鄭端陽,南廣利
(1. 河南化工技師學(xué)院,河南 開封 475000; 2. 河南豐利石化有限公司,河南 濮陽 457000)
再生滑閥是催化裂化裝置最重要的特殊滑閥之一【1】,用于確保原料油所要求的反應(yīng)深度,并作為自保閥門,在事故狀態(tài)下切斷兩器【2】。若再生滑閥出現(xiàn)故障,將會(huì)直接影響整個(gè)裝置的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,并造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
某公司催化裂化裝置再生滑閥在使用3年后,兩側(cè)導(dǎo)軌螺栓GH4033全部發(fā)生斷裂,并導(dǎo)致導(dǎo)軌連同閥板脫落,如圖1所示。該再生滑閥設(shè)計(jì)溫度780 ℃,工作溫度650~680 ℃,設(shè)計(jì)壓力0.5 MPa,工作壓力0.2 MPa,螺栓規(guī)格型號(hào)為M22 mm×120 mm。
圖1 螺栓斷裂、導(dǎo)軌及閥板脫落
高溫螺栓斷裂原因較復(fù)雜,如材質(zhì)選擇不合適、化學(xué)成分未達(dá)標(biāo)、熱處理不當(dāng)、金相組織不符合要求、雜質(zhì)含量較多、機(jī)械損傷、預(yù)緊力不當(dāng)或存在高溫、交變應(yīng)力和蠕變應(yīng)力等均可導(dǎo)致螺栓發(fā)生斷裂【3】。為避免類似事故的再次發(fā)生,對(duì)螺栓斷裂原因進(jìn)行精確故障診斷具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
為方便對(duì)比,分別對(duì)失效螺栓以及原始狀態(tài)螺栓(未使用的螺栓)取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,并與相關(guān)高溫合金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)照,如表1所示。結(jié)果表明:失效螺栓的化學(xué)成分符合高溫合金標(biāo)準(zhǔn)GB/T 14992—2005《高溫合金和金屬間化合物高溫材料的分類和牌號(hào)》的要求。
表1 螺栓材料的化學(xué)成分 w,%
根據(jù)GB/T 28—2002《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》分別對(duì)再生滑閥失效螺栓以及原始狀態(tài)螺栓在螺桿處進(jìn)行取樣,然后按圖2的尺寸要求經(jīng)車床加工成標(biāo)準(zhǔn)試樣,預(yù)留0.05 m余量用砂紙打磨至光滑。采用CHT4305液壓式萬能試驗(yàn)機(jī),在室溫下測(cè)量螺栓的力學(xué)性能。每個(gè)狀態(tài)下的樣品分別測(cè)量3 次,然后取其平均值。力學(xué)性能的測(cè)量結(jié)果如表2所示。
圖2 拉伸試樣
從表2測(cè)得的力學(xué)性能結(jié)果可以看出:失效后的螺栓與原始狀態(tài)螺栓相比,其抗拉強(qiáng)度指標(biāo)略有降低,而塑性指標(biāo)(斷后伸長(zhǎng)率和斷面收縮率)降低非常嚴(yán)重,材料變得硬而脆,抵抗變形的能力遭到了極大的破壞。
表2 斷裂螺栓材料的力學(xué)性能
在失效螺栓斷口處下部以及原始試樣螺紋處分別取試樣,試樣尺寸為φ20 mm×20 mm,用水砂紙打磨、拋光,然后用王水(硝酸∶鹽酸=1∶3)浸蝕,制成金相試樣,最后在OLYMPUS BH-2金相顯微鏡下進(jìn)行金相觀察和分析,如圖3(a)~圖3(b)和圖4(a)~圖4(b)所示。
圖3 原始狀態(tài)導(dǎo)軌螺栓的金相組織
圖4 失效導(dǎo)軌螺栓的金相組織
將再生滑閥失效的導(dǎo)軌螺栓的金相組織與原始狀態(tài)螺栓的金相組織進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn):螺栓的基本顯微組織都分布不均勻,存在大小不一的奧氏體、碳化物和一些空洞;在晶粒、亞晶粒的邊界,以及其內(nèi)部的奧氏體晶粒中間存在彌散的質(zhì)點(diǎn),質(zhì)點(diǎn)的主要類型是碳化物,其金相組織之間沒有明顯差異。
圖5(a)~圖5(b)為原始狀態(tài)導(dǎo)軌螺栓的碳化物的形貌,圖5(c)為碳化物的能譜。圖6(a)為原始狀態(tài)導(dǎo)軌螺栓的空洞形貌,圖6(b)為空洞的能譜。圖7(a)~圖7(b)為失效導(dǎo)軌螺栓顆粒狀碳化物的形貌及能譜,圖7(c)~圖7(d)為失效導(dǎo)軌螺栓條狀碳化物的形貌及能譜。能譜圖中,橫坐標(biāo)為能量值(電子伏特),縱坐標(biāo)為計(jì)數(shù)值。
圖5 原始狀態(tài)導(dǎo)軌螺栓碳化物的形貌及能譜
圖6 原始狀態(tài)導(dǎo)軌螺栓的空洞形貌及能譜
圖7 失效導(dǎo)軌螺栓碳化物的形貌及能譜
由圖5(a)可以看出:再生滑閥原始狀態(tài)導(dǎo)軌螺栓的組織有許多空洞??斩词怯呻s質(zhì)脫落造成的[如圖6(a)所示],雜質(zhì)成分主要是元素硅[如圖6(b)所示]。由圖5(b)可知,晶界上析出許多顆粒狀物質(zhì),主要由碳化物組成[如圖5(c)所示]。
由圖7(a)和圖7(c)可以看出:再生滑閥失效導(dǎo)軌螺栓中碳化物的分布是不均勻的,碳化物的形狀也不盡相同。顆粒狀的碳化物主要是碳化鉻[如圖7(b)所示],條狀的碳化物是碳化鉻和碳化鈦的混合物[如圖7(d)所示]。
分別對(duì)失效導(dǎo)軌螺栓的螺牙斷裂處與螺桿斷裂處做斷口形貌分析,如圖8(a)~圖8(c)和圖9(a)~圖9(c)所示。
圖9 失效導(dǎo)軌螺栓斷口形貌(螺桿)
圖8 失效導(dǎo)軌螺栓斷口形貌(螺牙)
由圖8(a)和圖9(a)可見:再生滑閥失效導(dǎo)軌螺栓的宏觀斷口不平整,呈現(xiàn)出高低起伏的形貌,沒有明顯的塑性變形,可清晰地看到螺栓斷裂部位在螺牙處,表面有大量的催化劑;經(jīng)清洗液清洗后,發(fā)現(xiàn)試樣表面有一層黑色的氧化膜,主要是由長(zhǎng)時(shí)間高溫氧化所形成的。
由圖8(b)~圖8(c)和圖9(b)~圖9(c)可見:螺栓的微觀斷口特征主要是冰糖狀花樣的沿晶斷裂【4】,斷口呈高溫蠕變斷口形貌。
高溫下材料在長(zhǎng)時(shí)間蠕變過程中,會(huì)發(fā)生孔洞的形核和長(zhǎng)大、材料組織的變化、表面氧化等損傷。這些損傷不僅使材料的承載能力下降,而且還在長(zhǎng)時(shí)間蠕變過程中不斷發(fā)展與演化,并動(dòng)態(tài)地影響著宏觀裂紋的擴(kuò)展【5】。
根據(jù)GH4033螺栓的工作狀態(tài)和工作環(huán)境可知:螺栓在長(zhǎng)期的高溫工作過程中,由于晶界上原子排列不規(guī)則,擴(kuò)散容易通過晶界進(jìn)行;基體中原來的鉻、鈦合金元素進(jìn)行重新分配,導(dǎo)致晶界上碳化物析出。碳化物要重新形核,且易在晶界與亞晶界上聚集和長(zhǎng)大,最終導(dǎo)致應(yīng)力集中,使材料強(qiáng)度、塑性下降。
其次,傳統(tǒng)高溫設(shè)計(jì)方法的研究對(duì)象是不含缺陷的材料或結(jié)構(gòu), 而由于制造和服役過程的影響, 高溫構(gòu)件中不可避免地會(huì)產(chǎn)生裂紋或類似裂紋的缺陷【6-7】,如本文原始晶格中存在空位或雜質(zhì)。在高溫、長(zhǎng)時(shí)間的服役環(huán)境下,隨著晶體的變形,晶界上會(huì)形成空洞;空洞隨著變形的不斷進(jìn)行,逐漸長(zhǎng)大、聚集、合并成為微小的孔洞; 這些微小的孔洞在裂紋前沿不斷聚集,在高溫的作用下,導(dǎo)致裂紋向前擴(kuò)展并最終導(dǎo)致沿晶斷裂。在高溫下,隨著沿晶斷裂的逐漸積累,最終導(dǎo)致螺栓斷裂。
另外,螺栓在螺桿處的斷裂位置為非應(yīng)力集中區(qū)域,說明斷裂主要原因與預(yù)緊力過大無關(guān)。
相關(guān)資料推薦,再生滑閥內(nèi)部緊固螺栓正常使用5~8年之后更換一次【8】。該裝置只運(yùn)行3年即發(fā)生螺栓斷裂現(xiàn)象,除螺栓本身原因外,還可能與裝置開停較頻繁有關(guān)。
通過對(duì)斷裂螺栓的各項(xiàng)理化檢驗(yàn)進(jìn)行分析,確定螺栓斷裂原因?yàn)楦邷厝渥償嗔眩饕獮椴馁|(zhì)晶格缺陷(雜質(zhì)硅造成的晶格空位)及高溫環(huán)境下因碳化物析出而發(fā)生的沿晶斷裂。
建議提高螺栓品質(zhì),防止晶格缺陷;合理選材,選用蠕變極限高的材質(zhì)制造螺栓;定期更換螺栓;如開停工較頻繁,應(yīng)該一個(gè)大修期更換一次螺栓或制作工裝對(duì)導(dǎo)軌進(jìn)行加固。