才寶磊 徐曉晨 楊紅 楊曄
摘要:為了滿足GB 31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》要求,撫順石化石油二廠8000t/a硫酸回收裝置在2017年裝置停工檢修期間將原有的加氫催化劑升級成鈦基低溫催化劑,開工運行以來,裝置運行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量合格,煙氣SO2排放濃度低至50mg/Nm3以下,滿足最新環(huán)保排放標準要求。
關(guān)鍵詞:硫磺裝置;催化劑;環(huán)保
1 前言
撫順石化公司石油二廠8000噸/年硫酸裝置是撫順石化千萬噸煉油工程的配套環(huán)保裝置,2008年由中國石化洛陽石油化工工程公司設(shè)計,東北煉油化工建設(shè)工程公司建設(shè),設(shè)計處理能力為8000噸/年,年開工8400小時,2009年12月開汽成功,操作彈性為50~110%。該裝置主要處理120t/h溶劑再生裝置、140t/h酸性水汽提裝置和重催裝置的混合酸性氣。
2 裝置工藝簡介
設(shè)計采用部分燃燒法、外摻合、兩級轉(zhuǎn)化克勞斯制硫工藝,尾氣處理采用常規(guī)還原—吸收工藝,設(shè)置外補氫源,DCS控制??藙谒怪屏蛭矚馀c尾氣焚燒爐出口高溫?zé)煔鈸Q熱升溫,經(jīng)過還原—吸收凈化處理后,至尾氣焚燒爐焚燒的煙氣經(jīng)換熱、堿洗后達標外排。煙氣通過煙囪直接排放大氣,裝置產(chǎn)品為固體硫磺,作為工廠儲運或外運。
3 催化劑的物化性能
4 生產(chǎn)運行總結(jié)
裝置2017年7月4日點爐升溫,7月10日開工正常,本周期開工以來,一直保持較高水平運行,裝置實現(xiàn)達標排放?,F(xiàn)采集裝置2017年10月、2018年10月和2019年10月尾氣加氫單元標定數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢?/p>
5 催化劑應(yīng)用評價及性能分析
1、A999G型催化劑的低溫高活性:開工初期由于酸性氣濃度及流量不足(酸性氣濃度40%-45%,流量600m3/h-700m3),尾氣煙氣換熱量不足,加氫反應(yīng)器入口溫度只能維持在240±2℃,但加氫反應(yīng)器床層依舊建立起了反應(yīng)溫差,充分的展示了該劑的良好低溫活性。
2、A999G型催化劑的抗粉化能力:2019年10月末,發(fā)現(xiàn)急冷塔前壓力明顯升高,經(jīng)逐步檢查確認判定尾氣加熱器管束漏,向尾氣加氫系統(tǒng)內(nèi)滲漏蒸汽,當(dāng)搶修完恢復(fù)生產(chǎn)后,制硫系統(tǒng)壓力、加氫反應(yīng)器轉(zhuǎn)化床層溫升均沒有發(fā)生太大變化,并滿足了繼續(xù)生產(chǎn)的需求。
3、A999G型催化劑的干擾能力:由于硫磺裝置上游裝置較多且生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜,經(jīng)常造成原料酸性氣的質(zhì)量波動,頻繁出現(xiàn)酸性氣帶烴情況,導(dǎo)致克勞斯制硫部分大幅波動,加氫反應(yīng)單元也有一定的小幅溫差變化,但從未影響到煙氣的SO2排放,一直保持了達標排放的標準,體現(xiàn)了該催化劑的良好的抗干擾能力。
6 結(jié)束語
1)鈦基A999G型催化劑在本裝置應(yīng)用效果較好,催化劑的低溫活性、抗水解、抗干擾性較高,各項指標均能滿足考核指標;
2)鈦基A999G型催化劑運行后可保證溶劑吸收塔后尾氣爐煙氣排放在300mg/m3以下,經(jīng)堿洗吸收后可實現(xiàn)50mg/m3以下的超低排放。