王治寧 杜宇東 杜鑫 楊劍(長(zhǎng)慶油田分公司第八采油廠)
長(zhǎng)慶油田采油八廠主要開采的層系主要是三疊系延長(zhǎng)組油藏和侏羅系延安組油藏,開發(fā)的層系均屬于“三低”油藏,油藏物性差,地層能量低[1]。因此,油田注水就顯得尤為重要。目前常規(guī)注水主要通過(guò)注水站利用往復(fù)式注水泵將高壓水通過(guò)管網(wǎng)、配水間及閥組注入地層來(lái)補(bǔ)充地層壓力[2]。注水站多選用額定壓力20 MPa 注水泵,干線壓力一般控制在16~19 MPa,受泵機(jī)組能量損失、站內(nèi)回流能量損失、注水干線能量損失、注水閥組能量損失、單井注水管線能量損失的影響,部分距注水站較遠(yuǎn)區(qū)塊的注水管線壓力下降較為明顯,存在注不夠或注不進(jìn)的現(xiàn)象。采油八廠目前共有注水井952口,其中注不夠井42 口,注不進(jìn)井26 口,日欠注約800 m3。
水井欠注不僅影響單井產(chǎn)量,而且對(duì)該區(qū)塊的開發(fā)也會(huì)造成一定影響。目前常用解決欠注及注不進(jìn)的主要措施有采取酸化增注措施和建設(shè)局部增壓橇[3],一是通過(guò)改善或提高地層吸水能力,二是通過(guò)提高末端壓力來(lái)解決欠注、注不進(jìn)問(wèn)題。由于酸化增注措施費(fèi)用較高(20 萬(wàn)元/井次),必須由專業(yè)隊(duì)伍實(shí)施,而且施工所用酸腐蝕性較高,且對(duì)會(huì)對(duì)地層造成一定影響,施工后措施液處理難度大等造成該措施實(shí)施有一定的局限性。局部增壓橇建設(shè)還需鋪設(shè)管線等,建設(shè)周期長(zhǎng)、費(fèi)用高(設(shè)備費(fèi)用30 萬(wàn)元/臺(tái)),且需要安排專人看護(hù),不適用現(xiàn)場(chǎng)的無(wú)人值守。因此需要一種能夠?qū)崿F(xiàn)高效增壓注水、安裝簡(jiǎn)單、管理方便的注水裝置。
采油八廠于2017 年開始與新鄉(xiāng)夏烽公司合作研發(fā)的螺桿增壓裝置,經(jīng)過(guò)多次室內(nèi)外反復(fù)試驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用成功,該裝置具有占地面積小,智能化程度高,安裝簡(jiǎn)潔,效率高,可有效解決邊遠(yuǎn)井欠注問(wèn)題。
從水源井到注水井,地面注水工藝系統(tǒng)通常包括供水站、注水站(含水處理)、配水間和注水井[4],油田注水系統(tǒng)見(jiàn)圖1。
圖1 油田注水系統(tǒng)
1)注水泵站工藝流程。注水泵站主要作用是將來(lái)水升壓,以滿足注水井對(duì)壓力的要求。工藝流程是來(lái)水進(jìn)站→計(jì)量→水質(zhì)處理→儲(chǔ)水罐→進(jìn)泵加壓→輸出高壓水,注水泵站流程見(jiàn)圖2。
圖2 注水泵站流程
2)注水井工藝流程。配水間是用來(lái)調(diào)節(jié)、控制和計(jì)量注水井的操作間,一般分為單井配水間和多井配水間。主要設(shè)施為分水器、正常注水和備用旁通管匯、壓力表、流量計(jì),單井閥組流程見(jiàn)圖3。
圖3 單井閥組流程
新研發(fā)的螺桿增壓注水泵,采用大扭矩輸出的交流永磁伺服電動(dòng)機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)螺桿泵工作,將高壓水通過(guò)螺桿泵增至更高壓力注入水井,實(shí)現(xiàn)增注的效果。螺桿增壓裝置組成有交流伺服永磁同步電動(dòng)機(jī)、高壓動(dòng)密封裝置和螺桿泵及智能控制系統(tǒng)。螺桿增壓裝置的結(jié)構(gòu)有臥式和立式兩種。
臥式螺桿增壓裝置(圖4),可滿足2~3 口注水井,不影響注水井測(cè)調(diào)通道,安裝不需要放噴等作業(yè),施工方便。該裝置的優(yōu)點(diǎn)如下。
圖4 臥式螺桿增壓裝置
1) 臥式增壓注水裝置無(wú)需動(dòng)管柱和起井作業(yè),只需改變進(jìn)出口的管線即可,施工過(guò)程簡(jiǎn)單方便,可實(shí)現(xiàn)單井和多井同時(shí)注入。
2)進(jìn)水口是管線高壓來(lái)水時(shí),不用泄壓,設(shè)備可以接力式增壓,采用先進(jìn)的高壓密封技術(shù),無(wú)泄漏。
3)壓力、排量調(diào)節(jié)方便、范圍寬,可設(shè)置出口壓力值,自動(dòng)閉環(huán)調(diào)節(jié),可實(shí)現(xiàn)恒壓注水。
立式螺桿增壓裝置(圖5)安裝在注水井大四通上,與井口直接相連,省略地面安裝,安全環(huán)保。該裝置的缺點(diǎn):因直接安裝在注水井口,無(wú)法反洗井,維護(hù)、更換設(shè)備時(shí)需泄壓同時(shí)無(wú)測(cè)調(diào)通道[4]。
圖5 立式螺桿增壓裝置
3.2.1 安全方面
1)占地面積小,維護(hù)簡(jiǎn)單,操作安全方便。
2)進(jìn)水口是低壓自然供水時(shí),可省去高壓遠(yuǎn)程輸送環(huán)節(jié)的一系列造價(jià)昂貴的高壓儀表、高壓管線、高壓閥門、高壓泵等設(shè)備,大大降低費(fèi)用,而且高壓部分在井下(螺桿泵出口以下),地面無(wú)高壓,地面配套簡(jiǎn)單,無(wú)安全隱患。
3)進(jìn)水口是管線高壓來(lái)水時(shí),不用泄壓,設(shè)備可以直接增壓,采用先進(jìn)的高壓密封技術(shù),無(wú)泄漏風(fēng)險(xiǎn)。
4)螺桿泵運(yùn)行轉(zhuǎn)速可調(diào),泵的出口壓力可隨泵的級(jí)數(shù)增加而增加,吸入性能好,流量均勻連續(xù),振動(dòng)小,噪音低。
3.2.2 節(jié)能高效
1)采用永磁同步電動(dòng)機(jī)專用控制器對(duì)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子速度、位置以及定子電流進(jìn)行三閉環(huán)控制,精確控制電動(dòng)機(jī)的速度和轉(zhuǎn)矩,柔性平滑驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),其功率因數(shù)達(dá)到0.9 以上,大大降低系統(tǒng)損耗,電動(dòng)機(jī)節(jié)能高效,實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)綜合效率最大化運(yùn)行[5]。
2)可進(jìn)行超高壓力增注,地面增壓泵增注一般不會(huì)超過(guò)35 MPa,該技術(shù)可在井下增加來(lái)水壓力25 MPa。例如來(lái)水壓力為15 MPa,井下可增壓至40 MPa,而且井口只需要25 MPa 壓力等級(jí)井口。
3.2.3 智能方便
注水系統(tǒng)壓力、排量調(diào)節(jié)方便、范圍寬,可設(shè)置出口壓力值,自動(dòng)閉環(huán)調(diào)節(jié);實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化操作以及GPRS 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,便于集中化管理;控制器具備過(guò)流、過(guò)載以及出口壓力異常等保護(hù)功能,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守。
蘆29-108 井為王盤山長(zhǎng)8 油藏注水井,采用菱形反九點(diǎn)法注水,對(duì)應(yīng)的油井共5 口,分別是蘆29-107、蘆28-109、蘆28-108、蘆30-108、蘆30-107。該井由樊學(xué)作業(yè)區(qū)學(xué)六注水站注水,注水管線長(zhǎng)度4 km。王盤山長(zhǎng)8 油藏注水壓力為17 MPa,原始地層壓力17.5 MPa,因此,大部分水井欠注嚴(yán)重,影響地層壓力保持水平。該注水井于2012 年8 月8 日 投注,配注20 m3,日注10 m3左右,投注后即注不進(jìn),已多次實(shí)施酸化增注措施,平均有效期不足3 個(gè)月[6-7]。
2017 年7 月12—16 日,在定邊采油作業(yè)區(qū)蘆29-108 井第一次試驗(yàn)運(yùn)行,其中,轉(zhuǎn)速150 r/min,日注水14 m3。運(yùn)行24 h 后井口壓力從0 MPa 達(dá)到19.5 MPa。試驗(yàn)效果很好,但是運(yùn)行幾天后,高壓旋轉(zhuǎn)密封(盤根)失效。
盤根承壓能力強(qiáng),但密封效果差,需要漏失一定的水散熱,并且盤根預(yù)壓松,漏水多,預(yù)壓太緊,則電流大發(fā)熱厲害。
針對(duì)第一次實(shí)驗(yàn)出現(xiàn)盤根刺漏的問(wèn)題,分別實(shí)驗(yàn)了橡膠+盤根的復(fù)合密封結(jié)構(gòu)、聚四氟乙烯密封結(jié)構(gòu),均因承壓能力(10 MPa)和耐久性差無(wú)法正常運(yùn)行,最終借鑒了磁力泵的原理將容易泄露的動(dòng)密封結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為零泄漏的靜密封結(jié)構(gòu)(圖6),徹底解決了泄露導(dǎo)致壓力無(wú)法達(dá)到要求的問(wèn)題[8-10]。
圖6 磁力泵結(jié)構(gòu)
2018 年8 月10 日完成第三代樣機(jī)生產(chǎn)及室內(nèi)實(shí)驗(yàn),運(yùn)行正常后到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)安裝。運(yùn)行轉(zhuǎn)速為300 r/min,電流為1.6 A,日注水量19 m3,進(jìn)口壓力15.8 MPa,出口壓力19.2 MPa。
2019 年8 月19 日, 在 定 邊 采 油 作 業(yè) 區(qū) 元307-189 注水井?dāng)U大試驗(yàn)第二套裝置,運(yùn)行轉(zhuǎn)速為223 r/min,電流為7.2 A,瞬時(shí)流量0.83 m3/h,每天注入19.92 m3,進(jìn)口壓力14.5 MPa,出口壓力19.4 MPa,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。
表1 螺桿增壓注水運(yùn)行情況
設(shè)備使用效果評(píng)價(jià):第三代產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)滿足配注要求,試驗(yàn)取得成功。電流只有1.6 A,實(shí)際運(yùn)行功率2.35 kW,節(jié)能效果顯著。采用了閉環(huán)控制,以壓力為控制點(diǎn),避免停水后螺桿泵干磨等情況發(fā)生,降低了運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)??稍谑謾C(jī)APP 上直接遠(yuǎn)程監(jiān)控、啟停、調(diào)排量等操作,操作簡(jiǎn)單,管理方便。
2019 年7 月至2020 年6 月,我廠共計(jì)安裝末端螺桿增壓裝置8 套,均運(yùn)行正常,單日消減欠注量164 m3,螺桿泵增壓注水運(yùn)行情況見(jiàn)表1。
螺桿增壓注水裝置,費(fèi)用38 萬(wàn),可帶1~3 口井,整泵質(zhì)保2 年;單井日耗電量平均35 kWh,年累計(jì)耗電12 775 kWh,電費(fèi)約0.83 萬(wàn)元。水井增注措施費(fèi)用20 萬(wàn)元/井次,常規(guī)酸化增注有效期2~6個(gè)月,年措施費(fèi)用約40 萬(wàn)元。一年可收回投資成本,投資回報(bào)率100%。
1)采用了閉環(huán)控制,設(shè)備進(jìn)出口均以壓力為控制點(diǎn),避免來(lái)水不足或系統(tǒng)停水后螺桿泵干磨,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。
2)滿足無(wú)人值守運(yùn)行,可滿足場(chǎng)站系統(tǒng)監(jiān)控和手機(jī)APP 遠(yuǎn)程控制,可以遠(yuǎn)程直接操作,能做到監(jiān)控,啟動(dòng),停止,調(diào)排量等操作,操作簡(jiǎn)單,管理方便。
3)設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)需安裝高壓管線,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)高壓刺漏的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
1)該設(shè)備的成功運(yùn)行,解決了油田注水系統(tǒng)末端注水井因壓力損耗造成的欠注和注不進(jìn)問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)運(yùn)行滿足油田注水配注要求,效果良好,是一種值得推廣的末端注水裝置。
2)該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝簡(jiǎn)便;無(wú)需單獨(dú)安裝分水器和鋪設(shè)高壓注水管線,降低投資的同時(shí)減少現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)。
3)該裝置控制系統(tǒng)采用閉環(huán)控制,以壓力為控制點(diǎn),避免停水后螺桿泵干磨。其遠(yuǎn)程控制功能可以在手機(jī)APP 可以直接操作,能做到監(jiān)控、啟停和調(diào)排量等操作,該功能操作簡(jiǎn)單,管理方便,同時(shí)可按照用戶要求進(jìn)行針對(duì)性的設(shè)計(jì)。