趙小雷(莒縣中聯(lián)水泥有限公司,山東 日照 276528)
莒縣中聯(lián)水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)我公司)目前擁有一條4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn),回轉(zhuǎn)窯規(guī)格Φ4.8m×74m,所生產(chǎn)的熟料具有色澤美觀(guān)、堿含量低、強(qiáng)度高的特點(diǎn)。眾所周知,水泥熟料煅燒的關(guān)鍵是穩(wěn)定合理的熱工制度,它取決于風(fēng)、煤、料的合理匹配,入窯生料喂料的穩(wěn)定性是保證熟料產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。
自然狀態(tài)下,生料粉具有一定的流動(dòng)性和較小休止角,影響其流動(dòng)性的因素有很多,如顆粒尺寸與級(jí)配、顆粒形狀和粗糙度、比表面積等,此外水分含量和氣體流場(chǎng)對(duì)它的影響也是非常強(qiáng)的。水分含量與其流動(dòng)性成反比,而干燥的粉體生料在伴有氣體流場(chǎng)存在的情況下流動(dòng)性較好。生料粉體本身的性質(zhì)決定了在其輸送的過(guò)程中準(zhǔn)確、穩(wěn)定的計(jì)量控制是非常困難的,既要計(jì)量準(zhǔn)確,又要靈活控制,這是對(duì)入窯生料計(jì)量控制系統(tǒng)最基本的要求。
我公司生料庫(kù)采用Φ22.5 m NGF型生料均化庫(kù),標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)量2萬(wàn)t,庫(kù)底生料計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)規(guī)格為Φ 3.715 m×6 m,生料入窯喂料采用流量調(diào)節(jié)閥加沖板流量計(jì)的計(jì)量方式,見(jiàn)圖1,固體流量計(jì)采用DLD6.5型沖板流量計(jì),在長(zhǎng)期的使用過(guò)程中具有明顯的缺陷,存在入窯生料給料不穩(wěn)定、計(jì)量不準(zhǔn)現(xiàn)象,從運(yùn)行參數(shù)看,入窯斗提電流波動(dòng)范圍較大(8 A上下)。
圖1 沖板流量計(jì)計(jì)量方式示意圖
對(duì)此,我們對(duì)秤體進(jìn)行詳細(xì)檢查,對(duì)能引起固體流量計(jì)喂料量波動(dòng)的因素進(jìn)行了處理,通過(guò)穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)料位、優(yōu)化PID控制參數(shù)等方法,喂料量波動(dòng)較大的現(xiàn)象依舊存在。經(jīng)分析我們認(rèn)為固體流量計(jì)的計(jì)量方式主要存在以下問(wèn)題,首先系統(tǒng)采用的流量調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度調(diào)節(jié)與入窯生料粉體的流量之間不存在線(xiàn)性相關(guān)性,更多的是受標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量倉(cāng)倉(cāng)重的變化、氣體壓力的變化影響較大;其次,沖板流量計(jì)與流量調(diào)節(jié)閥之間無(wú)論是自動(dòng)化控制還是操作員手動(dòng)操作調(diào)節(jié)閥門(mén)開(kāi)度,兩種方式都存在調(diào)節(jié)滯后、計(jì)量反應(yīng)慢的特點(diǎn),這嚴(yán)重影響了入窯生料喂料的穩(wěn)定性。
熟料燒成系統(tǒng)一直存在頭煤用量較大、預(yù)熱器系統(tǒng)壓力波動(dòng)大、分解爐系統(tǒng)塌料頻繁的現(xiàn)象,這與入窯生料喂料的不穩(wěn)定有著較大的關(guān)系。使用固體流量計(jì)喂料,斗提電流波動(dòng)范圍較大,高點(diǎn)達(dá)到8A左右,來(lái)料的不穩(wěn)定引起回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)熱工制度的不穩(wěn)定。窯電流波動(dòng)大,出窯熟料不均勻,結(jié)粒不好,造成一室壓力波動(dòng)較大,篦冷機(jī)料層不穩(wěn)導(dǎo)致入窯二次風(fēng)溫忽高忽低,系統(tǒng)煤耗較高,耐火磚使用壽命降低,最終造成熟料產(chǎn)質(zhì)量的下降。
為了優(yōu)化系統(tǒng)熱工制度、解決分解爐塌料等現(xiàn)象,必須解決入窯生料計(jì)量不穩(wěn)定的問(wèn)題,現(xiàn)有的沖板流量計(jì)的計(jì)量穩(wěn)定性差、波動(dòng)范圍過(guò)大,遠(yuǎn)超出了正常要求范圍。對(duì)此我們對(duì)比各種入窯生料喂料方式后,決定使用轉(zhuǎn)子秤喂料的方式進(jìn)行改造替換,生料轉(zhuǎn)子秤喂料具有很多的優(yōu)點(diǎn),給料穩(wěn)定、計(jì)量準(zhǔn)確,對(duì)生料粉體的適應(yīng)能力強(qiáng),便于安裝調(diào)節(jié)、維護(hù)費(fèi)用較低。
在計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)主下料口的位置,在原有的沖板流量計(jì)平臺(tái)上安裝生料轉(zhuǎn)子秤,拆下沖板流量計(jì)和流量調(diào)節(jié)閥安裝在備用下料口做備用設(shè)備,見(jiàn)圖2。在原檢修平臺(tái)處,現(xiàn)場(chǎng)用200H鋼制作生料轉(zhuǎn)子秤底架,并將平臺(tái)和底架加固。將生料轉(zhuǎn)子秤出料口和斜槽上的進(jìn)料口安裝到位,主體設(shè)備就基本安裝到位,然后安裝氣動(dòng)閘板閥和手動(dòng)閘閥,使之與標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)主下料口相連;排氣管道直接接入標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)頂部,助流風(fēng)管接入斜槽風(fēng)機(jī)排風(fēng)管,以平衡系統(tǒng)內(nèi)部壓力,實(shí)現(xiàn)均勻下料。
如圖2所示,生料轉(zhuǎn)子秤采用特有的流量控制模式,使生料粉的計(jì)量更加精確,流量控制更加穩(wěn)定,采用氣動(dòng)閘板閥控制進(jìn)入轉(zhuǎn)子秤的生料量,拆除原有的流量調(diào)節(jié)閥,降低了連續(xù)給料故障率,秤體內(nèi)填充系數(shù)提高,荷重信號(hào)真實(shí)可靠,在物料容重發(fā)生變化時(shí),轉(zhuǎn)子秤能自動(dòng)調(diào)整速度來(lái)滿(mǎn)足設(shè)定的流量要求,從而實(shí)現(xiàn)喂料的均勻穩(wěn)定、計(jì)量準(zhǔn)確、運(yùn)行穩(wěn)定可靠的目的。
圖2 沖板流量計(jì)和生料轉(zhuǎn)子秤
轉(zhuǎn)子秤喂料過(guò)程為:生料粉經(jīng)氣動(dòng)閘板閥喂入生料轉(zhuǎn)子秤,進(jìn)入轉(zhuǎn)子秤的粉體由轉(zhuǎn)子從進(jìn)料口帶至出料口并喂入空氣輸送斜槽。具體運(yùn)行過(guò)程中在轉(zhuǎn)子秤除皮操作時(shí),控制模塊記錄下秤體整體重量,帶料運(yùn)行后,生料轉(zhuǎn)子秤電機(jī)減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生速度信號(hào)傳遞給控制模塊,稱(chēng)重傳感器檢測(cè)秤體重量的變化,由控制模塊計(jì)算出荷載后轉(zhuǎn)子運(yùn)行到出料口所需要的線(xiàn)速度,在當(dāng)成體內(nèi)生料運(yùn)送至出料口位置時(shí)控制模塊輸出計(jì)算的速度調(diào)節(jié)信號(hào),以及時(shí)、準(zhǔn)確的控制轉(zhuǎn)子秤轉(zhuǎn)速來(lái)實(shí)現(xiàn)生料粉體連續(xù)精確的定量給料。生料轉(zhuǎn)子秤主要技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 轉(zhuǎn)子稱(chēng)更主要技術(shù)參數(shù)
與傳統(tǒng)的沖板流量計(jì)定量給料相比,生料轉(zhuǎn)子秤采用了準(zhǔn)線(xiàn)性定量喂料系統(tǒng),通過(guò)轉(zhuǎn)子秤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)改變?nèi)敫G物料量,優(yōu)化了水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)入窯生料喂料工藝,使入窯生料喂料量的調(diào)節(jié)快速、準(zhǔn)確,保證料流均勻、穩(wěn)定,避免了操作員的頻繁操作調(diào)整,穩(wěn)定了系統(tǒng)熱工制度,為熟料產(chǎn)質(zhì)量的提高提供了條件,改造前后系統(tǒng)參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 改造前后系統(tǒng)參數(shù)變化
通過(guò)生料轉(zhuǎn)子秤的使用,入窯生料的穩(wěn)定性得到了得到了明顯的改進(jìn),預(yù)熱器系統(tǒng)塌料情況基本消失,斗提電流波動(dòng)范圍控制在3A左右,窯電流波動(dòng)范圍在150A上下,出窯熟料均勻穩(wěn)定,窯熱工制度得到很大的改善,二次風(fēng)溫穩(wěn)定在1100℃以上,窯系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量都有了很大的提高。