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      某發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)臺架試驗轉速波動問題分析

      2020-12-30 05:22:28
      中國科技縱橫 2020年15期
      關鍵詞:活門供油調節(jié)器

      (中國航發(fā)湖南動力機械研究所,湖南株洲 412002)

      0 引言

      某數(shù)控系統(tǒng)在隨發(fā)動機進行臺架試驗時,在慢車狀態(tài)出現(xiàn)燃氣發(fā)生器轉速(Ng)、動力渦輪轉速(Np)波動的現(xiàn)象,振幅超過0.5%。典型的轉速異常波動的試車曲線見圖1。

      圖1 典型轉速異常波動形態(tài)(放大)

      1 轉速波動問題分析及定位

      以Np轉速波動為頂事件建立故障樹,通過以下方式對故障樹各底事件進行分析排查:(1)臺架試車數(shù)據分析;(2)數(shù)控系統(tǒng)各部件檢測;(3)半物理模擬試驗復現(xiàn);(4)臺架監(jiān)測泵調節(jié)器出口壓力。

      通過對底事件逐項排查分析,問題定位為泵調節(jié)器存在滯環(huán)特性。針對泵調節(jié)器能夠造成泵調節(jié)器滯環(huán)的原因有:計量活門滯環(huán)、壓差活門滯環(huán)。由于泵調節(jié)器在出廠驗收時會檢查穩(wěn)定流量滯環(huán),合格后方出廠,因此可排除計量活門滯環(huán)的問題。

      2 機理分析

      壓差活門主要由活門、襯套、薄膜、彈簧、溫度補償片、層板節(jié)流器及壓差活門蓋等部件組成,其結構原理圖如圖2所示。薄膜感受壓差活門前后油壓,當壓差活門正常工作并達到穩(wěn)態(tài)時,作用在薄膜上的力保持平衡。當壓差活門前后壓差偏離給定值時,作用在薄膜上的力平衡被打破,活門相對襯套產生位移,及時改變回油面積,使回油流量發(fā)生改變,從而引起計量前壓力增大或減小,直至壓差恢復設定值[1]。

      圖2 壓差活門結構原理圖

      2.1 壓差滯環(huán)理論

      壓差活門在移動過程中存在摩擦力,在壓差活門打開時,摩擦力方向為關閉方向,在壓差活門關閉時,摩擦力方向為打開方向[2]。

      壓差活門打開時,作用在壓差活門上的力平衡方程為:ΔP1A=K(x0+x)+Fs+Ff

      式中:ΔP1為打開時的壓差值,A為壓差活門面積,F(xiàn)s為穩(wěn)態(tài)液動力,F(xiàn)f為壓差活門的摩擦力。

      同樣,壓差活門關閉時,作用在壓差活門上的力平衡方程為:ΔP2A=K(x0+x)+Fs-Ff

      式中:ΔP2為關閉時的壓差值。

      兩式相減得 :ΔP1-ΔP2=2Ff/A

      在壓差活門打開和關閉的過程中,運動到同一位置時由于摩擦力的存在,使得二者壓差值不一致,也就產生了壓差滯環(huán)。壓差滯環(huán)的大小與摩擦力成正比,與活門面積成反比。

      2.2 壓差滯環(huán)對計量流量的影響分析

      建立泵調節(jié)器數(shù)學模型[3],給定計量活門位置恒定,齒輪泵轉速從0按斜坡規(guī)律升高到100%,時間為80s,再從100%按斜坡規(guī)律降低到0,當壓差活門摩擦力設為0N,無動態(tài)滯環(huán);當壓差活門摩擦力設為2.5N,轉速升程和降程中流量動態(tài)滯環(huán)平均大小有5.2L/h。

      仿真結果表明,滯環(huán)的大小與壓差活門的摩擦力相關,摩擦力越大,滯環(huán)量越大。這是由于在計量活門位置不變的情況下,若壓差活門沒有滯環(huán),轉速升程和降程過程中同一轉速下的計量前后壓差不變,則計量流量應該相等;當壓差活門存在滯環(huán),在轉速升程中,壓差活門從關閉到逐漸打開,摩擦力朝關閉的方向,使得壓差和計量流量比沒有滯環(huán)時偏大;轉速降程中,壓差活門從打開到逐漸關閉,摩擦力朝打開的方向,使得壓差和計量流量比沒有滯環(huán)時偏小,因此則同一轉速下轉速升程的壓差和計量流量會大于降程,二者存在一個差值。

      2.3 壓差滯環(huán)對發(fā)動機轉速波動影響分析

      對故障發(fā)動機轉速波動時Np、Ng、油針位置進行分析,見圖2。試驗中未采集泵調實際出口流量信號,但慢車以上Ng轉速可反映出口流量的變化情況。

      圖3 發(fā)動機轉速波動數(shù)據

      從圖3可以看出,隨著油針正弦波動,Ng轉速在油針最大開始下降的過程中,先基本保持不變,直到某一點后再開始下降,上升過程同樣。一個波動周期內的變化說明:

      階段1:Np緩慢上升,接近目標轉速100%,由PID算法控制油針位置減小,即需減小供油量,但由于壓差活門卡滯,計量流量并未跟隨油針減小而減小,故Np一直處于增大狀態(tài)直到超過100%。Ng轉速在此階段基本不變可佐證計量流量并未明顯減?。?/p>

      階段2:當Np達到最大值點的時候,也讓油針給定快達到了最低點。壓差活門克服了摩擦力開始運動,計量流量跟隨油針減小而減小,使得Np、Ng開始減?。?/p>

      階段3:當轉速從最大值降低時,這時的油針給定已經偏離了能使得系統(tǒng)穩(wěn)定的平衡點,PID也會調節(jié)油針給定回調上升,故油針給定反向增大,壓差活門應該換向,但由于壓差活門卡滯,計量流量并未跟隨油針增大而增大,故Np一直持續(xù)減小直到小于100%。Ng轉速在此階段基本不變可佐證計量流量并未明顯增大;

      階段4:壓差活門克服了摩擦力開始運動,計量流量跟隨油針增大而增大,使得Np、Ng開始增大。

      實際使用中,改變載荷時,控制器通過PID算法調節(jié)供油量來保證Np恒定,調節(jié)的過程中,Np會出現(xiàn)超調,假設使Np低于100%,此時PID算法控制使油針給定增大,增大供油量。正常情況下,供油量及時跟隨油針給定,很快能使Np穩(wěn)定。但泵調節(jié)器由于壓差活門的滯環(huán)使得供油量未能及時增大,則PID算法會一直調節(jié)使油針給定繼續(xù)增大,直到計量流量跟隨油針給定開始增大,Np開始增大,此時的油針給定已大于正常狀態(tài)下的油針給定,Np也已超過100%;根據PID算法,油針給定又要減小,但計量流量仍然不能及時跟隨并減小,如此反復,使得Np、Ng和油針持續(xù)波動,無法穩(wěn)定。

      2.4 分析結果

      壓差活門滯環(huán)的存在使得壓差活門響應滯后,供油量無法及時跟隨油針給定,當控制油針給定增大時,供油量未能及時增大,則PID算法會一直調節(jié)使油針給定繼續(xù)增大,直到計量流量跟隨油針給定開始增大,發(fā)動機轉速開始增大,此時的油針給定已大于正常狀態(tài)下的油針給定,根據PID算法,油針給定又要減小,但計量流量仍然不能及時跟隨并減小,如此反復,使得發(fā)動機轉速和油針位置無法穩(wěn)定,導致發(fā)動機轉速波動的產生。

      3 故障復現(xiàn)

      壓差活門在移動過程中產生摩擦力的原因很多,本文以壓差活門的彈簧與活門未對中故障使壓差活門在襯套內發(fā)生偏磨并使活門產生徑向力,來模擬移動過程中的摩擦力。

      圖4 半物理大閉環(huán)慢車轉速波動復現(xiàn)

      3.1 壓差活門滯環(huán)復現(xiàn)

      為驗證彈簧未對中對壓差滯環(huán)的影響,選用泵調器作為試驗載體,在壓差活門彈簧座上加一個3mm的偏斜墊片觀察動態(tài)滯環(huán)前后的變化情況。加偏斜墊片前壓差活門經過多次拆裝試驗動態(tài)滯環(huán)均合格。加偏斜墊片后,動態(tài)滯環(huán)約為10L/h~30L/h,滯環(huán)明顯增大。

      圖5 重新安裝壓差活門后動態(tài)滯環(huán)

      3.2 轉速波動故障復現(xiàn)

      進行半物理試驗對故障進一步驗證,在壓差活門彈簧座上加一個3mm的偏斜墊片,使得彈簧偏斜,并在半物理臺的大閉環(huán)轉速穩(wěn)定性試驗,如圖4所示。地慢狀態(tài)復現(xiàn)了轉速波動,波動可持續(xù)且無法穩(wěn)定,空慢以上穩(wěn)定。地慢Np波動幅值74.93%±0.98%,周期8.6s~9.6s。新安裝壓差活門后復測動態(tài)滯環(huán)合格(如圖5),大閉環(huán)測試各狀態(tài)轉速無明顯波動。

      4 結論

      針對某型發(fā)動機臺架試驗出現(xiàn)的轉速波動現(xiàn)象,本文對故障進行數(shù)字仿真和半物理試驗,驗證了壓差活門的滯環(huán)可以引起計量流量的波動,使得供油量無法及時跟隨油針給定,導致發(fā)動機轉速波動的產生。在本研究的基礎上,可以針對泵調節(jié)器的其他活門,如增壓活門、定壓活門等進行滯環(huán)研究,并對活門與彈簧的結構進行改進設計,以提高泵調節(jié)器的可靠性。

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