游仁平
(福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司,福建三明 365000)
目前,在氮肥企業(yè)的傳統(tǒng)工藝領(lǐng)域中,造氣工序的熱力系統(tǒng)中使用到大量的蒸汽。在大部分情況下,每個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中所用的蒸汽壓力等級(jí)是不同的,而且每個(gè)需要用蒸汽的設(shè)備所要求的壓力也是不相同的。這些蒸汽必須通過(guò)減溫減壓裝置把高品質(zhì)的蒸汽減到工藝系統(tǒng)實(shí)際需要的壓力和溫度。這樣也就伴隨著壓差能量的損失。隨著我國(guó)日益緊張的能源資源,為充分利用這些浪費(fèi)的能源壓力差,三化公司二造氣車間積極推進(jìn)并成功落實(shí)了空氣鼓風(fēng)機(jī)由電機(jī)驅(qū)動(dòng)改為蒸汽驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目,該項(xiàng)目不僅可以降低噸氨電耗,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,還迎合了當(dāng)下節(jié)能降耗的要求。
三化公司二造氣車間共12臺(tái)造氣爐,由4臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)供氣(3開1備,1臺(tái)風(fēng)機(jī)拖4臺(tái)造氣爐)生產(chǎn)。造氣風(fēng)機(jī)是由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。造氣車間有蒸汽緩沖罐有3個(gè),1臺(tái)緩沖罐蒸汽供4臺(tái)造氣爐生產(chǎn)。
三化公司二造氣車間的3#鼓風(fēng)機(jī)是利用原有機(jī)廠的舊風(fēng)機(jī),存在噪音大,故障率高,維修成本高等問題,風(fēng)機(jī)運(yùn)行電壓為6kV、電流27A。因此二造氣車間決定對(duì)3#鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)電改造,待改造成功后繼續(xù)改造1#與2#造氣風(fēng)機(jī)。
三化公司二造氣車間生產(chǎn)需要使用的蒸汽由熱電廠的0.42MPa 低壓蒸汽管網(wǎng)提供,溫度為250℃。而造氣車間的造氣工藝要求是入造氣爐的蒸汽壓力為0.065MPa 左右,所以只能通過(guò)減壓閥組將入爐的蒸汽壓力由0.42MPa 減到0.065MPa左右,再進(jìn)入3#蒸汽緩沖罐中進(jìn)行壓力平衡,最后送入9#~12#造氣爐內(nèi)進(jìn)行反應(yīng)生產(chǎn)。改造前的外供蒸汽及造氣供風(fēng)系統(tǒng)流程如圖1所示。
因?yàn)樵鞖廛囬g在使用低壓蒸汽時(shí)需要將0.42MPa 蒸汽通過(guò)減壓閥組直接降到0.065MPa 左右,極大的能量壓差就會(huì)無(wú)故損失能量,因此要通過(guò)工藝改造,并引入蒸汽透平節(jié)能技術(shù),利用蒸汽透平機(jī)(即汽輪機(jī))將0.42MPa 供熱管網(wǎng)提供的蒸汽做功后降至0.065MPa,然后再進(jìn)入3#蒸汽緩沖罐,供造氣爐內(nèi)生產(chǎn)使用。考慮系統(tǒng)蒸汽壓力波動(dòng)影響生產(chǎn)安全,利用3#鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)串聯(lián)一起運(yùn)行。系統(tǒng)蒸汽壓力正常在0.38~0.42MPa時(shí),電機(jī)基本不作功,達(dá)到節(jié)能節(jié)電的目的。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速低時(shí)(即系統(tǒng)蒸氣壓力<0.38MPa),電機(jī)開始作功以保證轉(zhuǎn)速。
圖1 改造前外供蒸汽及供風(fēng)流程示意圖
通過(guò)對(duì)外廠的考察了解到,他們?cè)谥暗母脑爝^(guò)程中都是讓蒸汽透平機(jī)(即汽輪機(jī))直接帶動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行,再把電機(jī)拆掉。改造后,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行時(shí)有很多問題,所以大多數(shù)都是不成功的。主要的原因有以下兩方面:
(1)造氣工藝自身的原因造成的。主要是造氣鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷變化非常大,根據(jù)生產(chǎn)的負(fù)荷需要,需要對(duì)鼓風(fēng)機(jī)的鼓風(fēng)量進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整,有時(shí)候是滿負(fù)荷生產(chǎn),有時(shí)候是1/2負(fù)荷生產(chǎn)。而汽輪機(jī)在這樣的負(fù)荷變化中運(yùn)行,轉(zhuǎn)速也會(huì)隨之發(fā)生很大的變化,這樣汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速無(wú)法精準(zhǔn)控制,從而導(dǎo)致鼓風(fēng)機(jī)出口的風(fēng)壓不穩(wěn)定,無(wú)法滿足造氣車間生產(chǎn)工藝的需求。
(2)鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷的變化很大會(huì)對(duì)汽輪機(jī)的使用壽命造成很大的影響,從而導(dǎo)致汽輪機(jī)及鼓風(fēng)機(jī)故障頻繁。
考慮到上述問題,所以此次改造選擇電機(jī)串聯(lián)鼓風(fēng)機(jī)再串聯(lián)汽輪機(jī)的方式,這樣的改造方式有以下優(yōu)點(diǎn):①充分回收了蒸汽減壓造成的壓力差能的損失。當(dāng)蒸汽汽輪機(jī)與造氣鼓風(fēng)機(jī)及電動(dòng)機(jī)串聯(lián)運(yùn)行時(shí),如果汽輪機(jī)進(jìn)出口的蒸汽壓差和進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽量不變,汽輪機(jī)所做的功也是不會(huì)變化的,而變化就只有鼓風(fēng)機(jī)和電機(jī)的負(fù)荷。當(dāng)鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷變少時(shí),汽輪機(jī)所作的功就會(huì)轉(zhuǎn)移給電機(jī),使其多發(fā)電;當(dāng)鼓風(fēng)機(jī)的負(fù)荷增加時(shí),電機(jī)的發(fā)電量就會(huì)相應(yīng)減少。鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷和電機(jī)負(fù)荷在此消彼長(zhǎng)中相互轉(zhuǎn)化,這樣就使得汽輪機(jī)的輸出功率全部得到轉(zhuǎn)化,充分回收了蒸汽減壓造成的壓力差能損失。由于三化公司造氣車間在對(duì)3#鼓風(fēng)機(jī)節(jié)電改造時(shí),電機(jī)為利舊電機(jī),暫時(shí)不具備發(fā)電并網(wǎng)功能。因此存在小部分能量損失。②可以穩(wěn)定造氣鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽流量減少、壓力降低時(shí),汽輪機(jī)做功的輸出功率不足以驅(qū)動(dòng)鼓風(fēng)機(jī),此時(shí)電機(jī)開始對(duì)外做功帶動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證鼓風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。這樣整個(gè)裝置的轉(zhuǎn)速因此得到很好的控制,從而穩(wěn)定鼓風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓,滿足造氣車間生產(chǎn)工藝的需求。
(1)新增鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)
型號(hào):D450-21,軸功率:240.3kW,轉(zhuǎn)速:2 960r/min,進(jìn)口流量:450m3/min。
(2)新增汽輪機(jī)參數(shù)見表1。
表1 新增汽輪機(jī)參數(shù)
(3)電機(jī)參數(shù)
利舊電機(jī),功率355kW,電壓6kV,電流≤28A。
三化公司熱電廠來(lái)的0.42MPa 低壓蒸汽(溫度250℃)先進(jìn)入汽輪機(jī)主汽門,推動(dòng)汽輪機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn),帶動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,汽輪機(jī)出口后的蒸汽壓力會(huì)減壓到0.09MPa,然后0.09MPa的蒸汽再進(jìn)入3#蒸汽緩沖罐進(jìn)行穩(wěn)壓,再送入供9#~12#造氣爐內(nèi)造氣生產(chǎn)使用。如果進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽量不能完全滿足造氣工藝需要時(shí),可以通過(guò)原先管道上的自動(dòng)減壓閥組來(lái)調(diào)節(jié)進(jìn)入3#蒸汽緩沖罐的蒸汽流量。若通過(guò)汽輪機(jī)的蒸汽量達(dá)到額定流量時(shí)(10~12t/h),9#~12#造氣又不能完全消化此蒸汽量時(shí),因此將3#蒸汽緩沖罐與2#蒸汽緩沖罐進(jìn)行連通,通過(guò)連通管道,平衡蒸汽流量和壓力,防止3#蒸汽緩沖罐超壓引起安全閥起跳。改造后的造氣供風(fēng)工藝流程圖如圖2所示。
圖2 改造后的造氣供風(fēng)工藝流程圖
該項(xiàng)目從汽輪機(jī)的選型、管道的設(shè)計(jì),到設(shè)備管道的安裝,蒸汽管道吹掃及試車,直到投運(yùn)后穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行正常。并通過(guò)一段時(shí)間的數(shù)據(jù)收集及經(jīng)濟(jì)測(cè)算,節(jié)能節(jié)電效果明顯。
以下數(shù)據(jù)是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試及數(shù)據(jù)收集:
1)原3#鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行電流為27A;
日耗電量W=27*6.2*1.732*0.85*24=5 915kW(實(shí)際電壓為6.2kV,電機(jī)運(yùn)行效率為0.85)。
2)新3#鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行電流為24A;
日耗電量:W=24*6.2*1.732*0.85*24=5 258kW。
3)汽輪機(jī)投用后:電機(jī)實(shí)際功率測(cè)試結(jié)果為14kW,實(shí)際日耗電量:W=14*24=336kW。
4)汽輪機(jī)蒸汽損失5t/d,蒸汽成本按100元/t,按全年運(yùn)行時(shí)間330d,電價(jià)格按0.43元/(kW·h)計(jì),計(jì)算得出全年汽輪機(jī)蒸汽耗:5*0.01萬(wàn)元/d*330d=16.5萬(wàn)元,
年效益:(5 915-336)*0.43/10 000*330-16.5=62.67萬(wàn)元。
該項(xiàng)目投資包括設(shè)備費(fèi)、土建施工費(fèi)、管道閥門及安裝費(fèi)用等共計(jì)約為78萬(wàn)元,計(jì)算得出投資回收期=78/62.67=1.2a。
三化公司二造氣車間對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施并投入生產(chǎn)以來(lái),經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行,通過(guò)不斷的觀察,操作改進(jìn),造氣工序使用經(jīng)過(guò)汽輪機(jī)做功后的蒸汽,蒸汽緩沖罐的壓力相對(duì)比較穩(wěn)定,有利于穩(wěn)定造氣爐的爐況。根據(jù)汽輪機(jī)的實(shí)際運(yùn)行效果和經(jīng)濟(jì)測(cè)算,一臺(tái)汽輪機(jī)的日節(jié)電量為5 579kW,每日節(jié)約電費(fèi)為2 400元,每年節(jié)約電費(fèi)79.17萬(wàn)元,扣除蒸汽損耗,年效益約為62.67萬(wàn)元。該裝置不僅能滿足生產(chǎn)工藝需要,還達(dá)到了節(jié)能節(jié)電的目的,為公司帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。下一步三化公司二造氣車間擬對(duì)鼓風(fēng)機(jī)的電機(jī)進(jìn)行改造,如果汽輪機(jī)發(fā)電量大時(shí),其發(fā)電量還可以并入電網(wǎng),可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和增加公司效益。