劉允剛
中國石油管道局工程有限公司國際事業(yè)部,河北 廊坊
地下連續(xù)墻(簡稱地連墻)在豎井等深大基坑施工中具有地質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng)、施工效率高、止水效果好等特點(diǎn),但針對粉砂、漂石、中風(fēng)化炭質(zhì)頁巖交接、過渡面多等不利條件也存在施工困難的問題,如何通過優(yōu)化清槽工藝、施工參數(shù),對施工機(jī)具進(jìn)行適應(yīng)性改造等技術(shù)改進(jìn)就顯得尤為重要,以保證施工進(jìn)度、質(zhì)量。
地連墻技術(shù)最早應(yīng)用于水利工程大瑣防滲墻[1],20 世紀(jì)70 年代逐漸應(yīng)用到建筑工程中,在國內(nèi)外地下工程中廣泛應(yīng)用,在復(fù)雜地質(zhì)條件下施工過程中往往面臨塌孔、卡錘、接頭滲漏水、水下混凝土澆筑堵管等問題造成頻繁停工導(dǎo)致施工停機(jī)和工效降低,結(jié)合不同工程案例可發(fā)現(xiàn),一般項目通過優(yōu)化泥漿參數(shù)、合理配置施工設(shè)備、保證清槽質(zhì)量等手段加以解決,但是對于粉砂、漂石、中風(fēng)化炭質(zhì)頁巖交接、過渡面頻繁出現(xiàn)導(dǎo)致的施工停機(jī)往往效果欠佳。
地連墻主要有預(yù)制鋼筋混凝土和現(xiàn)澆鋼筋混凝土兩類,后者在施工實(shí)踐中應(yīng)用較多。地連墻有如下優(yōu)點(diǎn):施工時振動小、噪聲低、墻體剛度大,對周邊地層擾動小,施工采用專用挖槽設(shè)備,沿著溝槽周邊,按照事先劃分好的槽段,開挖狹長的溝槽。目前使用的成槽機(jī)械,按其工作原理可分為抓斗式、沖擊式和回轉(zhuǎn)式等類型,一字型槽段長度宜取4~6 m。當(dāng)槽壁穩(wěn)定性較差時,應(yīng)取較小的槽段長度;地連墻的轉(zhuǎn)角處有特殊要求是,單元槽段的平面形狀可采用L 形、T 形。
每個幅段的溝槽開挖結(jié)束后,在槽段內(nèi)放置鋼筋籠,并澆筑水下混凝土。將各個幅段通過鎖口管接頭等構(gòu)造成一個整體,形成一個連續(xù)的地下墻體,即現(xiàn)澆鋼筋混凝土壁式連續(xù)墻[2],具體施工工藝流程見圖1。
Figure 1. Block diagram for construction of diaphragm wall 圖1. 地連墻施工工藝流程
為確保地連墻施工質(zhì)量,關(guān)鍵要控制好5 個施工流程,即:修筑導(dǎo)墻、泥漿性能指標(biāo)控制、清除槽底淤泥和殘渣、鋼筋籠質(zhì)量控制、灌注水下混凝土。
導(dǎo)墻是控制挖槽精度的主要構(gòu)筑物,起著擋土、基準(zhǔn)控制、承重、存蓄泥漿等作用;泥漿對穩(wěn)定槽壁質(zhì)量起到關(guān)鍵作用,主要控制好黏度、pH 值、含砂率、相對密度等指標(biāo);清除槽底淤泥和殘渣為后續(xù)吊放鋼筋籠、水下混凝土澆筑提供良好的施工環(huán)境;鋼筋籠和水下混凝土澆筑作為地連墻的施工主體,對其施工質(zhì)量的剛度、強(qiáng)度、穩(wěn)定性起到關(guān)鍵作用,上述環(huán)節(jié)在施工過程中要做好重點(diǎn)控制。
地連墻技術(shù)能夠在不同的地質(zhì)條件中廣泛使用,尤其是在各種沙土巖層、軟硬交接過渡地層該技術(shù)能夠?qū)⑵鋬?yōu)越性充分體現(xiàn),地連墻不但可以作為止水帷幕使用且能夠為地下構(gòu)筑物起到一定的支護(hù)作用,通過合理選擇施工工藝、優(yōu)化施工參數(shù)和機(jī)具配合,從而施工技術(shù)中的實(shí)踐和施工質(zhì)量得到科學(xué)保障。
本工程始發(fā)豎井采用圓形設(shè)計,井深47 m、內(nèi)徑13.5 m、外徑16.7 m,采用地連墻作為止水帷幕、逆作法施工豎井內(nèi)襯,從上向下依次穿越粉砂、漂石、強(qiáng)風(fēng)化和中風(fēng)化炭質(zhì)頁巖等復(fù)雜地層。
本項目地連墻作為止水帷幕,工程量大,施工順利與否直接關(guān)系到豎井工程和盾構(gòu)隧道工程,為便于施工將地連墻分為10 個槽段,1、3、5、7、9#槽段一期(紅色)施工;2、4、6、8、10#槽段二期(紅色)施工,槽段劃分和平面布置如圖2 所示:
Figure 2. Panel trench division and plane layout of diaphragm wall 圖2. 地連墻槽段劃分及平面布置
地連墻施工第2 天開始進(jìn)入卵石層且夾雜砂巖、風(fēng)化炭質(zhì)頁巖等地層,第3~12 天期間共停機(jī)155 h,平均每天停機(jī)時間達(dá)15.5 h/d,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度、制約整個盾構(gòu)施工工期。項目部組織成立技術(shù)攻關(guān)小組,對現(xiàn)場停機(jī)時間進(jìn)行統(tǒng)計分析,停機(jī)種類統(tǒng)計如表1、停機(jī)時間帕累托圖如圖3 所示:
Table 1. Statistical table of shutdown type of diaphragm wall construction 表1. 地連墻施工停機(jī)種類統(tǒng)計表
Figure 3. Downtime Pareto of diaphragm wall construction 圖3. 地連墻停機(jī)時間帕累托圖
從圖3 可以看出:塌孔導(dǎo)致的地連墻占到停機(jī)時間總比例的73.3%,是問題解決的關(guān)鍵。
技術(shù)攻關(guān)小組通過采取調(diào)查分析、現(xiàn)場測試、標(biāo)準(zhǔn)對比等方法,確定出由于塌孔引起的地連墻施工停機(jī)時間長主要影響因素(見表2)。分析表明,主要影響因素是:槽段沉渣厚度大、開挖順序不合理、豎井頂部地基承載力差。
Table 2. The confirmation of major factor for long construction downtime 表2. 施工停機(jī)時間長要因確認(rèn)表
1) 沖樁機(jī)開挖的同時,合理安排成槽機(jī)進(jìn)行底部出渣,便于粒徑較大的渣土及時清理。
2) 采用氣舉反循環(huán)法[3],利用高壓空氣通過泥漿管道清理槽底粒徑較小的渣土,空壓機(jī)出口壓力控制在0.6 MPa 以內(nèi),及時處理和置換滿足要求的泥漿,防止沉渣過厚導(dǎo)致塌孔。
3) 目標(biāo)及效果
目標(biāo)值:將槽段底部沉渣厚度控制在100 mm 以內(nèi)。
效果:經(jīng)過連續(xù)10 天監(jiān)測,槽段內(nèi)沉渣厚度一直控制在70 mm 以下(見圖4),滿足《地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范》(GB 50299-1999) 100 mm 的要求,避免了沉渣過厚導(dǎo)致反復(fù)施工過多而擾動地層出現(xiàn)塌孔。
Figure 4. Monitoring map of trough section dregs 圖4. 槽段內(nèi)沉渣厚度監(jiān)測圖
1) 按照一期槽段→二期槽段的順序施工,槽段第一抓和第二抓間都先用沖樁機(jī)完成導(dǎo)向孔,沖樁機(jī)作為主要開挖和導(dǎo)向施工設(shè)備,為后續(xù)成槽機(jī)的開挖提供施工空間,即:“兩沖 + 一抓”順序開挖。
2) 目標(biāo)及效果
調(diào)整地連墻開挖施工順序后,由于卵石層先用沖樁機(jī)進(jìn)行了導(dǎo)向孔施工,成槽機(jī)斗齒能夠順利抓取土體,現(xiàn)場實(shí)測成槽機(jī)抓土量達(dá)到3 m3/抓的目標(biāo)。
1) 開挖設(shè)備運(yùn)行區(qū)域地面0.6 m,并采用粘土和碎石回填夯實(shí),在其上部鋪設(shè)雙層鋼筋網(wǎng),澆筑C20混凝土,以加固槽段頂部地面,提高承載力,確保沖樁機(jī)和成槽機(jī)施工不出現(xiàn)塌方。
2) 目標(biāo)及效果
槽段頂部開挖回填、鋪設(shè)雙層鋼筋網(wǎng)、澆筑混凝土后,地面承載能力提升,經(jīng)回彈儀取40 點(diǎn)檢測,槽段頂部混凝土強(qiáng)度達(dá)1800 kPa,大于225.4 kPa,滿足設(shè)備施工及滿負(fù)荷工作要求,未出現(xiàn)塌方現(xiàn)象。
按照優(yōu)化施工方案并對效果進(jìn)行跟蹤檢查,地連墻施工停機(jī)時間縮短,每10 天停機(jī)時間由原來的155 h 降低至6.8 h 且地連墻工期縮短14 天,為后續(xù)豎井內(nèi)襯和盾構(gòu)施工提供了有利條件。
通過調(diào)整施工方案、優(yōu)化施工工藝的技術(shù)攻關(guān),對于地連墻在軟硬交接、富含水易坍塌等復(fù)雜地質(zhì)條件下積累了寶貴經(jīng)驗,得以減少停機(jī)時間、縮短工期,對同類項目施工具有很強(qiáng)的借鑒意義。