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      氣化細(xì)渣浮選脫碳研究進(jìn)展

      2020-08-04 06:08:14吳思萍趙凱董永勝王學(xué)斌白永輝劉莉君于偉
      綜合智慧能源 2020年7期
      關(guān)鍵詞:煤氣化氣化表面積

      吳思萍,趙凱,董永勝,王學(xué)斌,白永輝,劉莉君,于偉

      (1.西安科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院,西安710054;2.煙臺龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司,山東煙臺264006;3.西安交通大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,西安710049;4.寧夏大學(xué)省部共建煤炭高效利用與綠色化工國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,銀川750021)

      0 引言

      煤氣化渣是煤氣化過程中產(chǎn)生的固體廢物,煤氣化渣一般由粗渣和細(xì)渣組成。粗渣中未燃碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0~30%,細(xì)渣中未燃碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,一般為10%~30%[1]。煤氣化細(xì)渣是一種特殊的粉煤灰,類似于熱電廠鍋爐粉煤灰,都是煤氧化后的殘?jiān)?]。如何有效處理煤氣化細(xì)渣,降低環(huán)境污染,是當(dāng)今的研究熱點(diǎn)與難點(diǎn),如灰渣碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)高、金屬元素的類型較多且成分復(fù)雜,會降低混凝土的強(qiáng)度和耐久性,不可以直接用于水泥生產(chǎn)[3-4]。氣化細(xì)渣碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高主要受氣化爐操作溫度、煤漿粒度分布、氧煤比例失調(diào)、灰熔融性溫度的波動(dòng)等因素影響[5]。氣化細(xì)渣的高含碳量使煤的利用率降低,造成資源浪費(fèi)。周輝等人[6]研究將氣化細(xì)渣給入洗煤廠壓濾機(jī)壓濾后直接送入熱電鍋爐或氣化爐與其他燃料摻配后回用,生產(chǎn)成本明顯下降,基本解決了該廠細(xì)渣堆放、處理及銷售的難題,為合理處理細(xì)渣提供了思路,但煤氣化廠一般無配套洗煤廠,且該廠氣化原料煤為無煙煤,與大部分氣化煤種為低階煤相比產(chǎn)生的氣化細(xì)渣特性相差較大,因此,該廠處理氣化細(xì)渣工藝推廣具有一定的局限性。池國鎮(zhèn)、郭慶華等人[7]研究表明不同氣化階段飛灰的形成機(jī)理也不同,氣化燃燒階段飛灰的形成機(jī)理為部分固定碳燃燒和外在礦物轉(zhuǎn)化,在焦炭氣化反應(yīng)階段,飛灰的形成機(jī)理為焦炭破碎和內(nèi)在礦物釋放及轉(zhuǎn)化。李風(fēng)海等人[8]對神木煤的研究表明飛灰具有豐富的孔隙結(jié)構(gòu),因此反應(yīng)活性高。顧菁、李德飛等人[9]研究表明脫灰后飛灰的孔徑分布曲線比飛灰高,說明礦物質(zhì)的脫除使飛灰的中孔被擴(kuò)大。楊帥等人[10]對神寧3種氣化細(xì)渣進(jìn)行成分檢測,發(fā)現(xiàn)SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)和燒失量顯著不同,但其他指標(biāo)非常相近。

      現(xiàn)有研究表明,煤氣化細(xì)渣中殘?zhí)假|(zhì)量分?jǐn)?shù)是制約其進(jìn)一步綜合利用的關(guān)鍵因素,如用于混凝土摻和料粉煤灰燒失量Ⅲ級要求為小于15%,但煤氣化細(xì)渣燒失量普遍大于該值,因此不能直接用于水泥或混凝土工業(yè)中。目前浮選是從煤氣化細(xì)渣中脫除或回收殘?zhí)嫉姆椒ㄖ唬瑲執(zhí)款w粒具有比表面積大、反應(yīng)活性較高的特點(diǎn),有利于礦物對捕收劑的吸附;但同時(shí)由于比表面積大,孔隙率高,浮選藥劑用量普遍偏高,可燃物回收困難、經(jīng)濟(jì)性差。因此,有必要對煤氣化細(xì)渣的浮選研究情況進(jìn)行總結(jié)與比較。

      1 氣化細(xì)渣的特性

      1.1 氣化細(xì)渣的殘?zhí)?/h3>

      煤氣化細(xì)渣主要由灰分和殘?zhí)冀M成,灰分是由礦物質(zhì)在氣化時(shí)轉(zhuǎn)變生成,氣化細(xì)渣中未完全燃燒的物質(zhì)殘?zhí)伎赡苁怯稍簾峤獾膿]發(fā)分、部分氣化炭和/或未反應(yīng)熱解炭組成,細(xì)渣中的殘?zhí)汲尸F(xiàn)出輕微的碳晶結(jié)構(gòu)[11-12]。煤氣化細(xì)渣中殘?zhí)颗c灰分附著形式通常有4 種,如圖1 所示,前3 種情況具有浮選脫除殘?zhí)康目赡埽?3]。

      圖1 細(xì)渣灰碳附著形式掃描電鏡分析Fig.1 SEM analysis on the attaching forms of carbon on fine slag

      高旭霞、郭曉鐳等人[14]發(fā)現(xiàn)了細(xì)渣中的可燃物分布并不均勻,隨粒徑的增大而增大,不同操作條件下形成的渣樣可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)見表1,發(fā)現(xiàn)可燃物在渣中分布極不均勻,粗渣中平均可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)顯著低于細(xì)渣。有研究認(rèn)為,碳轉(zhuǎn)化率受操作條件(如溫度、氧碳比、蒸汽氧比、壓力和停留時(shí)間、煤燒嘴運(yùn)行狀況)等的影響,顆粒物中未燃碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)沿氣化爐由上而下逐漸降低,平均粒徑隨氧碳原子比的增大而減?。?5]。

      表1 氣化渣中可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)Tab.1 Combustible matter content in gasified slag %

      1.2 氣化細(xì)渣的礦物質(zhì)組成

      氣化細(xì)渣主要由大量的非晶態(tài)物質(zhì)以及少量的結(jié)晶礦物質(zhì)組成[16]。平雅敏等人[17]的研究表明,爐 頂 飛 灰 中 礦 物 質(zhì) 主 要 是CaMg(SiO3)2,CaSO4,KSi3AlO8,SiO2,CaFe(SiO3)2,Mg3Al2(SiO4)3等。馬飛等人[18]發(fā)現(xiàn),較大粒徑的飛灰顆粒及表面黏附的小顆粒主要由Si,A1,Ca元素組成。在氣化過程中,揮發(fā)性很強(qiáng)的微量元素(Pb,As,Zn)容易被富集到細(xì)渣中。張可怡等人[19]研究發(fā)現(xiàn)燃燒煤灰中的活性金 屬 主 要 以Fe2O3,CaSO4,CaCO3,CaAl2Si3O10·3H2O等形式存在;而氣化煤灰中主要是非定型的玻璃體,F(xiàn)e,Ca 等活性金屬被固定在硅鋁酸鹽中。不同產(chǎn)地的氣化灰渣礦物組成有差異,但是主要由SiO2,Al2O3,CaO,F(xiàn)e2O3以及C 組成,中國3 個(gè)不同地區(qū)的氣化細(xì)渣與粗渣的化學(xué)組成見表2[20]。從組成成分可知,煤氣化細(xì)渣中的礦物質(zhì)普遍為親水疏油性物質(zhì),而殘?zhí)烤哂刑烊坏挠H油疏水特性,因此,從礦物組成角度分析,煤氣化細(xì)渣具有浮選脫碳的可行性。

      表2 氣化渣化學(xué)組成Tab.2 Chemical composition of gasified slag %

      1.3 氣化細(xì)渣的表面特性

      在氣化爐內(nèi),煤顆粒經(jīng)膨脹破碎后轉(zhuǎn)變?yōu)榱椒植驾^廣的灰顆粒,熔渣與直接落在閉鎖式料斗中的顆粒一起形成粗渣,小部分顆粒以飛灰的形式與合成氣一起離開氣化爐形成細(xì)渣,粗渣和細(xì)渣的微觀形貌如圖2所示[21]。

      圖2 氣化渣的表面形貌Fig.2 Apparent morphology of gasified slag

      杜杰等人[22]研究表明煤氣化細(xì)渣主要由疏松多孔的焦炭顆粒和部分高溫下熔融球形灰顆粒組成,氣化細(xì)渣放大100 倍和放大500 倍的微觀形貌如圖3所示。

      圖3 氣化細(xì)渣的微觀形貌Fig.3 Micromorphology of gasified fine slag

      氣化細(xì)渣的比表面積及孔容積通常隨其粒度的增大而減小,即小粒度的細(xì)渣有豐富的孔結(jié)構(gòu)[23]。吳陽[24]對細(xì)渣進(jìn)行了孔隙分析,得出細(xì)渣比表面積258.287 8 m2/g,總孔容0.235 40 cm3/g,微孔孔容0.395 37 cm3/g,平均孔徑6.176 7 nm,孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá)容易吸入水分,導(dǎo)致煤粒表面親水造成浮選困難。

      2 氣化細(xì)渣浮選研究現(xiàn)狀

      葛曉東[25]對氣化細(xì)渣表面性質(zhì)進(jìn)行分析,掃描電鏡(SEM)結(jié)果顯示氣化細(xì)渣高溫作用后產(chǎn)生了2類顆粒,一種是玻璃微珠,表面比較光滑,一種是粒度較大的顆粒,表面氧化比較嚴(yán)重,粗糙度大,孔隙和雜質(zhì)較多,孔隙多是氣化細(xì)渣水分高的主要原因。測得氣化細(xì)渣與水的潤濕熱為1.181 J/g,表面官能團(tuán)中C—O—C/C—O 的吸收峰最強(qiáng),但表面仍存在一定的疏水官能團(tuán),理論上可以通過浮選方法實(shí)現(xiàn)氣化細(xì)渣的脫碳提質(zhì)。對比了采用XFD-1.5L浮選機(jī)和FCMC 旋流-微泡浮選柱對同煤廣發(fā)公司煤氣化細(xì)渣浮選提質(zhì)效果的差異,浮選機(jī)浮選后精礦的產(chǎn)率為58.05%,灰分為24.25%,尾礦的產(chǎn)率為41.95%,灰分為83.48%,浮選完善指標(biāo)為57.72%;浮選柱浮選后精礦的產(chǎn)率為60.69%,灰分為23.81%,尾礦產(chǎn)率為39.31%,灰分為87.88%,浮選完善指標(biāo)為61.17%。試驗(yàn)結(jié)果表明,浮選柱由于含有特殊的旋流中段,在回收率和精礦的產(chǎn)率方面都有較大的提升,較浮選機(jī)降低了產(chǎn)品的灰分,完善指標(biāo)高出了3.45%,提質(zhì)效果明顯,但分選過程中藥劑量消耗過高,柴油用量為9.0 kg/t,仲辛醇用量為4.5 kg/t。

      Guo F等人[26]利用浮選法,選用主要含有—OH,—COOH,—C=O和—C—O—為極性組分的捕收劑和起泡劑,對寧夏氣流床氣化裝置細(xì)渣進(jìn)行浮選脫碳處理,從而將剩余殘?zhí)己臀驳V分離,對剩余殘?zhí)歼M(jìn)行了工業(yè)分析、元素分析、燒失量分析、粒度分析,并觀察其顏色,當(dāng)碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)>20.00%時(shí),細(xì)渣、灰分和浮選殘?zhí)嫉念伾鞠嗨?,而碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為65.00%左右時(shí),浮選殘?zhí)嫉念伾^深,浮選可以將氣化細(xì)渣燒失量提高至65.00%,其中粒徑大于75 μm 的浮選殘?zhí)紵Я砍^80.00%,H/C和O/C 原子比都要比氣化細(xì)渣低,浮選殘?zhí)加凶餮h(huán)燃料的可能。對表面性質(zhì)進(jìn)行研究,氣化細(xì)渣的比表面積比浮選殘?zhí)家?0.00%左右,而浮選殘?zhí)嫉目紫扼w積較氣化細(xì)渣增加42.34%。繼續(xù)深入研究,浮選后碳的回收率達(dá)52.65%,燒失量為64.47%,浮選后氣化細(xì)渣的發(fā)熱量從6.22 MJ/kg 提升至19.48 MJ/kg,并發(fā)現(xiàn)浮選可以去除殘?zhí)急砻婵紫吨械念w粒,采用BET 法、HK 法以及BJH 法對氣化細(xì)渣和浮選殘?zhí)嫉目紫督Y(jié)構(gòu)進(jìn)行表征分析,發(fā)現(xiàn)浮選殘?zhí)己蜌饣?xì)渣均具有較高的比表面積。

      張曉峰等人[27]闡述了氣化細(xì)渣浮選的影響因素,主要為氣化細(xì)渣的粒度、浮選工藝以及設(shè)備選型等,由于氣化細(xì)渣的粒度范圍分布較廣,常規(guī)的浮選設(shè)備對氣化細(xì)渣的浮選效果不佳,有些區(qū)域不能較好地分選出殘?zhí)?,提出分級分選工藝,不同粒度的細(xì)渣利用相對應(yīng)的浮選設(shè)備進(jìn)行分選,由于旋流-微泡浮選柱產(chǎn)生的氣泡微小和氣化細(xì)渣顆粒契合度較高,旋流-微泡浮選柱適合40 μm以下的顆粒分選,而大于40 μm 的顆粒使用常規(guī)的機(jī)械攪拌式浮選機(jī)效果較佳,但該文中未提及具體的分選過程及結(jié)果,僅對其進(jìn)行了應(yīng)用討論分析。

      趙世永等人[28]對取自陜西省關(guān)中地區(qū)某化肥廠生產(chǎn)使用的Texaco 氣化爐產(chǎn)生的氣化細(xì)渣浮選脫碳進(jìn)行了研究,探索了捕收劑和起泡劑的用量,并進(jìn)行了直接浮選與超聲預(yù)處理浮選的試驗(yàn)對比,試驗(yàn)采用400 0 g/t的柴油作捕收劑,350 0 g/t的仲辛醇作起泡劑,在礦漿質(zhì)量濃度為60 g/L 的條件下進(jìn)行直接浮選,可燃體回收率為5.78%,精礦燒失量為50.78%,尾礦燒失量為41.92%;氣化細(xì)渣礦漿超聲預(yù)處理時(shí)間6 min 時(shí),可燃體回收率達(dá)到最大值7.33%,精礦產(chǎn)率達(dá)到最大值5.85%,精礦燒失量為53.07%,尾礦燒失量為41.50%。試驗(yàn)結(jié)果表明超聲預(yù)處理后進(jìn)行浮選較直接浮選,脫碳效果有一定的改善,可燃體回收率和精礦、燒失量都有一定的提升,但整體可燃體回收率不高。

      胡俊陽等人[29]采用“一粗一精”的浮選流程對北方某地煤氣化爐渣進(jìn)行浮選試驗(yàn),分選設(shè)備為0.5 L 浮選機(jī),粗選捕收劑煤油用量200 g/t,起泡劑#2 油40 g/t,精選時(shí)煤油用量為100 g/t,#2 油用量為20 g/t,得到精碳產(chǎn)率為16.12%,回收率為66.05%,碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為88.92%。浮選后的精碳具有較大的表面積、吸碘值和發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)等特點(diǎn),將其用于染色廢水的吸附處理,討論了精碳添加量、吸附時(shí)間以及染色試劑初始濃度對吸附效果的影響,對比了活性炭的吸附效果。試驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)達(dá)到相同的處理效果,所需精碳的添加量為商品活性炭的1.28倍,具有較好的吸附效果。劉冬雪等人[30]用煤油作捕收劑,#2 油作起泡劑,探索了捕收劑用量、起泡劑用量、磨礦細(xì)度對浮選效果的影響,在粒度D90=123 μm,捕收劑用量為10.0 kg/t、起泡劑用量為1.5 kg/t的條件下,得到精碳的產(chǎn)率為21.81%,燒失量為85.03%,并以此精碳為原料制備了活性炭,活性炭的碘吸附值為129 2 mg/g,亞甲藍(lán)吸附值為278 mg/g,孔隙主要以微孔和中孔分布,孔容為0.694 cm3/g,比表面積為122 6.8 m2/g。對比精碳和制備活性炭200 nm 的SEM 照片后發(fā)現(xiàn)制備活性炭表面分布著大量的孔隙,而精碳中幾乎看不見孔洞,說明用精碳為原料制造的活性炭吸附能力較強(qiáng)。

      3 氣化細(xì)渣浮選試驗(yàn)探索

      在總結(jié)前人研究的基礎(chǔ)上,為了充分了解煤氣化細(xì)渣的可浮性,對榆林氣化細(xì)渣進(jìn)行分步釋放浮選試驗(yàn)。試驗(yàn)參照煤泥分步釋放浮選試驗(yàn)方法,流程如圖4所示,通過一次粗選多次精選試驗(yàn),探討該氣化細(xì)渣的實(shí)際可浮性。浮選藥劑捕收劑為柴油,起泡劑為仲辛醇,粗選加藥量柴油30.0 kg/t 干礦、仲辛醇10.0 kg/t 干礦,精選過程不再加藥。分步釋放試驗(yàn)結(jié)果見表3。

      圖4 分步釋放試驗(yàn)流程Fig.4 Process of the timed-release flotation test

      由表3可以看出,經(jīng)過1次粗、選2次精選,最終精礦的產(chǎn)率只有11.06%,灰分為28.23%,尾礦產(chǎn)率為68.43%,灰分為54.17%,與原礦灰分相差不大。相對于普通的礦物浮選,煤氣化細(xì)渣浮選精礦產(chǎn)率低,藥劑量消耗較大,浮選效果較差,原因可能是煤氣化細(xì)渣比表面積大,孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá),藥劑充填于孔隙中而不能有效附著在礦物表面。浮選時(shí),加入大量藥劑可產(chǎn)生微細(xì)泡沫,但泡沫持續(xù)時(shí)間短,泡沫量較少,浮選整體較困難。

      表3 氣化細(xì)渣分步釋放試驗(yàn)結(jié)果Tab.3 Results of the timed-release flotation test for gasified fine slag %

      針對煤氣化細(xì)渣的浮選,目前研究還多處于實(shí)驗(yàn)室研究階段,文獻(xiàn)中僅查到1次工業(yè)應(yīng)用實(shí)踐,但由于浮選效果不理想,浮選藥劑消耗過高,無法體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性而在試行一段時(shí)間后停止。因此,煤氣化細(xì)渣的浮選提質(zhì)還需要進(jìn)行大量的研究,適配于細(xì)渣發(fā)達(dá)孔隙與高比表面積的新型藥劑是關(guān)鍵切入點(diǎn),將整體藥劑消耗控制在合理水平,大幅提高精礦產(chǎn)率,使分選過程具有經(jīng)濟(jì)效益,煤氣化細(xì)渣的大規(guī)模浮選利用才具有可行性。

      4 結(jié)論

      (1)煤氣化細(xì)渣主要由大量的非晶態(tài)物質(zhì)以及少量的結(jié)晶礦物質(zhì)組成,其中含有未燃盡的碳,未燃碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是制約氣化細(xì)渣進(jìn)一步加工利用的重要因素。

      (2)煤氣化細(xì)渣浮選研究較多,大多是利用浮選技術(shù)分選出細(xì)渣中所剩余的殘?zhí)?,殘?zhí)季咻^多微孔隙結(jié)構(gòu),可用于活性炭制備及其他吸附材料的原材料,浮選結(jié)果表明,氣化細(xì)渣浮選藥劑消耗量大,精礦產(chǎn)率低,浮選脫碳的過程較困難。

      (3)對榆林氣化細(xì)渣進(jìn)行分步釋放浮選試驗(yàn),結(jié)果表明藥劑消耗量大,浮選效果差,精礦的產(chǎn)率僅有11.06%,灰分為28.23%,浮選困難。針對煤氣化細(xì)渣的浮選,研究適配于細(xì)渣發(fā)達(dá)孔隙與高比表面積的新型藥劑是主要研究方向和關(guān)鍵。

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