吳修文 吳 虹 魏 超
(馬鋼集團(tuán)設(shè)計研究院有限責(zé)任公司,安徽243000)
平整生產(chǎn)線是冷軋廠非常關(guān)鍵的生產(chǎn)線,其中入口段鋼卷步進(jìn)梁承擔(dān)向生產(chǎn)線方向運輸鋼卷的工作,根據(jù)生產(chǎn)線工藝要求,步進(jìn)梁步進(jìn)需要快節(jié)奏、高產(chǎn)量運行,故該機組步進(jìn)梁負(fù)荷較大,工作頻率較高,而步進(jìn)梁工作穩(wěn)定狀況直接影響到生產(chǎn)安全及產(chǎn)品質(zhì)量。
隨著投產(chǎn)時間的增加,某鋼鐵廠冷軋平整線入口步進(jìn)梁的許多關(guān)鍵設(shè)備已進(jìn)入服役期末期,設(shè)備精度和功能已無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,如運行速度降低,連接件的嚴(yán)重磨損等。因此針對入口步進(jìn)梁的現(xiàn)有問題提出切實可行的設(shè)計改造方案尤為重要。
因此,我們從結(jié)構(gòu)、安裝等方面分析了現(xiàn)有步進(jìn)梁的工作穩(wěn)定問題,提出合理解決方案,設(shè)計出工作穩(wěn)定裝置,最終實踐驗證了設(shè)計裝置的可靠性。
步進(jìn)梁初始設(shè)計基本參數(shù)見表1。
表1 步進(jìn)梁初始設(shè)計基本參數(shù)Table 1 Original design basic parameters of walking beam
該入口步進(jìn)梁由固定梁、V型固定鞍座組、動梁、提升裝置、橫移裝置、同步連桿、行走車輪組等部件組成,改造前步進(jìn)梁總圖如圖1所示。其中動梁由兩部分動梁通過連接板和螺栓聯(lián)接,提升裝置包括兩組提升油缸,提升油缸作用在四組行走車輪組的同步連桿上,使行走車輪組同進(jìn)同退。通過橫移油缸的往復(fù)運動,橫移裝置將運載鋼卷的動梁運輸?shù)絅o.10工位的運輸小車上,最終實現(xiàn)連續(xù)運輸鋼卷。
由于平整線步進(jìn)梁工位為10個,最大鋼卷是30 t,運輸鋼卷載荷較大,初始設(shè)計時的動梁總重32 t,油缸缸徑和桿徑較大,長時間的高負(fù)載運輸,導(dǎo)致鋼卷重心偏離動梁中心線,針對現(xiàn)場步進(jìn)梁進(jìn)行10個位置跑偏檢測,檢測結(jié)果見表2,顯示動梁在前進(jìn)方向的重合度嚴(yán)重偏差。
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB 50386—2016《軋機機械設(shè)備工程安裝驗收規(guī)范》中針對步進(jìn)梁式輸送機安裝允許誤差:動梁在前進(jìn)方向重合度在1 mm/m范圍內(nèi)為合理范圍,表2數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),動梁在前進(jìn)方向重合度偏差為1~3 mm/m,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
1—提升裝置 2—連桿裝置 3—固定梁 4—動梁 5—V型鞍座 6—行走車輪組 7—中間聯(lián)接裝置 8—橫移裝置 9—中間連桿 10—三角鎖機構(gòu)圖1 改造前步進(jìn)梁總圖Figure 1 General layout of walking beam before renovation
表2 對步進(jìn)梁進(jìn)行跑偏檢測結(jié)果Table 2 Deviation testing results of walking beam
1—螺栓松脫 2—鍵斷裂 3—中間間隙增大圖2 改造前中間聯(lián)接實物圖Figure 2 Middle connection material before renovation
如圖2,現(xiàn)有的兩端動梁中間的聯(lián)接部分,改造前中間聯(lián)接采用螺栓、鍵和銷軸剛性聯(lián)接,在實際工作中,由于兩組提升裝置的提升油缸比例電磁換向閥之間的響應(yīng)特性差異,難以保證兩段動梁真正上下同步[1],并且兩段動梁端面間隙是70 mm,超過設(shè)計合理范圍(40 mm),螺栓及鍵長時間受剪力,磨損斷裂,有可能會落卷,所以連接裝置需要頻繁更換,每次停產(chǎn)更換需要大量時間,嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度。
在橫移油缸的作用下,四組行走車輪組沿軌道運動,當(dāng)鋼卷重心偏離動梁中心線時,鋼卷重力會造成動梁兩側(cè)承受力不均,使動梁承受偏轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩,該偏轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩并無任何對應(yīng)的平衡措施[2]。同時,如果動梁上10個工位沒有在滿卷工況下,鋼卷重力對動梁車輪組會產(chǎn)生傾翻力矩,原車輪組上三角鎖結(jié)構(gòu)中固定螺栓經(jīng)常松落,根本起不到平衡力矩作用,而車輪組上方?jīng)]有上壓裝置平衡力矩,所以在動梁運輸鋼卷時,力矩被放大,就是所謂的“翹頭”,有極大的安全隱患。
由于存在以上影響穩(wěn)定運行的問題,根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)行速度數(shù)據(jù)采集,動梁橫移速度只有約50 mm/s,提升鋼卷速度約70 mm/s,只有動梁橫移速度和提升鋼卷速度下調(diào)得非常慢,才能保證鋼卷運輸?shù)陌踩?,所以現(xiàn)有步進(jìn)梁的工作效率往往不能滿足生產(chǎn)需求。
針對以上步進(jìn)梁現(xiàn)有問題及原因,盡量減少改造費用和結(jié)構(gòu),作出圖3所示改進(jìn)方案。
1—耐磨銅板 2—兩側(cè)耐磨軸承滾輪 3—上壓裝置預(yù)埋板 4—上壓裝置 5—中間活動鉸接裝置 6—耐磨銅板 7—兩側(cè)耐磨軸承滾輪 8—滾輪裝置預(yù)埋板 9—植筋螺栓 10—上壓裝置預(yù)埋板 11—上壓裝置圖3 改造后設(shè)計穩(wěn)定裝置總圖Figure 3 General layout of designed stabilizing device after renovation
由于動梁在前進(jìn)方向重合度的嚴(yán)重偏差,在動梁兩側(cè)增加雙面滑板,但實踐運用中,由于長距離重載運輸,兩滑板會出現(xiàn)線面滑動,磨損嚴(yán)重,多次出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象。為此,在動梁兩側(cè)設(shè)計兩組穩(wěn)定裝置,即耐磨軸承滾輪,其裝配圖見4,包括動梁側(cè)面耐磨銅板、鋼滾輪、成對調(diào)心滾子軸承、墊片組及安裝座。通過沉孔螺栓將耐磨銅板安裝在動梁側(cè)面焊接板上,并在側(cè)面混凝土坑壁植筋螺栓,預(yù)埋鋼板安裝在螺栓上?,F(xiàn)場安裝時,定好位后,將滾輪安裝座焊接在預(yù)埋鋼板上,并通過墊片組調(diào)整與動梁側(cè)面耐磨銅板合理間隙,當(dāng)動梁橫移運動時,滾輪在耐磨板上滾動摩擦,當(dāng)動梁提升運動時,滾輪在耐磨板上下滑動摩擦。
滾輪受力分析見圖5。橫移油缸推力F1作用下,鋼卷重心偏離中心線,產(chǎn)生對滾輪的徑向力F2,根據(jù)力矩平衡原理:
F1×275=F2×1860
666.4×275=F2×1860
F2=98.5 kN
安全系數(shù)為k=1.5,得出單個滾輪最大徑向力為F=166.6 kN,滾輪內(nèi)的調(diào)心滾子軸承承受徑向載荷Cr=421.4 kN,滿足要求。
在增加了軸承滾輪穩(wěn)定裝置后,再次進(jìn)行10個位置跑偏檢測,發(fā)現(xiàn)動梁在前進(jìn)方向的重合度控制在±1 mm/m內(nèi),跑偏量明顯下降,有效解決了動梁跑偏問題。同時,實踐發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)生卡頓和磨損嚴(yán)重情況。
修復(fù)動梁端面,設(shè)計安裝可滑動中間鉸接裝置,如圖6。中間鉸接裝置包括連接軸、平擋圈型滾輪軸承、兩側(cè)銅板、墊片組、連接螺栓等。在不改變動梁整體結(jié)構(gòu)情況下,將原中間剛性聯(lián)接裝置去除,并加工端面,焊接中間鉸接裝置安裝座,焊后校正整形后,通過墊片組調(diào)整滾輪軸承在滑道內(nèi)的間隙,當(dāng)動梁提升運動時,滾輪軸承可在軌道中滾動,補償由于比例換向閥響應(yīng)特性的差異造成的不同步問題。
如圖7,對改造后設(shè)計穩(wěn)定裝置進(jìn)行Inventor三維仿真設(shè)計。經(jīng)過仿真設(shè)計和現(xiàn)場實踐,證明該裝置有效,降低了備件消耗,提高了機組生產(chǎn)效率。
1—前動梁焊接架 2—螺栓 3—滑板 4—平擋圈型滾輪軸承 5—連接軸 6—安裝座 7—滑動座 8—墊片組 9—后動梁焊接架圖6 中間鉸接裝置Figure 6 Middle hinge device
圖7 改造后設(shè)計穩(wěn)定裝置三維仿真Figure 7 3D simulation of designed stabilizing devic after renovation
與此同時,去掉分段動梁下兩組車輪組之間的剛性連接連桿,保證了動梁中間增加的活動鉸接裝置自由運行。
在原四組車輪組上,增加四組上壓裝置,約束向上自由度。在兩側(cè)混凝土坑壁上植筋螺栓,每組上壓裝置中包括5件預(yù)埋鋼板,支柱焊接在預(yù)埋鋼板上,支柱安裝螺栓孔為U型孔,可以調(diào)整壓軌與車輪端面橫向距離,并通過上下墊片組調(diào)整上壓軌道與車輪面間隙,合理設(shè)計配合面間隙,使動梁在運輸鋼卷中平衡了大部分鋼卷對車輪組的傾翻力矩。同時,去掉車輪組下方的三角鎖結(jié)構(gòu),簡化結(jié)構(gòu),提高了維護(hù)效率。
根據(jù)該平整線入口步進(jìn)梁存在的問題進(jìn)行分析研究,提出合理的改造方案,設(shè)計出穩(wěn)定裝置,包括動梁兩側(cè)增加耐磨軸承滾輪,更換分段步進(jìn)梁中間活動鉸接裝置,增加車輪組上壓裝置,該方案實用性強,實踐驗證,穩(wěn)定裝置更合理、可靠,也提高了油缸運行的流量和速度,保證了生產(chǎn)線長期高效穩(wěn)定運行。