馬 梟,唐曉東,李 勇,李一平,王 俊,楊 艷
(1.西南石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,四川成都,610500; 2.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院,四川成都,610213;3.國家能源高含硫氣藏開采研發(fā)中心,四川成都,610213;4.中國石油西南油氣田公司川西北氣礦,四川綿陽,621700)
國內(nèi)硫磺主要來自煉油、天然氣、煤化工及其他無機(jī)鹽化工等行業(yè)。其中,煉油廠和天然氣凈化廠生產(chǎn)的硫磺占全國 95% 以上,2018 年中國硫磺產(chǎn)量達(dá)6 150 kt[1]。煉油廠和天然氣凈化廠主要通過克勞斯工藝進(jìn)行硫磺回收,反應(yīng)過程中主要以高溫氣相反應(yīng)、中低溫氣固反應(yīng)為主,所制硫磺純度高,雜質(zhì)少,色澤鮮亮,可達(dá)GB/T 2449.1—2014《工業(yè)硫磺 第1部分 固體產(chǎn)品》優(yōu)等品指標(biāo),深受硫磺用戶好評[2]。
中國石油西南油氣田分公司某天然氣凈化廠設(shè)計處理 3.0×106m3/d(體積基準(zhǔn)為 20 ℃、101.325 kPa, 下 同 )的 含 硫 天 然 氣 [φ(H2S)為 0.43%、φ(CO2)為 2.39%],年生產(chǎn)時間為 8 000 h,裝置操作彈性為 50%~120%,采用兩級克勞斯工藝,設(shè)計硫磺產(chǎn)量為17.2 t/d。該廠硫磺回收工藝流程示意見圖1。
圖1 硫磺回收工藝流程示意
該廠硫磺回收裝置開車運(yùn)行后,主要運(yùn)行參數(shù)見表1。
表1 主要運(yùn)行參數(shù)
實際運(yùn)行過程中,硫磺回收裝置按設(shè)計要求進(jìn)行15%的分流操作時,發(fā)現(xiàn)一級冷凝器出來的硫磺外觀呈灰黑狀,二級和三級冷凝器出來的硫磺外觀較為正常。呈灰黑狀的硫磺在進(jìn)行轉(zhuǎn)鼓成型時,出現(xiàn)部分片狀硫磺有粘連的現(xiàn)象,冷卻包裝后恢復(fù)正常。一級冷凝器出口異常硫磺外觀見圖2,二級和三級冷凝器出來的硫磺外觀見圖3。
圖2 一級冷凝器出口異常硫磺
圖3 其他冷凝器出口正常硫磺
該裝置所產(chǎn)硫磺送檢分析,分析結(jié)果見表2。
表2 硫磺產(chǎn)品分析結(jié)果
由表2可見:一級冷凝器出口的異常硫磺有機(jī)物和灰份含量指標(biāo)偏高,使其硫磺含量略低于GB/T 2449.1—2014《工業(yè)硫磺 第 1部分 固體產(chǎn)品》優(yōu)等品指標(biāo),二、三級冷凝器出口的正常硫磺分析數(shù)據(jù)均能滿足優(yōu)等品指標(biāo)。
鑒于該廠硫磺顏色異常、品質(zhì)下降等情況,技術(shù)人員進(jìn)行了原因分析,推測酸性氣中帶入的雜質(zhì)未完全燃燒反應(yīng),與硫磺混合后出現(xiàn)該現(xiàn)象。
在克勞斯工藝中,燃燒爐中的H2S,COS,CS2,H2,CO和BTX(即芳烴,苯-甲苯-二甲苯混合物)完全燃燒所需溫度差異較大。最易燃燒的H2S完全燃燒溫度約600 ℃,其次為CS2和COS,完全燃燒溫度約700 ℃;再次為H2和CO,完全燃燒溫度為800 ℃,最難燃燒的是BTX,完全燃燒溫度在850 ℃以上。因此,如果酸性氣中含有芳烴,則燃燒爐溫度必須高于850 ℃,否則芳烴不能完全燃燒[3]。
通常情況下,硫磺回收裝置酸性氣中夾帶的CH4,C2H6等飽和輕烴,一般會在燃燒爐中燃燒形成CO2,H2O和有機(jī)硫,或在反應(yīng)器中轉(zhuǎn)化為CO,H2。因此,正常生產(chǎn)過程中酸性氣攜帶的少量CH4,C2H6組分通常不會影響硫磺產(chǎn)品質(zhì)量。而對于C2H4、芳烴等不飽和烴,則不易完全燃燒,在溫度較低時轉(zhuǎn)化為高分子碳硫化物(Carsul)。該類物質(zhì)與硫磺混合后會導(dǎo)致硫磺顏色發(fā)灰且易碎,還易造成催化劑積碳,引起催化劑活性降低[4]。
影響酸性氣中外來雜質(zhì)帶入且未完全燃燒的因素主要有以下兩個方面:
1)裝置工藝。該天然氣凈化廠硫磺回收裝置酸性氣中φ(H2S)為48%,低于直流法克勞斯工藝50%的建議指標(biāo),設(shè)計采用分流法進(jìn)行硫磺回收。大部分酸性氣從燃燒爐前端與空氣混合后高溫燃燒,少部分酸性氣從廢熱鍋爐入口引入,與燃燒后的高溫氣體混合進(jìn)入一級冷凝器,將生成的硫磺冷凝回收。從分流流程可見,一部分酸性氣未經(jīng)高溫燃燒,直接從廢熱鍋爐入口進(jìn)入一級冷凝器。若酸性氣中夾帶部分難以燃燒的不飽和烴或芳烴,易造成硫磺中混合雜質(zhì),從而產(chǎn)生衍生反應(yīng)生成聚合有機(jī)物,造成硫磺品質(zhì)下降,引起顏色差異[5]。
2)上游雜質(zhì)。該廠采用濕氣混輸?shù)姆绞綄⒃蠚鈪R集至廠區(qū),集輸過程中氣液夾帶情況較為嚴(yán)重。同時該區(qū)塊處于快速增產(chǎn)階段,各井位開發(fā)情況不一,涉及多種助產(chǎn)油田化學(xué)品的使用;另外在建設(shè)初期,集輸管線防腐預(yù)膜過程中也會涉及多種類多劑量的化學(xué)藥劑,原料氣雜質(zhì)攜帶情況較為復(fù)雜。
通過對該廠上游氣田水、廠區(qū)原料氣分離器污水、酸性氣進(jìn)行取樣分析,發(fā)現(xiàn)三處樣品上層均出現(xiàn)油狀物。該油狀物外觀呈淺黃色,不溶于水,且可燃燒,燃燒時產(chǎn)生大量黑煙。經(jīng)分析,該油狀物是由長鏈烷烴、長鏈羧酸酯類、雜環(huán)化合物芳烴等物質(zhì)組成的混合物,是油氣開發(fā)行業(yè)用作鉆井液、緩蝕劑的主要成分。
因此,技術(shù)人員推斷該廠出現(xiàn)硫磺顏色異常、品質(zhì)下降的主要原因是上游復(fù)雜化學(xué)藥劑混入硫磺所致。上游鉆井液和緩蝕劑中所含芳烴類物質(zhì)在集輸過程中混入原料氣進(jìn)入廠區(qū),在進(jìn)入吸收塔后,部分芳烴類雜質(zhì)被脫硫溶劑吸收,經(jīng)不完全閃蒸后,剩余芳烴類雜質(zhì)在高溫低壓條件下從溶劑中再生出來進(jìn)入酸性氣。在采用分流法操作時,部分含芳烴類雜質(zhì)的酸性氣經(jīng)分流管線進(jìn)入溫度較低的廢熱鍋爐入口,并隨過程氣進(jìn)入一級冷凝器,導(dǎo)致硫磺顏色異常和品質(zhì)下降。技術(shù)人員推斷使用直流法,將全部含芳烴類酸性氣引入燃燒爐,在850 ℃高溫工況下進(jìn)行完全燃燒,可以避免芳烴類雜質(zhì)對后續(xù)硫磺品質(zhì)造成影響。
為驗證上述分析結(jié)論,技術(shù)人員在實驗室進(jìn)行了芳烴類物質(zhì)(溶劑油)對硫磺顏色的影響試驗。通過添加不同量的溶劑油到硫磺中,并在隔絕空氣條件下進(jìn)行250 ℃高溫熔融,以模擬克勞斯硫磺回收裝置廢熱鍋爐和一級冷凝器條件。該試驗條件見表3。
表3 溶劑油與硫磺模擬試驗條件
在250 ℃條件下,高溫熔融后的硫磺與溶劑油反應(yīng)2 h后取出,冷卻后磨成粉。試樣1~4外觀見圖4。
圖4 250 ℃條件下試樣1~4外觀
另外,在隔絕空氣條件下,對試樣1、2進(jìn)行了150 ℃(稍高于硫磺熔點(diǎn))高溫熔融對比試驗。硫磺與溶劑油反應(yīng)2 h后取出,冷卻后磨成粉。試樣1、2硫磺顏色無異常變化,均為亮黃色。150℃條件下試樣1、2外觀見圖5。
圖5 150 ℃條件下試樣1、2外觀
從試驗結(jié)果可見,芳烴類溶劑油確實能造成硫磺顏色異常。溶劑油與硫磺混合后,在廢熱鍋爐(250℃左右)中能發(fā)生衍生反應(yīng),生成灰黑色物質(zhì),且溶劑油加入量越多,硫磺灰黑程度越深,分散度越強(qiáng),硫磺成品強(qiáng)度越低;在一級冷凝器中(150 ℃左右),經(jīng)同等時間的混合,二者幾乎不會發(fā)生化學(xué)反應(yīng),硫磺外觀顏色無明顯差異。由此推測導(dǎo)致硫磺顏色異常、品質(zhì)下降的聚合有機(jī)硫是在廢熱鍋爐內(nèi)生成,而非在一級冷凝器中生成。
1)該廠兩級克勞斯工藝硫磺回收裝置硫磺產(chǎn)品顏色異常和品質(zhì)下降的主要原因是酸性氣帶入外來雜質(zhì)。上游原料氣中的芳烴類物質(zhì)經(jīng)吸收再生后進(jìn)入酸性氣,通過分流的方式進(jìn)入較低溫度的廢熱鍋爐,與硫磺發(fā)生反應(yīng)生成黑色聚合有機(jī)硫,使一級冷凝器出來的硫磺產(chǎn)品顏色發(fā)黑,固體硫磺易碎。
2)解決該異常情況的措施主要有3個方面:①強(qiáng)化上下游聯(lián)動,避免原料氣中夾帶復(fù)雜氣田化學(xué)藥劑進(jìn)入廠區(qū),從源頭上控制異常雜質(zhì);②優(yōu)化脫硫裝置操作,提高酸性氣中硫化氫濃度,使硫磺回收裝置可以采用直流法操作,通過高溫分解重?zé)N類物質(zhì)避免其對硫磺的影響;③針對酸性氣中硫化氫濃度較低的情況,可采用燃料氣伴燒的方式,保證燃燒爐爐膛溫度,降低分流比,緩解硫磺顏色異常和品質(zhì)下降程度。