王路 王磊 孫學(xué)濤
摘 要:針對天然氣壓縮機管線振動問題,本次研究以往復(fù)式天然氣壓縮機為例,對管線振動的原因以及危害進(jìn)行深入分析,提出天然氣壓縮機管線減振的相關(guān)措施,為保障往復(fù)式天然氣壓縮機的安全運行以及管道的正常使用奠定基礎(chǔ)。研究表明:氣流脈動、共振以及壓縮機振動等三大現(xiàn)象都會引起往復(fù)式天然氣壓縮機管線的振動問題,因此,相關(guān)企業(yè)需要從降低不均勻壓力度、增加管道支撐以及在震源點位置處設(shè)置管卡三個角度出發(fā),分別采取多項有效措施,全面解決往復(fù)式天然氣壓縮機管線的振動問題,為保障設(shè)備的安全高效運行奠定基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:往復(fù)式天然氣壓縮機;管線振動;原因分析;氣流脈動;減振措施
0 前言
天然氣壓縮機是天然氣輸送過程中的關(guān)鍵設(shè)備,主要可以起到為天然氣增壓的作用,在所有類型的壓縮機中,由于往復(fù)式天然氣壓縮機的運行效率相對較高,且使用安全,因此,往復(fù)式天然氣壓縮機的使用較為廣泛[1]。在往復(fù)式天然氣壓縮機運行的過程中,受到各種因素的影響,會引起連接管線的振動問題,當(dāng)振動問題持續(xù)出現(xiàn)時,可能會引發(fā)管線破損、連接松動以及儀表失靈等一系列的問題,進(jìn)而對天然氣的輸送產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。針對往復(fù)式天然氣壓縮機管線的振動問題,本次研究主要是對引起振動問題的原因進(jìn)行全面的分析,提出減振的相關(guān)措施,全面保障天然氣的輸送安全。
1 天然氣壓縮機管線振動原因分析
1.1 氣流脈動
在天然氣管道運行的過程中,氣體的流速、壓力以及密度等參數(shù)都會隨著時間的變化而產(chǎn)生變化,這種現(xiàn)象可以稱之為氣流脈動,在往復(fù)式壓縮機運行的過程中,其運行參數(shù)以及吸排量也會產(chǎn)生時間性的變化,這會使得管道內(nèi)天然氣的相關(guān)參數(shù)產(chǎn)生變化,這種變化并不只是時間方面的變化,也存在位置上的變化。在天然氣輸送的過程中,如果氣流脈動遇到管道上的閥門、法蘭等零部件,由于時間的改變,就會產(chǎn)生嚴(yán)重的激振力,管道以及往復(fù)式壓縮機都會受到激振力的嚴(yán)重影響,進(jìn)而使得管道出現(xiàn)振動。事實上,由于氣流脈動所引起的壓縮機振動問題十分常見,大多數(shù)壓縮機管道出現(xiàn)振動問題都是由于氣流脈動所以引起的,同時,氣流脈動在整條天然氣管道的任何位置處都有可能會出現(xiàn),同時也難以采取相關(guān)措施消除該種問題,為了防止氣流脈動對整條天然氣管道的運行產(chǎn)生影響,工作人員需要從均勻壓力度的角度出發(fā),采取合理的措施,以此降低氣流脈動出現(xiàn)的頻率,這是防止出現(xiàn)管道振動問題的重要措施[2]。
1.2 共振
在天然氣管道內(nèi)儲存一定量的氣體,這部分氣體可以被稱之為氣柱,氣柱可以被看作為振動時的彈簧,可以被隨意的壓縮,同時也會產(chǎn)生一定的膨脹作用,氣柱具有一定的質(zhì)量,由此可見,氣柱本身就可以被看作為振動系統(tǒng),當(dāng)氣柱受到激發(fā)力作用時,就會產(chǎn)生嚴(yán)重的振動現(xiàn)象。在往復(fù)式壓縮機運行的過程中,由于活塞的周期性運動才會產(chǎn)生吸氣以及排氣等行為,從而使得管道內(nèi)產(chǎn)生一定的激振力,在激振力的作用下,氣柱就會產(chǎn)生振動現(xiàn)象,同時會帶動管道產(chǎn)生振動問題。如果0.8-1.2倍的氣柱產(chǎn)生相同的共振頻率時,天然氣管道內(nèi)的整個氣柱都會產(chǎn)生振動,管道內(nèi)會產(chǎn)生異常壓力脈動問題,此時管道以及往復(fù)式壓縮機的振動都會加劇。通過以上分析可以發(fā)現(xiàn),天然氣管道內(nèi)必然會存在氣柱,往復(fù)式壓縮機運行過程中必然會產(chǎn)生激振力,激振力作用在氣柱上產(chǎn)生振動問題,為了消除該問題,只能從消除共振的角度出發(fā),使得氣柱的振動降低,防止氣柱的振動引發(fā)管道振動問題。
1.3 壓縮機振動
在往復(fù)式壓縮機運行的過程中,受到各種因素的影響,壓縮機本身也會出現(xiàn)振動問題,進(jìn)而帶動管道產(chǎn)生振動。首先,如果往復(fù)式壓縮機的平衡性很差,地基不穩(wěn)定,在壓縮機運行一段時間以后必然會產(chǎn)生地基下陷問題,進(jìn)而使得壓縮機運行過程中產(chǎn)生嚴(yán)重的振動;其次,往復(fù)式壓縮機內(nèi)部的零部件相對較多,如果各種零部件之間的型號以及設(shè)計安裝不合理,也會使得壓縮機運行過程中產(chǎn)生振動;最后,往復(fù)式壓縮機在使用一段時間以后,必然會出現(xiàn)各種類型的故障問題,這就要求工作人員必須定期對壓縮機進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),及時發(fā)現(xiàn)壓縮機運行過程中存在的故障問題并采取措施解決,如果壓縮機的維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng),則往復(fù)式壓縮機出現(xiàn)振動問題的概率將會大大提升。事實上,在往復(fù)式壓縮機運行的過程中,出現(xiàn)振動問題也十分正常,只要工作人員及時發(fā)現(xiàn)往復(fù)式壓縮機振動問題出現(xiàn)的原因,并采取合理的措施解決問題,則可以從根本上避免因壓縮機振動帶動管道振動[3]。
2 天然氣壓縮機管線減振措施
2.1 降低不均勻壓力度
為了防止出現(xiàn)往復(fù)式天然氣壓縮機管線振動問題,工作人員首先需要采取合理的措施降低管道內(nèi)的不均勻壓力度,在這一方面,主要可以通過增加管道孔板的方式達(dá)到目的。在增加管道孔板的過程中,工作人員首先需要對管道以及往復(fù)式天然氣壓縮機的布置情況進(jìn)行全面的分析,如果可以采取該種方式,則可以在管道合理的位置處增加孔板,如果無法采取該種措施,則工作人員可以在往復(fù)式天然氣壓縮機的出口位置處設(shè)置平板閘閥,進(jìn)而對壓縮機出口位置處的氣流進(jìn)行合理的控制與調(diào)整,同時,對壓縮機入口位置處的壓力進(jìn)行合理的調(diào)整,盡可能使得入口位置處的壓力波動范圍維持在0.01MPa范圍內(nèi)。在另一方面,如果往復(fù)式天然氣壓縮機運行過程中的其他參數(shù)出現(xiàn)嚴(yán)重額定波動,則會引起天然氣管道內(nèi)介質(zhì)的參數(shù)波動問題,氣體介質(zhì)的參數(shù)波動是引發(fā)氣流脈動的主要原因,因此,工作人員需要盡可能的保障往復(fù)式天然氣壓縮機處于穩(wěn)定的工作狀態(tài),防止出現(xiàn)壓縮機出現(xiàn)嚴(yán)重的參數(shù)波動,進(jìn)而保障天然氣管道處于穩(wěn)定的工作狀態(tài),此時出現(xiàn)氣流脈動的概率將會大大降低,可以從根本上解決管道的振動問題。
2.2 增加管道支撐
為了消除往復(fù)式天然氣壓縮機管道的振動問題,增加管道的支撐也十分重要,同時還需要緊固各種螺栓,在增加管道支撐的過程中,工作人員需要對站場內(nèi)的管道分布情況進(jìn)行合理的分析,在進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬的前提下,選擇合理的位置增加管道的支撐,一般情況下,往復(fù)式天然氣壓縮機出口管道位置處建立三個支撐點即可,在設(shè)立支撐點以后,需要對所有的螺栓進(jìn)行緊固,同時,在壓縮機運行一定的時間以后,受到各種因素的影響,管道支撐位置處的螺栓可能會產(chǎn)生嚴(yán)重的松動,這也會引發(fā)管道的振動問題,因此,工作人員需要定期對螺栓進(jìn)行檢查和緊固處理。如果站場內(nèi)的管道長度較長或者彎頭的數(shù)量相對較多,則可以增加管道支撐的數(shù)量,盡可能的將管道支撐建設(shè)于管道的彎頭位置。
2.3 在震源點位置處設(shè)置管卡
在進(jìn)行管道減震的過程中,工作人員需要對管道沿線可能出現(xiàn)的振動問題進(jìn)行全面的分析,了解最大振幅可能出現(xiàn)的位置,在最大振幅位置處設(shè)置管卡,但是需要注意不得對某一個位置點進(jìn)行強行的固定,需要在管道沿線多個位置點處進(jìn)行分散固定,通過該種措施可以使得管道的附加應(yīng)力降低。同時,管卡的設(shè)置需要結(jié)合管道的強度以及產(chǎn)生激振力的方向,在管卡設(shè)置以后,不得對管道產(chǎn)生附加應(yīng)力,同時也不能與管道之間產(chǎn)生摩擦,以此防止管卡對管道產(chǎn)生破壞。
3 結(jié)論
通過本次研究可以發(fā)現(xiàn),在往復(fù)式天然氣壓縮機運行的過程中,受到各種因素的影響,連接管道會出現(xiàn)一定的振動問題,振動問題會造成非常嚴(yán)重的危害,引起振動問題的原因主要可以分為氣流脈動、共振以及壓縮機振動三種類型,因此,工作人員需要采取降低不均勻壓力度、增加管道支撐以及在震源點位置處設(shè)置管卡三方面的措施,消除管道振動問題,保障往復(fù)式天然氣壓縮機以及連接管線的運行安全。
參考文獻(xiàn):
[1]田汝峰,謝艷娥.天然氣壓縮機串聯(lián)系統(tǒng)振動分析及減振方法研究[J].化工裝備技術(shù),2015(01):4-7.
[2]韓春林.RDS壓縮機氣流脈動的消減分析及減振措施[J].化學(xué)工程與裝備,2017(11):210-212.
[3]劉長海,薛長泉.4RDS往復(fù)壓縮機組管系振動分析及減振措施[J].壓縮機技術(shù),2005(03):11-13.
作者簡介:
王路(1988- ),男,河南南陽人,采氣高級工,從事天然氣集輸工作。