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      “雙渣+留渣”脫磷工藝在生產(chǎn)中的應用與優(yōu)化

      2020-09-04 05:13:20
      山東冶金 2020年4期
      關(guān)鍵詞:磷率槍位造渣

      楊 娜

      (山東工業(yè)職業(yè)學院,山東 淄博256414)

      1 前 言

      鋼鐵企業(yè)之間的競爭主要體現(xiàn)在提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本兩個方面。高碳鋼是山東某鋼鐵企業(yè)高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的主要組成部分,而簾線鋼系列又是重中之重。簾線用鋼要求鋼中磷的含量<0.010%,且磷加硫含量的總和<0.018%,因此要求轉(zhuǎn)爐出鋼磷含量<0.006%。對如此高的磷控制要求,同時又要采用拉碳操作保證鋼水的純凈度,轉(zhuǎn)爐單渣法脫磷效率最好時只有90%左右,因此采用單渣法脫磷不能滿足簾線鋼脫磷要求[1-2]。另外,國際鐵礦石價格不斷攀升,國內(nèi)低品位鐵礦石的利用率越來越高,國內(nèi)礦石的雜質(zhì)尤其是磷含量高。隨著鋼鐵市場日益嚴峻,該廠開始使用國內(nèi)低品位鐵礦石替代進口礦來降低生產(chǎn)成本,但鐵水質(zhì)量受到較大影響,特別是磷含量大幅度上升,已經(jīng)影響到了低磷鋼的開發(fā)及常規(guī)鋼種的生產(chǎn),如何低成本提高煉鋼工序的脫磷率成為該企業(yè)面臨的重要課題。

      結(jié)合國內(nèi)外復吹轉(zhuǎn)爐脫磷理論及該廠的具體條件,分析了復吹轉(zhuǎn)爐脫磷的熱力學與動力學條件。經(jīng)過理論計算、技術(shù)分析,為提高轉(zhuǎn)爐脫磷的效率,該廠決定采用了“雙渣+留渣”脫磷工藝以保證高碳鋼吹煉的脫磷效率,并確保轉(zhuǎn)爐的各項經(jīng)濟、技術(shù)指標達到最優(yōu)化的配置。

      2 試驗方案的制定

      2.1 試驗目的

      確保前期脫磷率≥60%;強化一倒倒渣效果,倒渣量≥2/3總渣量;優(yōu)化二次造渣工藝,避免返干、粘槍等不利操作的現(xiàn)象,終點脫磷率≥92%;強化留渣兌鐵操作,杜絕兌鐵噴濺。

      2.2 試驗工藝要求

      1)留渣、墊料。濺渣護爐后不倒渣,提槍時進行墊料。墊料工藝要求:墊料總量為1/2 石灰總量+1 t 含鐵物料礦+1/2 輕燒總量,墊料后需向前大角度搖爐(90°~120°)。

      2)兌鐵工藝要求。須確保兌鐵前爐渣溫度降低到1 500 ℃以下,兌鐵前需搖爐對爐內(nèi)渣況進行確認,鋼渣必須固化,然后抬爐緩慢兌鐵水。

      3)一次造渣。石灰加入量按前期堿度2.0計算墊料量、留渣有效CaO 含量;輕燒加入量按前期渣中MgO 含量6%~6.5% 計算墊料量、留渣有效MgO含量;燒結(jié)返礦加入量1.5~2.5 t;燒結(jié)返礦加入方式為開吹點火后根據(jù)鐵水Si含量與溫度加入返礦,首批次加入返礦數(shù)量1.5 t 左右,1 min 后根據(jù)化渣情況補加燒結(jié)返礦,批次數(shù)量300~500 kg(多批次加入)。氧壓0.85~0.90 MPa;點火正常后,加入燒結(jié)返礦1.5 t 左右,壓槍槍位1.2~1.3 m,吹煉2~3 min(根據(jù)鐵水Si 含量而定)后提槍調(diào)渣,碳焰初起時滑槍兩次提槍倒渣。

      4)一倒倒渣。一倒倒渣關(guān)鍵參數(shù)要求:鋼水中Si 含量為微量;溫度區(qū)間為1 400~1 430 ℃,目標1 405~1 415 ℃;爐渣堿度1.8~2.0;渣中FeO含量控制在15%~20%,目標值16%~18%;渣中MgO含量6%~6.5%。倒渣開始后立即將爐體傾動至75°~80°位置,停留3~5 s后,再緩慢搖爐倒渣,在避免鋼-渣混出的前提下,盡可能倒凈一次渣;測溫,取渣樣及半鋼樣。

      5)二次造渣。終渣堿度3.0~3.5;MgO含量8%~10%;FeO 含量14%~18 %;CaO/FeO 比值2.5~3.0。采用高槍位點火,點火槍位比正常槍位高300~500 mm,點火正常后加入1 500 kg 燒結(jié)返礦,隨后加入石灰500 kg,輕燒500 kg,化渣良好后,補加余下的石灰和輕燒,批次≤300 kg,總供氧10 min前加完,過程根據(jù)溫度與化渣情況補加燒結(jié)返礦(多批次小批量加入),13 min 后不再加入含鐵礦料。二次造渣的中后期恢復到常規(guī)的高碳鋼冶煉模式,終點取渣樣與兩個氧化樣。

      2.3 試驗實施條件

      試驗鐵水條件如表1 所示。一次造渣系組元如表2 所示,倒渣時間、溫度、渣量、用時如表3 所示。二次造渣渣系組元如表4所示。

      表1 鐵水成分及溫度

      表2 一次造渣渣系組元

      表3 倒渣時間、溫度、渣量、用時

      表4 二次造渣渣系組元

      3 試驗過程中出現(xiàn)的問題及改進方案

      3.1 試驗過程中出現(xiàn)的主要問題

      一次造渣結(jié)束時鋼-渣不容易分離,倒渣時容易夾帶鋼水;一次造渣脫磷效率低,脫磷率在50%~60% 出現(xiàn)頻率為34%;脫磷率在60%~70% 出現(xiàn)頻率為62%;脫磷率在>70% 出現(xiàn)頻率為4%。;二次造渣過程易出現(xiàn)粘槍、返干等不利過程操作的現(xiàn)象;部分爐次吹煉中后期脫磷困難,終點P 含量偏高達0.03%~0.04%,且處理比較困難;轉(zhuǎn)爐冶煉周期延長,一般在5~13 min;下渣量控制穩(wěn)定性差,回磷量波動大。

      3.2 改進方案

      1)原輔料。簾線鋼生產(chǎn)時鐵水Si 含量0.35%~0.55%,磷含量≤0.10%,鐵水溫度1 300~1 350℃;石灰適量滿足使用標準要求;含鐵物料只使用燒結(jié)返礦,粒度1~3 mm。

      2)留渣工藝。當出現(xiàn)上一爐鐵水Si>0.60%,終點最高溫度>1 680 ℃,終點碳含量<0.04%,終渣R>4.0,二次造渣過程出現(xiàn)嚴重返干、粘槍等異常情況中一項或多項不留渣。

      3)留渣預噴。出鋼結(jié)束后立即開始濺渣護爐操作,濺渣結(jié)束后根據(jù)渣況向爐內(nèi)加入500~100 kg石灰與輕燒白云石,確保爐渣完全固化。

      4)兌鐵操作。墊料總量:1/2 石灰石或石灰總量+1 t 含燒結(jié)返礦+1/2 輕燒總量,兌鐵前需搖爐對爐內(nèi)渣況進行確認,鋼渣必須固化;然后執(zhí)行常規(guī)兌鐵工藝。

      5)一次造渣。輔料加入工藝要求使用石灰石代替石灰,當鐵水溫度≤1 300 ℃或鐵水Si 含量≤0.25% 時,使用石灰。石灰石或石灰加入量參考模型計算結(jié)果。輕燒加入量按前期渣中MgO 含量6%~6.5%;加入量參考模型計算結(jié)果。燒結(jié)返礦加入量參考模型計算結(jié)果。燒結(jié)返礦加入方式為開吹點火后根據(jù)鐵水Si 含量與溫度加入返礦,首批次加入返礦數(shù)量1.5 t 左右,1 min 后根據(jù)化渣情況補加燒結(jié)返礦,批次數(shù)量300~500 kg(多批次加入)。

      6)供氧制度底吹運行良好,采用弱頂吹和強底吹的復合吹煉模式,氧壓0.80~0.85 MPa,槍位1.5~2.0 m,底吹強度0.8 MPa;底吹運行不良,槍位采用分階段控制,化渣階段1~2.5 min,槍位1.2~1.3 m;脫磷階段1.0~2.0 min,槍位1.4~1.7 m;倒渣前期0~1.0 min,槍位1.2~1.3 m,氧壓0.80~0.90 MPa。

      7)一倒倒渣。鋼水中Si含量為微量;溫度區(qū)間為1 400~1 430 ℃,目標1 405~1 415 ℃;爐渣堿度1.8~2.0 左右;(FeO)含量控制在15%~20%,目標值16%~18%;(MgO)含量6%~6.5%。倒渣前根據(jù)爐渣泡沫化程度,使用氮氣對爐渣吹掃0~2 min;倒渣時,爐口見渣后停留3~5 s 后,再緩慢搖爐倒渣。倒渣過程發(fā)現(xiàn)渣中帶鐵花明顯或爐內(nèi)劇烈翻騰時暫緩倒渣,在避免鋼-渣混出的前提下,盡可能倒凈一次渣;測溫,取渣樣及半鋼樣。

      8)二次造渣。終渣要求終渣堿度3.5~4.0;(MgO)含 量8%~10%;(FeO)含 量14%~18%;(CaO)/(FeO)比值2.5~3.0。造渣輔料加入總量參考模型計算結(jié)果,加入制度根據(jù)過程化渣情況靈活掌控,主要參考火焰穩(wěn)定情況,爐內(nèi)發(fā)出化渣響聲,13 min后不再加入含鐵礦料。配加石英砂,一倒倒渣后,石英砂由廢鋼斗加入,配加量300~500 kg,主要根據(jù)一倒脫磷率與倒渣量靈活控制,石英砂與石灰配加比例1∶4.3。根據(jù)過程化渣情況采取高、低槍位靈活交替操作的模式,高槍位(1.7~2.5 m)爐渣達到爐口又不溢出;低槍位(1.2~1.5 m)渣中FeO 不低于10%,杜絕返干;二次造渣的中后期恢復到常規(guī)的高碳鋼冶煉模式。

      9)下渣量控制。確保擋渣帽塞緊塞實,搖爐放鋼時,前期渣流入渣盆后,鋼水方可進入鋼包。采用40爐以內(nèi)的出鋼口,強化擋渣效果,在擋住渣的前提下,收流抬爐,避免下渣。在擋渣效果較差情況下,采用留鋼操作,避免下渣導致回磷。

      10)控制模型使用要求。需按照要求認真填寫原始數(shù)據(jù)及關(guān)鍵物料使用情況,測溫,取渣樣及氧化樣。

      3.3 實施效果

      1)一次造渣脫磷率的分布。脫磷率在50%~60% 出現(xiàn)頻率為7%;脫磷率在60%~70% 出現(xiàn)頻率為85%;脫磷率在>70%出現(xiàn)頻率為8%;一次造渣脫磷效率遠遠高于原工藝一次脫磷率。

      2)二次造渣脫磷率分布。脫磷率<92% 出現(xiàn)頻率為2%;脫磷率在92%~95% 出現(xiàn)頻率為83%;脫磷率在>95%出現(xiàn)頻率為15%;二次造渣過程未見粘槍、返干等不利過程操作的現(xiàn)象,下渣量控制穩(wěn)定,回磷量波動小。

      3)在無鐵水預處理脫磷的工藝條件下,冶煉簾線鋼采用“雙渣+留渣”脫磷工藝并結(jié)合控制模型指導過程控制,滿足簾線鋼終點“脫磷保碳”的目的,轉(zhuǎn)爐終點脫磷率可確保>92%,磷含量<0.06%,終點碳含量控制范圍0.10%~0.25%。結(jié)合簾線鋼采用“雙渣+留渣”脫磷工藝取得的工藝進步與實施效果,以低成本為控制目標,對原有冶煉高磷鐵水(磷>0.18%)的“雙渣+留渣”脫磷工藝進行優(yōu)化,確保終點脫磷率≥89%,終點碳含量控制范圍0.08%~0.15%。

      4 結(jié) 論

      4.1 結(jié)合試驗初期出現(xiàn)的主要問題,通過一系列的技術(shù)改進,確保“雙渣+留渣”脫磷工藝達到最優(yōu)效果。目前行業(yè)“雙渣+留渣”脫磷工藝總體脫磷率控制在92%~95%,一次造渣脫磷率控制在50%~70%,綜上數(shù)據(jù)分析,采用此工藝冶煉簾線鋼已達行業(yè)總體控制水平,個別爐次已達行業(yè)領先水平。

      4.2 開發(fā)的“雙渣+留渣”脫磷工藝,減少了物料消耗和爐渣排放量,確保初始鋼水內(nèi)部質(zhì)量,轉(zhuǎn)爐的各項經(jīng)濟、技術(shù)指標達到最優(yōu)化的配置,為研發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下良好基礎。

      4.3 “雙渣+留渣”脫磷工藝實施后,避免了轉(zhuǎn)爐出鋼因磷含量超標導致降級改判或判廢事故的發(fā)生。

      4.4 高品質(zhì)高碳品種鋼實施“雙渣+留渣”脫磷工藝后,噸鋼冶煉成本降低34.87 元,磷含量>0.18%普碳鋼實施“雙渣+留渣”脫磷工藝噸鋼成本降低29.43 元,預計年產(chǎn)高品質(zhì)高碳鋼18 萬t,高磷鐵水冶煉普碳鋼12萬t,直接經(jīng)濟效益達到980萬元。

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