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      活性焦脫硫脫硝反應(yīng)器模擬及內(nèi)構(gòu)件優(yōu)化

      2020-12-21 09:46:38張?jiān)评?/span>梁大明孫仲超熊銀伍
      潔凈煤技術(shù) 2020年6期
      關(guān)鍵詞:噴氨氨氣導(dǎo)流

      張?jiān)评?,梁大明,孫仲超,熊銀伍

      (1.煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 煤化工分院,北京 100013;2.煤基節(jié)能環(huán)保炭材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100013;3.煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100013)

      0 引 言

      我國燃煤煙氣排放的SO2、NOx等多種污染物控制形勢嚴(yán)峻,“十三五”時(shí)期《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》進(jìn)一步收緊了各種污染物的排放限值,并提出了環(huán)境保護(hù)要以提高環(huán)境質(zhì)量為核心的環(huán)保理念,煙氣多污染物控制技術(shù)開發(fā)及工程化需求迫切,市場潛力巨大。活性焦干法煙氣脫硫脫硝具有脫硫效率高、脫除過程不用水的特點(diǎn),同時(shí),硫資源回收率超過90%,無廢水、廢渣等二次污染問題,在節(jié)能降耗和環(huán)境保護(hù)方面優(yōu)勢明顯,近些年來在電廠、焦化煙氣治理等領(lǐng)域發(fā)展勢頭迅猛[1-3]。

      作為活性焦聯(lián)合脫硫脫硝工藝的核心,反應(yīng)器的研究與優(yōu)化是提高脫除效果的直接手段,利用CFD軟件對反應(yīng)器進(jìn)行模擬,并根據(jù)模擬結(jié)果對反應(yīng)器進(jìn)行優(yōu)化能提高工作效率,降低改造成本?,F(xiàn)階段,錯流移動床反應(yīng)器是活性焦干法脫硫脫硝行業(yè)中應(yīng)用最廣泛的反應(yīng)器類型,發(fā)展較為成熟且效果優(yōu)良,因此在優(yōu)化設(shè)計(jì)過程中對反應(yīng)器床型改造較少,研究大多聚焦于反應(yīng)器內(nèi)部構(gòu)件的設(shè)計(jì)與優(yōu)化。為提高反應(yīng)器內(nèi)煙氣流動穩(wěn)定性,增強(qiáng)氣固兩相的接觸,蔣新偉[4]在反應(yīng)器煙氣入口位置設(shè)置整流層,煙氣經(jīng)過整流層后流動穩(wěn)定性顯著提高,但系統(tǒng)壓降較未優(yōu)化前提高了9.32%,運(yùn)行成本升高。馮立波[5]對添加整流層后的反應(yīng)器進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)由于煙氣中含有大量煙塵,長時(shí)間運(yùn)行后整流層出現(xiàn)堵塞情況,降低了系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。黃晶晶[6]在SCR反應(yīng)器煙道入口處設(shè)置導(dǎo)流板,加裝導(dǎo)流板后煙氣速度分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差降低了12.35%,且系統(tǒng)壓降未明顯升高,與設(shè)置整流層相比優(yōu)勢明顯。另外,由于活性焦脫硝過程采用氨選擇性催化還原的方法,需要噴入氨氣作為還原劑,氨氣在脫硝段分布是否均勻直接影響系統(tǒng)脫硝效率[6]。目前,工業(yè)上應(yīng)用最廣泛的噴氨混合構(gòu)件為噴氨格柵,與靜態(tài)混合器及渦流混合構(gòu)件相比,噴氨格柵能夠?qū)Σ煌瑓^(qū)域氨氣濃度分區(qū)控制,調(diào)控更加精準(zhǔn)。但為了加強(qiáng)混合效果,氨管上需開大量噴孔,且噴孔孔徑較小,有堵塞風(fēng)險(xiǎn)[7]。本文在活性焦脫硫脫硝反應(yīng)器內(nèi)添加導(dǎo)流板來增強(qiáng)煙氣流動均勻性;為提高噴氨均勻性,采取噴氨格柵耦合多孔板的形式。在提高系統(tǒng)污染物脫除效率的同時(shí)降低系統(tǒng)堵灰堵管風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

      1 反應(yīng)器物理模型

      以現(xiàn)場反應(yīng)器為對象,建立物理模型如圖1所示。待凈化煙氣從煙道中部入口進(jìn)入反應(yīng)器,向下流動,穿透下層料室活性焦層,完成脫硫過程。脫硫后煙氣進(jìn)入兩側(cè)氣室,與過渡氣室噴氨格柵噴出的氨氣混合,隨后進(jìn)入上部料室活性焦層完成脫硝過程。凈化完成后煙氣從上部出口排出,活性焦顆粒從反應(yīng)器頂部入口進(jìn)入,在重力作用下向下緩慢移動,實(shí)現(xiàn)活性焦的更新[8]。

      圖1 脫硫脫硝反應(yīng)器物理模型

      2 反應(yīng)器數(shù)學(xué)模型

      2.1 基本方程

      流動過程中,煙氣受到質(zhì)量守恒定律、動量守恒定律以及能量守恒定律的支配,其控制方程為

      (1)

      (2)

      φ+ST,

      (3)

      式中,ρ為流體密度,kg/m3;t為時(shí)間,s;U為流體流速,m/s;ui為速度在i方向的分量,m/s;τ為應(yīng)力張量,下標(biāo)代表各方向分量;fi為單位體積流體的受力,N/m3;T為溫度,K;λ為摩擦因數(shù);Cp為恒壓熱容,J/K;φ為黏性耗散項(xiàng);ST為流體的內(nèi)熱源及由于黏性作用流體機(jī)械能轉(zhuǎn)化為熱能的部分。

      反應(yīng)器模擬時(shí)還需考慮反應(yīng)器中煙氣的湍流流動,因此需要添加湍流運(yùn)輸方程??紤]到煙氣中組分較多,不同組分混合以及其相互作用,還需要附加組分守恒定律。由于脫硫脫硝過程中溫度變化較小,因此模擬過程中假定煙氣為不可壓縮流體[9]。

      2.2 多孔介質(zhì)模型

      活性焦顆粒內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,模擬過程中一般采用多孔介質(zhì)模型來簡化替代,并設(shè)定煙氣在活性焦層的流動為層流。多孔介質(zhì)模型內(nèi)連續(xù)性方程不變,動量方程附加了由黏性損失項(xiàng)和內(nèi)部損失項(xiàng)組成的動量源項(xiàng)[10],方程為

      (4)

      其中,Si為動量源項(xiàng);v為速度;μ為流體黏度;1/α和C2分別為黏性阻力系數(shù)和慣性阻力系數(shù);vi為測點(diǎn)氣流速度。經(jīng)驗(yàn)證多孔介質(zhì)模型能較好地反映活性焦的特性。現(xiàn)場反應(yīng)器中活性焦為9 mm商用活性焦,其中慣性阻力系數(shù)和黏性阻力系數(shù)可通過活性焦床層壓降試驗(yàn)求得,試驗(yàn)測得多孔介質(zhì)模型動量源項(xiàng)方程中1/α=1.69×107和C2=3 611.4[11]。

      2.3 湍流模型

      湍流模型的選擇對準(zhǔn)確描述模型內(nèi)氣流的流動狀態(tài)有重要影響[12]。與標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型相比,模擬有旋流流動的工況時(shí),Realizablek-ε模型和RNGk-ε模型的準(zhǔn)確性顯著提高。但計(jì)算域中湍流和層流2種流動狀態(tài)同時(shí)存在時(shí),Realizablek-ε模型會出現(xiàn)非自然的湍流黏度。另外,RNGk-ε模型在計(jì)算過程中耗費(fèi)時(shí)間較短,所以綜合各因素本模擬選用RNGk-ε模型。根據(jù)裝置運(yùn)行過程中反應(yīng)器各測點(diǎn)的溫度測量結(jié)果,反應(yīng)器內(nèi)部溫度差別不大,可近似做等溫處理。另外,煙氣在反應(yīng)器內(nèi)流速較低(? 70 m/s),且根據(jù)實(shí)測結(jié)果反應(yīng)器進(jìn)出口兩端壓差小于20%,其誤差在允許范圍內(nèi)??紤]將煙氣視為不可壓縮流體,簡化計(jì)算過程。

      對模擬過程中所涉及到的問題做出如下假設(shè):① 導(dǎo)流板視為無厚度的面;② 不考慮系統(tǒng)的漏風(fēng);③ 煙氣中各組分均視為理想氣體。

      3 計(jì)算模型及網(wǎng)格劃分

      根據(jù)圖1脫硫脫硝反應(yīng)器物理模型,運(yùn)用Gambit建立圖2計(jì)算模型并對其進(jìn)行網(wǎng)格劃分。

      圖2 活性焦聯(lián)合脫硫脫硝反應(yīng)器計(jì)算模型及網(wǎng)格劃分

      計(jì)算域內(nèi)網(wǎng)格采用四面體和六面體混合網(wǎng)格,其中不規(guī)則區(qū)域選用四面體網(wǎng)格。為了提高模擬計(jì)算的準(zhǔn)確度,對反應(yīng)器內(nèi)噴氨格柵以及煙氣入口區(qū)域采取網(wǎng)格加密。網(wǎng)格數(shù)目為170萬個。

      3.1 邊界條件

      活性焦在反應(yīng)器內(nèi)流速較低,將其假設(shè)為靜止?fàn)顟B(tài)。反應(yīng)器煙氣進(jìn)口采用速度邊界條件,煙氣進(jìn)口速度根據(jù)實(shí)際煙氣量與入口斷面面積的比值設(shè)定,通過湍流強(qiáng)度和當(dāng)量直徑指定入口湍流參數(shù)。煙道出口采用壓力出口邊界條件。溫度設(shè)置為室溫,導(dǎo)流板和噴氨混合裝置采用壁面邊界條件[13]。

      3.2 求解方法與求解控制參數(shù)

      由于反應(yīng)器尺寸較大,所需劃分網(wǎng)格數(shù)目較多,為了保證求解的精度和速度,模擬過程中一般不修改Fluent中求解方法和求解控制參數(shù),而使用默認(rèn)值,具體設(shè)置為:梯度選用Least Squares Cell Based,壓力項(xiàng)選擇Standard,湍動項(xiàng)、動量項(xiàng)以及湍流耗散率項(xiàng)均選擇一階迎風(fēng)格式[14]。

      3.3 模擬煙氣條件

      模擬采用與現(xiàn)場工況一致的煙氣條件(表1)。

      表1 模擬煙氣條件

      3.4 模型驗(yàn)證

      將工業(yè)裝置總壓降和模擬工況條件下模型壓降進(jìn)行對比,驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確性,結(jié)果見表2。

      表2 工業(yè)裝置及模型壓降對比

      不同流速下,工業(yè)裝置壓降和模型數(shù)據(jù)平均誤差為5.9%,在可接受范圍內(nèi),因此所建立模型能在一定程度上反映工業(yè)裝置的實(shí)際運(yùn)行情況。

      4 模擬結(jié)果分析及內(nèi)構(gòu)件優(yōu)化

      4.1 煙氣導(dǎo)流部件的設(shè)計(jì)及添加

      活性焦聯(lián)合脫硫脫硝反應(yīng)器內(nèi)部煙氣跡線圖如圖3所示??芍獰煔鈴娜肟谶M(jìn)入下層料室,從小口徑進(jìn)入大口徑,存在突擴(kuò),導(dǎo)致入口區(qū)域及下層料室出現(xiàn)了較大渦流,煙氣軌跡紊亂。煙氣入口局部區(qū)域速度云圖如圖4所示,可知下層料室活性焦層中煙氣速度分布不均勻,焦層中部煙氣流速緩慢,活性焦未得到有效利用,而四周煙氣流速過高,煙氣凈化不充分,導(dǎo)致脫硫效果不理想。由于兩側(cè)氣室內(nèi)結(jié)構(gòu)簡單,煙氣在經(jīng)過兩側(cè)過渡氣室未出現(xiàn)明顯渦流,因此反應(yīng)器流場優(yōu)化主要集中在入口區(qū)域。

      圖3 活性焦聯(lián)合脫硫脫硝反應(yīng)器內(nèi)部煙氣跡線

      圖4 煙氣入口局部區(qū)域速度云圖

      針對煙氣入口處存在較大渦流,嚴(yán)重影響后續(xù)脫除效果的問題,考慮在煙氣入口處加裝導(dǎo)流板,以此增強(qiáng)煙氣的均布性并減少入口區(qū)域的渦流現(xiàn)象,導(dǎo)流板形式如圖5所示。

      圖5 導(dǎo)流板布置形式

      圖5(a)為4塊等高直板等板間距排列(方案a);圖5(b)為4塊高度等差的直板階梯型等距排列(方案b);圖5(c)為4塊彎曲板階梯型等距排列,其圓弧板尺寸一致,直板高度等差(方案c)。4種不同布置形式導(dǎo)流板尺寸見表3。

      表3 不同形式導(dǎo)流板尺寸及板間距

      根據(jù)以上布置方案,對加裝不同導(dǎo)流板后的反應(yīng)器內(nèi)煙氣跡線圖進(jìn)行了重新模擬,結(jié)果如圖6所示。

      圖6 加裝不同形式導(dǎo)流板后反應(yīng)器內(nèi)煙氣跡線

      由圖6可知,加裝等距等高直導(dǎo)流板并沒有起到明顯的煙氣均布效果,反應(yīng)器內(nèi)部仍存在較大渦流現(xiàn)象,煙氣跡線混亂無規(guī)律;加裝等距階梯型直板時(shí),反應(yīng)器入口區(qū)域均布分流效果較為明顯,但是導(dǎo)流板下部及近壁面處產(chǎn)生了較多小渦流,煙氣軌跡較為紊亂;加裝等距階梯型彎曲板后,靠近入口區(qū)域的小圓弧板將氣流分割成流股,由于圓弧板弧度與煙道彎頭角度相近,相對于結(jié)構(gòu)簡單的直導(dǎo)流板能夠避免由于煙氣流經(jīng)導(dǎo)流板時(shí)方向驟變而產(chǎn)生較大的阻力[15],另外渦流主要集中在近壁面,圓弧板的設(shè)置更加貼近上彎頭壁面,能夠有效改善彎頭壁面附近的流場[16]。由圖6還可知,煙氣入口處大漩渦消失,且煙氣軌跡較為平穩(wěn),僅在反應(yīng)器底部存在較小漩渦,反應(yīng)器內(nèi)部煙氣運(yùn)行阻力明顯減小[17]。

      針對以上3種方案,采用美國RSM標(biāo)準(zhǔn)分別計(jì)算了反應(yīng)器內(nèi)部煙氣流速偏差系數(shù)以及壓降,煙氣速度分布偏差系數(shù)計(jì)算公式[18]如下:

      (5)

      計(jì)算結(jié)果見表4??芍醇友b導(dǎo)流板前原反應(yīng)器的煙氣速度分布偏差系數(shù)為27.43%,壓降為1 407 Pa;加裝等距階梯彎曲板煙氣均布效果最優(yōu),反應(yīng)器內(nèi)煙氣速度分布偏差系數(shù)降低了11.08%,壓降下降了267 Pa,優(yōu)化效果明顯。

      表4 不同導(dǎo)流板方案下反應(yīng)器內(nèi)煙氣速度分布偏差系數(shù)及壓降

      4.2 噴氨區(qū)域內(nèi)構(gòu)件優(yōu)化

      噴氨是否均勻影響最終脫硝效果,另外局部氨氣濃度過高還會導(dǎo)致凈化煙氣中氨逃逸率超標(biāo)[19]?,F(xiàn)有反應(yīng)器中噴氨格柵的噴氨管結(jié)構(gòu)如圖7所示。

      圖7 原噴氨區(qū)域結(jié)構(gòu)

      通過數(shù)值模擬研究了反應(yīng)器內(nèi)活性焦脫硝段迎氣面氨氣與煙氣的混合情況,結(jié)果如圖8所示。可知,脫硝段迎氣面氨氣分布不均勻,且氨氣主要集中在活性焦層的上部,這是由于過渡氣室較窄,噴氨管與活性焦層距離太近,氨氣來不及混合擴(kuò)散。

      圖8 噴氨區(qū)氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布云圖

      氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布偏差系數(shù)計(jì)算公式[20]如下:

      (6)

      (7)

      (8)

      計(jì)算得到未優(yōu)化前原反應(yīng)器內(nèi)噴氨區(qū)氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布偏差系數(shù)為32%,氨氣分布均勻程度較差。

      考慮到反應(yīng)器過渡氣室較窄,采用在噴管上方加裝孔板的方案。多孔板作為一種常用的均混構(gòu)件,對塔內(nèi)流場、溫度場以及壓力場都有一定影響[21]。噴氨格柵上方加裝多孔板能夠?qū)Π睔馄鸬秸髯饔?,可防止局部氨氣濃度過高,實(shí)現(xiàn)速度及濃度的均一化;另外脫硝段煙氣在流經(jīng)多孔板時(shí)速度有所降低,能夠保證煙與氨氣混合更加均勻[22]。優(yōu)化后結(jié)構(gòu)如圖9所示。優(yōu)化后過渡氣室內(nèi)脫硝段活性焦迎氣面氨氣混合情況如圖10所示。

      圖9 優(yōu)化后噴氨區(qū)域結(jié)構(gòu)

      圖10 優(yōu)化后噴氨區(qū)氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布云圖

      由圖10可知,在過渡氣室添加多孔板后,明顯改善了反應(yīng)器噴氨區(qū)域氨氣分布情況,氨氣分布基本均勻,噴氨性能增強(qiáng),氨使用效率提高。經(jīng)計(jì)算,優(yōu)化后噴氨區(qū)氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布偏差系數(shù)減小到11%,偏差系數(shù)降低了21%,提高了噴氨均勻性。

      通過對過渡氣室內(nèi)噴氨構(gòu)件的優(yōu)化,煙氣與氨氣的混合效果改善,煙氣中污染物最終脫除效率達(dá)到85%以上。

      5 結(jié) 論

      1)以某工程活性焦聯(lián)合脫硫脫硝裝置為研究對象,采用CFD軟件建立了反應(yīng)器物理模型并對其進(jìn)行校核,不同煙氣流速下模型壓降與裝置實(shí)際壓降平均偏差5.9%,能夠較好地反映工業(yè)實(shí)際。

      2)針對煙氣入口處存在渦旋的情況,提出了在入口煙道加裝導(dǎo)流板的方案,模擬對比了加裝不同形式導(dǎo)流板后煙氣入口流場情況,結(jié)果表明選用等距階梯排列的彎曲板時(shí)煙氣均布效果最好,煙氣均布性較未加裝時(shí)提高了11%。

      3)針對脫硝段噴氨不均勻的情況,提出了在噴氨管上方加裝多孔板的方案,該措施能夠明顯提高氨氣在脫硝段的分布均勻性,氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差較改造前降低了21%,系統(tǒng)煙氣污染物脫除效率達(dá)到85%以上,滿足煙氣排放要求。

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