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      氨法脫硫工藝相關(guān)應(yīng)用與處置策略論述

      2020-09-10 07:22:44李軍
      科技研究 2020年12期
      關(guān)鍵詞:處置工藝設(shè)計(jì)

      李軍

      摘要:本文從氨法脫硫工藝的技術(shù)優(yōu)勢分析入手,闡述了氨法脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程,最后提出氨法脫硫工藝應(yīng)用中氨逃逸問題的處置策略,僅供參考。

      關(guān)鍵詞:氨法脫硫;工藝設(shè)計(jì);處置

      1氨法脫硫工藝的技術(shù)優(yōu)勢

      氨法脫硫是以氨水作為吸收劑,對煙氣中所含的SO2等污染物進(jìn)行去除的技術(shù),合成氨的出現(xiàn)為該工藝的推廣應(yīng)用提供了條件。氨法脫硫工藝具有不易結(jié)垢、無二次污染、能耗低等優(yōu)點(diǎn),與其它脫硫工藝相比,氨法脫硫的技術(shù)優(yōu)勢非常明顯,具體如表1所示。

      2氨法脫硫工藝的相關(guān)應(yīng)用及處置策略

      2.1脫硫系統(tǒng)建模

      在對氨法脫硫工藝進(jìn)行應(yīng)用的過程中,需要設(shè)計(jì)脫硫系統(tǒng),在對系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)前,應(yīng)當(dāng)建立相關(guān)模型。

      2.1.1計(jì)算鍋爐的煙氣量。為便于本文研究,以常規(guī)燃煤鍋爐作為系統(tǒng)模型的設(shè)計(jì)依據(jù),燃煤成分如表2所示。

      該鍋爐的額定功率為1.0MW,其熱效率約為60-70%左右,結(jié)合相關(guān)經(jīng)驗(yàn)取63%,由此可計(jì)算出鍋爐每小時(shí)的燃煤量:

      (1)

      該鍋爐每小時(shí)產(chǎn)生的煙氣量Q可用下式計(jì)算:

      (2)

      2.1.2煙氣中所含污染物的濃度。該鍋爐燃燒過程中初始排出的煙氣內(nèi)所含的主要污染物有二氧化硫(SO2)和煙塵。

      ①二氧化硫的濃度可以通過下式進(jìn)行計(jì)算:

      ②煙塵的濃度可通過下式計(jì)算:

      2.2除塵器設(shè)計(jì)

      由上文分析控制,鍋爐燃燒產(chǎn)生的初始煙氣中,灰塵的濃度含量較高,為4569mg/m3,為了減輕對脫硫過程的影響,需要對煙氣進(jìn)行預(yù)除塵。為達(dá)到煙氣除塵率的要求,并本著經(jīng)濟(jì)性的原則,本次設(shè)計(jì)中選用旋風(fēng)除塵器,其尺寸如圖1所示。

      圖1 旋風(fēng)除塵器的尺寸示意圖

      該除塵器除了具有結(jié)構(gòu)簡單、便于操作維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)之外,還能對粒徑在10微米以上的顆粒物進(jìn)行有效捕集,捕集率可以達(dá)到90%以上。

      2.3脫硫塔設(shè)計(jì)

      脫硫塔是氨法脫硫工藝中的核心部分,本次設(shè)計(jì)中選用的是噴淋塔,鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣會(huì)從塔底進(jìn)入到塔內(nèi),此時(shí)氣液會(huì)以對流的方式發(fā)生接觸,氨水從上向下噴淋,經(jīng)過脫硫處理之后的煙氣會(huì)從位于塔頂?shù)某鰵夤艿琅懦摿蛩?/p>

      2.3.1塔的直徑。設(shè)脫硫塔內(nèi)的煙氣流動(dòng)速度為3.0m/s,按照 ,可得:

      (3)

      由此可計(jì)算出脫硫塔的半徑r=1.143m,其直徑R=2.286m。

      2.3.2塔的高度。脫硫塔的總體高度H=塔釜高度h1+氣液接觸段高度h2+除霧區(qū)高度h3+通風(fēng)區(qū)高度h4+煙氣出口高度h5。設(shè)h2為1.5m,h3為0.3m,h4為0.2m,h5為0.1m,則脫硫塔的總體高度H為2.6m。

      2.3.3脫硫塔的設(shè)計(jì)尺寸。本次設(shè)計(jì)中,脫硫塔模型的尺寸如圖2所示。

      圖2 脫硫塔模型尺寸示意圖

      2.4脫硫輔助系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      一套完整的氨法脫硫系統(tǒng)中,輔助系統(tǒng)是不可或缺的重要組成部分,具體包括以下系統(tǒng):

      2.4.1氨水補(bǔ)給系統(tǒng)。該系統(tǒng)的主要作用是為脫硫工藝提供必要的脫硫劑,即氨水,在該系統(tǒng)中儲(chǔ)液槽是關(guān)鍵設(shè)備,其連續(xù)供液時(shí)間為3min,它的體積應(yīng)當(dāng)在0.098m3以上,據(jù)此將儲(chǔ)液槽設(shè)計(jì)為立方體結(jié)構(gòu),長寬高均為0.5m,其體積為0.125m3大于0.098m3,可以滿足使用需要。為提高儲(chǔ)液槽的使用壽命,其材質(zhì)可選用304#不銹鋼。

      2.4.2噴淋系統(tǒng)。在揚(yáng)程為已知的情況下,循環(huán)泵每小時(shí)輸送的吸收液流量可通過下式進(jìn)行計(jì)算:

      (4)

      按照式(4)的計(jì)算結(jié)果,循環(huán)泵可選用具有流量自動(dòng)調(diào)節(jié)功能的污泥泵。

      噴淋系統(tǒng)的高度可按照硫量守恒原理進(jìn)行計(jì)算:

      (5)

      帶入相關(guān)數(shù)值可計(jì)算出噴淋口距離煙氣入口的垂直高度為1.5m。

      2.4.3通風(fēng)系統(tǒng)。該系統(tǒng)的主要作用是對壓力損失進(jìn)行平衡,通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比選后,決定采用國內(nèi)某公司生產(chǎn)的變頻調(diào)速通風(fēng)機(jī)。

      2.5氨逃逸的處置策略

      在應(yīng)用氨法脫硫工藝對煙氣進(jìn)行處理的過程中,常常會(huì)出現(xiàn)氨逃逸的現(xiàn)象,由此不但使處理成本增大,而且還造成了氨浪費(fèi)。導(dǎo)致這一問題的主要原因是氨水本身具有較強(qiáng)的揮發(fā)性,受高溫和高壓的影響,會(huì)使氨逃逸有所加劇?,F(xiàn)階段,尚未開發(fā)出一種有效解決氨逃逸的技術(shù)方法,只能通過適當(dāng)?shù)奶幹么胧?,減少氨的逃逸量。在氨法脫硫工藝,氨逃逸量主要與吸收液的pH值有關(guān),隨著吸收液pH值的升高,氨逃逸量會(huì)隨之增加。試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)吸收液的pH超過7.0時(shí),氨逃逸量會(huì)超過國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。同時(shí),吸收液pH降低后,氨逃逸量也會(huì)隨之減少。鑒于此,在實(shí)操中,工作人員應(yīng)當(dāng)對吸收液的pH值進(jìn)行定期檢查,使其保持在6.5以下。此外,可以采用除霧器前噴入清水的方法,減少氨逃逸量。

      結(jié)論:

      綜上所述,氨法脫硫以其所具備的諸多優(yōu)點(diǎn),在煙氣處理中得到了廣泛應(yīng)用。在對該工藝進(jìn)行應(yīng)用的過程中,可按照煙氣處理需要,設(shè)計(jì)相關(guān)的脫硫系統(tǒng)。同時(shí),還應(yīng)針對氨逃逸問題,采取有效的處置措施,由此可提高脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。

      參考文獻(xiàn)

      [1]李鵬,孫文峰,段治國,王杰.氨法脫硫超低排放在循環(huán)流化床中的應(yīng)用[J].氮肥技術(shù),2018(8):141-143.

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      [3]張兵.氨法煙氣脫硫工藝分析[J].燃料與化工.2017(01)

      [4]符毅.氨法脫硫工藝技術(shù)研究[J].石化技術(shù).2017(07)

      [5]郭錦濤,秦國偉.氨法脫硫技術(shù)應(yīng)用及市場前景分析[J].能源與環(huán)境.2012(03)

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