魏贊 康凱 楊培倫 袁建忠 程軍克
摘要:基于模擬酸化工藝中殘酸返排液對乳狀液破乳的分析實(shí)驗(yàn),對殘酸返排液進(jìn)行接轉(zhuǎn)站工藝“預(yù)處理”工藝升級,利用時(shí)空原理和管理機(jī)制實(shí)現(xiàn)酸液分離,降低脫水系統(tǒng)沖擊影響。
關(guān)鍵詞:壓裂;殘酸返排液;預(yù)處理;管理機(jī)制
一、壓裂液對生產(chǎn)影響
油田滾動(dòng)擴(kuò)邊實(shí)施,壓裂新井投產(chǎn)、老井壓裂修復(fù)井?dāng)?shù)急劇增加。采出液含有含有壓裂液的采出液含有胍膠等各種添加劑,使得采出液成分復(fù)雜、黏度大、采出液乳化嚴(yán)重、機(jī)械雜質(zhì)含量高[1],脫水系統(tǒng)造成重大擾亂沖擊,主要表現(xiàn)為電脫水設(shè)備脫水電流升高、電脫水器容易倒電場、油區(qū)沉降罐高液位、脫水系統(tǒng)癱瘓、污水含油高、注水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),影響了脫水系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。
二、解決壓裂殘液的措施
針對高含壓裂液采出液攜污量大、乳化程度高的特性,對壓裂井采出液進(jìn)行預(yù)期-中期-后期應(yīng)急處理,主要利用工程技術(shù)、化學(xué)方式和機(jī)制管理等方面解決高含壓裂液采出液對常規(guī)脫水系統(tǒng)的沖擊,提高常規(guī)脫水系統(tǒng)處理高含壓裂液采出液的平穩(wěn)性。
1.利舊優(yōu)化“雙模式”預(yù)處理工藝
本著如何將含壓裂液的來液與正常不含壓裂液的來液分開的構(gòu)想,梳理王一接轉(zhuǎn)站工藝流程,利用儲(chǔ)罐間交互的管線,找到可行的“雙模式”運(yùn)行(圖1)。實(shí)施分步如下
(1)先將1#2#臨時(shí)儲(chǔ)油罐內(nèi)油水輸空。
(2)當(dāng)卸油點(diǎn)輸送酸化壓裂液前先打開1#臨時(shí)儲(chǔ)油罐的上流控制閥⑥和下流控制閥⑦(或者2#臨時(shí)儲(chǔ)油罐的上流控制閥⑧和下流控制閥⑦),同時(shí)關(guān)閉4#運(yùn)行罐的上流控制閥①和下流控制閥②。讓所有的來液(分離緩沖罐的各井來液與卸油點(diǎn)的酸化壓裂液)一同進(jìn)入到1#(或2#)臨時(shí)儲(chǔ)油罐進(jìn)行靜止沉降。
(3)當(dāng)卸油點(diǎn)的酸化壓裂液輸送完后再用不含酸液的油水混合液替一下管線后,切換回4#運(yùn)行罐正常生產(chǎn)流程即可。
2.優(yōu)化升級“雙線獨(dú)立”預(yù)處理工藝
考慮罐體容積、時(shí)間差和液體混合等因素,經(jīng)過多方研討與現(xiàn)場勘查,升級優(yōu)化改造,利舊罐區(qū)中央位置的廢棄管線(原給水區(qū)提供污水的放水流程),在1#臨時(shí)儲(chǔ)油罐的閥門⑥與閥門⑦之間新增DN100閘板閥與廢棄的管線進(jìn)行了連接;又在2#臨時(shí)儲(chǔ)油罐的閥門⑧與閥門⑨之間新裝DN100閘板閥與廢棄的管線進(jìn)行了連接;最后在卸油泵的出口閥門⑤與卸油泵生產(chǎn)閥④之間安裝DN100閘板閥與廢棄的管線進(jìn)行了連接。
經(jīng)過此次的優(yōu)化改進(jìn)后,卸油點(diǎn)的酸化壓裂液能夠單獨(dú)輸送到1#或者2#臨時(shí)儲(chǔ)油罐里,與分離緩沖罐的各井來液分隔開(分離緩沖罐的各井來液只進(jìn)4#運(yùn)行罐),解決了第一套方案的3大不足。1#2#臨時(shí)儲(chǔ)油罐中大量酸化壓裂液經(jīng)過長期的分離、沉降后,經(jīng)取樣化驗(yàn)含水達(dá)標(biāo)后再輸送到王四聯(lián)合站。如圖2中紅色流程,實(shí)現(xiàn)卸油點(diǎn)酸液單獨(dú)輸?shù)?#或2#臨時(shí)儲(chǔ)罐,與分離緩沖罐各井正常來液分開。針對高含壓裂液采出液中,機(jī)械雜質(zhì)等懸浮固體含量高,這部分物
質(zhì)容易與原油形成難于破乳的中間層,隨著時(shí)間的累計(jì),在電脫水內(nèi)部聚結(jié),中間層逐漸增厚,高含水的中間層對脫水電場造成沖擊,影響脫水設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。對影響脫水設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行的中間層進(jìn)行單獨(dú)處理,以提高脫水系統(tǒng)的運(yùn)行平穩(wěn)性。
3.建立現(xiàn)有采出液處理系統(tǒng)處理高含壓裂液運(yùn)行機(jī)制
根據(jù)大規(guī)模壓裂的作業(yè)方式,壓裂液對脫水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)的影響方式、影響程度及提高脫水系統(tǒng)和污水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性的措施,建立現(xiàn)有脫水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)處理高含壓裂液的運(yùn)行機(jī)制[2]。
(1)針對接轉(zhuǎn)站預(yù)處理工藝為酸化壓裂井量身配套管理機(jī)制,
根據(jù)酸化壓裂液濃度PH值對油水分離的實(shí)驗(yàn)結(jié)論,PH測試值≤6或者≥8時(shí),采用王一預(yù)處理工藝處理,具體管理模式為:
①酸化壓裂措施后油井加入破膠氧化劑啟抽,采出液攜帶含高濃度強(qiáng)酸暫進(jìn)井場除油池;
②油罐車抽吸拉運(yùn)至卸油點(diǎn);
③卸油點(diǎn)切換成優(yōu)化后的獨(dú)立進(jìn)罐工藝流程,使卸油點(diǎn)來液獨(dú)立進(jìn)1#或2#沉降罐(不與其他支路來液混合);
④酸液罐車卸油后,緊接安排高含水卸油車卸入沖洗卸油池并掃線替液;
⑤1#或2#沉降罐邊進(jìn)液邊沉降邊放水,當(dāng)油柱較高時(shí),停止進(jìn)液靜止沉降;
⑥1#或2#沉降罐定期三級取樣并防水,當(dāng)罐高出口沉降合格達(dá)到好油外輸標(biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào)切換外輸流程輸至原油交接點(diǎn)。
④該酸化壓裂井待測試采出液PH值為中性6- 8范圍時(shí),不再進(jìn)王一預(yù)處理改為集油進(jìn)入正常集輸大系統(tǒng),按照“中應(yīng)對”不同情況提高脫水率,保障處理系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。
(2)針對游離水脫除設(shè)備淤積物增多,有效空間減少,游離水脫除
設(shè)備運(yùn)行效率下降的問題,通過現(xiàn)場試驗(yàn),確定合理的清淤周期,及時(shí)清淤,提高脫水設(shè)備的運(yùn)行效率。
(3)壓裂井錯(cuò)峰進(jìn)站,降低壓裂液快速累積對采出液處理系統(tǒng)的沖擊,合理安排壓裂措施施工時(shí)間段,優(yōu)選環(huán)境溫度較暖階段,利用高氣溫環(huán)境便利拉油預(yù)處理工序,同時(shí)提高脫水溫度。
針對油井大規(guī)模壓裂造成的電脫水設(shè)備運(yùn)行不平穩(wěn)問題,應(yīng)用適應(yīng)于高含壓裂液脫水的電脫水器內(nèi)部結(jié)構(gòu)和脫水供電裝置,以提高脫水電場的運(yùn)行平穩(wěn)性。
三、結(jié)論
通過壓裂井采出液進(jìn)行預(yù)期應(yīng)急處理與管理模式的結(jié)合,顯著提高常規(guī)脫水系統(tǒng)處理高含壓裂液采出液的平穩(wěn)性。目前在高濃度酸液中接轉(zhuǎn)站預(yù)處理凈化沉降合格純油折合經(jīng)濟(jì)效益共70.386萬元。同時(shí)完善利舊工藝流程,合理利用資源,具有各油田推廣價(jià)值;降低脫水崗員工勞動(dòng)強(qiáng)度;控本增效,節(jié)約各類費(fèi)用,無害環(huán)保排放。
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