賈佳 夏忠躍 馮雷
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津塘沽300457)
臨興區(qū)塊位于鄂爾多斯盆地晉西撓褶帶西北緣,沉積條件復(fù)雜,儲層非均質(zhì)性強(qiáng)、連續(xù)性差、具有低孔、低溫、低滲,低壓、自然產(chǎn)能低或基本無產(chǎn)能的特點(diǎn),需要實(shí)施后期壓裂改造或者其他增產(chǎn)改造措施才能產(chǎn)出工業(yè)氣流[1-2]。致密氣的這種特性,注定了必須要走低成本高效開發(fā)模式,然而,臨興區(qū)塊目前的致密氣鉆井機(jī)械鉆速慢、鉆井周期長、鉆井成本高,因此,急需要開展提效技術(shù)研究,以提高開發(fā)效益,實(shí)現(xiàn)非常規(guī)油氣的快速發(fā)展。
臨興區(qū)塊直井和定向井采用的常規(guī)井身結(jié)構(gòu)為Ф311.15 mm×Ф244.5 mm+Ф215.9 mm×Ф139.7 mm,存在鉆井工期長、鉆速慢、產(chǎn)生的巖屑量大等問題,同時隨著環(huán)保要求的逐漸嚴(yán)格,廢棄物處理成本劇增[3]。為了縮短工期,提高鉆速,實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo),有必要對常規(guī)井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。從巖屑量、鉆井液、套管、固井水泥、鉆機(jī)負(fù)荷、作業(yè)成本等方面對井身結(jié)構(gòu)改進(jìn)研究,改進(jìn)后的小井眼井身結(jié)構(gòu)(Ф215.9 mm×Ф177.8 mm+Ф155.6 mm×Ф114.3 mm)與常規(guī)井身結(jié)構(gòu)相比,具有明顯的優(yōu)勢。以2 000 m井深的井為例,兩種井身結(jié)構(gòu)對比分析的結(jié)果如表1所示。
根據(jù)研究結(jié)果,使用改進(jìn)后的小井眼井身結(jié)構(gòu)鉆進(jìn)時,鉆井液用量減少33%,巖屑量減少52%,套管減少21%,固井水泥減少52%,鉆機(jī)負(fù)荷減少14%,綜合作業(yè)成本減少30%以上。
水平井鉆井過程中,存在裸眼段長、摩阻較大,托壓嚴(yán)重、鉆井周期長的特點(diǎn)[4-6],應(yīng)對井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化研究。臨興區(qū)塊目前的主要目的層為太原組和石盒子組[7-8],地層基本屬于較為穩(wěn)定的地層,可以將早期的三開水平井調(diào)整成二開水平井,一趟鉆完成長裸眼井段直井段、造斜段和水平段的鉆進(jìn)。同時借鑒鄰近區(qū)塊的作業(yè)經(jīng)驗(yàn),二開井身結(jié)構(gòu)水平井可以一趟鉆鉆至完鉆井深。調(diào)整為二開井身結(jié)構(gòu)后,裸眼段較長,摩阻增加,給下套管、鉆進(jìn)、固井都造成了一定的壓力。
表1小井眼井身結(jié)構(gòu)與常規(guī)井眼井身結(jié)構(gòu)對比分析表
圖1常規(guī)井眼與小井眼井身結(jié)構(gòu)對比示意圖
結(jié)合水平井固井水泥漿性能實(shí)驗(yàn)及套管居中工具研制研究、長裸眼段水平井鉆井液性能及儲層保護(hù)實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究,形成了適合工區(qū)的長裸眼段水平井鉆井技術(shù),改進(jìn)后的井身結(jié)構(gòu)為Ф311.15 mm×Ф 244.5 mm+Ф215.9 mm×Ф139.7 mm(圖2)?,F(xiàn)場作業(yè)表明,通過該技術(shù)使單井節(jié)約鉆井用水10%,鉆井周期縮短了30%。
圖2水平井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后對比示意圖
臨興中區(qū)塊地層發(fā)育比較齊全,第四系黃土層和砂礫層膠結(jié)性差[9-10],易漏易垮塌,需防止井漏、井塌、沉砂卡鉆;三疊系地層泥砂巖互層嚴(yán)重,膠結(jié)性差,需防止鉆頭泥包;石千峰組以上含泥頁巖地層存在井徑擴(kuò)大嚴(yán)重現(xiàn)象,需適當(dāng)控制鉆井液失水;石盒子組地層存在硬脆性泥頁巖,易發(fā)生井壁浸泡垮塌,需要提高鉆井液抑制性能;山西組夾煤層,含炭質(zhì)泥巖,井壁穩(wěn)定問題比較突出,需嚴(yán)格控制鉆井液密度和失水,防止出現(xiàn)漏失和井塌[11-12](表2)。因此對臨興區(qū)塊地層開展了堿敏、水敏、速敏、酸敏、鹽敏評價(表3),在此基礎(chǔ)上,對鉆井液進(jìn)行了改進(jìn)。
表2臨興地區(qū)地層情況統(tǒng)計表
表3臨興地區(qū)儲層敏感性研究分析表
經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)超雙疏理論及材料引進(jìn)到鉆井液體系中,可形成適合臨興區(qū)塊的強(qiáng)封堵和KCl雙疏封堵鉆井液體系。在解決井壁失穩(wěn)的同時通過表面雙疏改性[13-15],提高了鉆井液的潤滑性能,鍵合潤滑劑的引入很大程度上緩解了鉆井施工長水平段的托壓問題,同時實(shí)現(xiàn)了鉆井過程的儲層保護(hù)。
評價超雙疏劑加量對表面張力的影響規(guī)律發(fā)現(xiàn),隨著超雙疏劑加量的增加,巖心表面張力急劇下降,當(dāng)濃度達(dá)到3%時,表面張力由61.1 mN/m降至0.82 mN/m(圖3),繼續(xù)增加,表面張力基本不再變化。由此可知,添加3%的雙疏劑以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的雙疏效果。將改進(jìn)后的鉆井液投入現(xiàn)場應(yīng)用,不僅可以有效改善儲層保護(hù),而且托壓問題得到明顯緩解,鉆井日效率由平均62 m/d提高到平均85 m/d,提高了37%。
圖3巖心表面張力隨超雙疏處理劑加量的變化圖
起初設(shè)計小井眼井鉆頭為5刀翼19 mm齒固定水眼鉆頭,施工中水力參數(shù)無法進(jìn)行有效調(diào)整,在石千峰層段鉆進(jìn)中連續(xù)出現(xiàn)泥包鉆頭現(xiàn)象,除了地層本身特征、鉆井液影響外,鉆頭結(jié)構(gòu)不合理也是主要的原因之一[16-18]。所以,需要對鉆頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)研究。布齒密度對鉆頭機(jī)械鉆速影響較大,布齒密度越大,每顆齒分擔(dān)的鉆壓減小,破巖效率降低,而鉆頭壽命提高。因此,對于硬、研磨性地層需要增加提高布齒密度,對于軟地層則應(yīng)減少布齒密度,綜合考慮機(jī)械鉆速和鉆頭壽命,將主切削齒數(shù)量由17個減少至15個。
后傾角是切削齒切削面和地層平面法線之間的夾角,對鉆頭切削性能影響顯著,其大小一般表征了鉆頭對地層攻擊性的強(qiáng)弱。相同的條件下,后傾角越小,切削齒受力越小,鉆壓和扭矩越小。綜合考慮鉆頭鉆進(jìn)速度、鉆頭的穩(wěn)定性和鉆頭的壽命,后傾角由20°調(diào)整至15°左右。
側(cè)轉(zhuǎn)角對鉆頭切削下的巖屑產(chǎn)生側(cè)向推力,使其向側(cè)方運(yùn)動,利于將巖屑推向鉆頭外側(cè),提高清洗效率,防止鉆頭泥包。統(tǒng)籌考慮,側(cè)傾角調(diào)整至10°以內(nèi);同時,將5刀翼調(diào)整至4刀翼水眼可調(diào)式鉆頭。
改進(jìn)后的鉆頭應(yīng)用于現(xiàn)場,鉆頭泥包現(xiàn)象得到有效控制,經(jīng)過現(xiàn)場作業(yè)驗(yàn)證,石千峰以上地層適合使用4刀翼、19 mm齒鉆頭;石千峰及以下地層適合使用4刀翼、16 mm齒鉆頭(表4)。
表4小井眼井單井鉆頭設(shè)計表
對鉆具組合進(jìn)行了針對性的改進(jìn),研制了高扭矩馬達(dá)和配套鉆頭(圖4),首次在螺桿鉆具中應(yīng)用金剛石復(fù)合片推力軸承,大大提高了軸向承載能力,延長了軸承使用壽命;采用等壁厚定子橡膠注膠工藝提高了馬達(dá)單級密封壓力和效率,橡膠與定子預(yù)輪廓接觸面積增大,提高了散熱性,延長了壽命;通過對馬達(dá)短幅內(nèi)擺線線型優(yōu)化增大了截流面積,減小了偏心距,提高了馬達(dá)綜合性能。致密氣儲層致密堅(jiān)硬,可鉆性差,鉆機(jī)性能低,導(dǎo)致鉆速低,使用螺桿馬達(dá)鉆速為11.5 m/h,使用高扭矩馬達(dá)提高鉆速達(dá)25 m/h以上,提速高達(dá)1倍以上。
圖4馬達(dá)結(jié)構(gòu)示意圖
同時研發(fā)了三維振動鉆井沖擊器,利用鉆井液為動力,驅(qū)動鉆井器的旋沖錘、重錘,產(chǎn)生一定頻率的橫向、縱向沖擊力(圖5),為PDC鉆頭提供一種三維動作沖擊的功效,輔助鉆頭破巖,提高鉆頭破巖能力,解決PDC鉆頭的托壓和卡鉆問題,減緩井下鉆具的扭振,提高在中硬地層的鉆井速度[19-20]。各層段機(jī)械鉆速提高40.0%以上,最高達(dá)317.8%,3H井首次使用該技術(shù)機(jī)械鉆速最高達(dá)31.9 m/h,提速114.8%。
圖5三維震動鉆井沖擊器原理示意圖
經(jīng)過對水平井鉆井技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),后續(xù)水平井鉆井作業(yè)時,摩阻有效降低,托壓現(xiàn)象得到了有效控制,目前水平井最大鉆深已經(jīng)超過3 500 m,水平段長度超過1 200 m,超過12口水平井已經(jīng)正常完鉆(表5),有效實(shí)現(xiàn)了地質(zhì)油藏的鉆井目的。
表5改進(jìn)后水平井鉆井?dāng)?shù)據(jù)情況表
改進(jìn)前,水平井作業(yè)時,使用三開進(jìn)行作業(yè),折算3 000 m當(dāng)量工期約52 d;改進(jìn)后,使用二開井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行作業(yè),折算3 000 m當(dāng)量工期約36 d(如圖6),工期縮短30%。
圖6改進(jìn)前后水平井鉆井周期對比圖
定向井優(yōu)化后,使用小井眼進(jìn)行鉆井作業(yè),平均2 000 m鉆井工期縮短至18 d以內(nèi)(圖7),與常規(guī)井身結(jié)構(gòu)井相比,鉆井周期縮短20%;鉆屑平均減少50%。對比常規(guī)井眼,小井眼井具有良好的應(yīng)用效果。
圖7小井眼鉆井工期數(shù)據(jù)圖
臨興區(qū)塊致密氣鉆井提效技術(shù)有效提高了機(jī)械鉆速、縮短了鉆井周期,降低了作業(yè)成本,為中海油陸上致密氣的勘探開發(fā)提供了有力保障,也為高效開發(fā)臨興區(qū)塊致密氣提供了經(jīng)驗(yàn)和借鑒。主要的提效技術(shù)內(nèi)容如下:
1)創(chuàng)新井身結(jié)構(gòu)設(shè)計,直井和定向井使用小井眼井身結(jié)構(gòu),可以縮短鉆井周期18%,單井節(jié)約成本約20萬元;水平井采用二開固井井身結(jié)構(gòu),可以減少鉆井用水10%,縮短鉆井周期24%。
2)對臨興區(qū)塊進(jìn)行了儲層敏感性分析,將超雙疏理論及材料引入到鉆井液體系中,形成了適合工區(qū)的KCl雙疏封堵鉆井液體體系??捎行岣邼櫥裕徑馑骄袎簡栴}。
3)針對性優(yōu)化鉆井設(shè)計,調(diào)整鉆頭結(jié)構(gòu),減少主切削齒數(shù)量,減少刀翼數(shù)量,使用4刀翼19mm齒和16mm齒鉆頭鉆進(jìn),有效解決了鉆頭泥包問題。
4)改進(jìn)了鉆具組合設(shè)計,研制了高扭矩馬達(dá)和配套鉆頭,提高了馬達(dá)綜合性能,提速達(dá)到1倍以上;研發(fā)了三維振動鉆井沖擊器,有效解決了PDC鉆頭的托壓、卡鉆問題,提高了中、硬地層的鉆井速度。