李 江
(河南能源化工集團 鶴壁煤化工有限公司 , 河南 鶴壁 458000)
荷蘭殼牌煤氣化技術是一種粉煤氣流床煤氣化技術,通過多種煤在殼牌煤氣化裝置上的燃燒試驗可知,殼牌煤氣化技術已成為目前國內外最具有代表性的潔凈、環(huán)保、高效的煤氣化技術。Shell煤氣化所產合成氣中有效氣組分較高,(CO+H2)含量超過90%,并且隨著技術的成熟,煤炭處理能力逐步增加,生產的合成氣廣泛應用于制取氫氣、甲醇、合成氨等大中型化工行業(yè)[1]。
合成氣中的有效氣組分主要為一氧化碳和氫氣,然后一氧化碳和氫氣在不同化工生產條件下合成相應的物質,例如煤制甲醇、煤制烯烴、煤制油等化工生產。煤氣化工業(yè)生產中的目的是多產有效氣,在氣化爐穩(wěn)定運行中必須保持煤渣一定的流動性。因為操作不當將導致垮渣堵塞氣化爐排渣口等情況,所以必須保證氣化爐的操作溫度在合適的范圍內,操作溫度高時,需要更多的氧氣將煤中的碳轉化為二氧化碳,放出更多的熱量,從而使一氧化碳含量降低,減少了有效氣含量,下游產品產量隨之降低,嚴重影響了經濟效益[2-3]。本研究以神木煤、趙固煤為氣化原料煤,石灰石作為助熔劑來改變氣化原料煤灰熔融溫度,來探索石灰石添加量對合成氣有效氣的影響,并尋找適合殼牌氣化爐的神木煤和趙固煤的最佳石灰石的添加量。
試劑規(guī)格及溶液配制濃度如下:MgO,工業(yè)品,100 g/L;糊精,分析純,100 g/L;無水Li2B4O7、LiBO2混合熔劑,分析純,100 g/L;溴化鋰,分析純,10%。
實驗儀器:分析天平,BSA224S-CW,德國賽多利斯集團;高溫爐,GM-MF,南昌光明化驗設備有限公司;X射線熒光光譜儀,3600B,江蘇天瑞股份有限公司;干燥箱,DHG-9076A,北京科偉永興儀器有限公司;灰熔融性測試儀,5E-AfⅢ,長沙開元儀器股份有限公司。
本試驗以陜西神木、焦作趙固兩地方的煤為原料煤,對兩種煤進行煤灰熔融檢測和煤質分析檢測,兩種原料煤的煤灰熔融溫度、煤灰的組分和化學組成分析結果見表1、表2和表3。
表1 煤灰的熔融溫度
表2 兩種煤灰的組分
表3 兩種煤的化學組成
煤灰熔融溫度:①煤灰錐的制作。首先將煤灰進行研磨,然后將糊精溶液與研磨好的煤灰混合,制成灰錐。②灰錐的固定。先用MgO與糊精水制成黏連用的糊,取備用的瓷舟,用制成的糊將煤灰錐粘結在瓷舟的三角坑內,粘貼時灰錐的直角邊要垂直于瓷舟,并垂直于地面。③灰錐的放置。將一定量的碳物質放置于舟內,將制作好的灰錐托盤放在剛玉舟上,將灰錐放入高溫爐的高溫區(qū)域,距離熱電偶2 mm左右。④灰熔融點檢測。關閉高溫爐爐蓋,開始加熱升溫,控制好升溫速率,觀察隨溫度的升高,灰錐的變化形態(tài)。然后標記煤灰熔融過程中的四個特征溫度,待灰錐全部成流動狀態(tài)時,結束實驗,煤灰的不同熔融狀態(tài)的照片如圖1所示[4-5]。
合成氣中的有效氣主要指的是CO和氫氣,在煤炭形成時,煤炭中的氫已經為定值,并且氫在燃燒的過程中僅有一種H2O,因此,氫氣不易作為合成氣中代表性的有效氣組分。煤中的碳元素在欠氧狀態(tài)燃燒主要生成CO,在富氧狀態(tài)燃燒生成CO2,生成CO和CO2反應的放熱量是不同的,因此,合成氣中的CO含量可以反應合成氣質量的參考指標。
圖1 煤灰熔融過程四種形態(tài)溫度
以神木煤與趙固煤7∶3的配煤為試驗煤,添加不同量的石灰石助熔劑,通過在工業(yè)化殼牌裝置試燒,合成氣中的有效氣CO含量,見表4及圖2。
表4 有效氣含量
圖2 有效氣CO體積分數隨石灰石添加量變化的趨勢圖
由表4和圖2可知,煤灰熔點、有效氣CO體積分數隨著煤中石灰石添加量的改變而改變。煤中石灰石添加量的不同,改變了煤中各種元素的占有比例,進而改變了煤灰的組成成分,因此經過在氣化爐中的燃燒,生成的各類物質的含量也隨之改變,煤灰熔點也相應改變。在工業(yè)化生產中,煤灰熔點改變,為確保氣化爐煤渣能夠維持氣化爐穩(wěn)定運行所需的液態(tài),氣化爐的操作溫度也隨之改變,通過改變氧煤比,控制碳的反應深度,從而控制放熱量,控制反應溫度[6-8]。碳在氣化爐內的反應深度主要為以下兩種化學反應:
(1)
(2)
由圖2可知,石灰石添加量為4%時,煤灰熔融狀態(tài)所需要的溫度最低,因此滿足氣化爐穩(wěn)定運行的煤渣流動溫度也就越低,所需要的操作溫度也就越低,在氣化爐投煤量不變的情況下,需要的熱量就越少,需要的氧氣就越少,煤炭的反應深度相對較淺,更多地參與反應(2);當煤灰熔點較高時,滿足氣化爐穩(wěn)定運行的煤渣流動溫度也就越高,所需要的操作溫度就越高,在氣化爐投煤量不變的情況下,需要的熱量就越多,從而需要的氧氣就越多,煤炭反應深度較深,更多地參與反應(1)。所以,在煤灰熔點較低的情況下,維持氣化爐內流動的煤渣所需的操作溫度相對較低,需要的熱量較少,不需煤炭過氧燃燒,讓煤炭處于不完全燃燒生成CO,從而增加了有效氣CO的總量[9-10]。
綜上所述,在滿足工業(yè)化穩(wěn)定生產的前提下,適當地增大煤炭中石灰石助熔劑的添加量,減小氧煤比,可以降低爐膛的操作溫度,減少放熱量,提高合成氣中有效氣組分含量,從而提高下游產品產量和煤炭的利用率,提高企業(yè)效益。當助熔劑石灰石添加量超過4%時,煤灰熔融溫度呈增高趨勢,這是因為當添加助熔劑石灰石時,石灰石分解后的CaO能與煤中成分生成熔融溫度較低的硅鋁酸鹽類物質,從而降低整個灰渣的灰熔點,但石灰石過量的情況下,使煤灰中石灰石分解后的CaO含量較多,又由于CaO熔點高達2 572 ℃,因此導致煤灰熔點較高,導致操作溫度較高,反應深度較深,降低有效氣CO產量。從試驗結果可得,助熔劑石灰石的添加量不宜過多,對于本試驗神木煤與趙固煤7∶3比例配煤生產最多有效氣需要添加4%的石灰石[11-12]。
神木煤與趙固煤配比為7∶3的配煤,煤灰熔融溫度隨著石灰石的添加量先降低后增高,當石灰石添加量4%時,煤灰熔融溫度達到最低1 329 ℃。合成氣中有效氣CO含量隨著石灰石助熔劑添加量的增加先增大后降低,當石灰石添加量4%時,合成氣中有效氣CO含量達到最高68.2%。石灰石助熔劑添加量、煤灰熔融溫度、操作溫度、氧氣量、合成氣中有效氣CO含量互相影響,石灰石添加量影響煤灰熔融溫度,煤灰熔融溫度決定殼牌氣化爐運行操作溫度,操作溫度決定了氧氣量,決定了碳的反應深度,從而決定了合成氣中CO含量。