申亞峰
(霍州煤電集團(tuán)辛置煤礦,山西 霍州031412)
新置煤礦10-430B采面布置于二水平東四采區(qū),成型采面位于左翼皮帶巷右側(cè),北部為10-428A工作面(已圈定),西部緊鄰東四左翼軌道巷,南部為10-428A1巷區(qū)段巷道。所回采10#煤層埋深+418~+456m,煤層傾角為2°,為近水平煤層。煤層厚度為1.95~2.78m,平均煤厚為2.62m,內(nèi)部不含夾矸,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。在頂?shù)装鍘r性構(gòu)成中,直接頂由9#煤層和泥巖組成,呈黑色層狀分布,直接頂內(nèi)節(jié)理較發(fā)育。老頂為灰色K2石灰?guī)r,厚層狀分布,節(jié)理不發(fā)育,兩者共同組成較為穩(wěn)定的頂板。底板為砂質(zhì)泥巖和中-細(xì)砂巖,含黃鐵礦結(jié)核,遇水易軟化破壞,發(fā)生底鼓現(xiàn)象。
10-430B1平巷為430B采面配套運(yùn)輸平巷,矩形斷面設(shè)計(jì),巷道寬×高分別為5.0m×3.5m。當(dāng)平巷開(kāi)掘至430A1巷29#導(dǎo)線點(diǎn)146m處,揭露有煤層斷層構(gòu)造帶,該破碎段內(nèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,圍巖松散、破碎,導(dǎo)致頂、底板巖層頻繁出現(xiàn)兜網(wǎng)、片幫和底鼓等災(zāi)害。原有支護(hù)方案無(wú)法滿足巷道安全掘進(jìn)需求,斷面成型效果差,為施工人員、設(shè)備安全和巷道高效掘進(jìn)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?;诖耍?30B1運(yùn)輸平巷與采面位置關(guān)系如圖1所示。
圖1 430B1運(yùn)輸平巷位置關(guān)系
1)破碎段構(gòu)造運(yùn)動(dòng)影響。在地質(zhì)成煤過(guò)程中,煤層與頂、底板巖石強(qiáng)度受構(gòu)造運(yùn)動(dòng)作用,導(dǎo)致內(nèi)部斷層、節(jié)理、構(gòu)造力分布狀態(tài)不盡相同。同時(shí),一水平煤層采收作業(yè)的完結(jié),導(dǎo)致上覆老頂發(fā)生規(guī)律性破斷,也極大改變了二水平巖(煤)層中的原巖應(yīng)力分布。在兩者共同下,10#煤層區(qū)段巷道破碎段內(nèi)原巖應(yīng)力分布呈現(xiàn)不均勻和無(wú)規(guī)律性。另一方面,在430B1運(yùn)輸平巷掘進(jìn)中,揭露有Z01~03、F01~03編號(hào)正、逆斷層,并與其它小型斷層共同組成430采面的斷層群,也為巷道圍巖控制增加了難度。
2)采動(dòng)壓力與巖性變化影響。430B1運(yùn)輸平巷所服務(wù)10#煤層埋深約450m,埋藏深度的增加,使得煤層內(nèi)水平應(yīng)力明顯高于垂直應(yīng)力。在區(qū)段平巷掘進(jìn)時(shí),較高的水平應(yīng)力顯著提升了巷幫處載荷峰值,進(jìn)一步改變頂板、兩幫向巷道內(nèi)變形和位移值[9]。在揭露斷層破碎段內(nèi),破碎巖石的力學(xué)強(qiáng)度明顯低于完整巖樣,內(nèi)部泥巖含量較高,屬于弱膠結(jié)軟巖。開(kāi)掘后,所暴露破碎巖石風(fēng)化、遇水膨脹現(xiàn)象更為明顯。除此之外,破碎段內(nèi)破壞范圍與圍巖節(jié)理發(fā)育密切相關(guān),主要表現(xiàn)為局部圍巖發(fā)生隨機(jī)的小范圍結(jié)構(gòu)性破壞,這也為圍巖穩(wěn)定性控制增加難度[10]。
當(dāng)430B1平巷開(kāi)掘至破碎段后,松散、破碎圍巖導(dǎo)致巖石力學(xué)性能持續(xù)降低,進(jìn)而促使巷道變形量增大,僅依靠吊環(huán)式前探臨時(shí)超前支護(hù)難以保證效果。不僅嚴(yán)重降低了施工效率,也對(duì)人員安全構(gòu)成極大威脅。在超前預(yù)注漿充填破碎巖層技術(shù)中,通過(guò)注入不同組分的漿液,進(jìn)而提升破碎巖石膠結(jié)性能與自身承載力,與其它主動(dòng)支護(hù)相配合可有效控制破碎段變形[12,13]。在新置煤礦注漿材料選定與施工中,主要由無(wú)機(jī)礦粉和硅酸鹽水泥類漿料為主。因此,不同水灰比的無(wú)機(jī)礦粉注漿材料膠結(jié)強(qiáng)度表1所示。
表1 不同水灰比條件下漿料固結(jié)強(qiáng)度
當(dāng)430B1運(yùn)輸平巷過(guò)F01斷層破碎段時(shí),平巷永久支護(hù)斷面尺寸為5m×3.5m。根據(jù)前期破碎段鉆孔探查結(jié)果以及鉆孔、注漿裝備布置,最終確定超前預(yù)注漿鉆孔長(zhǎng)度為15m。注漿鉆孔沿開(kāi)挖斷面向外輪廓方向延伸,外擴(kuò)角4°。頂板注漿孔間距為270cm,兩幫注漿孔間距為240cm,共布置7個(gè)注漿孔。選用水灰比為0.8:1的無(wú)機(jī)礦粉作為骨料,超前預(yù)注漿鉆孔施工布置圖如圖2所示。
圖2 超前注漿鉆孔布置
在超前注漿新支護(hù)方案中,結(jié)合注漿后巷道塑性區(qū)方程,提出了治理430B1運(yùn)輸平巷過(guò)破碎段的“超前預(yù)注漿+錨索網(wǎng)”新型支護(hù)方案。新支護(hù)方案內(nèi)容如下:
除預(yù)注漿改善圍巖破碎工藝,為控制頂板巖層下沉,額外布置6根左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿。錨桿屈服強(qiáng)度不低于500MPa,間排距為900mm×1000mm,預(yù)緊力不小于20kN,肩部錨桿外延角度為15°。頂板錨索采用1×19股高強(qiáng)鋼絞線制作,錨索間排距為2000mm×2000mm,每排布置2根,錨索預(yù)緊力不小于300kN。在巷幫支護(hù)中,兩幫處各布置4根錨桿,幫部錨桿間排距為1000mm×1000mm。與肩錨桿相同,兩幫部頂、底兩根錨桿分別向上、向下傾斜15°。幫部錨索規(guī)格與頂板錨索相同,但間排距調(diào)整為1600mm×2000mm。巷道支護(hù)斷面設(shè)計(jì)如表2、圖3所示。
表2 原支護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù)
圖3 430B1平巷支護(hù)斷面
根據(jù)所開(kāi)采10#煤層地質(zhì)情況,使用FLAC3D有限元軟件,建立起破碎段圍巖塑性破壞數(shù)值模型,研究注漿注漿前后,圍巖塑性區(qū)變化。所建立模型長(zhǎng)度×寬度=20m×15m,掘進(jìn)面尺寸如節(jié)1所示。劃分網(wǎng)格后,共使用31350個(gè)單元以及30187個(gè)節(jié)點(diǎn)。在邊界條件設(shè)置中,模型頂部為壓力邊界,施加12MPa上覆巖層壓力。四周根據(jù)10#煤層地應(yīng)力測(cè)試實(shí)驗(yàn),施加16.78MPa水平側(cè)向應(yīng)力。模型內(nèi)參數(shù)如表3所示。
表3 數(shù)值模型參數(shù)
圖4 430B1平巷支護(hù)斷面
430B1運(yùn)輸平巷注漿膠結(jié)作用下塑性區(qū)對(duì)比如圖4所示。在圖中,當(dāng)迎頭接近破碎段時(shí),有無(wú)預(yù)注漿對(duì)圍巖塑性區(qū)的擴(kuò)展有明顯影響。注漿前,破碎段巖層力學(xué)性能的降低,在地應(yīng)力作用下,使得巷道頂板、底板出現(xiàn)冒頂與底鼓現(xiàn)象,并且圍巖塑性區(qū)是平巷半徑的1.5~2.5倍。在注漿治理方案中,注漿后的漿液與破碎巖石膠結(jié)為一體,減少了圍巖單元拉伸、剪切破壞單元,及時(shí)改善了圍巖力學(xué)強(qiáng)度,減小了底板底鼓與頂板下沉量。對(duì)比圖4未注漿時(shí)巷道塑性區(qū),塑性破壞區(qū)范圍減小了40%以上,達(dá)到有效控制巷道圍巖變形的目的。
為監(jiān)測(cè)430B1運(yùn)輸平巷破碎段支護(hù)控制效果,依據(jù)掘進(jìn)要求,在掘進(jìn)成巷一側(cè)布置有2處測(cè)點(diǎn),用于收集過(guò)破碎段后的圍巖變形數(shù)據(jù)。按照作業(yè)規(guī)程要求,成巷斷面頂板監(jiān)測(cè)方法有兩種,一是安裝機(jī)械式頂板離層儀和錨桿(索)壓力表,主要收集巷道頂板離層量和錨桿受力狀態(tài)。二是采用十字布點(diǎn)法監(jiān)測(cè)斷面位移,采集內(nèi)容包括頂?shù)装逑鄬?duì)移近量,兩幫相對(duì)移近量。根據(jù)監(jiān)測(cè)內(nèi)容,監(jiān)測(cè)點(diǎn)1、2處圍巖變形規(guī)律如圖5所示。
如圖5所示,在監(jiān)測(cè)點(diǎn)處圍巖變形趨勢(shì)中,經(jīng)“注漿+錨網(wǎng)索”加固作業(yè)后,圍巖頂?shù)装遄冃尉尸F(xiàn)前期變形劇烈,后期逐漸趨緩的趨勢(shì)。在圖5a中,注漿前頂板最大變形400mm,遠(yuǎn)超出錨桿拉伸極限。顯然,原有支護(hù)方案無(wú)法滿足控制頂板變形的目的。當(dāng)注漿后,掘進(jìn)迎頭處頂板最大下沉量?jī)H為150mm,經(jīng)加固后,頂板下沉量減少50%以上,極大保證巷道圍巖安全。與頂?shù)装褰^對(duì)變形量相同,當(dāng)平巷開(kāi)掘后,頂?shù)装遄冃嗡俾室渤尸F(xiàn)逐漸減小的趨勢(shì)。觀察伊始,頂板監(jiān)測(cè)點(diǎn)1處最大變形速率為60mm/d。經(jīng)注漿作業(yè)后,頂板最大變形速率下降至43 mm/d。通過(guò)改進(jìn)后加強(qiáng)支護(hù)方案,可以在較短時(shí)間內(nèi),將頂?shù)装遄冃慰刂圃?00mm安全限定以內(nèi),達(dá)到改造巖層強(qiáng)度的目的。
圖5 430B1平巷內(nèi)圍巖變形量
1)當(dāng)430B1采面過(guò)地質(zhì)構(gòu)造區(qū)域時(shí),破碎段圍巖受地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動(dòng)、地應(yīng)力和隨機(jī)節(jié)理共同影響,使得圍巖松散破碎,巷道內(nèi)頂、底板變形嚴(yán)重,極大的增加后續(xù)返修工作量。
2)在虎克-布朗理論與數(shù)值模型基礎(chǔ)上,驗(yàn)證了“超前預(yù)注漿+錨索網(wǎng)”支護(hù)方案的合理性。新型漿料有效提升了破碎段內(nèi)圍巖力學(xué)性能,使圍巖承載能力極大提升,錨索網(wǎng)的聯(lián)合支護(hù)能有效控制破碎帶內(nèi)變形。相較于原支護(hù)方案,注漿后頂板最大移近量下降至160mm,使破碎帶內(nèi)大變形得到有效控制。
3)在錨索網(wǎng)支護(hù)中,通過(guò)加固巷道肩部、底角,可有效控制頂板離層與巷幫塑性區(qū)向巷道內(nèi)的擠壓變形。在提高巷幫圍巖自身承載力基礎(chǔ)上,同時(shí)削弱巷幫應(yīng)力向頂、底板圍巖內(nèi)轉(zhuǎn)移。