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      新型“兩段式”稠油污水處理工藝在渤海稠油油田的應(yīng)用

      2020-07-25 06:25:28王亞儒盧大艷張金鵬
      化工設(shè)計(jì)通訊 2020年7期
      關(guān)鍵詞:兩段式油器斜板

      劉 星,王亞儒,盧大艷,張金鵬,楊 強(qiáng)

      (1.中海石油(中國)有限公司秦皇島32-6作業(yè)公司,天津 300450;2.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452;3.華東理工大學(xué),機(jī)械與動力工程學(xué)院,上海 200030)

      1 背景

      中國海上探明儲量中有70%左右是稠油,開采過程產(chǎn)生的大量生產(chǎn)廢水中微細(xì)稠油油滴以分散態(tài)穩(wěn)定存在,且含有瀝青質(zhì)、懸浮物、溶解性有機(jī)物等成分,處理難度大[1-4]。針對稠油油田,當(dāng)前主要采用斜板除油器-氣浮除油器-核桃殼過濾器的三段式處理工藝,同時(shí)加注各類化學(xué)藥劑以滿足處理要求,存在占地面積大、化學(xué)藥耗高等問題,難以滿足平臺擴(kuò)能提產(chǎn)的需求。本文介紹了一種CFC除油器-纖維球過濾器的兩段式水處理工藝作為海上油田擴(kuò)容水處理系統(tǒng),對新工藝中核心CFC設(shè)備的原理、現(xiàn)場運(yùn)行效果進(jìn)行了介紹,討論了傳統(tǒng)生產(chǎn)污水處理設(shè)備和新型水處理設(shè)備在處理能力、占地面積和性能上區(qū)別。

      2 生產(chǎn)工藝對比分析

      渤海某油田當(dāng)前生產(chǎn)污水處理總量為54 000m3/d,分為新舊兩套水處理系統(tǒng)。其中舊系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的“斜板-氣浮-核桃殼”三段式處理工藝,達(dá)到回注地層的要求,處理能力為36 000m3/d。2019年,為了滿足平臺內(nèi)掛12口油井和油藏最新提液計(jì)劃,增設(shè)新處理系統(tǒng),處理能力為18 000m3/d,新生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)采用“CFC聚結(jié)除油-纖維球過濾”的兩段式處理工藝,處理達(dá)標(biāo)后回注。新增工藝流程中,利用新型CFC除油器來代替?zhèn)鹘y(tǒng)斜板除油器和氣浮除油器,不僅有效地減少設(shè)備占地空間,有利于平臺擴(kuò)容改造,且能夠降低生產(chǎn)成本,使經(jīng)濟(jì)效益最大化。

      傳統(tǒng)水處理流程處理能力為36 000m3/d,單臺斜板除油器和氣浮除油器處理能力均為12 000m3/d,三臺并聯(lián)運(yùn)行。具體傳統(tǒng)水處理流程:油井采出液經(jīng)過生產(chǎn)分離器通過重力沉降實(shí)現(xiàn)油水兩相簡單分離,重相(生產(chǎn)污水)經(jīng)過斜板除油器、氣浮除油器和核桃殼過濾器處理后進(jìn)入注水緩沖罐,每級水處理設(shè)備收集的油相進(jìn)入污油罐。注水緩沖罐中凈化水由注水泵回注油層,污油罐中油相輸送至下游處理。

      新型水處理流程處理流量為18 000m3/d,新工藝流程:生產(chǎn)分離器底部排出的生產(chǎn)污水經(jīng)CFC除油和預(yù)除懸,再經(jīng)過纖維球過濾器組處理后,凈化水進(jìn)入注水緩沖罐,每級設(shè)備收集到的油相進(jìn)入污油罐等待輸送至下游處理。

      3 新型“兩段式”水處理工藝效果評價(jià)

      3.1 兩段式工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)

      生產(chǎn)污水水質(zhì)情況將影響除油設(shè)備結(jié)構(gòu)參數(shù)及工藝流程,了解生產(chǎn)污水水質(zhì)是水處理環(huán)節(jié)的重要一環(huán)。本文研究油田生產(chǎn)污水pH略大于7,呈微堿性,絕大部分陰陽離子含量均在常見生產(chǎn)污水濃度范圍內(nèi),符合一般生產(chǎn)污水中Na、Cl兩種離子占主導(dǎo)地位的特點(diǎn),且Na/Cl=2 388/6 417<1,[Na-Cl]/SO4<0,[Cl-Na]/Mg>1,符合深層水的水型特點(diǎn)。并且生產(chǎn)污水中油質(zhì)密度大,且含懸浮物顆粒,處理難度大。

      對生產(chǎn)分離器出口、CFC除油器出口和纖維球過濾器出口水質(zhì)進(jìn)行長期檢測發(fā)現(xiàn),CFC除油器進(jìn)口油含量為846~2 200mg/L,平均油含量為1 370mg/L,出口油含量為9~60mg/L,平均油含量為38mg/L;在經(jīng)纖維球過濾器處理后,系統(tǒng)出口油含量為3~20mg/L,平均油含量為9mg/L,滿足進(jìn)入注水緩沖罐油含量低于20mg/L的水平。由數(shù)據(jù)可以看出,新型“兩段式”生產(chǎn)污水處理工藝能適應(yīng)入口油含量在較大范圍波動的工況,處理效果比較穩(wěn)定,滿足系統(tǒng)處理指標(biāo)要求。

      CFC除油器長周期運(yùn)行工況下,分別在低流量(3 600m3/d)、中流量(4 800m3/d)及高流量(6 000m3/d)條件下對應(yīng)的除油效率分別為97.64%、97.24%與96.38%,整體平均除油效率為97%。在設(shè)計(jì)處理量的條件內(nèi),流量越小效率越好,流量對CFC設(shè)備平均除油效率影響較小,不到2%。主要原因是,流量的增大,降低了油水與組合纖維接觸的時(shí)間,進(jìn)而影響了分離效率,在設(shè)計(jì)條件下,滿足了處理要求。

      纖維球過濾器進(jìn)口平均油含量38mg/L,出口平均油含量9mg/L,平均除油效率為76%,滿足進(jìn)入注水緩沖罐水質(zhì)要求。

      對兩段式生產(chǎn)污水處理工藝的進(jìn)出口懸浮物含量進(jìn)行取樣測試,進(jìn)口固含量為200~500mg/L,經(jīng)CFC除油及纖維球過濾處理后,懸浮含量降低至14~26mg/L,平均出口懸浮物含量為20mg/L,系統(tǒng)除懸效率高于90%。

      3.2 設(shè)備處理量及占地空間的綜合評價(jià)指標(biāo)

      設(shè)備處理量及占地空間的綜合評價(jià)指標(biāo)是海上平臺關(guān)鍵參數(shù)之一,反映了生產(chǎn)污水處理設(shè)備的緊湊高效性,數(shù)值越大說明在相同處理規(guī)模下設(shè)備占地越小,具體計(jì)算方法如下:

      面積評價(jià)參數(shù)FA及體積評價(jià)參數(shù)FV計(jì)算公式如(1)(2)所示:

      Qave代表平均流量;A代表設(shè)備撬體面積;V代表設(shè)備撬體體積。

      在兩段式處理工藝中,主要利用CFC除油器取代傳統(tǒng)三段式中斜板除油器-氣浮除油器兩設(shè)備,因此采用新舊兩套生產(chǎn)污水處理設(shè)備參數(shù)進(jìn)行核算比較,得到的對比參數(shù)如表1所示。按照計(jì)算數(shù)據(jù)所得,CFC除油器面積評價(jià)參數(shù)FA是傳統(tǒng)三段式“斜板-氣浮”處理工藝的4倍,在油水分離能力相同的情況下,新型應(yīng)用大大縮小了平臺的占地空間,適用于平臺狹小空間內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)的擴(kuò)能改造。

      表1 12 000m3/d下新老設(shè)備性能對比

      3.3 平臺藥劑優(yōu)化控制

      為實(shí)現(xiàn)短流程狀態(tài)下的油水快速分離,在生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)中日常添加破乳劑、反相破乳劑、清水劑和絮凝劑四種化學(xué)藥劑。破乳劑和反向破乳劑注入點(diǎn)在生產(chǎn)分離器A/B/C之前,在新老系統(tǒng)中注入濃度未發(fā)生變化。傳統(tǒng)水處理流程中,清水劑注入位置在生產(chǎn)分離器A/B之后,斜板除油器之前;對于新型水處理流程,清水劑注入點(diǎn)為生產(chǎn)分離器C之后,CFC除油器之前。絮凝劑僅在傳統(tǒng)水處理系統(tǒng)中協(xié)同氣浮除油器共同使用。新型水處理系統(tǒng)中清水劑由傳統(tǒng)流程的10mg/L,降低至8mg/L,清水劑用量降低20%,且取消了絮凝劑的使用,起到了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

      4 結(jié)束語

      1)新型“兩段式”生產(chǎn)污水處理工藝應(yīng)用于海上稠油油田平臺擴(kuò)容中。該兩段式處理工藝中,進(jìn)口平均油含量為1 370mg/L,一級CFC除油器出口平均油含量為38mg/L,二級纖維球過濾器平均出口油含量為9mg/L,懸浮物含量為20mg/L,系統(tǒng)平均除油率達(dá)99%,滿足了擴(kuò)容系統(tǒng)處理指標(biāo)要求。

      2)與海上平臺傳統(tǒng)生產(chǎn)污水“斜板-氣浮-核桃殼”三段式處理流程相比,新型工藝流程中CFC除油器取代了老工藝斜板除油器與氣浮分離器,設(shè)備處理量及占地空間的綜合評價(jià)指標(biāo)是傳統(tǒng)設(shè)備的4倍,大大減小了平臺使用空間,節(jié)省了平臺甲板的外擴(kuò)費(fèi)用;并且,新型水處理系統(tǒng)較傳統(tǒng)處理工藝,清水劑耗量降低20%,且取消了絮凝劑的使用,經(jīng)濟(jì)效益顯著,為海上油氣田平臺擴(kuò)容改造或者新建平臺生產(chǎn)污水處理提供了新的選擇。

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