吳 秋,姬 錚,任全彬,陳林泉,張 明
(1 西北工業(yè)大學, 西安 710072; 2 中國航天科技集團公司第四研究院第41研究所, 西安 710025; 3 固體火箭發(fā)動機燃燒、熱結(jié)構(gòu)與內(nèi)流場國防科技重點實驗室, 西安 710025)
發(fā)動機噴管在工作時受到高溫燃氣的沖刷,因此噴管非金屬材料多采用抗燒蝕、耐高溫的復合材料,開展噴管溫度場及燒蝕分析,對提高噴管工作可靠性有著重要的作用,國內(nèi)外關(guān)于噴管溫度場及燒蝕變化的研究有很多[1-4],但研究內(nèi)容均為針對常規(guī)發(fā)動機噴管,針對組合推進劑降低喉襯燒蝕的研究還處于起步階段[5],研究成果較少。
文中開展高低燃溫組合推進劑下的噴管熱結(jié)構(gòu)和試驗研究,使用流場計算的壁面溫度場為初始條件,計算在不同低燃溫推進劑質(zhì)量含量下,噴管外壁面溫度的瞬態(tài)變化。同時開展組合推進劑下試驗研究,通過測量噴管喉襯外壁面的溫度及喉襯燒蝕率,分析低燃溫推進劑對噴管熱結(jié)構(gòu)及燒蝕的影響。為組合推進劑發(fā)動機設計提供參考。
采用的噴管幾何模型如圖1所示,尺寸為試驗發(fā)動機噴管尺寸,取噴管的四分之一作為計算域。噴管由金屬噴管殼體、收斂段、擴展段、喉襯組成。外殼體材料為鋼,收斂段為碳布/酚醛復合材料,擴張段為高硅氧/酚醛復合材料,喉襯為C/C復合材料。網(wǎng)格如圖2所示。表1列出計算噴管不同部件的物理性能參數(shù)。
表1 各材料的物性參數(shù)
圖1 噴管結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 噴管殼體網(wǎng)格劃分
為了觀測外殼體上的溫度變化,取外殼體上的一點,距離喉部前端的軸向距離為5 mm,記為點A,如圖3所示。將內(nèi)流場計算的壁面溫度作為噴管熱結(jié)構(gòu)的初始值,采用瞬態(tài)計算,時間一共20 s。分別計算了3種工況,低燃溫推進劑含量分別為0%,2%,6.8%,低燃溫推進劑燃燒溫度為1 300 K,高燃溫推進劑燃燒溫度3 450 K,總質(zhì)量流量為32.5 kg/s。在所有算例中,A點的初始溫度均設置為22 ℃。外壁面與空氣對流換熱系數(shù)取5 W/(m2·K)。下面對計算結(jié)果進行分析。圖4給出不同低燃溫推進劑含量下A點隨時間的溫度變化曲線,隨著計算時間的增加,熱流逐漸傳遞到外表面,A點的溫度升高越來越快。當計算時間為20 s時,不含低燃溫推進劑時A點的溫度已經(jīng)升高到65.2 ℃。
圖3 A點在殼體上的位置
圖4 不同低燃溫推進劑含量時點A隨時間的溫度變化曲線
圖5~圖6分別給出了含0%、2%低燃溫推進劑0 s、20 s時噴管壁面的瞬態(tài)溫度分布云圖,含2%、6.8%低燃溫推進劑噴管壁面溫度云圖相似,噴管不同材料的導熱性不同,使得噴管結(jié)構(gòu)溫度呈現(xiàn)不同的變化。
圖5 含0%、2%低燃溫推進劑0 s時噴管熱結(jié)構(gòu)的溫度云圖
圖6 含0%、2%低燃溫推進劑20 s時噴管熱結(jié)構(gòu)的溫度云圖
開展高低燃溫推進劑組合試驗發(fā)動機試驗研究,推進劑參數(shù)見表2,發(fā)動機結(jié)構(gòu)示意圖見圖7。在噴管外壁面布置4個測溫點,測點位置分別在距喉部開始位置前5 mm、后5 mm(A點)、后10 mm及后20 mm處,具體位置見圖8,測點1、測點2、測點3和測點4分別對應上述幾個位置。為了與純高燃溫推進劑發(fā)動機對比,設計2發(fā)試驗,記為1#、2#,分別使用組合推進劑和純高燃溫推進劑。
圖7 試驗發(fā)動機結(jié)構(gòu)示意圖
圖8 溫度測點位置圖
表2 推進劑的性能參數(shù)
選取位于喉部位置的測點2進行溫度比較,見圖9~圖10。圖11中t12曲線對應計算時的A點,對比兩臺試驗發(fā)動機測點2處的溫度,1#發(fā)動機最高溫度為46.1℃,2#發(fā)動機最高溫度為79.9℃,1#發(fā)動機測點2的溫度明顯低于2#發(fā)動機,低燃溫推進劑有效的降低了推進劑燃氣傳遞給噴管的熱量。由于試驗條件限制,僅對發(fā)動機進行了壓強測試,計算得到1#發(fā)動機壓強沖量為124.1 MPa·s,2#發(fā)動機壓強沖量為138.6 MPa·s,使用低燃溫推進劑后,壓強沖量下降10.5%。
圖9 1#高低燃溫組合裝藥試驗發(fā)動機溫度曲線
圖10 2#純高溫推進劑試驗發(fā)動機溫度曲線
圖11將使用含低燃溫推進劑的計算結(jié)果與試驗值進行比較,從圖中看出,兩者數(shù)據(jù)變化趨勢一致,但之間存在一定的偏差,這是仿真計算設置的參數(shù)與實際存在差異,如燃氣比熱容、導熱系數(shù)、密度質(zhì)量流量、溫度均是不斷變化的,綜合導致了仿真計算溫度和試驗發(fā)動機測試溫度存在差異。
圖11 A點的計算值和試驗值比較
試驗后對喉徑進行4個象限的測量。表3給出了喉襯燒蝕率的對比結(jié)果,可以看出, 1#喉襯的燒蝕率要明顯低于2#喉襯, 2臺試驗發(fā)動機噴管喉襯的平均燒蝕率分別為0.112 mm/s、0.133 mm/s,與純高燃溫的2#試驗發(fā)動機燒蝕率相比,1#試驗發(fā)動機喉襯燒蝕率降低了15.8%。
表3 試驗喉襯燒蝕率
圖12給出了試驗發(fā)動機燒蝕后的喉襯實物圖,從圖中可以看出,使用低燃溫推進劑的1#發(fā)動機喉襯表面較光滑,而2#試驗發(fā)動機喉襯則比較粗糙,存在燒蝕后的凹坑,說明使用低燃溫推進劑能有效保護喉襯,降低高燃溫燃氣對喉襯的沖刷。
圖12 2個發(fā)動機試驗后喉襯
1) 使用低燃溫推進劑能有效降低噴管背壁溫度,使用低燃溫推進劑越多,噴管背壁溫度越低。
2) 從試驗結(jié)果看,A點試驗結(jié)果與計算值變化趨勢一致,部分點值有較大差別,這主要是由測試方法及仿真計算參數(shù)輸入差異造成的。
3) 使用低燃溫推進劑能有效降低喉襯燒蝕,當?shù)腿紲赝七M劑含量為6.8%時,燒蝕率下降15.8%。