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      發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的運(yùn)行分析

      2020-07-30 14:04:34王田志呂建超楊連波
      科技視界 2020年19期
      關(guān)鍵詞:進(jìn)油消泡油位

      王田志 呂建超 楊連波

      摘 要

      本文首先對(duì)漏氫事件過程進(jìn)行詳細(xì)描述,并列舉曾發(fā)生的發(fā)電機(jī)進(jìn)油事件,然后對(duì)發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)做深入剖析,分析密封油系統(tǒng)日常運(yùn)行的一些關(guān)鍵點(diǎn),從而確保密封油系統(tǒng)能更加穩(wěn)定地運(yùn)行。

      關(guān)鍵詞

      事件;原因;參數(shù);分析

      中圖分類號(hào): TN967.1;P228.4? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A

      DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.19.011

      1 事件分析

      1.1 密封油過濾器堵塞導(dǎo)致發(fā)電機(jī)漏氫事件分析

      1.1.1 事件經(jīng)過

      (1)2013年3月17日,某機(jī)組汽輪機(jī)打閘惰走至623轉(zhuǎn)/分時(shí),主控突發(fā)氫油壓差低、空/氫側(cè)直流油泵啟動(dòng)報(bào)警,檢查氫油壓差最低到9.4kpa,按廠家試驗(yàn)結(jié)果(密封油壓至少要高于發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓20KPa才能密封發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣),該壓差下密封油已無法密封發(fā)電機(jī)內(nèi)450KPa壓力的氫氣。

      (2)正在主控室的相關(guān)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)第二臺(tái)排煙風(fēng)機(jī)已啟動(dòng),兩臺(tái)風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行,風(fēng)機(jī)入口卻無法建立負(fù)壓,意識(shí)到發(fā)電機(jī)內(nèi)的氫氣已大量溢出至軸承腔室;現(xiàn)場配合沖轉(zhuǎn)專工匯報(bào)9瓦處有氣帶油噴出,且有煙霧,維修也同時(shí)確認(rèn),此時(shí)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓正下降,現(xiàn)場測量密封油空側(cè)排煙風(fēng)機(jī)出口氫含量高量程100%。

      (3)從主控趕到現(xiàn)場的運(yùn)行人員稍做檢查后,為保證現(xiàn)場人員及設(shè)備安全,立即開始緊急排氫并匯報(bào)主控。

      (4)氫油壓差報(bào)警(35kpa)消除,氫油壓差恢復(fù),現(xiàn)場停止排氫。

      (5)查找氫油壓差降低的原因,發(fā)現(xiàn)空側(cè)油泵正常應(yīng)為0.72-0.74MPa,此時(shí)已高至0.9MPa,分析應(yīng)為空側(cè)過濾器堵塞,并迅速進(jìn)行過濾器切換。

      (6)密封油空側(cè)過濾器切換成功,氫油壓差恢復(fù)到84kPa,發(fā)電機(jī)氫壓穩(wěn)定。

      (7)空側(cè)過濾器切換成功后,運(yùn)行人員檢測GHE空側(cè)排煙風(fēng)機(jī)出口氫含量為0。

      (8)維修對(duì)“濾芯進(jìn)行更換,并對(duì)濾芯室進(jìn)行清潔”。根據(jù)瓦溫及回油溫度判斷,軸瓦正常。

      1.1.2 事件原因

      此次事件的直接原因是密封油過濾器堵塞導(dǎo)致空側(cè)密封油壓下降到不能維持氫油壓差。空側(cè)油的流向?yàn)榭諅?cè)油泵-過濾器-壓力表,雖然空側(cè)油有3路備用油源,但由于油源均在過濾器前,因此在本次事件中備用油源不起作用,而使0.4~0.5MPa壓力的氫氣密封在發(fā)電機(jī)內(nèi)至少要保持35kPa的氫油壓差。

      1.2 發(fā)電機(jī)進(jìn)油事件

      1.2.1 事件描述

      2002年5月7日,某機(jī)組處于商業(yè)運(yùn)行后首次小修狀態(tài)。發(fā)電機(jī)內(nèi)壓縮空氣卸壓,高壓備用密封油泵在運(yùn)行,調(diào)試人員為試驗(yàn)剛剛換上去的發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)備用壓差調(diào)節(jié)閥,啟動(dòng)空側(cè)交流密封油泵,但并沒有啟動(dòng)氫側(cè)交流密封油泵,導(dǎo)致5分鐘后,氫側(cè)回油箱滿溢至消泡箱,主控消泡箱液位高報(bào)警出現(xiàn),盡管主控操縱員迅速停空側(cè)交流密封油泵和高壓備用密封油泵,但發(fā)電機(jī)進(jìn)油事故仍然發(fā)生。最終導(dǎo)致發(fā)電機(jī)勵(lì)端進(jìn)油,發(fā)電機(jī)出口三相封閉母線進(jìn)油。延長了機(jī)組小修時(shí)間。

      1.2.2 原因分析

      這次發(fā)電機(jī)進(jìn)油事件的直接原因是只啟空側(cè)交流油泵,而不啟氫側(cè)油泵,導(dǎo)致現(xiàn)場無法控制氫側(cè)回油箱的油位,暴露了試驗(yàn)人員對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析不夠,同時(shí)由于現(xiàn)場通訊不暢,最終導(dǎo)致發(fā)電機(jī)進(jìn)油事故的發(fā)生。

      2 發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的參數(shù)及運(yùn)行分析

      2.1 運(yùn)行參數(shù)

      正常運(yùn)行時(shí),空側(cè)密封油由空側(cè)交流電動(dòng)密封油泵提供,氫側(cè)密封油由氫側(cè)交流電動(dòng)密封油泵提供,正常壓力調(diào)節(jié)閥自動(dòng)控制氫油之間壓差,使密封油壓比氫壓高0.084MPa??諅?cè)和氫側(cè)的密封油冷卻器為一臺(tái)運(yùn)行一臺(tái)備用。冷卻器由常規(guī)島閉式冷卻水系統(tǒng)提供冷卻,通過控制冷卻水的流量,使冷卻后的發(fā)電機(jī)密封油進(jìn)油溫度小于52℃。

      正常運(yùn)行參數(shù):密封油壓與氫壓的額定壓差84kpa、空側(cè)軸封裝置總油量220L /min、氫側(cè)軸封裝置總油量51L /min、密封油進(jìn)油溫度<52℃、空側(cè)密封油出油溫度<55.6℃、氫側(cè)密封油出油溫度<63.5℃、工作氫壓0.4 MPa、二次冷卻水進(jìn)水溫度<38℃、冷卻水量120 T/h、氫氣純度>98%。

      2.2 運(yùn)行分析

      從上述事件及系統(tǒng)原理分析,對(duì)日常運(yùn)行來說,主要有如下幾點(diǎn)值得我們關(guān)注和思考:

      (1)過濾器刮油除污的必要性

      每天對(duì)油過濾器進(jìn)行刮油除污的操作是非常必要的,我們要嚴(yán)格按照進(jìn)行一次刮油的頻率進(jìn)行刮油除污,以防止雜質(zhì)在過濾器中積累,下面簡要介紹一下刮油的操作:

      為保證密封油系統(tǒng)向發(fā)電機(jī)密封瓦連續(xù)不斷地提供合格的密封油,以確保發(fā)電機(jī)密封瓦可靠地工作,需定期對(duì)密封油系統(tǒng)自潔式過濾器進(jìn)行旋轉(zhuǎn)及排污,結(jié)合廠家提供的資料,對(duì)過濾器運(yùn)行方式規(guī)定如下:

      密封油系統(tǒng)運(yùn)行過濾器進(jìn)、出口壓差開關(guān)出現(xiàn)壓差高報(bào)警或者空側(cè)油泵出口壓力超過0.75MPa時(shí)對(duì)過濾器進(jìn)行旋轉(zhuǎn)刮洗并進(jìn)行排污一次;

      對(duì)密封油系統(tǒng)運(yùn)行過濾器進(jìn)行刮洗時(shí),先確定好運(yùn)行油過濾器(過濾器切換操作手柄指向的過濾器即為運(yùn)行過濾器,同時(shí)觸摸過濾器壁溫,溫度高者為運(yùn)行過濾器),然后旋轉(zhuǎn)運(yùn)行過濾器頂蓋上黑色塑料手柄3~5圈(順時(shí)針、逆時(shí)針均可),在確認(rèn)排污引流軟管排放口放置在臨時(shí)接油盤后,用專用操作手柄微開剛剛旋轉(zhuǎn)的運(yùn)行過濾器排污閥(排污閥為球閥,微開,有流量即可),排放2升左右的油液后將運(yùn)行過濾器排污閥關(guān)閉,并稍稍提起透明塑料引流軟管將管中的存油排至接油盤并確認(rèn)軟管中沒有流動(dòng)油流,以確保排污閥關(guān)閉;

      切換過濾器方法:打開過濾器六通閥上的壓力平衡閥(切換手柄即為六通閥操作手柄),旋松鎖緊手輪2圈以上,提起切換手柄并旋轉(zhuǎn)180°至固定槽內(nèi),旋緊鎖緊手輪,關(guān)閉壓力平衡閥。

      操作過濾器過程中如有意外情況發(fā)生,操作人員應(yīng)立即恢復(fù)操作前的狀態(tài)并匯報(bào)主控,主控聯(lián)系維修及專工進(jìn)行處理。

      需要注意的是,在刮油過程中,開啟排污閥的操作一定要緩慢并且不能開度過大,以防污油大量噴出,污染地面及設(shè)備,并造成油壓下降,使氫油壓差發(fā)生波動(dòng),甚至導(dǎo)致備用油源投入。

      (2)參數(shù)的意義

      {1}氫側(cè)回油控制箱的液位:正常在±30mm內(nèi)波動(dòng),油位低為-50mm,油位高為50mm。當(dāng)油位異常時(shí),將出現(xiàn)報(bào)警,提醒人員要進(jìn)行及時(shí)的響應(yīng):

      就地檢查液位;

      檢查系統(tǒng)在線正確并作相應(yīng)調(diào)整,維持氫側(cè)密封油箱正常液位,必要時(shí)通知維修處;

      查漏、堵漏并進(jìn)行補(bǔ)油;

      檢查氫壓,必要時(shí)補(bǔ)氫,并調(diào)整油箱油位正常;

      檢查空側(cè)、氫側(cè)油壓差平衡器,必要時(shí)通知維修處。

      如果油位過高或全滿可能導(dǎo)致消泡箱液位升高,直至觸發(fā)報(bào)警,發(fā)電機(jī)進(jìn)油。

      {2}消泡箱液位:正常小于50mm,油位高報(bào)警為50mm,由于位置較高,目視視窗液位約為2/3時(shí),觸發(fā)高報(bào)。這時(shí)應(yīng)檢查氫側(cè)密封油箱油位滿油后,再檢查發(fā)電機(jī)機(jī)液體探測器內(nèi)是否有積油(如有積油則稍開相應(yīng)排污閥排除),并通知維修利用窺視鏡檢查消泡箱液位;檢查與氫側(cè)密封油箱油位相關(guān)閥門在線是否正確;稍稍開啟消泡箱放油閥來降低其液位,以檢驗(yàn)其報(bào)警的真實(shí)性;通知維修人員對(duì)相關(guān)信號(hào)進(jìn)行檢查;若處理無效,則應(yīng)停止氫側(cè)密封油的運(yùn)行。

      因此,消泡箱液位高時(shí),將導(dǎo)致手動(dòng)停止氫側(cè)密封油泵運(yùn)行,還有可能使氫側(cè)油漏入發(fā)電機(jī)危急發(fā)電機(jī)安全,甚至導(dǎo)致停機(jī)。

      {3}密封油的油溫:正??铡鋫?cè)冷油器出口溫度控制在38~49℃。密封油運(yùn)行的溫度對(duì)發(fā)電機(jī)的運(yùn)行質(zhì)量影響很大。密封油溫度高所帶來的負(fù)面影響:

      密封油溫度較高時(shí),密封油的油量就要成倍增加,空氫側(cè)的油量交換要成倍地增加,因而從密封油帶入發(fā)電機(jī)內(nèi)的空氣、水分也成倍地增加。

      油溫較高時(shí),油的飽和含空氣量、飽和含氫氣量和飽和含水量都顯著增加,進(jìn)而補(bǔ)氫量和氫氣去濕量也成倍增加。

      油溫較高時(shí),油蒸氣更容易揮發(fā)進(jìn)入發(fā)電機(jī),污染定子和轉(zhuǎn)子線圈。

      當(dāng)油系統(tǒng)中存有雜質(zhì)時(shí),較大的油流量更容易將雜質(zhì)帶入密封環(huán)中去,引起密封環(huán)或轉(zhuǎn)軸不必要的磨損。

      因此,在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)軸的振動(dòng)滿足要求的情況下,采用較低的密封油油溫,對(duì)發(fā)電機(jī)的長期安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是有利的。

      需要注意的是,當(dāng)失去或沒有控制氣源時(shí),空氫側(cè)冷卻器出口密封油溫度調(diào)節(jié)的閥門將處于全開狀態(tài),這增加了密封油空側(cè)和氫側(cè)冷卻器的冷卻效果,泵的出口油溫將降低,這有可能使發(fā)電機(jī)的振動(dòng)加大。

      3 結(jié)束語

      發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的油壓與氫氣壓力的平衡以及油溫高低對(duì)發(fā)電機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用,深入了解發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)并運(yùn)用在日常工作中是保障機(jī)組安全運(yùn)行的前提。

      參考文獻(xiàn)

      [1]劉河,張海峰.國產(chǎn)600MW機(jī)組密封油系統(tǒng)常見缺陷原因分析及處理方法[J].汽輪機(jī)技術(shù),2009,51(4):298-299.

      [2]王曉博.發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)操作和維護(hù)手冊(cè)[S].上海:上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司,2008:5-24.

      [3]毛樹忠.GHE系統(tǒng)報(bào)警處理規(guī)程.浙江嘉興:中核核電運(yùn)行管理有限公司二廠,2013[內(nèi)部資料].

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