童 健
(中國石化楊子石油化工有限公司芳烴廠,江蘇 南京 210048)
某石化加氫裂化粗液化氣回收裝置輕石腦油的原設(shè)計為乙烯裂解料,物料經(jīng)加氫裂化,處理富含異構(gòu)烷烴的組分。為了提高輕石腦油的資源綜合利用效益,裝置嘗試將輕石腦油產(chǎn)品作為國V汽油的調(diào)和組分[1]。在調(diào)和過程中,隨著調(diào)和比率增加,發(fā)現(xiàn)汽油產(chǎn)品中有微量水溶性堿存在[2],經(jīng)分析,水溶性堿來源于上游液化氣脫硫裝置。粗液化氣脫硫時夾帶的微量胺液組分進入塔系統(tǒng),精餾后,胺液成分富集在塔釜的輕石腦油產(chǎn)品中,無法滿足國 V 汽油調(diào)和組分的質(zhì)量要求(國V 汽油要求無水溶性堿)。為解決輕石腦油中微量堿的脫除問題,筆者篩選了活性炭的吸附方法,并在實際應用過程中不斷改良,實現(xiàn)了活性炭吸附水溶性堿的首次工業(yè)應用,并取得了良好的經(jīng)濟效益。
裝置使用的脫硫工藝為醇胺法[3]。脫硫劑為N-甲基二乙醇胺(MDEA),為無色或微黃色黏稠液體,沸點247℃,能與水、醇互溶,微溶于醚。目前有關(guān)脫除石腦油中微量MDEA的相關(guān)報道較少。查閱國內(nèi)外文獻可知,常用的處理方法有水洗法[4]、沉降分離法[5]、吸附法[6]等。水洗法雖然操作簡便,但實驗室的模擬結(jié)果表明用水量大,且大量含胺廢水的處置難度大,不符合目前環(huán)保的要求。沉降法在模擬靜置36h后,仍無法分離出石腦油中夾帶的胺液,主要原因是胺液在輕石腦油中的含量極低,已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的分散相,簡單的沉降法已無法實現(xiàn)有效分離。吸附法是利用MDEA本身的物化特性,選擇適合的吸附劑來脫除輕石腦油中的MDEA,方法的脫除效率高,操作相對簡單。吸附劑的吸附周期以及再生性能,是該法能夠工業(yè)應用的關(guān)鍵因素。綜合考慮各種因素后,最終確定采用吸附法脫除輕石腦油中的微量堿。
根據(jù)輕石腦油中水溶性堿的性質(zhì),分別選擇活性炭(LY-44)、酸性樹脂、白土、氯化鈣作為吸附劑,考察上述吸附劑對輕石腦油中水溶性堿的靜態(tài)吸附性能。
LY-44活性炭具有較豐富的介孔,可利用其介孔吸附輕石腦油中的水溶性堿,吸附飽和后用水蒸氣將吸附的水溶性堿解吸出來,即可實現(xiàn)活性炭的再生和循環(huán)使用。酸性樹脂和白土表面具有一定數(shù)量的酸性基團,能夠與水溶性堿產(chǎn)生化學吸附作用,樹脂可以通過酸洗的方法進行再生,而白土吸附堿性物質(zhì)后再生較為困難。氯化鈣具有較強的吸水性能,輕石腦油中的水溶性堿能夠與水一起被氯化鈣吸附,從而達到脫除水溶性堿的目的。分別考察上述幾種吸附劑的靜態(tài)及動態(tài)吸附性能。
1.2.1 靜態(tài)吸附實驗
稱取5g吸附劑,加入輕石腦油原料1L,室溫下以200r·min-1的速度在搖床中震動,分別在吸附時間30min、60min時取樣,分析輕石腦油中水溶性堿的含量。采用GB/T 259?1988的方法測定輕石腦油的水相提取物,測定其pH值并同時進行酚酞顯色測試。其水相提取物的pH值為9.26,酚酞滴定顯色,具體結(jié)果如表1所示。
表1 不同吸附劑脫除輕石腦油中水溶性堿靜態(tài)吸附結(jié)果
由表1可知,4種吸附劑對輕石腦油中的水溶性堿均有一定的吸附效果,其中,白土的吸附速率最快,30min即可使水相提取物的pH由9.26降至7.99,且滿足國標GB/T 259?1988中酚酞指示不顯色的要求,說明其中的水溶性堿能夠基本脫除。
1.2.2 動態(tài)吸附實驗
在靜態(tài)吸附實驗的基礎(chǔ)上,進一步考察氯化鈣、樹脂、白土、LY-44活性炭對輕石腦油中水溶性堿的脫除效果,具體實驗過程如下。
1)氯化鈣:在直徑2cm、長40cm玻璃管中裝填顆粒氯化鈣52g,室溫下輕石腦油以1.5 mL·min-1的流量由下至上經(jīng)過吸附柱,輕石腦油的質(zhì)量空速為1.1h-1。
2)樹脂:以脫除輕石腦油中水溶性堿專用的樹脂為吸附劑,采用直徑19mm (內(nèi)徑18mm)、長8cm的不銹鋼管為吸附柱,裝填樹脂12g,室溫下輕石腦油以1.6mL·min-1流速由下至上通過吸附柱,輕石腦油的質(zhì)量空速為5h-1。
3)白土:以直徑19mm (內(nèi)徑18mm)、長8cm的不銹鋼管為吸附柱,裝填白土11.1g,室溫下輕石腦油以1.5mL·min-1流速由下至上通過吸附柱,輕石腦油的質(zhì)量空速為5h-1。
4)LY-44活性炭:LY-44的動態(tài)吸附性能實驗在直徑1cm、長30cm的不銹鋼吸附柱中進行,裝填粒徑為1~2mm的活性炭顆粒20mL,輕石腦油由下至上通過活性炭床層,進料質(zhì)量空速為3.9h-1。
上述4種吸附劑的動態(tài)吸附曲線如圖1所示。由圖1可知,氯化鈣、樹脂、白土及LY-44的穿透時間分別為 1000h、864h、1080及 260h。由此可知,以化學吸附為主的樹脂、白土、氯化鈣具有較長的吸附時間,而以物理吸附為主的LY-44活性炭的吸附時間最短,為260h。
圖1 不同吸附劑脫除輕石腦油中水溶性堿的動態(tài)吸附曲線
1.2.3 吸附劑的選擇
活性炭的吸附周期較短,且再生性能最好,可以實現(xiàn)循環(huán)使用,危廢產(chǎn)生量少。酸性樹脂雖然具備再生能力,但再生條件苛刻,工業(yè)上的經(jīng)濟性和可實施性較差,因此優(yōu)先采用LY-44作為吸附劑。
為考察不同空速下,LY-44活性炭對水溶性堿的脫除效果,在動態(tài)吸附實驗的基礎(chǔ)上,進行不同空速條件下的模擬實驗,結(jié)果如圖2所示。由圖2可知,進料空速分別為1.95h-1、3.9h-1和5.85h-1時,LY-44對輕石腦油中水溶性堿的穿透時間分別為92h、260h及284h,表明進料空速小于4h-1時,LY-44活性炭具有較好的吸附效果;進料空速大于4h-1后,吸附時間急劇減小。這是由于在液相吸附過程中,吸附質(zhì)和吸附劑之間的液膜阻力是影響吸附過程的主要因素,進料空速較大時,吸附質(zhì)無法通過液膜進入吸附劑表面及內(nèi)部孔道,導致吸附效果變差,吸附穿透時間變短;同時,進料空速越大,吸附傳質(zhì)區(qū)越大,床層利用率也隨之大幅降低。因此,以LY-44活性炭為吸附劑時,進料空速不宜高于4h-1。
圖2 不同進料空速下LY-44活性炭對水溶性堿的動態(tài)吸附性能
采用低壓蒸汽吹掃的方法對吸附飽和的活性炭床層進行再生。蒸汽壓力為0.8MPa,吹掃時間為5h。對不同時間間隔的再生蒸汽凝液進行pH和COD分析,結(jié)果見圖2。
圖2 不同時間間隔蒸汽再生凝液pH及COD的變化
由圖2可知,再生凝液的pH在9.2~9.9之間變化,均呈弱堿性,并隨再生時間的增加呈緩慢下降的趨勢,表明吸附的水溶性堿能夠從活性炭表面及孔道內(nèi)有效脫除。前30min,再生凝液的COD從728 mg·L-1急劇減小至106 mg·L-1,并在隨后的270min內(nèi),再從106 mg·L-1減小至10 mg·L-1。由此可知,蒸汽再生的初始階段,被活性炭吸附的水溶性堿被蒸汽大量再生出來,而在蒸汽再生的后期,水溶性堿的解吸量較少,實驗室條件下的再生時間為2h。
根據(jù)實驗室的小試結(jié)果,可利用活性炭的多孔結(jié)構(gòu)和表面官能團,選擇性地吸附輕石腦油中微量的堿性物質(zhì)N-甲基-二乙醇胺(簡稱MDEA)。采用兩塔吸附分離工藝,分為吸附、再生、置換3個過程,具體流程如圖3所示。吸附塔T1、T2分別裝填活性炭10t(活性炭堆密度0.5g·cm-3),具體步驟如下:
1)吸附:輕石腦油以20 t·h-1的流量由下至上進入吸附塔T1,吸附240h(10d);
2)蒸汽再生:采用壓力為8kg的過熱蒸汽對吸附床層進行吹掃再生,蒸汽量為0.5t·h-1,由下至上通過活性炭床層,再生氣排入火炬系統(tǒng),再生時間為10h;
3)活性炭冷卻:將活性炭冷卻至常溫,并將床層空隙中殘留的水蒸氣凝液排放完全,以保證活性炭床層內(nèi)無聚集的水蒸氣凝液,而活性炭保持潤濕狀態(tài)。至此完成了一個完整的吸附-再生-置換周期。吸附塔T1、T2交替操作,以保證輕石凈化流程連續(xù)進行。
圖3 兩塔吸附脫除輕石腦油中MDEA的流程示意圖
對首次投用的活性炭進行簡單的水洗,氮氣吹掃置換合格后,直接將輕石腦油引入吸附罐中,跟蹤分析產(chǎn)品中有無水溶性堿。持續(xù)跟蹤1.5d后發(fā)現(xiàn)吸附效果變差,切換至備用罐后情況與前罐情況一致,說明此種操作條件未能達到10d的設(shè)計要求。
針對干基活性炭投用后吸附效果欠佳的情況,與研究單位探討后,對操作方案進行了優(yōu)化。使用高壓鍋爐水浸泡活性炭后排盡水,在活性炭處于完全潤濕的條件下進行吸附。利用水溶性堿易溶于水的特點,在活性炭吸附的同時,增強水溶性堿向活性炭表面及孔道內(nèi)的擴散,實際應用過程中取得了良好的效果。同時在運行過程中,可采用間斷換水+浸泡的方式以延長單罐運行壽命。超過1年的運行效果表明,單罐有效吸附脫除壽命>30d,具體結(jié)果見圖4。
圖4 吸附罐單次使用壽命統(tǒng)計表
跟蹤實驗結(jié)果表明,活性炭的吸附再生性能良好(圖4),單罐連續(xù)再生7次后,仍能滿足吸附要求。
1)經(jīng)篩選,選擇LY-44活性炭作為脫除輕石腦油中水溶性堿的吸附劑。
2)以LY-44活性炭為吸附劑,在室溫、常壓、進料空速為2h-1的條件下,吸附時間為260h;吸附飽和后,用200℃飽和蒸汽再生。在空速5h-1、再生時間2h的條件下,活性炭能夠完全再生。
3)實現(xiàn)了活性炭吸附脫除輕石腦油中的水溶性堿的工業(yè)化應用。
4)通過對活性炭潤濕工藝和再生條件的優(yōu)化,最大限度地提高了裝置的總體經(jīng)濟性。吸附過程中,在潤濕活性炭吸附的同時,增加了在線水洗步驟。活性炭吸附飽和后,采用200℃、8kg的蒸汽再生,12h即可實現(xiàn)完全再生。單罐吸附周期延長至25~30d,優(yōu)于原設(shè)計的10d再生1次,經(jīng)濟效益明顯。