白鵬
摘 要:通過對機(jī)組自動控制策略的優(yōu)化,提高機(jī)組AGC性能,從而滿足電網(wǎng)兩個細(xì)則的最新要求。針對華能新疆塔什店電廠自動控制系統(tǒng)的DCS邏輯組態(tài)優(yōu)化,從機(jī)組運(yùn)行狀況、分析控制策略的薄弱環(huán)節(jié)和對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響,提出各個控制回路具體優(yōu)化思路,優(yōu)化后機(jī)組AGC指標(biāo)得到明顯改善。
關(guān)鍵詞:兩個細(xì)則;協(xié)調(diào)控制系統(tǒng);AGC;響應(yīng)時間;調(diào)節(jié)精度
1.概述
為滿足西北電網(wǎng)“兩個細(xì)則”的考核要求,在保證機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行的前提下,對機(jī)組協(xié)調(diào)控制(CCS)的AGC調(diào)節(jié)精度和調(diào)節(jié)速率等指標(biāo)進(jìn)行調(diào)高,通過對華能塔什店電廠機(jī)組現(xiàn)有自控系統(tǒng)狀況進(jìn)行分析,查找出存在的問題,最終從控制策略的優(yōu)化及參數(shù)的調(diào)整等手段進(jìn)行改進(jìn),為電廠爭取最大的經(jīng)濟(jì)利益。
2.當(dāng)前機(jī)組運(yùn)行狀況
1)負(fù)荷響應(yīng)速度慢、調(diào)節(jié)精度差、主汽壓力、主汽溫度、汽包水位波動大;
實(shí)際變負(fù)荷過程,特別是負(fù)荷變化幅度較大時,調(diào)節(jié)品質(zhì)較差。指標(biāo)如下:
2007年8月23日,機(jī)組負(fù)荷變化58.8MW---125MW---60MW,壓力偏差達(dá)到0.8(升負(fù)荷),-0.8(降負(fù)荷),機(jī)組的負(fù)荷指令出現(xiàn)增減閉鎖的情況;機(jī)組的負(fù)荷偏差達(dá)到3.2MW,超過2%Pe;主汽溫度波動最大達(dá)到15℃;汽包水位變化達(dá)到±30mm。
2)部分控制策略不夠完善影響機(jī)組整體的控制品質(zhì)
氧量對總風(fēng)量設(shè)定的修正邏輯,控制策略跟蹤錯誤,無法實(shí)現(xiàn)手自動過程的無擾求換;
機(jī)組缺少相應(yīng)的煤質(zhì)校正回路,無法精準(zhǔn)控制單位負(fù)荷對應(yīng)的煤量變化;
機(jī)組負(fù)荷對應(yīng)的煤量前饋不準(zhǔn)確(偏低),無法直接保證負(fù)荷對應(yīng)的燃料量;
所有的串級控制回路:如鍋爐主控-燃料主控;給水;主汽溫度;送風(fēng)—氧量等控制回路缺少相應(yīng)的抗積分飽和功能;
缺少相應(yīng)的適應(yīng)AGC方式運(yùn)行的控制策略;
壓力對負(fù)荷的修正回路影響AGC控制及一次調(diào)頻的考核;
3.各個控制回路具體優(yōu)化思路如下
1、協(xié)調(diào)控制優(yōu)化思路---增加變負(fù)荷前饋控制邏輯
機(jī)爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)由機(jī)爐協(xié)調(diào)方式(CCS),汽機(jī)跟蹤方式(TF)及基本方式(MAN)構(gòu)成。機(jī)組正常運(yùn)行時,一般均采用機(jī)爐協(xié)調(diào)方式,按滑壓方式運(yùn)行。在CCS方式下,鍋爐主控以調(diào)節(jié)主汽壓力為主,以調(diào)節(jié)負(fù)荷為輔,保證主汽壓力穩(wěn)定,滿足汽機(jī)的能量需求。機(jī)組負(fù)荷指令和負(fù)荷變化微分作為鍋爐主控前饋,汽機(jī)調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)功率,以快速響應(yīng)電網(wǎng)負(fù)荷需求。
2、鍋爐主控調(diào)節(jié)系統(tǒng)
原鍋爐主控結(jié)構(gòu)=負(fù)荷指令前饋+直接能量平衡控制:此種方式,鍋爐無變負(fù)荷前饋預(yù)加煤回路,無法及時提高響應(yīng)速度;同時其壓力調(diào)節(jié)器為定參數(shù),無法根據(jù)實(shí)際工況變化作出調(diào)整。根據(jù)以上情況,需要優(yōu)化如下內(nèi)容:
1)根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,重新確定負(fù)荷—煤量函數(shù),保證不同負(fù)荷工況下,煤量基準(zhǔn)值的準(zhǔn)確性;
2)重新構(gòu)造變負(fù)荷前饋,根據(jù)變負(fù)荷速率、變負(fù)荷跨度、變負(fù)荷段及壓力變化趨勢確定前饋量,并根據(jù)壓力偏差該功能可提前“剎車”或延遲結(jié)束,該前饋量增加至給煤量、送風(fēng)等回路;
3)重新構(gòu)造DEB及HR信號生成回路,增加慣性及負(fù)荷變增益;
4)將鍋爐主控改為改進(jìn)型DEB(直接能量平衡)控制方式,并增加IEB修正環(huán)節(jié)(壓力偏差微分環(huán)節(jié)),保證其對主汽壓力及能量變化的及時響應(yīng);
5)將鍋爐主控改為變參數(shù)調(diào)節(jié),比例、積分、微分相互分離,以適應(yīng)不同工況下的調(diào)節(jié)需求(主要考慮動態(tài)、穩(wěn)態(tài)、一次調(diào)頻動作幅度來變參數(shù));
6)增加鍋爐主控閉鎖增減功能,避免水、煤、風(fēng)回路出力不夠或壓力偏差大時鍋爐主控出現(xiàn)積分飽和現(xiàn)象。
7)修改燃料主控指令閉鎖鍋爐主控回路,避免因給粉機(jī)偏置同向問題造成的積分飽和誤動作現(xiàn)象。
3、汽機(jī)主控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)
原汽機(jī)主控的壓力拉回方式為定參數(shù),當(dāng)一次調(diào)頻動作引起壓差變大時,會產(chǎn)生反調(diào)現(xiàn)象,引起調(diào)頻量不夠;
1)修改壓力拉回回路:當(dāng)壓力偏差大時,增加汽機(jī)對壓力控制的調(diào)節(jié)作用,避免壓力失調(diào);當(dāng)壓力偏差處于正常范圍內(nèi),汽機(jī)調(diào)門直接響應(yīng)功率需求,保證負(fù)荷響應(yīng)的快速性及精確性。當(dāng)主汽壓力較低時,壓力拉回回路適當(dāng)減小,保證功率調(diào)節(jié);當(dāng)主汽壓力接近額定時,壓力拉回回路適當(dāng)放大,保證機(jī)組安全。
將考慮AGC方式和CCS方式下,兩個拉回回路切換,CCS方式作用較強(qiáng),保證機(jī)組安全穩(wěn)定;AGC方式下,盡可能滿足負(fù)荷需求,僅作為超壓拉回;
2)取消壓差拉回回路對一次調(diào)頻的干擾。一次調(diào)頻時鎖死壓差拉回回路動作。
3)新增加AGC負(fù)荷快速動作回路,加強(qiáng)AGC方式下的啟動時間及調(diào)節(jié)速率。
4、一次調(diào)頻
1)增加一次調(diào)頻動作閉鎖壓力拉回回路,保證一次調(diào)頻動作時調(diào)功幅度的準(zhǔn)確性。
2)增加一次調(diào)頻累加邏輯,提高一次調(diào)頻累計(jì)電量。
5、主蒸汽壓力控制
原壓力生成回路無慣性時間補(bǔ)償,不能有效模擬鍋爐實(shí)際能量生成過程,因此無法與滑壓方式運(yùn)行相匹配。根據(jù)以上情況,進(jìn)行以下優(yōu)化內(nèi)容:
CCS方式下壓力設(shè)定生成回路增加慣性環(huán)節(jié)(1~3階),以補(bǔ)償鍋爐動態(tài)響應(yīng),減少控制上的閉鎖;TF方式下此慣性不起作用(原邏輯無慣性)。
6、增加鍋爐熱量校正回路(BTU)
為保證煤質(zhì)頻繁變化情況下機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的正常投入,增加鍋爐熱值校正回路(BTU),以實(shí)現(xiàn)鍋爐主控的自適應(yīng)調(diào)節(jié)。
1)BTU的物理意義為燃料熱值比:BTU=設(shè)計(jì)煤量/實(shí)際煤量。
2)BTU設(shè)定為電功率對應(yīng)的理論燃料量。該回路處于自動狀態(tài)時,由機(jī)組實(shí)際功率得出的設(shè)計(jì)煤量作為設(shè)定值與實(shí)際煤量相比較后進(jìn)入BTU調(diào)節(jié)器,從而得出BTU值。
3)燃料主控處于手動時,BTU回路自動切至手動跟蹤方式。
4)BTU回路處于手動方式時,可手動改變該值增減煤量:增加(減小)BTU,會減少(增加)實(shí)際給煤量。
5)變負(fù)荷、投油、RB、壓力偏差大過程中,閉鎖BTU回路自動調(diào)節(jié)。當(dāng)負(fù)荷低于50MW時,BTU的輸出置為1;
7、汽包水位調(diào)節(jié)
1)修正主汽流量和給水流量的靜態(tài)偏差,確定具體增益系數(shù);
2)原給水流量需修改=過熱器減溫水+給水;如果減溫水測量不準(zhǔn)確,需要修正相應(yīng)的給水流量。當(dāng)前機(jī)組測量的蒸汽流量小于給水流量(不正確)?
3)主、副調(diào)節(jié)器參數(shù)優(yōu)化;
4)增加抗積分飽和回路(主回路)。
4.優(yōu)化后指標(biāo)情況
通過近一個月機(jī)組AGC運(yùn)行情況,檢驗(yàn)機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)及各項(xiàng)子系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì),在滿足機(jī)組安全條件、入爐煤熱值達(dá)標(biāo)及穩(wěn)定、且就地設(shè)備、一次元件滿足要求的前提下,AGC可用率達(dá)到98.45%,AGC實(shí)際調(diào)節(jié)速率平均2.92MW/min達(dá)到不小于機(jī)組額定有功功率的2%Pe(2.5MW/min)的要求,響應(yīng)時間平均42秒,各負(fù)荷段主蒸汽壓力設(shè)定值/實(shí)際值偏差峰值為023MPa(穩(wěn)態(tài)),AGC方式下動態(tài)最大為0.4MPa;汽包水位設(shè)定值/實(shí)際值偏差最大為25mm(動態(tài)),穩(wěn)態(tài)峰值為16mm;主汽溫設(shè)定值/實(shí)際偏差最大為3.7℃(動態(tài)),穩(wěn)態(tài)峰值為2.4℃;再熱汽溫設(shè)定值/實(shí)際偏差最大為8.7℃(動態(tài)),穩(wěn)態(tài)峰值為4.2℃。以上指標(biāo)均已滿足西北電網(wǎng)“兩個細(xì)則”要求,一次調(diào)頻及AGC考核階段性實(shí)現(xiàn)“零”的目標(biāo)。
結(jié)語
通過對控制系統(tǒng)進(jìn)行的一系列的優(yōu)化調(diào)整后,機(jī)組的AGC投入率、AGC調(diào)節(jié)速率和響應(yīng)時間得到了明顯的提高,保證兩臺機(jī)組一直投入CCS控制方式下,在西北電網(wǎng)的兩個細(xì)則執(zhí)行以來,為公司贏得的800多萬元的經(jīng)濟(jì)做益,
在兼顧機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性的同時,通過對《兩個細(xì)則析》分析與探討,并對協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的部分參數(shù)及控制邏輯優(yōu)化,提高機(jī)組的調(diào)節(jié)品質(zhì),為電廠爭取到較好的經(jīng)濟(jì)利益
參考文獻(xiàn):
[1]西北區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,國家能源局西北監(jiān)局,2015年
[2]西北區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)管理實(shí)施細(xì)則,國家能源局西北監(jiān)督局,2015年