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      遷鋼熱軋酸洗線卷取機結(jié)構(gòu)優(yōu)化實踐

      2020-12-16 04:03:14張光通
      中國鋼鐵業(yè) 2020年9期
      關(guān)鍵詞:鉗口壓塊鋼卷

      張光通

      1.引言

      熱軋酸洗板卷由于其性價比高,近幾年在國內(nèi)市場需求不斷上升,因此噸鋼利潤可觀。但目前國內(nèi)大多數(shù)酸洗機組的卷取機[1]均不能高效率的實現(xiàn)自動卸卷模式,自動卸卷故障率較高。自動卸卷的實現(xiàn)可以提高產(chǎn)線的生產(chǎn)效率,降低工人的勞動強度,減少內(nèi)塔、抽芯、劃傷等缺陷卷的產(chǎn)生,對企業(yè)的降本增效任務(wù)具有較大貢獻。因此通過對卷取機結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,提高自動卸卷成功率,對于提高生產(chǎn)效率具有重要的現(xiàn)實意義。

      2.自動卸卷成功率低原因分析

      通過對遷鋼熱軋酸洗線卷取機自動卸卷的多次嘗試,目前鋼卷帶頭無法正常從卷筒鉗口退出,是制約實現(xiàn)自動卸卷的最大瓶頸,在卷取機卷筒順時針旋轉(zhuǎn)10度時,帶頭未能順利從鉗口中退出,帶頭卡在鉗口中;卷筒轉(zhuǎn)動時,鋼卷內(nèi)卷隨之轉(zhuǎn)動,導致鋼卷內(nèi)卷散卷。在鋼卷小車卸卷橫移時,帶頭在鉗口堆積卡死或造成內(nèi)卷塔形[2]。再者,即使鋼卷帶頭能偶然順利退出鉗口,在將卷取機與鋼卷分離時,由于鋼卷內(nèi)圈與卷筒外表面間隙過小,仍有幾率產(chǎn)生鋼卷抽芯和內(nèi)圈塔形現(xiàn)象。

      產(chǎn)生以上鋼卷缺陷的主要原因,在于卷筒結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,特別是鉗口部分的設(shè)計不合理。主要體現(xiàn)在(1)鋼卷鉗口的設(shè)計型式不合理;(2)卷筒鉗口設(shè)計深度及卷筒鉗口開口度設(shè)計不合理;(3)鉗口扇形板圓弧過渡半徑及過度渡角設(shè)計過?。唬?)卷筒的漲縮范圍設(shè)計過小。

      3.卷取機結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計方案

      3.1 卷筒鉗口型式改造

      遷鋼卷筒鉗口型式是比較傳統(tǒng)也是應(yīng)用比較廣泛的機械鉗口,早期由于液壓技術(shù)不夠成熟,再加上卷筒是轉(zhuǎn)動設(shè)備,油路設(shè)計比較困難,因此液壓很少應(yīng)用于卷筒鉗口。但隨著液壓技術(shù)的不斷發(fā)展,特別是卷筒的旋轉(zhuǎn)接頭密封技術(shù)的日趨成熟可靠,讓液壓鉗口技術(shù)應(yīng)用于卷取機卷筒成為現(xiàn)實。液壓鉗口相對于機械鉗口,在實現(xiàn)自動卸卷方面有以下優(yōu)勢:

      (1)當帶頭夾緊在鉗口內(nèi),鋼卷縮徑時,帶頭不易隨鉗口位置變化而變化。這樣可以最大限度避免鋼卷內(nèi)圈散卷。

      (2)機械鉗口[3]在夾持不同厚度規(guī)格的鋼帶時,咬合力不一致且力的分布不均勻,容易導致帶頭變形,不利于自動卸卷工序。而液壓鉗口對帶頭的作用力可精確調(diào)整控制[3],不受帶鋼厚度變化的影響,鉗口夾緊力可靠且不易造成帶頭變形。

      (3)液壓鉗口的型式有利于在不影響卷筒扇形板強度的前提下,將鉗口深度設(shè)計得較小,有利于在不造成內(nèi)圈散卷的情況下帶頭能順利退出鉗口。

      因此,在卷筒有效寬度1800mm方向上布置8個鉗口液壓缸,將原卷筒的機械鉗口型式改為單作用油缸的液壓鉗口,油缸活塞桿與鉗口壓塊采用螺紋連接,鉗口夾緊依靠油缸推力作用,鉗口松開依靠彈簧力作用。

      鉗口液壓缸的工作壓力為14MPa,活塞直徑設(shè)計為Φ42mm,一共8個鉗口液壓缸,鉗口液壓缸的液壓推力為:

      鉗口液壓缸活塞設(shè)計行程為21mm,實際最大的有效行程為15mm,彈簧系數(shù)選取k=8*104N/m,設(shè)計在鉗口的寬度方向共計4根彈簧,因此彈簧對鉗口壓塊的回程拉力為:

      綜上所述,液壓鉗口對鋼卷帶頭的總夾緊力為:

      鉗口夾緊位置的壓塊和固定塊的表面設(shè)計為鋸齒狀,摩擦系數(shù)為0.5-0.8,取最小值0.5,帶鋼夾緊后,兩面均受到摩擦力作用,故最大的靜摩擦力為:

      F靜=2F夾μ=2*150.29*0.5=150.29KN>F張=120KN酸洗線卷取機設(shè)計的最大卷取張力為120KN,此設(shè)計完全滿足帶頭對鉗口夾緊力需求。

      按最小的帶鋼寬度700mm計算,帶頭被夾緊的有效寬度即鉗口壓塊的寬度為32mm,因此,帶頭受到的夾持壓應(yīng)力為:

      P=F夾/S=(150.29*103)/(700*10-3*32*10-3)=6.71MPa

      以強度級別最低的普通碳素鋼Q215為例,許用抗壓應(yīng)力為145MPa,遠大于鉗口對帶鋼產(chǎn)生的壓應(yīng)力。因此,液壓鉗口的夾緊力不會對帶鋼產(chǎn)生損傷。

      3.2 鉗口的深度及開口度改造

      鉗口深度由原設(shè)計機械鉗口的126mm縮減到35mm;鉗口開口度由原來的機械鉗口[4]的8.5mm增大到15mm。鋼帶插入鉗口的深度越小,鉗口的開口度越大,在執(zhí)行鋼卷帶頭退出鉗口時,鋼卷帶頭越容易能順利退出鉗口,從而順利完成自動卸卷的最困難的一環(huán)。

      3.3 鉗口扇形板圓弧過渡半徑及過渡角改造

      鉗口扇形板圓弧過渡半徑由原設(shè)計R20增大至R100,過渡角有原來的130度增大至169度, 過渡半徑設(shè)計越大,過度角越接近180度,即鉗口與扇形板之間的過渡線條越平滑,受鉗口夾持后的帶鋼頭部的變形量就越小,同樣有利于在執(zhí)行鋼卷帶頭退出鉗口時,鋼卷帶頭越容易能順利退出鉗口。

      3.4 卷筒漲縮范圍及鉗口壓塊改造

      卷筒的漲縮范圍有原來的Φ590-Φ610mm,改造為Φ580-Φ610mm。即漲縮量由20mm增大到30mm,這樣鋼卷縮徑后,卷筒外表面與鋼卷的內(nèi)圈單邊間隙進一步增大至15mm。在執(zhí)行鋼卷帶頭退出鉗口卷筒縮徑后,轉(zhuǎn)動環(huán)節(jié)以及在執(zhí)行自動卸卷第7步驟鋼卷橫移環(huán)節(jié)[5],卷筒外表面不易與鋼卷內(nèi)圈發(fā)生摩擦干涉,更加有利于順利完成自動卸卷。

      鉗口壓塊寬度由原設(shè)計的1375mm,改造延長至1500mm,與帶頭的有效接觸寬度由原來的10mm增大到32mm,這樣就增大了鋼板與鉗口壓塊的接觸面積,提高鉗口夾持的可靠性以及減少帶頭因夾持產(chǎn)生的壓應(yīng)力[6],進一步保護帶頭不受損傷。

      4.效益計算

      遷鋼熱軋酸洗線卷取機卷筒改造于2015年1月開始技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造,歷時8個月,于2015年9月成功應(yīng)用于產(chǎn)線生產(chǎn)。改造后自動卸卷成功率達到了99.9%(改造前自動卸卷成功率測算值為50%),卷取機卸卷由手動/半自動模式改為全自動模式。對改造后產(chǎn)線的持續(xù)跟蹤和測算,產(chǎn)生的效益如下:

      (1)卷取機自動卸卷平均每卷比人工卸卷節(jié)約約1min,平均每天節(jié)約約100min,每天提高產(chǎn)能約90噸。噸鋼利潤按2016年上半年平均噸鋼200元計算,按每年有效作業(yè)時間300天計算,產(chǎn)生的年經(jīng)濟效益:

      90噸×200元×300天=540萬元

      (2)此改造項目完成后,根據(jù)測算,能有效降低因鋼卷卸卷塔形導致的反洗率約0.5%。酸洗年產(chǎn)量按60萬噸計算,噸鋼反洗成本約180元,每年可節(jié)約成本:

      0.5%×60×104×200=60萬元

      其次,降低了卷取機設(shè)備故障率,節(jié)約了人工和維護成本。

      此次改造完成后,也為后續(xù)首鋼乃至國內(nèi)其他類似產(chǎn)線的改造,積累了寶貴經(jīng)驗,讓酸洗線的工藝和生產(chǎn)的組織模式更加趨于科學合理。

      5.結(jié)論

      遷鋼熱軋酸洗線卷取機卷筒改造后,卸卷由手動模式改為全自動模式,自動卸卷成功率達到了99.9%(改造前自動卸卷成功率測算值為50%)。改造后明顯的成效有:

      (1)提高了酸洗機組的作業(yè)效率,每年提高產(chǎn)能約8.3%,約5萬噸。

      (2)降低了因卸卷塔形導致的反洗率及帶出品,約占總產(chǎn)量的0.5%,約3000噸。

      (3)降低了卷取機卸卷作業(yè)時,因內(nèi)圈散卷導致的內(nèi)圈鋼卷表面劃傷,提高了鋼卷的表面質(zhì)量和客戶滿意度。

      (4)大大降低了人工卸卷造成的勞動強度,同時降低了帶頭在鉗口中卡死導致的設(shè)備故障率,節(jié)約了維護成本。

      (5)為后續(xù)國內(nèi)的其他類似產(chǎn)線的改造積累了寶貴經(jīng)驗,讓酸洗線的工藝和生產(chǎn)的組織模式更加趨于科學合理。

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