石云生,陳磊
我公司使用的推料棒式第四代篦冷機(jī)自運(yùn)行以來陸續(xù)出現(xiàn)諸多問題,嚴(yán)重影響設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,制約了窯系統(tǒng)產(chǎn)能的正常發(fā)揮。經(jīng)分析原因并持續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造,設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性得到了提高,現(xiàn)歸納總結(jié)如下。
(1)液壓站內(nèi)管道安裝問題:比例閥塊出口直接安裝液壓管道,無緩沖,造成篦冷機(jī)液壓站及管道在運(yùn)行中存在振動大的情況,液壓主管道與入液壓缸的分支管道連接處的焊縫頻繁開裂,漏油。
(2)運(yùn)行期間,風(fēng)室內(nèi)部無法進(jìn)行在線巡檢維修,制約生產(chǎn)的穩(wěn)定性及設(shè)備的可靠性。
(3)油缸活動支座開焊,支座螺栓斷裂。
(4)破碎機(jī)篦條彎曲、斷裂,篦縫不均勻,料塊大。
(5)投產(chǎn)運(yùn)行后風(fēng)室頻繁漏料。
(6)篦冷機(jī)支撐梁開裂。
(7)運(yùn)行期間,風(fēng)室連接鋼板頻繁斷裂,風(fēng)室存在竄風(fēng)現(xiàn)象。
(1)在比例閥塊A、B出口加1.2m高壓膠管。改造后,液壓站振動消除,主管道劇烈振動消除,但是仍存在小的沖擊振動(見圖1)。
(2)改造管道,在管道接口處重新制作非標(biāo)短節(jié)(見圖2),徹底消除整套液壓管路的焊縫。自2018年改造后,管道及支路未發(fā)生過漏油情況。
(3)自主設(shè)計“太空艙”,實現(xiàn)了風(fēng)室內(nèi)部在線檢查修復(fù)(見圖3)。改造后,篦冷機(jī)設(shè)備運(yùn)行可靠性大大提高,滿足了生產(chǎn)要求。
(4)將活動支座由焊接結(jié)構(gòu)改為合金鋼整體鑄造結(jié)構(gòu),提高了強(qiáng)度,螺栓由8.8級提升到12.9級。自2015年改造至今,鑄造的支座未發(fā)生過開裂的情況,未出現(xiàn)螺栓斷裂情況。
(5)改造篦條,篦條中間帶凸臺,安裝后,篦條間可相互支撐,提高了整體強(qiáng)度,穩(wěn)定了篦縫。自2016年底改造至今,破碎機(jī)篦條無彎曲和斷裂現(xiàn)象,篦縫穩(wěn)定。
(6)篦板篦縫改為2.8mm,增加風(fēng)室壓力。改造后連續(xù)運(yùn)行兩個月,未出現(xiàn)漏料情況。
(7)改造結(jié)構(gòu),提高梁體強(qiáng)度,主梁體由工字鋼改為20mm厚的Q345鋼板焊接結(jié)構(gòu),并在后部加裝支撐(見圖4),梁體的安全性得到提高。
(8)將連接鋼板加長至連接橫梁處,增加4個螺絲孔,由4孔連接改為8孔連接。連接鋼板嚴(yán)禁橫向焊接,避免應(yīng)力集中。風(fēng)室隔板增加橡膠密封板(見圖5),連接鋼板處間隙調(diào)整為最小。自2017年改造后,未出現(xiàn)過任何故障,風(fēng)室密封良好。
圖1 高壓膠管連接
圖2 非標(biāo)短節(jié)制作
圖3“太空艙”
圖4 改造后的支撐梁
圖5 橡膠密封板
表1 改造前后燒成系統(tǒng)主要參數(shù)對比
經(jīng)過一系列改造,設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性得到提升,有效避免了因篦冷機(jī)故障引起的停窯(見表1)。需注意的是,由于我廠篦床輸送效率較低,料層較厚,液壓系統(tǒng)壓力較高的問題并未徹底解決,以上改造只是在一定程度上緩解了設(shè)備問題,如需徹底解決,仍需進(jìn)行整體的升級改造。