JWF1213型梳棉機(jī)錫林下部采用鋁合金罩板封閉,入口采用梯形截面導(dǎo)流;道夫下面采用鋁合金罩板封閉,入口采用斜角導(dǎo)流。在紡差別化纖維或高溫高濕天氣時(shí),纖維回潮率大,棉網(wǎng)在三角區(qū)不易控制,容易出現(xiàn)大漏底入口吸花以及道夫上棉網(wǎng)瞬時(shí)被吸入大漏底的現(xiàn)象,而后再轉(zhuǎn)入梳理區(qū),隨道夫轉(zhuǎn)移出來形成粗棉條,輸出時(shí)堵塞喇叭口造成斷頭,同時(shí)面板檢測(cè)出現(xiàn)條干差異。在這種情況下只能采取降低速度(從200 m/min降至160 m/min)運(yùn)行,同時(shí)也出現(xiàn)棉網(wǎng)質(zhì)量差、棉結(jié)高的情況。
分析原因:主要是在道夫下面,三角區(qū)受高速氣流沖擊影響加大,棉網(wǎng)轉(zhuǎn)移不穩(wěn)定,同時(shí)大漏底入口受補(bǔ)入氣流的影響,很容易將棉網(wǎng)吸入大漏底。由于紡差別化纖維或者高溫高濕天氣時(shí),纖維的回潮率大,棉網(wǎng)容易下垂更容易出現(xiàn)這種現(xiàn)象。
改進(jìn)措施:將前下罩板隔距由0.75 mm收小到0.50 mm,將錫林道夫隔距由0.18 mm收到0.15 mm,將大漏底到錫林入口隔距由4 mm放大6 mm,同時(shí)將道夫下罩板入口位置上移2 mm,形成對(duì)補(bǔ)風(fēng)氣流的控制,減少道夫吸花。
經(jīng)上述工藝調(diào)整后,大漏底吸花問題得到了緩和,車速由150 m/min提高到200 m/min以上運(yùn)行,效果穩(wěn)定。