陳樹山
火電廠鍋爐爐間飛灰回收設(shè)計與改造
陳樹山
(福建省石獅熱電有限責(zé)任公司,福建 泉州 362700)
火電廠鍋爐長期運行導(dǎo)致設(shè)備老化,出現(xiàn)鍋爐飛灰含碳量偏高、顆粒粒徑較大等問題。鍋爐爐間飛灰回收設(shè)計與改造方案,實現(xiàn)了爐間飛灰的回收,提升了機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)效益與安全效益。
火電廠;鍋爐;飛灰;含碳量
福建某電廠三臺機(jī)組,其中1號機(jī)、2號機(jī)采用DG75/3.82-11型循環(huán)流化床(CFB)鍋爐。該型號鍋爐在運行中表現(xiàn)出燃料適應(yīng)性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)性能好、燃燒效率高、連續(xù)運行時間長等優(yōu)點,具體參數(shù)如表1所示。
表1 1號機(jī)、2號機(jī)鍋爐參數(shù)
鍋爐編號1號鍋爐2號鍋爐 鍋爐型號DG75/3.82-11DG75/3.82-11 過熱蒸汽壓力/MPa3.823.82 過熱蒸汽溫度/℃450450 給水溫度/℃150150 制造廠家東方鍋爐廠東方鍋爐廠 制造編號SO1166SO1175 制造年月1999-022000-08 投產(chǎn)年月2000-042001-10
3號機(jī)采用鍋爐型號為單鍋筒自然循環(huán)流化床鍋爐。該型號鍋爐為超高溫超高壓,單鍋筒橫置式,單爐膛,超高壓自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架型布置。鍋爐采用緊身封閉,全鋼結(jié)構(gòu),運轉(zhuǎn)層標(biāo)高7 m。爐膛采用膜式水冷壁,鍋爐中部是高溫汽冷式旋風(fēng)分離器,尾部豎井煙道布置兩級兩組對流過熱器,過熱器下方布置兩組省煤器及一、二次風(fēng)各兩組空氣預(yù)熱器,具體參數(shù)如表2所示。
表2 3號機(jī)鍋爐參數(shù)
鍋爐編號3號鍋爐 鍋爐型號HX145/13.7-Ⅱ1 制造廠家華西能源 制造日期2013—2014年(2014-11-02投運) 種類循環(huán)流化床鍋爐 額定蒸汽溫度/℃540 額定蒸汽壓力/MPa13.7 額定蒸發(fā)量/(t/h)145 鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量/(t/h)160 給水溫度/℃ 230
由于設(shè)備運行年限較長,當(dāng)煤粉氣流在爐膛內(nèi)的燃燒和燃盡過程不充分時,勢必造成未完全燃燒以及熱損失增大,表現(xiàn)為飛灰含碳量升高。影響飛灰含碳量變化的因素主要有煤粉細(xì)度、煤種特性、燃燒器的結(jié)構(gòu)特性、熱風(fēng)溫度、爐內(nèi)空氣動力場和鍋爐負(fù)荷等。
通過鍋爐爐間飛灰回收設(shè)計與改造,可將1、2號鍋爐氣力輸灰系統(tǒng)的灰通過輸灰管道回送至3號鍋爐爐膛內(nèi),回收未完全燃燒飛灰,提高爐膛物料濃度,滿足帶滿負(fù)荷需求,同時降低煤耗。
為實現(xiàn)鍋爐爐間飛灰回收,改造方案主要包括以下3個方面。
爐內(nèi)脫硫管道及其氣力吹堵管道保護(hù)性拆除。保護(hù)性拆除3號鍋爐尾部煙道底部加裝的至回料器頂部的氣力輸灰管道(包括2個氣動進(jìn)料閥),并在原有閥門處加裝短接進(jìn)行連接;保護(hù)性拆除200 m3石灰石粉倉至1號、2號鍋爐爐內(nèi)脫硫管道及其氣力吹堵管道,共計4條管道。
在2號鍋爐原有的氣力輸灰系統(tǒng)管道上加裝管道至原爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)200 m3石灰石粉倉。具體實施步驟如下: ①在2號鍋爐氣力輸灰系統(tǒng)3個倉泵后的輸灰管道穿墻處加裝1個90°內(nèi)襯陶瓷彎頭(?133×7)。此過程需要先將管道穿墻處墻壁打個孔洞,然后將原有的穿墻處彎頭和新加裝的彎頭分別切割開,拼裝成一個蝦米彎頭,并在該位置焊接鐵盒子,澆入水泥起防磨作用。②加裝雙閘板氣鎖出料閥,用于分開控制鍋爐飛灰輸送至煤場灰?guī)齑媾c200 m3石灰石粉倉。③出料閥后至原爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)200 m3石灰石粉倉的輸灰管道(?133×7),緊貼2號鍋爐電除塵樓層側(cè)面布置,然后向3號鍋爐方向延伸一段,再沿著200 m3石灰石粉倉卸料管道向上延伸。在200 m3石灰石粉倉頂部開孔后,將新增管道與石灰石粉倉進(jìn)行碰口。
在3號鍋爐原有的氣力輸灰系統(tǒng)管道上引一路至原爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)200 m3石灰石粉倉。具體實施步驟如下:①在3號鍋爐氣力輸灰系統(tǒng)3個倉泵后的輸灰管道處加裝90°內(nèi)襯陶瓷彎頭(?133×7)。此過程需要將原有的彎頭和新加裝的彎頭分別切割開,拼裝成一個蝦米彎頭,并在該位置焊接鐵盒子,澆入水泥起防磨作用。②加裝雙閘板氣鎖出料閥,用于分開控制鍋爐飛灰輸送至煤場灰?guī)齑媾c200 m3石灰石粉倉。③出料閥后至原爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)200 m3石灰石粉倉的輸灰管道(?133×7),貼著2號鍋爐電除塵樓層側(cè)面布置,然后沿著輸送氣源和儀用氣源管道往3號鍋爐方向延伸,再沿著200 m3石灰石粉倉卸料管道向上延伸。在200 m3石灰石粉倉頂部開孔后,將新增管道與石灰石粉倉進(jìn)行碰口。
經(jīng)改造,1~3號爐飛灰顆粒粒徑明顯下降,粒徑主要集中在0.125~0.150 mm之間。0.200 mm以上占比1.06%,可忽略不計。飛灰篩分析如表3所示。
表3 飛灰篩分析表
序號粒徑/mm灰樣質(zhì)量/g百分比/(%) 10.200以上0.41.06 20.150~0.20013.1 34.56 30.125~0.1501950.13 40.098~0.1253.8 10.03 50.088~0.09812.64 60.075~0.0880.10.26 70.063~0.0750.10.26 80.063以下0.4 1.06 合計37.9100.00
同時飛灰含碳量也顯著下降,其中3號爐飛灰含碳量明顯低于1、2號爐,近半年運行時均處于低位,如表4所示。
經(jīng)實踐,鍋爐爐間飛灰回收設(shè)計與改造投入資金較少,同時能有效降低飛灰含碳量,降低飛灰顆粒粒徑。該方案不僅明顯提高機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)效益,同時為機(jī)組安全運行提供有效保障。
表4 飛灰含碳量統(tǒng)計表(單位:%)
測算時間1號爐2號爐3號爐 2019-065.668.71.41 2019-076.617.681.42 2019-088.4410.892.12 2019-095.298.41.85 2019-106.349.311.25 2019-116.968.21.78 2019-126.038.551.59
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2095-6835(2020)06-0008-02
TM621.2
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2020.06.003
陳樹山(1980—),男,技師,研究方向為鍋爐運行。
〔編輯:嚴(yán)麗琴〕