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      電站燃煤鍋爐水冷壁管失效原因分析及防范對(duì)策

      2020-10-21 13:19:12黃俊杰
      機(jī)電信息 2020年21期
      關(guān)鍵詞:補(bǔ)焊脫碳水冷壁

      摘要:某火電廠210 MW燃煤鍋爐水冷壁出現(xiàn)爆漏,汽包水位無法維持,造成機(jī)組非計(jì)劃性停運(yùn)?,F(xiàn)針對(duì)水冷壁管爆漏從爆漏口宏觀外貌檢查、檢修臺(tái)賬、金相等三大方面開展原因分析,綜合認(rèn)為失效的主要原因是大電流及長時(shí)間的補(bǔ)焊作業(yè)造成補(bǔ)焊處水冷壁管母材局部嚴(yán)重過熱,導(dǎo)致管子內(nèi)部嚴(yán)重脫碳及產(chǎn)生沿晶微裂紋,并造成管子垢下氫腐蝕,在交變熱應(yīng)力與氫損傷的作用下,裂紋擴(kuò)展連通,最終在內(nèi)部汽水壓力作用下出現(xiàn)爆漏失效。然后針對(duì)失效原因提出了加強(qiáng)補(bǔ)焊管理、設(shè)備管理、運(yùn)行管理、金相監(jiān)督等一系列防范措施,以切實(shí)保障鍋爐安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。

      關(guān)鍵詞:水冷壁;補(bǔ)焊;氫腐蝕;沿晶裂紋;脫碳;局部過熱

      0? ? 引言

      火力發(fā)電廠鍋爐四管(水冷壁、過熱器、再熱器、省煤器)包含了鍋爐的全部受熱面,內(nèi)部承受著工質(zhì)的壓力和一些化學(xué)成分的作用,外部承受著高溫?zé)煔獾臒醾鬟f、侵蝕和磨損作用,在水與火之間進(jìn)行調(diào)和,是矛盾集中的所在,比較容易發(fā)生失效和泄漏事故[1-3]。據(jù)資料顯示,鍋爐設(shè)備事故造成的非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)占機(jī)組全部非計(jì)劃性停運(yùn)次數(shù)的40%以上[4-6],而鍋爐四管失效造成的突發(fā)事故占鍋爐事故的70%以上[7],四管故障中40%發(fā)生在水冷壁管[8],因此,我們需對(duì)鍋爐水冷壁管失效給予特別的重視。根據(jù)有關(guān)資料,可將水冷壁管失效原因歸結(jié)為長期過熱、短期過熱、高溫腐蝕、酸堿腐蝕、氧腐蝕、氫腐蝕、氯腐蝕等[8]。

      1? ? 事件經(jīng)過

      某火電廠#7鍋爐為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的DG680/13.7-20型超高壓、中間再熱、全懸吊、平衡通風(fēng)、自然循環(huán)、固態(tài)排渣爐,單爐體、開式、負(fù)壓爐膛、π型布置鍋爐,其與210 MW汽輪發(fā)電機(jī)組配套成單元制機(jī)組。

      2019年2月18日一值(01:00—08:30),#7機(jī)組運(yùn)行,負(fù)荷162 MW,高再供熱80 t/h,高排供熱17 t/h。02:36,鍋爐光字牌報(bào)警系統(tǒng)發(fā)出“爐管泄漏”報(bào)警,同時(shí)爐膛壓力由-50 Pa升至150 Pa,給水流量由569 t/h突升至700 t/h,主汽流量由556 t/h下降至453 t/h,負(fù)荷由162 MW降至144 MW,鍋爐右側(cè)煙溫下降近200 ℃。運(yùn)行人員立即調(diào)整鍋爐運(yùn)行參數(shù),控制汽包水位和機(jī)組運(yùn)行參數(shù)。02:39,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)#7爐爐膛27 m短吹灰槍IR24附近爐膛內(nèi)有明顯漏汽聲。02:41,#7機(jī)組退出高排、高再供熱運(yùn)行。02:54,#7機(jī)組減負(fù)荷至120 MW。運(yùn)行人員加大給水量,鍋爐汽包水位仍無法維持,03:21,#7機(jī)組減負(fù)荷至0后打閘停運(yùn)。

      停機(jī)后檢修人員進(jìn)入鍋爐內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐水冷壁管泄漏點(diǎn)是鍋爐右墻短吹灰槍IR24左側(cè)第5根水冷壁管(爐內(nèi)面向爐墻),爆漏口呈縱向開裂狀(圖1),檢修人員更換了短吹灰槍IR24左側(cè)第5、第6根水冷壁管,材質(zhì)為20G,規(guī)格均為?準(zhǔn)60×6.5 mm,長度均為1 500 mm。

      2? ? 原因分析

      2.1? ? 宏觀檢查分析

      鍋爐右墻短吹灰槍IR24左側(cè)第5根水冷壁管的爆漏口沿管子縱向開裂,長度約150 mm,裂紋寬度最大約6 mm,爆漏段管徑有明顯脹粗,裂口周邊沒有明顯吹損減薄跡象,爆漏口邊緣為鈍邊,呈厚唇型脆性開裂狀。水冷壁管向火面沿縱向存在補(bǔ)焊,沿爆漏口中間部位截?cái)嗪?,可見爆漏口?nèi)壁存在腐蝕情況,如圖2所示。在補(bǔ)焊未開裂位置截取一段沿中間剖開成向火面和背火面,可見補(bǔ)焊位置對(duì)應(yīng)內(nèi)壁出現(xiàn)與外壁補(bǔ)焊層輪廓形貌基本吻合的腐蝕形貌,如圖3所示。可見水冷壁管受到外壁補(bǔ)焊影響,內(nèi)壁的氧化膜遭到了破壞,投運(yùn)后內(nèi)壁在補(bǔ)焊對(duì)應(yīng)位置出現(xiàn)了不同程度的垢下氫腐蝕。

      2.2? ? 檢修臺(tái)賬分析

      查閱#7爐水冷壁管檢修臺(tái)賬得知,2017年12月對(duì)#7鍋爐進(jìn)行鍋爐內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí),檢修人員已對(duì)燃燒器周邊的壁厚≤5.59 mm水冷壁管進(jìn)行了更換。到2018年8月#7機(jī)組停機(jī)時(shí),檢查發(fā)現(xiàn)8個(gè)月左右水冷壁管壁厚從5.59~6.5 mm減到最低≤4.6 mm,減薄了1~2 mm,管道減薄速度偏快。2018年8月23日,#7爐前墻水冷壁管因長期連續(xù)吹灰減薄泄漏,停爐后檢修人員共更換18根水冷壁管,鍋爐、金相相關(guān)專業(yè)人員現(xiàn)場研討,認(rèn)為如果對(duì)103根減薄在壁厚30%以內(nèi)(4.6 mm<壁厚≤5.3 mm)的水冷壁管不做處理,該部分水冷壁管在下一個(gè)檢修周期發(fā)生泄漏的風(fēng)險(xiǎn)較高。本著對(duì)公司設(shè)備負(fù)責(zé)的態(tài)度,在有限的時(shí)間內(nèi),決定對(duì)減薄的管道進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù)處理。為防止水冷壁減薄處再次泄漏,對(duì)共計(jì)103根4.6 mm<壁厚≤5.3 mm的水冷壁管進(jìn)行了補(bǔ)焊處理,補(bǔ)焊長度范圍200~1 000 mm,平均長度約為500 mm。

      2.3? ? 金相分析

      對(duì)吹灰槍IR24左側(cè)第5根水冷壁管爆漏口位置橫截面、斷口附近縱截面、補(bǔ)焊未開裂處和未補(bǔ)焊位置分別取樣進(jìn)行金相分析,結(jié)果為:爆漏口處焊縫為先共析鐵素體+珠光體,斷口主要為沿晶開裂,沿?cái)嗫谟写罅垦鼐Х种Я鸭y;爆漏口內(nèi)壁母材位置斷口主要為沿晶開裂,斷口附近母材存在大量沿晶微裂紋,母材組織出現(xiàn)嚴(yán)重脫碳。爆漏口附近內(nèi)壁母材和焊縫底部母材組織均嚴(yán)重脫碳,存在大量的沿晶微裂紋,如圖4所示。

      對(duì)爆漏口周邊完好的管材進(jìn)行金相分析顯示,未補(bǔ)焊位置向火面和背火面母材組織均為鐵素體+珠光體,珠光體球化級(jí)別為2級(jí),未補(bǔ)焊位置管道未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重過熱球化現(xiàn)象。拉伸試驗(yàn)可見,未補(bǔ)焊位置水冷壁管的力學(xué)性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求,材料力學(xué)性能未出現(xiàn)明顯劣化。

      綜合上述分析,此次水冷壁管泄漏失效主要原因?yàn)椋涸?018年8月對(duì)#7爐減薄的水冷壁管補(bǔ)焊修復(fù)作業(yè)過程中,由于采用電焊作業(yè),焊接電壓、電流較大,且是連續(xù)作業(yè),補(bǔ)焊焊縫長度過長,補(bǔ)焊位置局部嚴(yán)重過熱,造成補(bǔ)焊處的水冷壁管母材產(chǎn)生嚴(yán)重脫碳及沿晶微裂紋,同時(shí)破壞了管子內(nèi)壁的氧化膜保護(hù)層,補(bǔ)焊修復(fù)投運(yùn)后,補(bǔ)焊處管子內(nèi)壁出現(xiàn)垢下氫腐蝕,氫擴(kuò)散到金屬中,與金屬組織中的珠光體內(nèi)部碳化物反應(yīng)產(chǎn)生CH4,引起管子進(jìn)一步脫碳,同時(shí)CH4容易在金屬集體中晶界的空穴、夾雜物等附近聚集,產(chǎn)生較高的局部應(yīng)力,令金屬產(chǎn)生裂紋、龜裂等,使得管子的強(qiáng)度和韌性顯著下降,造成脆性破壞。并且#7機(jī)組頻繁參與調(diào)峰,在管子交變熱應(yīng)力與氫損傷的綜合作用下,管子內(nèi)壁及補(bǔ)焊的微裂紋越來越多,逐漸延伸擴(kuò)展連通,管子強(qiáng)度急劇下降,最終IR24左側(cè)第5根水冷壁管補(bǔ)焊處在內(nèi)部超高壓汽水壓力(正常運(yùn)行時(shí),工作壓力約為13 MPa,工作溫度約300 ℃)作用下出現(xiàn)了爆裂失效,汽包水位無法維持,造成了機(jī)組非計(jì)劃性停運(yùn)。

      3? ? 防范對(duì)策

      為切實(shí)抓好火力發(fā)電廠鍋爐四管受熱面的防磨防爆管理,尤其是管子的補(bǔ)焊作業(yè)質(zhì)量管理,認(rèn)真吸取此次水冷壁管爆漏的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),在管子爆漏原因分析的基礎(chǔ)上特提出以下防范對(duì)策與措施:

      (1)協(xié)調(diào)組織了#7機(jī)組停機(jī)檢修,對(duì)#7爐2018年8月份補(bǔ)焊的水冷壁管進(jìn)行了全面的檢查更換,并利用停機(jī)時(shí)機(jī)對(duì)全廠各臺(tái)鍋爐補(bǔ)焊處理的管段進(jìn)行檢查、分析,必要時(shí)更換。

      (2)按《火力發(fā)電廠鍋爐受熱面管監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)導(dǎo)則》,鍋爐水冷壁管段減薄超過設(shè)計(jì)壁厚的30%時(shí),及時(shí)更換管道。管道減薄但未超過設(shè)計(jì)壁厚的30%時(shí),確保剩余壁厚應(yīng)滿足運(yùn)行至下一個(gè)檢修期強(qiáng)度計(jì)算所確定的最小需要壁厚,否則應(yīng)及時(shí)更換。

      (3)受壓元件缺陷補(bǔ)焊適宜原則:對(duì)于管子因應(yīng)力腐蝕、蠕變和疲勞等產(chǎn)生的大面積損傷不宜采用補(bǔ)焊方法處理。在減薄面積不大或換管條件不允許情況下可進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù),但應(yīng)嚴(yán)格按照焊接相關(guān)規(guī)程做好補(bǔ)焊工藝評(píng)定,焊接工藝評(píng)定合格后編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書,焊工應(yīng)進(jìn)行模擬練習(xí),對(duì)于局部缺陷或焊縫局部缺陷宜采用機(jī)械方法消除,并在補(bǔ)焊前進(jìn)行無損檢測(cè),確認(rèn)缺陷已徹底消除后方可開展補(bǔ)焊作業(yè)。對(duì)于鍋爐四管受熱面的補(bǔ)焊,要求以氬弧焊補(bǔ)焊為主,并在補(bǔ)焊作業(yè)中著重控制焊接電壓、電流及焊接速度,控制焊接線能量及熱影響區(qū),防止對(duì)母材產(chǎn)生過熱傷害。在受壓元件及其焊縫缺陷補(bǔ)焊后,應(yīng)進(jìn)行100%的無損檢測(cè),必要時(shí)進(jìn)行金相檢驗(yàn)、硬度檢驗(yàn)和殘余應(yīng)力測(cè)定。補(bǔ)焊前后的檢驗(yàn)報(bào)告、焊接工藝資料等應(yīng)存檔記錄在案。

      (4)對(duì)于鍋爐承壓重要部件的更換、焊接,要做好金相檢驗(yàn)、焊接質(zhì)量及無損檢測(cè)的跟蹤檢查和規(guī)劃,做到材料正確、工藝規(guī)范、焊接質(zhì)量合格,掌握金屬組織、性能變化和缺陷發(fā)展情況,提前判斷,及時(shí)處理,把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

      (5)切實(shí)抓好鍋爐四管受熱面防磨防爆管理。在發(fā)電機(jī)組停機(jī)檢修期間,要按照標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)真落實(shí)防磨防爆檢查,要嚴(yán)把四管受熱面檢修質(zhì)量關(guān),確保檢修工藝和檢修質(zhì)量達(dá)標(biāo);要注意深入分析設(shè)備缺陷和故障的特點(diǎn),找出缺陷和故障的根本原因,提出解決問題的防范措施,并認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷提高設(shè)備維護(hù)和檢修的質(zhì)量。

      (6)加強(qiáng)日常鍋爐運(yùn)行調(diào)整,確保鍋爐燃燒穩(wěn)定和汽水參數(shù)正常,避免鍋爐各管超溫超壓,并嚴(yán)格按規(guī)程吹灰,注意在吹灰前要疏水到位,保障吹灰蒸汽具備一定過熱度,避免吹灰蒸汽帶水,減少鍋爐受熱面管蒸汽吹蝕減薄;切實(shí)用好爐管泄漏檢測(cè)裝置、管壁溫度測(cè)量等輔助設(shè)備,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及早處理;按規(guī)程做好鍋爐排污,確保鍋爐水質(zhì)合格。

      (7)加強(qiáng)鍋爐汽水品質(zhì)的監(jiān)測(cè)與調(diào)整,確保汽水品質(zhì)合格達(dá)標(biāo),并注意定期割取受熱面管子檢查其內(nèi)壁的腐蝕、結(jié)垢、積鹽情況,對(duì)超標(biāo)的按行業(yè)規(guī)定開展化學(xué)清洗,避免受熱面管產(chǎn)生垢下氫腐蝕,防止發(fā)展為氫脆。

      (8)加強(qiáng)鍋爐四管受熱面金屬監(jiān)督的技術(shù)監(jiān)督和指導(dǎo),尤其要抓好受熱面管子的焊接工藝和質(zhì)量把控,確保鍋爐運(yùn)行安全穩(wěn)定。

      [參考文獻(xiàn)]

      [1] 張磊,廉根寬.電站鍋爐四管泄漏分析與治理[M].北京:中國水利水電出版社,2009.

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      [3] 郭巍.電廠煤粉鍋爐水冷壁管爆管分析與防護(hù)措施研究[D].上海:華東理工大學(xué),2015.

      [4] 崔樹忠.吹灰器造成鍋爐事故的原因分析及解決辦法[J].華中電力,2005,18(5):69-71.

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      收稿日期:2020-05-13

      作者簡介:黃俊杰(1986—),男,廣東廉江人,熱能動(dòng)力工程師,從事火力發(fā)電廠鍋爐設(shè)備管理工作。

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