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      高凝固點(diǎn)油井電纜電加熱制度優(yōu)化

      2020-11-22 14:53:28鄭丹大慶石油管理局有限公司技術(shù)監(jiān)督中心
      石油石化節(jié)能 2020年11期
      關(guān)鍵詞:電加熱抽油機(jī)間歇

      鄭丹(大慶石油管理局有限公司技術(shù)監(jiān)督中心)

      1 問題提出

      大慶油田某區(qū)塊高凝固點(diǎn)油井因高含蠟、高含膠、高凝固點(diǎn),導(dǎo)致頻繁卡泵,舉升能耗高。

      該區(qū)塊屬于高凝固點(diǎn)油井區(qū)塊,其開采不同層位原油性質(zhì)見表1。未解決上述生產(chǎn)難題并研究降低生產(chǎn)能耗的有效方法,經(jīng)過對比,選取了2 口試驗井,其平均熱洗周期僅30 天,平均含水恢復(fù)期5 天。

      這種經(jīng)常性的作業(yè)已嚴(yán)重影響了該區(qū)塊的原油正常生產(chǎn),同時,區(qū)塊開采成本過高,統(tǒng)計該區(qū)塊的單井日耗電高達(dá)531.0 kWh。為此,在該區(qū)塊2 口油稠井上開展電纜電加熱技術(shù)試驗[1-6]。

      表1 不同層位原油性質(zhì)對比

      2 電加熱參數(shù)設(shè)計

      2.1 技術(shù)工藝原理

      電加熱技術(shù)原理是在井內(nèi)生產(chǎn)油管外部綁定電纜,通過電纜芯線發(fā)出的熱量,對油管內(nèi)流體進(jìn)行加熱,達(dá)到降黏、消除井筒結(jié)蠟的目的,油管外電纜加熱技術(shù)的基本構(gòu)成見圖1。

      圖1 油管外電纜加熱技術(shù)的基本構(gòu)成

      2.2 電加熱功率的確定

      原油從井底流出井筒的過程,是井筒原油與地層之間不斷熱交換過程。根據(jù)理論分析,電加熱功率滿足生產(chǎn)的充分條件為加熱后的井口產(chǎn)液溫度高于析蠟溫度,此時整個井筒均不會結(jié)蠟,而將井口溫度加熱到析蠟溫度所需的熱能換算后的功率,即為電纜電加熱功率[7-10],見式(1)。2 口試驗井電加熱功率測算結(jié)果,見表2。

      能量守恒:

      式中:Tm為井口產(chǎn)液溫度,℃;Ta為析蠟溫度,取39 ℃;C為產(chǎn)液比熱容,取4.5 J/(kg·℃);m為日產(chǎn)液,t/d;Pm為電加熱功率,kW;t為時間,取3 600 s。

      表2 電加熱功率測算

      2.3 電加熱帶下入深度確定

      為達(dá)到理想清蠟效果,設(shè)計把電加熱帶下入到析蠟溫度處,黑帝廟層析蠟溫度45 ℃,由式(2)得出井溫剖面,電纜下入深度為700 m。

      式中:Tm為井口溫度,取10 ℃;Ta為析蠟溫度,取 45.0 ℃; ΔT為地溫梯度,取4.9 ℃/100 m;H為電加熱帶下入深度,m。

      3 現(xiàn)場應(yīng)用

      對試驗的2 口井應(yīng)用了電纜電加熱,措施后抽油機(jī)電流和載荷明顯下降,在無需熱洗的前提下實(shí)現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)。其中試驗井A 由原來不能正常生產(chǎn),在平均功率14.2 kW 下連續(xù)生產(chǎn);試驗井B 上電流由22 A 下降至15 A,抽油機(jī)上載荷由62 kN 下降至43 kN,電加熱應(yīng)用效果對比見表3。

      通過應(yīng)用電纜電加熱解決了油井頻繁卡泵的問題,初步實(shí)現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn),但是單井綜合能耗大幅升高。因此,還需在解決油井頻繁卡泵保障連續(xù)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能生產(chǎn)。

      為實(shí)現(xiàn)抽油機(jī)的舉升能耗與電加熱裝置的總能耗下降,在保證油井不結(jié)蠟、連續(xù)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,通過綜合分析加熱功率和加熱時間對總能耗的影響,對電加熱的功率和加熱時間進(jìn)行了優(yōu)選優(yōu)化。

      一是優(yōu)選連續(xù)電加熱情況下的功率。通過逐漸降低加熱功率,觀測抽油機(jī)載荷變化,以抽油機(jī)和電加熱兩部分綜合能耗最低為目標(biāo),尋找合理加熱功率。試驗井A 在功率11.5 kW 時,出現(xiàn)了載荷上升結(jié)蠟傾向,若長時間生產(chǎn),結(jié)蠟加重,不能維持生產(chǎn);在12.5 kW 時,載荷穩(wěn)定,綜合能耗較低,試驗井A 不同加熱方式綜合能耗對比見表4。因此12.5 kW 為該井連續(xù)電加熱時的最節(jié)能功率,對應(yīng)日綜合能耗361.8 kWh,較優(yōu)化前降低169.6 kWh。同理,試驗井B 采取同樣方式,確定了該井連續(xù)電加熱時的最節(jié)能功率為12.1 kW,日綜合能耗355 kWh,優(yōu)化后日節(jié)電140 kWh。

      二是確實(shí)固定電加熱功率下的最佳間歇電加熱時間??紤]到電加熱裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)會降低設(shè)備運(yùn)行壽命,同時增加發(fā)生故障的可能性,同時間歇加熱會進(jìn)一步降低生產(chǎn)總能耗,因此生產(chǎn)實(shí)際過程傾向于將加熱方式從連續(xù)加熱改為間歇加熱。

      為進(jìn)一步降低綜合能耗,將試驗井A 從連續(xù)加熱改為間歇加熱,在選取間歇加熱時的電加熱功率時,綜合考慮到電加熱裝置的熱效率和穩(wěn)定性因素,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,將電加熱功率設(shè)置為18 kW,對比此加熱功率下不同的加熱時間下電動機(jī)能耗變化,以油井不結(jié)蠟和總能耗低于連續(xù)生產(chǎn)時為基本條件,尋找更滿足生產(chǎn)實(shí)際的總能耗最低點(diǎn),即為合理間歇加熱時間。

      通過現(xiàn)場實(shí)踐,觀察電動機(jī)能耗(載荷)和電加熱能耗的變化,得出在功率18 kW 時,采用開2 h關(guān)1 h 的間歇加熱制度,能夠滿足生產(chǎn),采油井不結(jié)蠟,且綜合日耗電較連續(xù)加熱時進(jìn)一步降低了10.8 kWh,試驗井A 不同加熱方式綜合能耗對比見表5。

      表3 電加熱應(yīng)用效果對比

      表4 試驗井A 不同加熱方式綜合能耗對比

      表5 試驗井A 不同加熱方式綜合能耗對比

      4 節(jié)能效益

      通過對比,按照優(yōu)選電加熱功率、優(yōu)化設(shè)計電加熱時間的方案,加熱功率采用18 kW,加熱時間為加熱2 h 停止1 h,單井日綜合耗電從連續(xù)電加熱的531.4 kWh 下降到351.0 kWh,日節(jié)電180.4 kWh。

      試驗區(qū)塊年均開井?dāng)?shù)為13 口井,區(qū)塊日節(jié)電效益為2 345 kWh,區(qū)塊年節(jié)電效益(按照開井360天計算)844 272 kWh,節(jié)電效益約44.7 萬元。

      5 結(jié)論

      1)依據(jù)熱傳導(dǎo)和能量守恒理論計算的電加熱深度及使用功率,能夠滿足生產(chǎn)需要,保證了稠油井的正常生產(chǎn),為其他區(qū)塊稠油開采提供了指導(dǎo)。

      2)在滿足油井正常生產(chǎn)前提下,以綜合能耗最低為目標(biāo),優(yōu)化了電加熱功率和間歇加熱制度,大幅降低了抽油機(jī)和電加熱能耗。

      3)電加熱優(yōu)化制度應(yīng)綜合考慮電加熱功率和加熱時間,可以根據(jù)抽油機(jī)實(shí)際載荷不降低、加熱時間減少,而生產(chǎn)能力不受影響且綜合能耗降低等要素確定合理的電加熱功率。

      4)通過優(yōu)選電加熱功率、優(yōu)化設(shè)計電加熱時間,試驗區(qū)塊單井日單井日綜合耗電從531.4 kWh下降到351.0 kWh,日節(jié)電180.4 kWh。

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