季長福
一天凌晨,二管輪接班后進行機艙巡回檢查時發(fā)現(xiàn)主機燃油供油單元安全閥泄漏。當時正處于正常航行狀態(tài),所以船舶主機和副機使用的是重油。由于漏油量較大且油溫太高,二管輪本人無法單獨處理,遂立即電話通知大管輪及老軌下機艙,并準備將副機更換成輕油狀態(tài),以便進一步檢修主機供油單元的泄漏問題。
然而在副機輕重油切換過程中,由于未嚴格按照輕重油轉換程序操作,換油速度過快導致輕油進機溫度過高,局部進機輕油的氣化造成了副機燃油低壓停車,全船失電并主機停車。
二十分鐘后,在輪機部全體船員的努力下,副機恢復并網(wǎng)運行,在主機海水泵、主機滑油泵、主機輔助風機、鍋爐點火運行等輔助設備依次恢復運行后半個多小時左右,主機恢復運行、船舶復航。
值得一提的是,在此期間,除了換油程序執(zhí)行不當引起的全船跳電之外,機艙監(jiān)測電腦失電重啟也導致了大量故障警報需要恢復,這也為后續(xù)埋下隱患。
由于前期機艙警報的批量消音消閃,導致機艙污水井高位警報被忽略。直至主機定速航行后,機工長到艙底檢查才發(fā)現(xiàn)艙底有大量的艙底水。進一步檢查發(fā)現(xiàn)這大量的艙底水來自于主機海水泵出口管彎頭處爆裂,并且由于忽略了機艙污水井高位警報,造成艙底水水位快速上漲并漫過了前后污水井。
雖然后續(xù)及時止漏成功,并立即安排三管輪將艙底水抽到污水柜,同時安排測量主機滑油循環(huán)柜液位,發(fā)現(xiàn)液位有所增加,但由于船舶搖晃比較厲害,船員并未對此引起足夠重視,僅僅當作船舶搖擺而致的現(xiàn)象。所以,整個事件至此并未結束。
船舶跳電發(fā)生后的當日上午,機艙值班人員再次發(fā)現(xiàn)主機滑油自清濾器運作頻繁,平均每分鐘要清洗一次,于是切換到旁通濾器,人工清洗主機滑油自清濾器,打開濾器后發(fā)現(xiàn)滑油已乳化變質。由于當時風浪較大,且主機滑油壓力下降一直維持在3.4公斤左右。鑒于主機工況仍然在主機說明書規(guī)定的參數(shù)范圍內運行,在匯報管理公司后,船員一路保持密切觀察,歷經(jīng)24小時的后續(xù)航行,船舶安全抵達卸貨港錨地。
船舶拋錨后,輪機長組織人員,將主機所有曲拐箱道門打開,發(fā)現(xiàn)滑油乳化嚴重,測量液位,與離開裝港時相比,曲拐箱內的系統(tǒng)滑油混入大概有3噸左右的海水。在管理公司指導下,船舶將循環(huán)柜里的主機滑油全部駁到空置的主機系統(tǒng)油柜里,進行加溫及靜置分離,并安排值班機工每小時進行放殘。大概經(jīng)過48小時后,再次取樣觀察,發(fā)現(xiàn)由于混合數(shù)量太大,運行時間太久,乳化的滑油水分析出效果不明顯,再繼續(xù)使用的價值已經(jīng)不復存在。于是一方面查找漏水原因,另一方面組織人員清潔主機循環(huán)柜及油底殼,將所有污染乳化的滑油全部收集到油柜,清潔完成后,再重新添加了12立方的新的系統(tǒng)油。
結合船舶滑油系統(tǒng)圖,對于可能的泄漏不外乎滑油冷卻器泄漏、缸套開裂漏水、主機噴油嘴冷卻襯套泄漏、機艙艙底水沿著曲軸漏入曲拐箱、循環(huán)柜外側干隔艙水量過大進入循環(huán)柜等。經(jīng)過船舶比較分析,如果缸套開裂漏水以及主機噴油嘴漏水,會造成淡水壓力表波動,膨脹水箱水位下降明顯,但從現(xiàn)場觀察的情況來看,故障發(fā)生期間,淡水壓力表一直穩(wěn)定,而且主機膨脹水箱水位未見明顯下降。同時,船舶采用的是中央冷卻系統(tǒng),如果滑油冷卻器泄漏,也會造成水位下降且壓力波動,但在實際觀察中也沒有發(fā)生類似狀況。現(xiàn)在的焦點就集中在循環(huán)柜外側的干隔艙,船方打開干隔艙道門,發(fā)現(xiàn)內部干燥未見大量水跡。
在排除了上述可能而致的原因之后,進一步鉆入位于機艙底部的主機底座實施仔細檢查,最終發(fā)現(xiàn)在主機NO2缸、NO5缸底座連接處,油底殼到循環(huán)柜的滑油連接管墊片脫落,造成艙底水從此處快速進入主機滑油循環(huán)柜。
為進一步檢查確認,打開主機曲拐箱,進入NO2、NO5缸油底殼發(fā)現(xiàn)了兩處濾網(wǎng),經(jīng)拆檢后發(fā)現(xiàn),兩處滑油管連接墊片全部腐蝕老化,失去了使用功能。每個連接管各有三層耐油橡膠床墊,經(jīng)船員更換后,對油底殼進行了徹底的清潔,并啟動主機滑油泵檢查,未見異常。
后續(xù)船岸根據(jù)事故開展分析調查,并對船舶主機說明書進行查找,確實未能找到關于此滑油墊片保養(yǎng)要求,經(jīng)與柴油主機廠家工程師進行了解,他們建議船舶每五年檢查更換一次該耐油橡膠床墊。
同時,我們對船舶前后污水井報警進行了反復測試,結果發(fā)現(xiàn)都是正常的。造成當時海水進入滑油系統(tǒng)的原因就是當初剛剛啟動副機及主機各設備的時候,機艙報警頻繁,船員疏于仔細確認就將報警消除,造成此事故的發(fā)生。
從此次事故發(fā)生的情況來看,雖然原因不復雜,但造成事故的因素是多方面的,一是主機基座橡膠墊片老化損壞的情況不多見,特別是主機說明書里都沒有涉及到該方面的保養(yǎng)要求,因此這個故障對相關機型的管理有極強的教育警示作用;二是通過這個事故,也充分暴露了船員在制度執(zhí)行、規(guī)范操作和業(yè)務培訓等方面存在明顯的不足?;剡^頭來想想,我們只要在轉重油轉換環(huán)節(jié)、消除報警之前的確認等環(huán)節(jié)方面予以足夠重視,這個事故就有很大可能被避免。
此外,通過這起事故,提醒我們岸基船舶管理人員,僅僅在辦公室里是無法準確把握到船舶及設備的保養(yǎng)現(xiàn)狀的,必須加強船舶訪船檢查交流,強化公司管理要求,讓船員的操作管理符合公司要求。為防止類似事故發(fā)生,特提出如下建議:
1、將主機曲拐箱滑油連接管墊片保養(yǎng)周期,補充到船舶年度維護保養(yǎng)計劃里,每五年更換一次。
2、嚴格要求船舶做好機艙前后污水井高位報警測試,確保航行期間前后污水井水位不要超出污水井,一但水位增加,要及時駁到污水柜以防止機艙污水漫灌的現(xiàn)象發(fā)生。
3、加強船員值班制度培訓,強化風險防范意識,對于每個報警都要認真確認,反復核實,避免重要報警由于疏忽而釀成事故。
4、注重船舶規(guī)范化操作,切實做到忙而不亂。如果能夠嚴格按照輕重油轉換程序來執(zhí)行換油操作,或許事故也可以避免發(fā)生。