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      核電主給水泵系統(tǒng)調(diào)試常見問題分析處理

      2020-08-02 11:48:45湯玉平
      關(guān)鍵詞:核電調(diào)試

      湯玉平

      【摘要】主給水泵(APA)系統(tǒng)主要功能是將取自除氧器水箱的給水,在規(guī)定的各種工況下,連續(xù)的經(jīng)過高壓給水加熱器向蒸汽發(fā)生器提供所需的給水。主給水泵的正常運(yùn)行能確保蒸汽發(fā)生器的正常供水,對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行及核安全都有重要的作用,本文針對(duì)機(jī)組調(diào)試及調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了小結(jié)并形成經(jīng)驗(yàn)反饋,對(duì)后續(xù)類似系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行提供借鑒。

      【關(guān)鍵詞】核電;主給水泵系統(tǒng);潤滑油系統(tǒng);調(diào)試;經(jīng)驗(yàn)反饋

      1、系統(tǒng)及其調(diào)試試驗(yàn)簡介

      APA系統(tǒng)主要功能是將取自除氧器水箱的給水,在規(guī)定的各種工況下,連續(xù)的經(jīng)過高壓給水加熱器向蒸汽發(fā)生器提供所需的給水。主給水泵系統(tǒng)由三臺(tái)并聯(lián)的50%容量的電動(dòng)泵組構(gòu)成,正常時(shí)兩臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)自動(dòng)備用。電動(dòng)泵組由吸入級(jí)泵(前置泵)、壓力級(jí)泵、電動(dòng)機(jī)、液力耦合器以及增速齒輪箱等主要部件組成。

      APA調(diào)試試驗(yàn)包括主給水泵報(bào)警及邏輯驗(yàn)證試驗(yàn)、主給水泵啟動(dòng)試驗(yàn)、主給水泵切換試驗(yàn)、主給水泵并列運(yùn)行試驗(yàn)及主給水泵跳閘甩負(fù)荷試驗(yàn)。

      2、調(diào)試過程出現(xiàn)的問題及其經(jīng)驗(yàn)反饋

      2.1調(diào)試試驗(yàn)出現(xiàn)的主要問題

      調(diào)試試驗(yàn)出現(xiàn)了一系列的問題,通過與設(shè)計(jì)院及廠家溝通分析,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析處理并最終解決。

      (1)給水泵啟動(dòng)后電機(jī)兩側(cè)軸承處及前置泵軸承處發(fā)現(xiàn)漏油,廠家即刻檢查為其軸承供油閥開度過大所致,后經(jīng)廠家現(xiàn)場對(duì)供油閥的開度進(jìn)行調(diào)節(jié)后此問題得以解決。另聯(lián)軸器潤滑油管各墊片均存在滲油現(xiàn)象,部分部位滲油較小,后對(duì)整個(gè)墊片加以更換,并對(duì)部分部位加以緊固,啟動(dòng)潤滑油泵連續(xù)運(yùn)行驗(yàn)證不再滲油。

      (2)軸向位移探頭處有滲油現(xiàn)象,同時(shí)幾個(gè)軸向位移本身無基準(zhǔn)值,參考意義不大,后提技改加以取消,將幾個(gè)位移探頭取消并加工堵頭進(jìn)行封堵解決。

      (3)給水泵停止時(shí)主控發(fā)現(xiàn)有振動(dòng)探頭仍有較大的讀數(shù)值,后經(jīng)儀控檢查為現(xiàn)場就地振動(dòng)卡件正常致,經(jīng)更換振動(dòng)探頭后此問題得以解決,另有振動(dòng)探頭損壞過進(jìn)行過更換。

      (4)部分溫度探頭與主控的顯示剛偏高,后經(jīng)儀控檢查后發(fā)現(xiàn)就地轉(zhuǎn)接箱接線松動(dòng),同時(shí)就地溫度測點(diǎn)存在漏油情況,進(jìn)行了緊固處理。

      (5)核級(jí)斷路器聯(lián)跳常規(guī)島斷路器二次接線初始未設(shè)計(jì),不能實(shí)現(xiàn)核級(jí)斷路器跳閘聯(lián)跳常規(guī)島斷路器功能,后經(jīng)設(shè)計(jì)核實(shí)增加相關(guān)回路。

      (6)原廠家推薦邏輯中有如下邏輯,給水泵啟動(dòng)后5秒鐘,如果流量仍然低于495T/H,泵跳閘。啟動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)APA小流量時(shí)達(dá)不到設(shè)計(jì)值495t/h,故小流量運(yùn)行流量時(shí)會(huì)直接跳泵。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際流量需將流量低低跳泵定值改為190t/h。

      (7)主給水泵存在起泵后零轉(zhuǎn)速不消失及反轉(zhuǎn)速誤觸發(fā)問題,期間還出現(xiàn)過轉(zhuǎn)速信號(hào)不顯示問題。后經(jīng)廠家調(diào)整間隙及方向,并在控制模塊設(shè)置相關(guān)參數(shù)得以解決。

      (8)AGM油泵啟動(dòng)后油壓大于初始停泵設(shè)計(jì)值0.22MPa,AGM起泵時(shí)就達(dá)到停泵油壓,造成立即停泵,停泵之后油壓下降到啟動(dòng)定值后又會(huì)再次啟動(dòng)油泵,導(dǎo)致油泵頻繁啟停。3臺(tái)AGM油泵實(shí)際啟動(dòng)情況因油回路分配存在偏差,導(dǎo)致AGM油泵自動(dòng)停泵定值不一致。此外,如果APA泵啟動(dòng)過程中油壓達(dá)到定值后便聯(lián)鎖停AGM油泵,此時(shí)油壓尚不穩(wěn)定,不利于APA泵的運(yùn)行。后提出技改,在給水泵啟動(dòng)建立穩(wěn)定的潤滑油壓后一段時(shí)間通過手動(dòng)停運(yùn)輔助油泵。手動(dòng)停運(yùn)前需要確認(rèn)AGM油壓在0.27MPa以上,一般機(jī)械油泵和輔助油泵都在運(yùn)行時(shí),油壓達(dá)到0.3MPa以上;停運(yùn)油泵后及時(shí)置于聯(lián)鎖位置。

      (9)2APA101/201VL閥門內(nèi)漏問題。拆除2APA入口臨時(shí)濾網(wǎng)工作時(shí)發(fā)現(xiàn)2APA101/201PO入口疏水不盡,且除氧器水位存在下降趨勢,在線檢查無其他問題,懷疑入口電動(dòng)閥2APA101/201VL存在內(nèi)漏情況。該閥門為甲供閥門,安裝后經(jīng)過管道沖洗,未經(jīng)過系統(tǒng)打壓。所拆除臨時(shí)濾網(wǎng)干凈無雜物。后聯(lián)系閥門廠家檢查,發(fā)現(xiàn)閥門閥瓣處存在缺陷,后經(jīng)研磨并回裝驗(yàn)證正常。

      (10)跳泵邏輯修改:APA設(shè)計(jì)上溫度、振動(dòng)、位移信號(hào)共計(jì)56個(gè),均為1取1邏輯跳泵,導(dǎo)致泵誤跳風(fēng)險(xiǎn)很高,運(yùn)行可靠性降低、也不利于反應(yīng)堆的安全穩(wěn)定。后采用27個(gè)溫度信號(hào)分9組3取2邏輯跳泵,振動(dòng)、位移和其它溫度信號(hào)只發(fā)報(bào)警不參與跳泵。

      2.2調(diào)試經(jīng)驗(yàn)反饋及良好實(shí)踐

      主給水泵系統(tǒng)調(diào)試過程中形成了如下經(jīng)驗(yàn)反饋及良好實(shí)踐:

      (1)初次啟動(dòng)泵之前應(yīng)先驗(yàn)證現(xiàn)場與主控的各個(gè)儀表通道是否連接正確可用,各個(gè)測點(diǎn)讀數(shù)是否正確,以免造成現(xiàn)場情況與主控情況的不一致。

      (2)給水泵在初次啟動(dòng)時(shí),若出口母管未充滿水,則在開啟出口閥時(shí)應(yīng)就地緩慢開啟,以免開啟過快造成泵流量過大而損壞泵。

      (3)按廠家的要求,除了電機(jī)兩側(cè)供油閥外,其他供油閥一般開度為兩圈左右即可滿足對(duì)軸承的潤滑需要,電機(jī)兩側(cè)的供油閥開度則應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場狀態(tài)進(jìn)行調(diào)節(jié),由兩圈開始緩慢往下調(diào)節(jié),直至軸承處沒有外漏的油為止,同時(shí)關(guān)注油位在1/2及2/3之間。調(diào)節(jié)過程中要時(shí)刻關(guān)注回油孔內(nèi)的回油流量的變化,防止供油流量過小而使軸承得不到充分的潤滑。

      (4)初次啟動(dòng)主給水泵,為便于啟動(dòng)APA泵及其電機(jī),需要將NC柜及1E柜中RPR去停運(yùn)APA泵信號(hào)強(qiáng)制為0,以便于APA斷路器送電,同時(shí)避免RPR發(fā)誤信號(hào)停運(yùn)APA泵。

      (5)APA小流量閥APA106/206/306VL原設(shè)計(jì)為調(diào)節(jié)閥,但其PI參數(shù)難以調(diào)整,出現(xiàn)過卡閥,如果參數(shù)設(shè)置較快,可能會(huì)造成流量的大幅度波動(dòng),設(shè)置慢一些,可能會(huì)影響主給水泵的供水能力。故設(shè)置成開關(guān)式,但是開啟關(guān)閉時(shí)間設(shè)置成2分鐘。另超馳信號(hào)定值也加以修改。

      (6)RUNBACK信號(hào)延時(shí)問題。原邏輯50%負(fù)荷以上一臺(tái)主給水泵跳閘,備用泵不啟動(dòng)到發(fā)出Runback信號(hào)無延時(shí)(DCS中的邏輯),DEH中也未設(shè)置延時(shí)。而在正常機(jī)組切換主給水泵時(shí)是需要時(shí)間的,為避免正常主給水泵切換時(shí)誤觸發(fā)Runback信號(hào),后提出技改在Runback信號(hào)后增加延時(shí)5S。

      (7)暖泵管線改造;原設(shè)計(jì)主給水泵無暖泵管線,參考其他電廠經(jīng)驗(yàn)反饋,在主給水泵切換過程中,備用主給水系統(tǒng)管道中的低溫水流經(jīng)高加,可能導(dǎo)致高加解列,機(jī)組超功率,有導(dǎo)致停堆的風(fēng)險(xiǎn)。為了防止備用啟動(dòng)遭受熱沖擊及減少泵啟動(dòng)的暖管時(shí)間并改善水質(zhì),在前置泵后中壓給水管線引出三列管線并匯成一條母管進(jìn)行暖泵。

      總結(jié):

      主給水泵是常規(guī)島重要設(shè)備之一,盡管在調(diào)試階段遇到了較多問題,但是通過不懈努力均加以解決,這對(duì)后續(xù)機(jī)組的安全運(yùn)行提供了有力保證。本文對(duì)調(diào)試試驗(yàn)出現(xiàn)的問題進(jìn)行了小結(jié)并形成部分良好實(shí)踐及經(jīng)驗(yàn)反饋,也為后續(xù)缺陷處理及系統(tǒng)安全運(yùn)行提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù),奠定了良好基礎(chǔ)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]李廣會(huì).電動(dòng)主給水泵系統(tǒng)手冊(cè),華東電力設(shè)計(jì)院,2011(1).

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