• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      機巷運輸自動化集中控制系統(tǒng)在沿溝礦的應用

      2020-11-16 06:29:42蔡正華葉迪保駱黃艷
      江西煤炭科技 2020年4期
      關鍵詞:機巷分站刮板

      蔡正華,葉迪保,駱黃艷

      (樂礦集團,江西 景德鎮(zhèn) 333300)

      1 概述

      沿溝煤礦開采急傾斜煤層群,采用“急傾斜柔性掩護支架采煤法”開采。 工作面煤炭經機巷后采用刮板輸送機、皮帶輸送機運至煤斗。 采區(qū)機巷運輸系統(tǒng)基本運輸單元由多條皮帶、刮板輸送機搭接形成。 沿溝煤礦現有的原煤開采輸送系統(tǒng),均靠人工操作及巡檢維護。 因此,每部設備均需配備刮板輸送機、皮帶輸送機司機。 采面初采期,工作面走向長度較長, 皮帶、 刮板輸送機較多, 最多時可達9部,最少時也有5 部,造成企業(yè)用工多,人力成本占到企業(yè)噸煤成本的一半以上。 隨著國家煤礦安全監(jiān)察局《煤礦井下單班作業(yè)人數限員規(guī)定(試行)》的通知的下發(fā)及煤礦企業(yè)招工難等突出問題,自動化減人工作已成為各煤礦企業(yè)發(fā)展趨勢和努力追求的目標。 而采區(qū)工作面機巷運輸集中自動化控制系統(tǒng)能從根本上解決采區(qū)機巷設備用人多、 故障多、成本高等問題,具有重要的社會和經濟效益。

      2 采區(qū)機巷運輸自動化集中控制系統(tǒng)簡介

      采區(qū)機巷運輸自動化控制系統(tǒng)是以視頻、自動化及網絡技術集于一體的智能監(jiān)控裝置;以智能模型為核心的控制思路,組成井下煤炭輸送的智能物聯網,達到全井無憂安全輸送。

      2.1 系統(tǒng)框架

      采區(qū)機巷運輸自動化控制系統(tǒng)中,各智能控制分站是通過現場總線網絡接口連接在一起的。 各分站具有獨立工作能力, 可自主完成既定的任務,如數據采集、處理、監(jiān)視、操作和控制等。 對礦井運輸系統(tǒng)來說,就是針對每一條生產線設置一個智能控制分站,一條生產線包括由不同臺數的皮帶機與刮板機組成,獨立自主完成對一條生產線運輸設備的控制、顯示和操作。 采區(qū)機巷運輸自動化控制系統(tǒng)結構見圖1。

      圖1 采區(qū)機巷運輸自動化控制系統(tǒng)結構

      2.2 控制保護功能

      系統(tǒng)為實時監(jiān)控網絡結構,具有完善的生產監(jiān)控管理功能,能對運輸主要環(huán)節(jié)及相關的輔助環(huán)節(jié)的生產過程進行實時數據采集、傳輸、處理、顯示、記錄,對井下運輸系統(tǒng)進行遠程集中監(jiān)控;同時配合工業(yè)電視系統(tǒng)進行安全圖像監(jiān)視,以確保人員及設備的安全。 監(jiān)控系統(tǒng)實施后,操作員可在中控終端上監(jiān)視及控制運輸生產過程,完成對運輸生產及相關環(huán)節(jié)的“遙測、遙信和遙控”,實現了礦井運輸生產系統(tǒng)的綜合自動化。 各設備的保護信號有打滑、堆煤、斷軸、超溫、煙霧、縱撕、灑水、跑偏、倉滿、急停閉鎖、斷鏈、板斜、掉鏈等。

      2.3 系統(tǒng)硬件組成

      系統(tǒng)主要由地面監(jiān)控中心站、網絡層、現場控制分站組成。 主要設備包括上位機、組態(tài)軟件、礦用隔爆交換機、 隔爆兼本安型PLC控制箱、 隔爆液晶屏、總線數據采集系統(tǒng)、防爆攝像頭及各類傳感器等部分。

      2.4 外接數據交換

      根據現場的設備布置情況, 采用三層網絡結構。 在設備層采用專用總線技術。 在控制層采用專用的控制網絡。 在系統(tǒng)接入的信息層采用工業(yè)以太網。 系統(tǒng)保證整個網絡的暢通行,網絡具有路由的功能,能通過上位系統(tǒng)的以太網、路由到控制層和設備層。

      2.5 系統(tǒng)功能

      (1)實時運行參數監(jiān)測

      各監(jiān)控子系統(tǒng)實時采集生產工況參數,可以采用圖形、報表的形式顯示系統(tǒng)的實時工況。

      具體監(jiān)測的工況參數:如皮帶是否打滑、斷帶、跑偏、撕裂、煙霧,皮帶機是否堆煤,刮板機的聯軸器與減速器的溫度,電機的溫度、轉速,減速器內的油位,刮板的運行狀態(tài),刮板機是否堆煤等。

      (2)實時過程控制

      分析采集的參數,各系統(tǒng)自動完成過程控制或由操作員操作控制。 系統(tǒng)控制模式分為遠程自動控制、遠程手動控制、就地運行控制。 模式切換可在觸摸屏及上位機上完成。 正常運行時,系統(tǒng)一般處于遠程自動控制狀態(tài)。 系統(tǒng)根據預設程序控制生產線上設備自動按順序啟動、運行、連鎖與保護及停車全過程的控制和監(jiān)測。 協(xié)助運行時,系統(tǒng)可以處于遠程手動控制狀態(tài)。 根據生產要求由操作人員協(xié)助控制生產線上設備的開、停車,保留集中自動控制的全部功能。 檢修試車時,系統(tǒng)處于就地運行控制狀態(tài)。 通過現場設備控制柜上的起停裝置控制設備的開、停車,保留單臺設備的保護功能。

      (3)歷史數據查詢

      以上生產實時監(jiān)測數據均可存儲于生產實時數據歷史數據庫中,可實現歷史回顯、歷史趨勢分析,進行綜合分析。 提供實時數據及曲線、歷史數據及曲線、報警參數記錄、報警數據、起停車的時間記錄等。

      (4)視頻監(jiān)控

      利用遠程視頻攝像儀,在中控或各子站均可實時視頻監(jiān)視設備運行狀況,通過網絡將實時視頻傳至井上并保存,以便后期調閱。

      (5)設備故障及模擬量超限報警

      當設備故障或模擬量超限時,生產監(jiān)測及管理網絡同步顯示故障設備名稱,并可實現報警、實時打印故障功能。 如設備出現各類故障時,系統(tǒng)將聲光報警并按預設程序進行連鎖動作, 并對故障時間、位置及類型等信息進行記錄。

      3 采區(qū)機巷集中自動化控制系統(tǒng)在沿溝礦31701 工作面的應用

      3.1 機巷運輸情況及存在問題簡介

      31701 采區(qū)機巷共裝設皮帶輸送機二部、 刮板輸送機四部。 整條機巷全長700 余米,兩處90 度拐彎。 當工作面來煤后,最后一部刮板輸送機司機發(fā)信號通知第一部司機,由第一部司機將皮帶輸送機開啟;等第一部開啟后,第二部司機再將二部皮帶輸送機開啟;按此步驟,直到最后一部刮板輸送機運行。 為此礦人力資源部給該機巷定員20 人(操作工每班6 人、維修鉗工2 人)。 由于原有操作工藝復雜,導致該機巷存在三個方面問題:①從發(fā)出信號到設備全線運轉起來,需10 多分鐘,一旦工作面來煤較快,極易壓死刮板輸送機。 ②由于下煤斜坡除下煤外,也是工作面進風巷,煤流不及時運走,會影響工作面進風斷面,經常造成工作面少風、無風作業(yè)及瓦斯超限;③由于工作面采用炮采,工作面出煤量極不穩(wěn)定。 為減輕工作量,崗位人員停機時間較少,尤其中、晚班,設備幾乎不停,造成刮板輸送機、皮帶輸送機長期空負荷運轉,中部槽、鏈環(huán)、托輥等零配件磨損消耗特別大; 這樣既增加了材料費, 又增加了維修工作量, 還增加了電費支出。為了有效化解老工藝給生產帶來的被動影響,提高安全生產可靠性, 提高企業(yè)經濟效益, 沿溝礦于2018年10月采用EPC 模式,引進北京昌盛傳動技術有限公司采區(qū)機巷運輸自動化集中控制系統(tǒng),實現了31701 機巷運輸設備集中自動化控制。

      3.2 系統(tǒng)安裝

      為減少線路聯接,每臺設備上布置了一臺分站及一個紅外攝像頭,各臺設備傳感器通過分站PLC進行程序處理,主站(操做臺)與控制分站之間通過光纖總線方式連接組成控制網絡,各控制分站是通過現場總線網絡接口連接在一起。 整條機巷只需增加光纜一根,兩芯屏蔽阻燃通訊線一根。 由于設備采用PLC 程序控制,設備未投入使用前,可用程序將新設備所有點進行短接,確保了設備安裝期間不會對現有生產系統(tǒng)造成影響。

      3.3 系統(tǒng)操作

      系統(tǒng)的控制方式:具有集中自動運行、單機自動運行、就地三種工作方式。 機巷只需兩人,一人操作、一人巡視;操作人員通過最后一部刮板輸送機尾攝像頭觀察來煤情況,一旦刮板輸送機尾煤量達30 mm,便發(fā)出指令從最后一部設備往前逐臺開啟。當無煤時, 系統(tǒng)會從里面逐臺往外停止設備運行,確保設備不會被煤流壓死。

      4 使用效果分析

      4.1 經濟效果

      (1)人工成本收益:原6 臺設備操作人員18 人/天,改造后6 人/天,按礦機巷設備操作工崗位3 500 元/月(含四險一金)計算,則年節(jié)約人工費用12×4.2 萬元=50.4 萬元。

      (2)電量支出收益:由于設備由原逆煤流啟動改為順煤流啟動及增加了停機頻率,通過機巷表計對比,電能節(jié)約可達30%以上。 按沿溝礦對近4年統(tǒng)計每臺設備單耗計算, 取平均值0.218 萬度臺/月,年合計用電量約為0.218×6 臺×12 個月=15.696萬度,按綜合電價0.79 元/ 度計算:15.696×0.79=12.4 萬元。 則年節(jié)約電費:12.4×0.3=3.72 萬元。

      (3)設備損耗收益粗算:改造后設備空運行時間可減少30%,按皮帶機每臺設備價值約18 萬元,刮板輸送機每臺設備價值約10 萬元,6 臺設備合計約76 萬元;年節(jié)省設備損耗費用76×0.3=22.8 萬元/年。

      機巷運輸系統(tǒng)集中自動化控制改造后,與原系統(tǒng)相比預計4年可節(jié)約費用為307.68 萬元, 除去支付北京昌盛傳動技術有限公司投資82.66 萬元費用外,沿溝礦四年可節(jié)約費用225.02 萬元。

      4.2 社會效果

      通過該項目的實施,企業(yè)用工大量減少,若沿溝礦生產的五個采面全部投入采區(qū)機巷集中自動化控制系統(tǒng)后,五個采區(qū)將直接減少一線作業(yè)人員50 人,將大幅度緩解目前煤礦招工難、用工多的突出問題;特別是滿足了《煤礦井下單班作業(yè)人數限員規(guī)定(試行)》通知的要求,實現了煤礦井下人少則安、無人為安的安全理念和自動化減人、機械化換人的目標。

      5 結語

      機巷集中自動控制系統(tǒng),通過沿溝礦近一年的使用,基本達到了無故障運行,且安裝、使用方便,安全可靠性高,并得出如下結論:

      1)本項目采用EPC 模式運作,企業(yè)投資做到了零風險。

      2)機巷運輸系統(tǒng)集中自動化控制改造后,與原系統(tǒng)相比預計4年可節(jié)約費用為307.68 萬元,除去投資82.66 萬元費用外, 四年可節(jié)約225.02 萬元。

      3)通過該項目的實施,企業(yè)用工大量減少。 原系統(tǒng)每天需要18 人, 采區(qū)機巷集中自動化控制系統(tǒng)實施后每天只需要6 人,大幅度減少了井下一線人員數量,切合《煤礦井下單班作業(yè)人數限員規(guī)定(試行)》的通知要求,實現煤礦井下人少則安、無人為安的安全理念和自動化減人、機械化換人的目標。

      猜你喜歡
      機巷分站刮板
      佩雷茲獲賽季個人首個分站冠軍——2022 F1摩納哥大獎賽
      世界汽車(2022年6期)2022-07-13 04:25:40
      刮板轉載機刮板鏈快速更換技術研究
      立磨機刮板結構的改進
      刮板轉載機刮板鏈快速更換工藝淺析
      礦山機械(2021年3期)2021-03-25 07:12:34
      3712(1)東翼工作面過F3-2正斷層
      淺談工作面過F3—2正斷層的實踐
      40T刮板運輸機尾輥的修復與應用
      圓月前的戰(zhàn)役 2015長城潤滑油CTCC 中國房車錦標賽第六分站
      車迷(2015年11期)2015-08-23 11:48:28
      出診量指標對院前急救業(yè)務的指導作用
      二1-21061機巷低抽巷全風壓通風應用方案研究
      河南科技(2014年10期)2014-02-27 14:09:23
      饶平县| 黑龙江省| 怀仁县| 通渭县| 长泰县| 宜春市| 麦盖提县| 泗水县| 大理市| 来凤县| 庐江县| 松潘县| 永德县| 岑溪市| 格尔木市| 阜南县| 肇东市| 项城市| 恩施市| 马鞍山市| 石泉县| 天峨县| 定州市| 天津市| 西宁市| 化德县| 罗山县| 棋牌| 肃宁县| 安仁县| 天台县| 贺州市| 泽普县| 甘南县| 赣州市| 朔州市| 鄂伦春自治旗| 长兴县| 定结县| 麦盖提县| 日照市|