劉艷峰
(河鋼集團宣鋼公司煉鐵廠, 河北 宣化 075100)
氣密箱是無料鐘高爐爐頂裝料設(shè)備的核心部件,其功能是驅(qū)動并控制布料溜槽在高爐爐喉沿中心軸線旋轉(zhuǎn)和傾動,以完成高爐不同的布料運動要求的關(guān)鍵設(shè)備,氣密箱零部件工藝復(fù)雜、裝配精度高,必須嚴(yán)格工作于正常的溫度范圍。由于其安裝在爐頂鋼圈上,下部與高爐相通,承受著爐頂荒煤氣高溫?zé)醾鲗?dǎo)、爐候料面的熱輻射,其內(nèi)部通常采用氮氣配合水冷卻控制其溫度。
高爐爐頂溫度決定著爐頂氣密箱溫度,頂溫控制是高爐生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié),頂溫超過280 ℃時需要及時打水降溫,打水量適當(dāng)控制,以免煤氣流濕度過大粘附在煤氣導(dǎo)出管內(nèi)[1]。
河鋼集團宣鋼公司(全文簡稱宣鋼)1 號高爐(2 500 m3)于2008 年3 月15 日點火生產(chǎn),至2019年3 月已生產(chǎn)11 年,單位爐容生鐵產(chǎn)量8 335.87 t/m3,高爐已處于爐役后期,進入2019 年5 月份,鐵口附近區(qū)域爐缸碳磚溫度大幅度升高點數(shù)增多,為控制爐缸溫度升高,爐內(nèi)采取堵風(fēng)口,降低冶強措施,與此同時,冶強降低帶來料慢爐頂溫度升高,導(dǎo)致爐頂氣密箱溫度偏高,對爐頂氣密箱造成威脅。
針對爐頂氣密箱溫度波動頻繁問題,作業(yè)區(qū)立即組織技術(shù)人員進行分析,研究解決措施。在目前情況下,高爐爐缸側(cè)壁溫度超標(biāo)將越來越嚴(yán)重,后續(xù)繼續(xù)控制冶強,爐頂溫度勢必會繼續(xù)升高,氣密箱原有冷卻系統(tǒng)已不能滿足目前冷卻需要,長時間開爐頂打水會增加高爐操作難度。最終采取了以下技術(shù)措施:
爐頂煤氣溫度的高低直接影響氣密箱溫度,高爐爐頂溫度的分布也是高爐煤氣利用的直接表現(xiàn)。降低爐頂煤氣溫度,增加爐內(nèi)化學(xué)能利用,有利于冶強的提高,料速加快,混合煤氣CO2升高,煤氣利用率提高。在一定冶強下,煤氣CO 與爐頂溫度成正比例關(guān)系,而煤氣利用率正好相反[2]。
布料矩陣對上部煤氣利用及分布起著決定性作用,1 號高爐長期采用“平臺+漏斗”布料矩陣,隨高爐強化冶煉不斷深入,增加入爐風(fēng)量,擴礦批,重負荷,上部裝制采取了強化中心氣流,保證高爐中心氣流的穩(wěn)定,同時也出現(xiàn)了高爐爐頂溫度階段性偏高的現(xiàn)象,影響高爐爐頂氣密箱正常工作。在保證爐缸溫度受控的前提下,爐內(nèi)積極調(diào)整裝料制度,適當(dāng)控制中心焦量,通過減少中心焦角圈數(shù),使中心與環(huán)帶及邊緣氣流的得到合理匹配,從而提高煤氣利用降低燃耗優(yōu)化技經(jīng)指標(biāo)同時,也起到了降低爐頂中心點溫度的目的。
具體操作中裝法由K:42(4.3)40(3)38(3)36(2.0)J:41.0(1.0)39.0(3.0)37.0(3.0)35.0(3)32.0(1)20.0(4.5)調(diào) 整 為:K:42(4.0)40(3)38(3)36(2.0)J:41.0(1.0)39.0(3.0)37.0(3.0)35.0(3)32.0(1)20.0(4.0)。
爐前出鐵工作必須適應(yīng)高爐強化冶煉的需求[3],視宣鋼1 號高爐冶煉強度提高,對原有的爐前作業(yè)量化考核指標(biāo)進行了重新修訂。正常爐況條件下每次出鐵間隔時間不超過10~15 min,上爐鐵堵口后距下渣時間不能超過1 h,預(yù)計超過時考慮2 個鐵口重疊出鐵,保證及時出凈渣鐵,防止因為出不凈渣鐵而造成的爐內(nèi)壓量關(guān)系走緊。
鐵口合格率不低于96%,鐵流速不低于4.5 t/min。穩(wěn)定打泥量,控制鐵口深度在2.9~3.2 m 之間。作業(yè)過程中盡量減少燒鐵口次數(shù)以及堵口時擠泥現(xiàn)象的發(fā)生,如果出鐵不正常及時組織當(dāng)班相關(guān)人員召開分析會,分析查找事故原因,提高操作水平,找出改進方案,避免類似情況再次發(fā)生。
爐頂打水是最直接降低爐頂溫度的措施,減風(fēng)是有效的操作手段。高爐工長要分析爐頂高溫的原因,區(qū)分設(shè)備故障、操作調(diào)劑、爐前出鐵以及布料制度等因素,采取打水、減風(fēng)或休風(fēng)措施[4]。
爐頂溫度上升較快時,爐內(nèi)及時采取爐頂通氮氣,然后開爐頂打水降溫度處理,等爐頂溫度下行至正常水平時,及時關(guān)爐頂打水,然后停止?fàn)t頂通氮氣,若長時間通氮氣,由于爐頂通氮氣也會影響氣密箱冷卻用氮氣流量,不利于氣密箱冷卻,反而起到相反作用。
從循環(huán)水D 泵組引水,敷設(shè)管路至氣密箱,在氣密箱上部制作金屬環(huán)管,環(huán)管面向氣密箱一側(cè)均勻開孔,如圖1 所示;在氣密箱下部制作環(huán)形接水槽,如圖2 所示,底回水管回水至總回水管。為防止冬季水管凍冰,進、回水管均進行了保溫處理,確保冬季外噴冷卻工作正常。
通過采取以上多種有效的技術(shù)及設(shè)備改造措施,減少了由于設(shè)備老化等不利因素導(dǎo)致的爐頂氣密箱溫度超標(biāo)現(xiàn)象,為高爐正常生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
圖1 冷卻環(huán)管
圖2 泄水槽
該項目實施后,避免了由于氣密箱溫度過高引起的高爐休風(fēng)事故,按發(fā)生一次事故休風(fēng)5 h,影響產(chǎn)量1 200 t,生鐵制造費用為92.22 元/t,避免損失為:1 200×92.22≈11 萬元。