簧缸活塞桿伸出不到位,從而無法打開制動器。制動器打開由比例換向組合閥控制,當操作手柄離開中位時通過機械聯(lián)鎖導(dǎo)通彈簧缸控制油路。由于制動器在放纜動作時能正常打開,排除組合閥和制動器控制油路故障。查看液壓泵出口壓力發(fā)現(xiàn),當放纜時最大壓力達10 MPa,但絞纜時只有2 MPa。分析原理圖發(fā)現(xiàn),當外控溢流閥閥芯卡阻后,會造成卷筒液壓驅(qū)動器R口至比例換向組合閥B口始終導(dǎo)通。該狀態(tài)下,比例換向閥左位導(dǎo)通時,錨絞機正常放纜,但右位導(dǎo)通時液壓油直接回流至油箱,系統(tǒng)壓力為回油背壓2 MPa。而在制動器控制油路中設(shè)定工作壓力為2.9 MPa,大于此時液壓系統(tǒng)的壓力,從而導(dǎo)致彈簧缸無法打開。
某拖船作業(yè)時發(fā)生錨絞機無動作故障。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)駕駛臺遙控時現(xiàn)場比例換向組合閥的手柄能正常動作,但是彈簧缸和纜繩卷筒均無任何動作,液壓泵出口壓力達10 MPa。初步判斷錨絞機遠程遙控系統(tǒng)能夠正??刂剖直鷦幼鳎硗膊粍幼魇怯捎谥苿悠魑创蜷_造成的。分析液壓系統(tǒng)原理圖,逐一排查制動控制油路閥件,最終確定外控兩位三通換向閥阻尼孔堵塞,導(dǎo)致閥無法動作,清洗裝復(fù)后工作正常。