劉德尚 申坤 張建光 趙一樺 陳天華 谷利軍 王建榮
(長慶油田分公司第一采氣廠)
第一采氣廠第五凈化廠硫磺回收裝置設(shè)計規(guī)模與900×104m3/d 的脫硫脫碳裝置匹配,于2015 年12 月30 日建成投產(chǎn),采用選擇催化氧化法技術(shù)(SCO 工藝),處理凈化裝置分離出來的酸性氣體。設(shè)計硫磺回收裝置酸氣進氣壓力為40~60 kPa,溫度40~45 ℃, 額 定 工 況 酸 氣 流 量 13 380 m3/h(20 ℃, 101.325 kPa), 硫 回 收 率 大 于 或 等 于98.5%,H2S 含量2.8718%(41.39 g/m3),日產(chǎn)硫磺12.3 t。恒溫反應(yīng)器中,H2S 同O2進行選擇氧化反應(yīng),將95%以上的H2S 氧化成單質(zhì)硫,為防止床層溫升過高導(dǎo)致催化劑失活,恒溫反應(yīng)器采用內(nèi)插管換熱形式,采用鍋爐水汽化,產(chǎn)生3.0 MPa 蒸汽的方式帶走反應(yīng)熱。恒溫反應(yīng)器產(chǎn)生的3.0 MPa 蒸汽通過中壓蒸汽空冷器E-0705 冷凝后返回汽包,實現(xiàn)中壓蒸汽的循環(huán)利用。
經(jīng)過2016 年硫磺回收開車及連續(xù)運行中發(fā)現(xiàn),酸性氣體進恒溫反應(yīng)器的溫度偏低,而硫磺回收在運行過程中,酸性氣體中的H2S 在恒溫反應(yīng)器中與空氣中的O2在催化劑的作用下進行反應(yīng),產(chǎn)生大量的熱量,為了防止恒溫反應(yīng)器床層溫度超溫,通過鍋爐水汽化的方式,帶走恒溫反應(yīng)器的反應(yīng)熱,高溫蒸汽經(jīng)過空冷器降溫、冷凝后,進入汽包,恒溫反應(yīng)器產(chǎn)生的蒸汽溫度高,空冷器需要長期不間斷運行,大量的熱量通過空冷器散熱片被排放到空氣中,浪費了大量的熱量和電量,造成能源浪費[1-5]。若是在酸性氣體進恒溫反應(yīng)器反應(yīng)前增加一套換熱設(shè)備,提高酸性氣體進恒溫反應(yīng)器的溫度,最大限度的利用恒溫反應(yīng)器產(chǎn)生熱,進而降低生產(chǎn)運行成本,實現(xiàn)節(jié)約能源的目的。
為了最大限度的回收利用恒溫反應(yīng)器的反應(yīng)熱,分別在汽包出口,即蒸汽進空冷器前引出兩條蒸汽管線,用于提高酸性氣體進恒溫反應(yīng)器前新增換熱器的熱源和過程氣進絕熱反應(yīng)器前新增換熱器的的熱源。經(jīng)過換熱后的蒸汽進入新增的凝結(jié)水分離器,實現(xiàn)汽水分離,在通過凝結(jié)水泵加壓,進入汽包,完成一個閉式循環(huán),進而達到蒸汽重復(fù)利用的目的[6-10]。硫磺回收恒溫反應(yīng)器反應(yīng)熱回收利用改造后工藝簡圖見圖1。
2016 年5 月份對硫磺回收裝置工藝進行調(diào)整改造,于2016 年12 月底投產(chǎn)運行,經(jīng)過一年多的運行,改造后硫磺回收裝置運行安全平穩(wěn),有效的提高了蒸汽的利用率,節(jié)約了能源,降低了裝置生產(chǎn)運行成本。
按照2017 年全年運行,每天平均回收生產(chǎn)蒸汽9.6 t,扣除硫磺回收裝置年度停產(chǎn)檢修時間35 天,年累計可回收利用蒸汽約3 168 t。
而燃氣鍋爐理論上每產(chǎn)生1 t 水蒸汽,需要消耗約天然氣70~75 m3,取平均值72.5 m3,則硫磺回收工藝調(diào)整改造后每年可節(jié)約天然氣為22.96×104m3。
天然氣銷售價格按每方1.1 元計算:每年可降低生產(chǎn)運行成本25.26 萬元。
圖1 硫磺回收恒溫反應(yīng)器反應(yīng)熱回收利用改造后工藝簡圖
1)在硫磺回收進行工藝調(diào)整改造前,結(jié)合了原有的工藝流程,組織技術(shù)人員充分進行了論證報告,確保了工藝調(diào)整后硫磺回收裝置的安全平穩(wěn)運行。
2)工藝調(diào)整改造后,最大限度的回收利用了硫磺回收恒溫反應(yīng)器反應(yīng)熱,減少了熱損失。
3)在生產(chǎn)運行中,每天可回收利用蒸汽約9.6 t,每年可降低生產(chǎn)運行成本25.26 萬元,節(jié)能降耗效果明顯。