我公司主要生產純棉28.1 tex和36.9 tex轉杯紗,配棉以清梳破籽為主,搭配少量精梳落棉。配棉含雜較大,短絨較高,產品質量控制難度大。通過清梳工藝優(yōu)化及轉杯紡工藝優(yōu)化,成紗質量得到用戶認可。但在生產過程中會出現(xiàn)偶發(fā)性紗疵,存在質量隱患。通過認真研究,上機實際檢查,最終查找出原因并解決。
通過調整光電靈敏度,調整光柵清潔棒位置等辦法,加大巡查,及時清潔光電處飛花,錯號筒子紗得到有效控制。并條設備運轉不良,同樣會造成偶發(fā)性紗疵增加,特別是專件齒輪磨損會造成周期性紗疵。試驗時發(fā)現(xiàn)純棉36.9 tex轉杯紗指標異常,且在40 m~50 m處機械波嚴重,曲線圖出現(xiàn)長粗細波動,測試百米重量合格,經過計算,初步分析為末并齒輪箱問題,重點檢查后發(fā)現(xiàn),末并3#牽伸牙齒鍵槽磨損。更換齒輪后質量指標正常。并條牽伸工藝不良,對轉杯紡紗疵的影響也大。日常生產中發(fā)現(xiàn)轉杯紡棉條粗節(jié)切疵高,通過多次跟蹤,發(fā)現(xiàn)熟條內有牽伸不開的現(xiàn)象。經過分析,并條牽伸區(qū)工藝出現(xiàn)問題,經檢查,發(fā)現(xiàn)并條機加壓彈簧因長時間使用老化,膠輥壓力變小,牽伸不開。通過更換彈簧,有效解決了并條牽伸不良問題,棉條粗節(jié)得到解決。
轉杯紡工藝、專件、通道問題對紗疵的影響同樣不可忽視。短粗切疵,幅度80%、長度4 cm~8 cm,主要是分梳輥掛花及工藝補風口掛花產生;長粗節(jié)切疵,幅度35%、長度16 cm,主要是排雜管堵塞造成的雜質斷頭;竹節(jié)紗疵,間隔長度為轉杯周長,主要是轉杯積大雜產生;在30 cm~40 cm的機械波主要是給棉齒輪及對應蝸桿磨損產生,更換后正常。電清灰塵報警切疵,主要是單錠切疵,通過檢查,發(fā)現(xiàn)是電清玻璃片問題,更換后正常。
與此同時,還應加強基礎性管理,嚴格執(zhí)行擋車工操作法,把好防疵捉疵關,加大設備檢修力度,充分利用早班檢修時間復查羅拉隔距、膠輥加壓、齒輪箱、皮帶狀態(tài)等,保證設備運轉正常。充分利用好機臺斷頭統(tǒng)計數(shù)據(jù)表,對單錠斷頭高的錠子重點檢修,并對不良專件及時更換。
通過一系列措施,轉杯紡紗疵得到有效控制,產品質量穩(wěn)定提升。