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      虹吸濾池改造為翻板濾池的應用

      2020-10-19 05:31:58董志鋒邱仲領張松芳
      凈水技術 2020年10期
      關鍵詞:濾板渾濁度翻板

      董志鋒,劉 倩,薛 文,邱仲領,張 亮,張松芳

      (橫崗自來水有限公司,廣東深圳 518055)

      深圳市某自來水廠一期建于1986年,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人口的逐漸增多,先后于1988年、1989年、1992年進行二、三、四期水廠擴建以保障供水需求,設計供水能力為7.2萬m3/d。供水采用“混凝-沉淀-過濾-消毒”常規(guī)水處理工藝。由于水廠建造時間早,濾池均采用虹吸濾池,工藝相對落后,濾池抗沖擊負荷能力差,出水效果不理想[1],加之使用年限高達25 a以上,濾池設備銹蝕老化嚴重。同時,虹吸濾池長期運行,由于沖洗不徹底,導致濾板濾孔堵塞、濾層板結發(fā)黑、濾層中出現(xiàn)大量泥球、有效過濾面積減少等問題。為使濾后出水達到內(nèi)控標準,濾池經(jīng)常未達到過濾周期就需要進行人工強制沖洗,造成水廠自用水量增加,浪費水資源。

      隨著供水量的提高,采用單一的水沖方式已經(jīng)無法滿足濾池生產(chǎn)要求,因此,將虹吸濾池改為氣水反沖洗,以徹底解決濾料問題。目前,國內(nèi)已有將虹吸濾池改造為V型濾池、翻板濾池的改造實例[2-3]。將虹吸濾池改為V型濾池,需要改造池體構造,土建改造投資成本高,施工周期長。翻板濾池具有反沖洗徹底、濾料不易流失、池體構造簡單、土建安裝方便、占地小、布置緊湊的特點[4];同時,虹吸濾池在技改中具有池深大、過濾面積可擴大的特點[5],受水廠場地的限制、根據(jù)虹吸濾池的特點,為滿足供水增長的需求,決定將虹吸濾池改造為氣水反沖翻板濾池。

      該水廠采用了一種更徹底的改造方案,將水廠四期虹吸濾池升級改造為氣水反沖洗翻板濾池,本文總結了氣水反沖洗翻板濾池的改造方案、優(yōu)勢及應用成效,以期為存在類似問題的水廠提供技術借鑒。

      1 工藝概況

      該水廠采用常規(guī)水處理工藝,工藝流程如圖1所示。原水由水庫進入水廠,經(jīng)配水井分配后進入穿孔旋流反應池;在反應池內(nèi)絮凝形成密實的大顆粒絮凝體,原水夾帶大顆粒絮凝體以一定的流速進入斜管沉淀池;沉淀去除大顆粒絮凝體,沉淀后水進入濾池;通過粒狀濾料截留膠體和小顆粒絮凝物,進一步降低水中渾濁度;投入次氯酸鈉消毒后的清水進入清水池,通過送水泵房送至市政管網(wǎng)。

      圖1 深圳某水廠工藝流程Fig.1 Process Flow Chart of a WTP in Shenzhen

      2 現(xiàn)狀濾池存在的問題

      2.1 現(xiàn)狀濾池主要設計參數(shù)

      四期虹吸濾池供水能力為2.0萬m3/d,分為2組,每組分為5格,共10格。濾料類型:石英砂為0.6~1.2 mm,濾料厚度為700 mm,承托層厚度為200 mm,采用粒徑為2~25 mm多層級配礫石;濾床底部配水系統(tǒng)采用小阻力穿孔板,設有雙層濾板,上層孔徑較小,下層孔徑較大。單格濾池平面尺寸:L×B=3.5 m×3 m,每格濾池過濾面積為10.5 m2。濾池反沖洗方式為濾后水反沖(單水、無氣沖)。每格虹吸濾池設有進水和排水虹吸管各1根,反沖時需關閉反沖洗格濾池進水閥門及濾池進清水池總閥門,由其他格的濾池濾后水對該格進行重力反沖洗。虹吸濾池如圖2所示。

      圖2 虹吸濾池平面圖Fig.2 Plan of Siphon Filter

      2.2 虹吸濾池反沖洗過程

      當濾池內(nèi)水位逐漸上漲達到最高液位時,排水輔助虹吸管通過抽氣三通不斷抽氣,使虹吸排水管內(nèi)水位較快地上升,形成虹吸排水,濾池內(nèi)水位迅速下降,至接近排水槽上口時,清水總渠內(nèi)的水即通過配水系統(tǒng)穿過濾層向上流動,從而達到反沖洗的目的。當計時水槽內(nèi)的破壞虹吸管口露出時,空氣會進入排水虹吸管內(nèi),虹吸被破壞,沖洗即停止,濾池進入過濾狀態(tài)[6]。

      2.3 現(xiàn)狀濾池存在問題

      (1)反沖不徹底,濾料易板結,縮短濾池運行周期。采用重力單水反沖,反沖洗不徹底,濾料間擦洗作用不夠,濾板濾孔易堵塞,濾料易板結,導致濾池運行周期縮短[7]。

      (2)運行效果下降,影響出水效果。隨著運行時間的增加,濾料積泥日漸嚴重,最終板結發(fā)黑,影響濾池出水效果。

      (3)虹吸過程長,自用水率高。虹吸濾池使用水力自動沖洗裝置,要等排水虹吸形成后,水位降到一定深度,進水虹吸才能破壞,才會停止進水,待濾水需排空,因此,自用水率高。

      (4)濾料易流失,人力及維護成本高。濾池利用水位壓力差進行反沖洗,反沖洗強度不均勻,易發(fā)生“跑砂”現(xiàn)象。每隔5 a需更換濾砂,人力物力維護成本高[8]。

      3 改造方案及過程

      3.1 改造原則

      (1)改造方案應簡單、方便、運行可靠,保證濾后水滿足《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)的水質(zhì)要求。

      (2)維持濾池的主體土建結構不變,在少動或不動主體結構的原則下進行,使改造工作簡單、施工方便。

      (3)盡量利用現(xiàn)有設施進行改造,減少改造工程量和投資[9]。

      3.2 設計參數(shù)

      濾池改造后設計參數(shù)如下:濾池分2組,每組5格,共10格。濾料類型:底層鋪設粒徑為2~4 mm的石英砂100 mm作為承托層,上層鋪設粒徑為0.8~1.2 mm 的石英砂800 mm,濾料總厚度為900 mm。單格濾池平面尺寸:L×B=4.5 m×3 m,每格濾池過濾面積為13.5 m2,濾速為6.17 m/h。濾池反沖洗方式:先單獨氣沖3 min,沖洗強度為17 L/(m2·s);再氣水同時沖洗1 min,氣沖強度為17 L/(m2·s),水沖強度為15 L/(m2·s);最后單獨水沖3 min,水沖強度為15 L/(m2·s),整個反沖洗過程歷程7 min。改造后翻板濾池如圖3所示。

      圖3 翻板濾池平面圖Fig.3 Plan of the Shuttle Filter

      3.3 進水系統(tǒng)

      原有的進水總渠只有1條,為減少土建工程量,節(jié)約成本,保留原有進水渠,拆除原有進水虹吸管及附屬管路、進水渠和進水槽之間的隔墻,并拆除進水溢流堰,在進水槽底板處開口,沉淀池出水通過開口處進入,開口尺寸為L×B=200 mm×200 mm。在開口處加裝拉板,通過氣動閥控制拉板打開角度調(diào)節(jié)每格濾池的進水量,使每格濾池進水分布均勻。在開口處下方距離濾砂面500 mm處加裝進水緩沖槽,沉淀池出水從開口處進入緩沖槽溢流至濾池,以減緩水流對濾砂的沖擊力,使濾砂分布均勻。

      3.4 排水系統(tǒng)

      拆除排水槽、排水集水槽、虹吸管及附屬管路,封堵排水管與濾池底部排水箱涵連接口。在濾池墻壁上鑿挖排水口,開口尺寸為L×B=300 mm×800 mm。在開口處安裝1根與開口尺寸相同的排水管,排水管進水口處呈斜面,在斜面位置加裝與斜面相同大小的拉板,通過氣動閥氣缸控制拉板打開的角度調(diào)節(jié)排水量。

      3.5 配水配氣系統(tǒng)

      改變原有的單水沖方式,采用氣水聯(lián)合沖洗。拆除原有的雙層濾板,更換成單層的氣水反沖洗濾板,在濾板下方安裝3條DN80的氣沖管道,新建整體現(xiàn)澆濾梁,并安裝預制濾板,采用F式長柄濾頭進行配水配氣,濾板底部氣水室高度為600 mm。

      3.6 反沖洗供氣供水系統(tǒng)

      反沖洗系統(tǒng):為了節(jié)省造價,水沖系統(tǒng)仍為原有重力方式反沖。在原有單格濾池出水口處加裝氣動拉板閥,控制反沖洗水量。

      供氣系統(tǒng):氣沖系統(tǒng)及氣動閥門控制系統(tǒng)。在水廠值班樓內(nèi)重新規(guī)劃鼓風機與空壓機設備間,設備間內(nèi)安裝2臺型號為JTS125的羅茨鼓風機(1用1備),設計風量為14.4 m3/min,出氣壓力為49 kPa,通過DN200的氣沖管道對翻板濾池進行氣沖。同時,還安裝空氣壓縮機、干燥機2臺(1用1備)以及儲氣罐2個,用于控制濾池中的氣動閥門。

      4 實際運行效果

      4.1 渾濁度去除率

      為了進一步考察改造前后濾池渾濁度去除能力,分別對改造前后沉淀池、濾池出水渾濁度進行連續(xù)一個月的測定,對比結果如表1所示。

      表1 濾池改造前后渾濁度對比Tab.1 Comparison of Turbidity before and after Filter Renovation

      由表1可知,改造前濾池進水量為1.2萬m3/d,改造后進水量為1.8萬m3/d,改造后進水量比改造前進水量提高50%。改造前沉淀池出水渾濁度為0.36~0.62 NTU,濾后水渾濁度為 0.09~0.18 NTU,渾濁度去除率為40%~83.93%;改造后沉淀池出水渾濁度為0.8~1.45 NTU,濾后水渾濁度為 0.09~0.12 NTU,渾濁度去除率為88.35%~93.53%,與改造前相比,渾濁度去除率提高了10%~48%。濾池改造后沉淀池出水渾濁度比改造前升高了0.44~0.85 NTU,這是由于濾池改造后,進水量的增加導致四期斜管沉淀池上升流速增加,水流帶動底層礬花,礬花上浮,使得沉淀池出水渾濁度升高。改造后濾池渾濁度去除率波動較小,在90%上下波動;改造前濾池渾濁度去除率波動幅度較大,上下波動43%,這說明改造后濾池截污納垢能力較強,濾池的抗沖擊負荷能力提高。

      4.2 濾池反沖洗周期

      濾池改造前,進水量為1.2萬m3/d,濾池反沖洗周期為22~24 h;濾池改造后,進水量和改造前相同時(1.2萬m3/d),濾池反沖洗周期延長至48 h,濾池運行時長提高了100%,顯著提升了濾池的運行效率。當濾池進水量為1.8萬m3/d時,濾池反沖洗周期為24~36 h,與改造前相比,濾池產(chǎn)量提高了50%。這是由于濾池改造后,單格濾池過濾面積增大,新?lián)Q濾砂截污能力增強;同時,濾池反沖洗系統(tǒng)改變,使濾池反沖洗較為徹底,從而提高濾池的運行效率。

      4.3 濾池反沖洗水量

      為評估濾池改造前后反沖洗用水量,對反沖洗用水量進行統(tǒng)計,改造前平均反沖洗水量為570.81 m3/d,改造后為489.34 m3/d。根據(jù)水廠實際運行情況,改造后四期濾池進水量為1.8萬m3/d,反沖洗周期為24 h;改造前四期濾池進水量為1.2萬m3/d,反沖洗周期為22 h,月反沖洗節(jié)水量為4 237.97 m3,降低了21.84%。濾池改造后,濾池反沖洗水量降低,自用水率也發(fā)生了改變,改造前濾池自用水率為4.76%,改造后為2.72%,降低了42.85%。

      4.4 改造后經(jīng)濟效益分析

      濾池改造后于2019年7月正式投入運行,投入使用過程中,效果良好,成本降低,取得了良好的經(jīng)濟效益,具體如下。

      (1)以1.8萬m3/d的供水量計算,每天節(jié)約反沖洗水量18 000×(4.76%-2.72%)=367.2 m3,每年原水成本節(jié)約367.2×365×1.16=15.55萬元。

      (2)濾砂更換成本:改造前按每5 a更換1次濾砂,單次更換費用約為13萬元,改造后每15 a更換1次濾砂,單次更換費用約為16萬元,折合每年濾砂更換節(jié)省1.5萬元。

      (3)新增設備維護成本:新增2臺鼓風機、2臺空壓機、31臺氣動翻板閥,預計維修費用為5萬元/a。

      (4)電費:主要為鼓風機、空壓機的運行,按照每天運行2 h計算,每年電費約為2萬元。

      (5)供水增加產(chǎn)生的效益:改造后每天可增加6 000 m3,按照目前的供水效益計算,每年可產(chǎn)生109.5萬元的利潤。因此,虹吸濾池改造后經(jīng)濟效益如表2所示。

      表2 虹吸濾池改造后效益分析表Tab.2 Benefit Analysis after Siphon Filter Renovation

      (6)投資回收期:本次虹吸濾池改造項目花費154萬元,通過上述經(jīng)濟效益分析可計算出投資回收期為154÷119.55=1.29 a,即1.29 a即可回收全部投資。

      5 結論

      針對虹吸濾池反沖洗不徹底、濾料易板結、過濾周期短、過濾效果差的問題,結合水廠實際情況,提出一種將虹吸濾池改為氣水反沖洗翻板濾池的改造方案,并通過對比改造前后的運行效果,得到以下結論。

      (1)將原有的虹吸管路拆除,并安裝氣沖管路,保留原有的水沖路線,將原有的雙層濾板換成氣水反沖洗濾板,采用閉閥沖洗,濾料不會流失,反沖洗更為徹底。

      (2)與虹吸濾池進水量相比,氣水反沖洗翻板濾池進水量為1.8萬m3/d,比改造前提高了50%;改造后渾濁度去除率為88%~93%,比改造前提高10%~48%,濾池抗沖擊負荷能力提高,濾池運行效果提升。

      (3)相同進水量下(1.2萬m3/d)改造后濾池的反沖洗周期延長,運行時長提高了100%;改造后濾池進水量為1.8萬m3/d,濾池反沖洗周期為24~36 h,濾池運行效率提高。

      (4)改造后濾池反沖洗水量降低了21.84%,月節(jié)約自用水量4 237.97 m3,自用水率降低了42.85%,反沖洗水量顯著降低。

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