董辰光,徐東宇,梁曉杰
(1. 山東省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站;山東 濟南 250022;2. 濟南大學(xué)山東省建筑材料制備與測試技術(shù)重點試驗室,山東 濟南 250016;3. 日照鋼鐵控股集團有限公司,山東 日照 276806)
脫硫石膏是燃煤或油的工業(yè)企業(yè)在治理煙氣中的二氧化硫后而得到的工業(yè)副產(chǎn)石膏,主要成分和天然石膏一樣,為二水硫酸鈣 CaSO4·2H2O,含水量一般在10% 左右甚至更高,流動性差。脫硫石膏堆積占用大量土地資源,其所含的重金屬、酸性氧化物等物質(zhì)會污染環(huán)境,因此脫硫石膏的資源化利用引起了人們的關(guān)注[1-3]。隨著石膏礦的開采量下降,天然石膏價格上升,有些水泥企業(yè)采用脫硫石膏代替天然石膏生產(chǎn)水泥[4-6],然而,在實際生產(chǎn)中產(chǎn)生了水泥強度異常下降、凝結(jié)時間不正常等一系列問題[7-8]。本課題基于生產(chǎn)實際情況,在滿足水泥基本性能的前提下,探討脫硫石膏替代天然石膏的最佳量。
(1)熟料:山東蒙陰廣匯 5000t/d 旋窯生產(chǎn)熟料。
(2)石灰石:五蓮廣德礦石廠,其中碳酸鈣含量大于 93.5%。
(3)鋼渣粉:日照鋼鐵臥輥磨生產(chǎn),比表面積為425m2/kg。
(4)礦粉:日照鋼鐵立磨生產(chǎn),S95 級,比表面積為 434m2/kg。
(5)天然石膏:泰安石膏礦開采。
(6)脫硫石膏:日照鋼鐵自備電廠生產(chǎn),外觀顏色為淡黃白色,呈潮濕、松散的細(xì)小顆粒,含水率 20%左右,粘性強。
表 1 原材料的化學(xué)成分 %
原材料分別用 Burke S8 熒光分析儀進行化學(xué)成分檢測,結(jié)果見表 1。
2019 年 3 月份進行試驗室可行性試驗,應(yīng)用熟料、石灰石、脫硫石膏、天然石膏在 SM-500 水泥小磨中粉磨配制一級熟料粉,脫硫石膏替代量選用 40%,測試一級熟料粉性能,探討脫硫石膏替代天然石膏的可行性。
5 月份為提高脫硫石膏在水泥中摻加量、降低水泥材料成本、提高經(jīng)濟效益,按照脫硫石膏不同替代量,在實際生產(chǎn)中生產(chǎn)一級熟料粉和二級熟料粉,并分別用一級熟料粉和二級熟料粉生產(chǎn) P·O42.5 和 P·C32.5 水泥,測試其性能,進一步探索脫硫石膏可替代天然石膏最大比例。
性能測試:按照 GB/T 1346—2011《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法》測定熟料粉及水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量及凝結(jié)時間;按照 GB/T 176—2017《水泥化學(xué)分析方法》測定熟料粉及水泥的燒失量及 SO3含量;按照 GB/T 1345—2005《水泥細(xì)度檢驗方法》測定熟料粉的 45μm 篩余和比表面積;按照 GB/T 17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO 法)》測定熟料粉及水泥試件 3d 抗壓強度。
應(yīng)用熟料、石灰石、脫硫石膏、天然石膏在小磨中粉磨配制一級熟料粉(一級熟料粉見表 2),A0 試樣為空白樣,A1 試樣脫硫石膏替代量選用 40%。
表 2 一級熟料粉配比 %
脫硫石膏使用前后熟料粉質(zhì)量性能變化情況見表3。為保證數(shù)據(jù)的具有可比性,選用了脫硫石膏使用前后 3 天的檢測數(shù)據(jù)。脫硫石膏使用前后各天的 SO3、燒失量檢測結(jié)果基本接近,便于比較凝結(jié)時間和強度。
從表 3 中可以看出,脫硫石膏使用前后,一級熟料粉的凝結(jié)時間、抗折強度、抗壓強度、標(biāo)準(zhǔn)稠度基本接近,說明目前在脫硫石膏代替天然石膏 40% 的比例下,對主要質(zhì)量性能無影響。脫硫石膏使用后,45μm篩余降低了 1.7%,比表面積提高了 23m2/kg,說明脫硫石膏使用后,一級熟料粉的細(xì)度比使用前變細(xì)。原因可能有兩個:(1)相較于天然石膏,脫硫石膏本身較細(xì)、較易粉磨;(2)脫硫石膏具有一定的助磨作用。通過這次可行性試驗可以推斷,利用脫硫石膏替代部分天然石膏生產(chǎn)水泥是可行的。
表 3 脫硫石膏使用前后一級熟料粉質(zhì)量性能
按照表 4 的配比生產(chǎn)一級熟料粉,所有原材料一次性備足,避免原材料對試驗結(jié)果的影響。所有試驗在同一試驗條件下進行。為控制制備熟料粉 SO3在要求范圍內(nèi)(3.3% 左右),適當(dāng)調(diào)整石灰石和石膏配比,保持熟料和粉煤灰比例不變。按照 FT0~FT6 編號,脫硫石膏替代比例依次為 0%、56%、63%、68%、75%、81%及 88%。
從表 4 數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)脫硫石膏替代天然石膏比例在 56%~88% 時,一級熟料粉凝結(jié)時間與全部使用天然石膏的熟料粉相比影響不明顯,當(dāng)脫硫石膏替代比例為 68% 時,初凝和終凝時間分別增加 10min 及8min,3d 抗壓強度均值較使用純天然石膏配制的熟料粉下降 1.5MPa。由此可以推斷,在實際生產(chǎn)中應(yīng)用脫硫石膏替代天然石膏生產(chǎn)的一級熟料粉是可行的。
應(yīng)用一級熟料粉 FT0~FT6 生產(chǎn) P·O42.5 水泥編號為1~7,配比及結(jié)果見表 5,從表 5 數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)脫硫石膏替代天然石膏比例在 56% 時,配制的 P·O42.5水泥與全部使用天然石膏的對比水泥 3d 強度、凝結(jié)時間性能接近。當(dāng)脫硫石膏替代天然石膏比例在 63%時,配制的 P·O42.5 水泥 3d 抗壓強度比全部使用天然石膏的對比水泥下降了 2.1MPa,初凝和終凝時間分別延長了 16min 及 17min,強度下降明顯。結(jié)果顯示,應(yīng)用脫硫石膏替代天然石膏比例 56% 生產(chǎn)的 P·O42.5 水泥可以符合實際生產(chǎn)需要。
按照表 6 的配比生產(chǎn)二級熟料粉,所有原材料一次性備足,避免原材料對試驗結(jié)果的影響。所有試驗在同一試驗條件下進行。為控制制備熟料粉 SO3在要求范圍內(nèi)(4.0% 左右),適當(dāng)調(diào)整石灰石和石膏配比,保持熟料和粉煤灰比例不變。按照 FC0~FC6 編號,脫硫石膏替代比例依次為 0%、53%、58%、65%、71%、76%及 83%。
從表 6 數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)脫硫石膏替代比例為65% 時,初凝和終凝時間分別增加 17min 及 12min,3d 抗壓強度均值較使用純天然石膏配制的熟料粉下降6.2MPa,強度下降比較明顯,只有當(dāng)脫硫石膏替代比例為 45% 時,3d 抗壓強度才與空白樣(FC0)相近。從此可以推斷,在實際生產(chǎn)中應(yīng)用脫硫石膏替代天然石膏生產(chǎn)的二級熟料粉不宜大于 45%。
應(yīng)用二級熟料粉 FC0~FC6 生產(chǎn) P·C32.5 水泥編號為 8~14,配比及結(jié)果見表 7,從表 7 數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)脫硫石膏替代天然石膏比例在 45% 時,配制的P·C32.5 水泥與全部使用天然石膏的對比水泥 3d 強度、凝結(jié)時間性能接近。當(dāng)脫硫石膏替代天然石膏比例在53% 時,配制的 P·C32.5 水泥 3d 抗壓強度比全部使用天然石膏的對比水泥下降了 2.0MPa,初凝和終凝時間分別延長了 60min 及 49min,水泥性能明顯下降。結(jié)果顯示,應(yīng)用脫硫石膏替代天然石膏比例 45% 生產(chǎn)的P·C32.5 水泥可以符合實際生產(chǎn)需要。
表 4 脫硫石膏部分替代天然石膏制備一級熟料粉檢測結(jié)果
表 5 一級熟料粉配制 P·O42.5 水泥試驗結(jié)果
表 7 二級熟料粉配制P·C32.5 水泥試驗結(jié)果
6 月份,日照鋼鐵集團水泥公司按照 2.2 小磨試驗中 FT1 和 FC1 的配比進行 P·O42.5 和 P·C32.5 水泥實際生產(chǎn),所用原材料與小磨試驗原材料成分相同。水泥性能檢測結(jié)果見表 8,水泥各項性能均滿足 GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》要求,適用于實際生產(chǎn)。
(1)應(yīng)用 56% 的脫硫石膏替代天然石膏制備P·O42.5 水泥,與未使用脫硫石膏的空白樣相比,初凝和終凝時間分別延長了 8min 和 14min,強度變化較小,而隨著脫硫石膏替代量增加,凝結(jié)時間呈上升趨勢。
(2)應(yīng)用 45% 脫硫石膏替代天然石膏制備P·C32.5 水泥,與未使用脫硫石膏的空白樣相比,初凝和終凝時間分別延長了 12min 和 6min,強度降低0.4MPa,隨著脫硫石膏替代量增加強度下降較為明顯。
(3)按照小磨試驗探索的脫硫石膏適宜替代量生產(chǎn)的 P·O42.5 和 P·C32.5 水泥各項性能均滿足 GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》要求,適用于實際生產(chǎn)。
表 8 脫硫石膏生產(chǎn)水泥性能