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      唐安煤礦液態(tài)CO2相變致裂強(qiáng)化增透試驗(yàn)研究

      2020-09-11 02:44:22
      2020年9期
      關(guān)鍵詞:純量裂孔平均值

      朱 亮

      (山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 唐安煤礦分公司,山西 高平 048407)

      液態(tài)CO2相變致裂增透技術(shù)作為一項(xiàng)新技術(shù),在增加煤層滲透性的同時(shí),通過CO2和瓦斯競(jìng)爭(zhēng)吸附驅(qū)替出更多游離態(tài)瓦斯,使高效抽采瓦斯成為可能,尤其是在高瓦斯和具有煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性的礦井,可以有效降低煤層瓦斯含量和瓦斯壓力,從而達(dá)到消除煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性的目的,是低滲透煤層瓦斯抽采過程中行之有效的預(yù)裂爆破高效增透和瓦斯驅(qū)替技術(shù)。

      唐安煤礦采用密集平行鉆孔預(yù)抽本煤層瓦斯,3號(hào)煤層原始瓦斯含量高達(dá)7.93 m3/t,且煤層透氣性差,鉆孔瓦斯流量衰減快,鉆孔施工工程量大,瓦斯抽采難度較大。回采工作面采用一進(jìn)一回U型通風(fēng)方式,回采時(shí)瓦斯高,嚴(yán)重制約著礦井安全生產(chǎn)。為解決上述問題,現(xiàn)決定使用液態(tài)CO2相變致裂增透技術(shù)在3301回風(fēng)順槽進(jìn)行試驗(yàn),從而增加煤層的裂隙和煤層的透氣性,提高瓦斯抽采純流量。

      1 工程概況

      1.1 技術(shù)特點(diǎn)

      液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù)是一種物理爆破技術(shù),具有爆破過程無(wú)火花外露、爆破威力大、無(wú)需驗(yàn)炮、操作簡(jiǎn)便、不屬于民爆產(chǎn)品,其運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用獲豁免審批等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于采煤、清堵、建筑物拆除,是國(guó)際上一種理念先進(jìn)、方法安全、效果顯著的爆破技術(shù)。

      1.2 試驗(yàn)?zāi)康?/h3>

      為保證考察結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,采用“單孔串聯(lián)致裂”的方式,在3301工作面順層鉆孔實(shí)施液態(tài)CO2相變致裂,對(duì)工作面煤體進(jìn)行強(qiáng)化增透試驗(yàn),增加煤層透氣性系數(shù)和瓦斯抽采影響半徑,提高瓦斯抽采效果。通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)致裂孔和不同距離瓦斯抽采鉆孔的瓦斯?jié)舛?、瓦斯流量,確定液態(tài)CO2相變致裂致裂方式、施工方式和鉆孔布置參數(shù)。

      2.3 施工方法

      1) 在3301工作面停采線以北30 m至3301回風(fēng)巷道停采線以北71 m范圍內(nèi)共布置2個(gè)致裂孔和6個(gè)抽采孔,相互平行。致裂孔和抽采孔鉆孔長(zhǎng)度均為80 m,鉆孔直徑為94 mm,鉆孔傾角為5°,具體布置方式如圖1所示。

      為了對(duì)比“先抽采后致裂”和“先致裂后抽采”的效果,抽出兩個(gè)抽采孔作為對(duì)比試驗(yàn)組,具體施工順序?yàn)椋菏紫仁┕?號(hào)抽采孔和2號(hào)抽采孔;然后分別施工1號(hào)致裂孔和2號(hào)致裂孔;最后施工其余抽采孔。

      2) 致裂孔和抽采孔打好后,都要求必須用高壓風(fēng)管清洗鉆孔10 min以上,確保排除鉆孔內(nèi)的積水和煤渣,防止影響鉆孔抽采效果。

      3) 致裂孔使用7個(gè)爆破單元。每個(gè)爆破單元由5根推桿、一個(gè)靈活接頭、一個(gè)儲(chǔ)液管和一個(gè)釋放管組成。致裂開始位置距孔口25 m,具體致裂方式如圖2所示。

      4) 致裂孔和抽采孔施工完畢后,及時(shí)封孔。要求使用囊袋式“兩堵一注”封孔方式進(jìn)行封孔,封孔長(zhǎng)度為18~20 m。確保封孔嚴(yán)密,不漏氣。封孔注漿24 h后再接入瓦斯抽采系統(tǒng)。

      5) 致裂孔和抽采孔均安裝孔板流量計(jì),設(shè)有瓦斯?jié)舛热涌?。孔板流量?jì)的安裝必須符合安裝要求,即孔板前方直線段不低于10D,孔板后方直線段不低于5D。當(dāng)測(cè)試結(jié)束時(shí),孔板流量計(jì)可以拆除,節(jié)省成本。

      2 效果分析

      此次試驗(yàn)共布置兩個(gè)致裂孔和六個(gè)抽采孔,其中1號(hào)致裂孔致裂壓力為200 MPa,2號(hào)致裂孔致裂壓力為270 MPa,抽采孔距離致裂孔間距分別為5 m和10 m。截止目前,各鉆孔共連續(xù)抽采近兩個(gè)月時(shí)間。

      2.1 致裂孔抽采效果分析

      致裂孔瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞孔兓€如圖3~圖6所示。

      圖4 1號(hào)致裂孔瓦斯純量變化曲線

      圖5 2號(hào)致裂孔瓦斯?jié)舛群拓?fù)壓變化曲線

      圖6 2號(hào)致裂孔瓦斯純量變化曲線

      由圖3~圖6可以看出:

      1) 1號(hào)致裂孔瓦斯?jié)舛绕骄禐?0.2%,瓦斯純量平均值為0.023 m3/min。2號(hào)致裂孔瓦斯?jié)舛绕骄禐?2.31%,瓦斯純量平均值為0.099 6 m3/min。可見2號(hào)致裂孔瓦斯抽采效果明顯高于1號(hào)致裂孔,則在一定壓力范圍內(nèi),致裂壓力越大,致裂孔瓦斯抽采效果越好;

      2) 致裂后,致裂孔的瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞克p速度大幅度降低,特別是2號(hào)致裂孔,經(jīng)過52 d的抽采后瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞炕静凰p?,F(xiàn)2號(hào)致裂孔瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定在85%以上,瓦斯純量基本穩(wěn)定在0.1 m3/min左右;

      3) 相對(duì)未經(jīng)致裂的抽采鉆孔:1號(hào)致裂孔瓦斯?jié)舛绕骄岣?.04倍,瓦斯純量平均提高10.45倍;2號(hào)致裂孔瓦斯?jié)舛绕骄岣?6.46倍,瓦斯純量平均提高45.27倍;

      4) 致裂后4~5 d左右,瓦斯?jié)舛炔▌?dòng)較大,之后瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定。這是由于致裂后產(chǎn)生的高能氣體進(jìn)入煤層裂隙,隨著抽采緩慢釋放,且存在CO2競(jìng)爭(zhēng)吸附的現(xiàn)象。

      2.2 不同距離抽采孔效果分析

      2號(hào)抽采孔~5號(hào)抽采孔距離致裂孔為5 m,1號(hào)抽采孔和6抽采孔距離致裂孔為10 m。各鉆孔瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞孔兓€如圖7~圖12所示。

      圖7 1號(hào)抽采孔瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞孔兓€

      圖8 2號(hào)抽采孔瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞孔兓€

      圖9 3號(hào)抽采孔瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞孔兓€

      圖10 4號(hào)抽采孔瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞孔兓€

      圖11 5號(hào)抽采孔瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞孔兓€

      圖12 6號(hào)抽采孔瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞孔兓€

      從圖7~圖12可以看出:

      1) 距離致裂孔10 m的1號(hào)抽采孔和6號(hào)抽采孔,瓦斯?jié)舛绕骄捣謩e是23.03%和14.57%,瓦斯純量平均值分別是0.017 4 m3/min和0.0139 m3/min。相對(duì)未經(jīng)致裂的抽采鉆孔:1號(hào)抽采孔瓦斯?jié)舛绕骄岣吡?.6倍,瓦斯純量提高了7.9倍;6號(hào)抽采孔瓦斯?jié)舛绕骄岣吡?.9倍,瓦斯純量提高了6.3倍。

      2) 距離致裂孔5 m的2~5號(hào)抽采孔,除3號(hào)抽采孔(從整體濃度和混量開看,濃度很低,混和流量異常偏大,初步判斷是封孔不嚴(yán)或抽采管路漏氣,建議排查)外,其余3個(gè)抽采孔的瓦斯?jié)舛绕骄导巴咚辜兞科骄堤岣叻蕊@著,是未致裂抽采鉆孔的8~23倍。

      3) 距離致裂孔5 m的抽采孔抽采效果明顯高于距離致裂孔10 m的抽采孔,因此致裂影響范圍為10 m左右,最佳的影響半徑為5 m。

      4) 致裂后,各抽采孔的瓦斯?jié)舛群屯咚沽髁克p速率大大降低,經(jīng)過近兩個(gè)月的抽采,目前基本穩(wěn)定在平均值以上。

      5) 由施工方法可知,1號(hào)抽采孔和2號(hào)抽采孔均是致裂前施工。而1號(hào)抽采孔抽采效果要好于同距離的6號(hào)抽采孔,2號(hào)抽采孔好于同距離的其余抽采孔,則“先抽采后致裂”的施工方法要好于“先致裂后抽采”。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      1) 270 MPa致裂壓力下的瓦斯抽采效果明顯高于200 MPa致裂壓力。其中,270 MPa致裂孔瓦斯?jié)舛绕骄禐?2.31%,瓦斯純量平均值為0.099 6 m3/min,分別是未受致裂影響抽采鉆孔的16.46倍和45.27倍,且經(jīng)過近兩個(gè)月的抽采瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞炕静凰p。因此,致裂選用270 MPa型號(hào)的致裂系統(tǒng)。

      2) 距離致裂孔5 m的抽采孔瓦斯抽采效果明顯好于距離致裂孔10 m的抽采孔。因此,致裂孔與抽采孔的最優(yōu)間距確定為5 m。

      3) 從現(xiàn)有數(shù)據(jù)分析,“先抽采后致裂”的施工方法要好于“先致裂后抽采”。這是由于,先打的抽采孔能起到控制孔的作用,使得致裂壓力向抽采鉆孔釋放,同時(shí)也減小了對(duì)頂?shù)装宓钠茐?。因此,施工方法為“先抽采后致裂”較好。

      4)相對(duì)工作面原設(shè)計(jì)的3 m×3 m的鉆孔布置方式,采用液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù),鉆孔工程量至少減少40%以上,且瓦斯抽采效果要遠(yuǎn)高于原有的抽采效果。

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