申凱峰
摘要:目前,連鑄坯出現(xiàn)氣泡屬于一種較為常見的質(zhì)量缺陷,大部分煉鋼廠所生產(chǎn)的連鑄坯都會(huì)出現(xiàn)不同程度較為嚴(yán)重的氣泡,要使用火焰清理機(jī)或手工清理器對(duì)其進(jìn)行清理之后才能開展加熱以及軋制工藝,嚴(yán)重的降低了鑄坯在熱送熱裝時(shí)的生產(chǎn)效率,與此同時(shí)清理期間金屬燒損量較大,也會(huì)對(duì)燃?xì)?、氧氣造成大量消耗,而且清理操作極有可能導(dǎo)致坯料報(bào)廢,所以此問題亟待解決。本文主要針對(duì)連鑄坯氣泡形成的主要原因進(jìn)行分析,然后基于此,提出了一系列控制措施,以供參考。
關(guān)鍵詞:連鑄板坯;氣泡;成因;控制
前言:
現(xiàn)階段,連鑄坯在軋制工藝時(shí),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)邊裂的狀況,連鑄坯一旦出現(xiàn)邊裂,加熱爐溫度就會(huì)升高,除磷之后會(huì)形成一定數(shù)量的氣泡,而且深度不等,特別是在連鑄坯的窄側(cè)氣泡的數(shù)量極多,而且呈無規(guī)律的形式分布。所以,目前針對(duì)連鑄坯氣泡形成的主要因素進(jìn)行分析以及研究,并提出有針對(duì)性的措施進(jìn)行解決,不僅能夠減少鑄坯氣泡發(fā)生的幾率,也能夠讓產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效保障。
1 ?連鑄板坯氣泡的主要成因
1.1 非穩(wěn)態(tài)的澆鑄板坯
1.中間包內(nèi)存在殘留的鋼渣,進(jìn)入到結(jié)晶器當(dāng)中,而且在上浮時(shí)效果并不充分。
2.結(jié)晶器在點(diǎn)檢期間形成了一定程度的鋼液卷渣。
3.中間包中的耐材在烘烤時(shí)不夠到位,釘屑等冷卻材料發(fā)生了潮濕,從而導(dǎo)致水汽流入到鋼液中形成了化學(xué)反應(yīng),生成了氧氣和氫,經(jīng)過一系列的凝結(jié)之后又產(chǎn)生了一氧化碳和氫氣,而這兩種氣體被凝固坯殼所獲取。
1.2 穩(wěn)態(tài)澆鑄的板坯
在穩(wěn)態(tài)澆鑄期間板坯的邊緣區(qū)域發(fā)生氣泡,大部分都是因?yàn)殇撘寒?dāng)中的氣體,而氣體形成的主要原因是,在上浮期間獲取的凝固胚殼所導(dǎo)致。出現(xiàn)影響的因素相對(duì)較多,不僅和澆鑄的溫度、鋼液的具體成分有關(guān)聯(lián),而且還與輔料水分的具體含量、連鑄保護(hù)澆鑄、浸入式水口插入的具體深度、真空精煉應(yīng)用的工藝等都息息相關(guān)。
1.2.1 鋼液成分以及過熱度
鎳、鉬、鉻等合金元素中都含有數(shù)量極多的鋼種,而且鋼液在黏度層面系數(shù)相對(duì)較大,氣體在夾雜上浮時(shí)會(huì)受到極大的阻力,所以導(dǎo)致上浮時(shí)間被增加。經(jīng)過現(xiàn)場的實(shí)踐研究表明,此種類型的鋼種會(huì)發(fā)生較為嚴(yán)重的氣泡現(xiàn)象,極其容易產(chǎn)生廢品。
對(duì)過熱度進(jìn)行澆注時(shí),在工藝層面的要求是10~30℃,煉鋼時(shí)如果某一環(huán)節(jié)對(duì)鋼液溫度沒有進(jìn)行嚴(yán)格管控,過熱度也會(huì)存在不超過10℃的狀況。一旦過熱度相對(duì)較低,鋼液的粘稠度就會(huì)逐漸增大,氣體在結(jié)晶器內(nèi)部進(jìn)行上浮時(shí),困難程度也會(huì)急劇升高,極其容易被坯殼所獲取,從而在皮下形成氣泡,情節(jié)嚴(yán)重時(shí)還會(huì)發(fā)生結(jié)冷鋼的狀況。通常情況下,在現(xiàn)場對(duì)鑄坯進(jìn)行抽查檢驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)如果過熱度相對(duì)較低,爐次板坯邊緣位置的氣泡會(huì)極其嚴(yán)重。
1.2.2 真空冶煉
脫氧狀況相對(duì)不好的鋼液,在凝結(jié)期間極其容易出現(xiàn)碳氧反應(yīng),從而形成一氧化碳,一氧化碳一旦形成鋼液中的氣體含量就會(huì)急劇升高,從而導(dǎo)致鑄坯期間極其容易形成氣泡。一般情況下來說,應(yīng)用不同形式的真空脫氣工藝,鋼液在氮含量和氧含量層面會(huì)存在極大的差別。尤其是對(duì)高碳鋼進(jìn)行生產(chǎn)時(shí),需要加入增碳劑,而且增碳劑內(nèi)部的氫含量相對(duì)較高,會(huì)導(dǎo)致鋼液中的氫含量急劇上升。
1.2.3 結(jié)晶器內(nèi)部的鋼液出現(xiàn)流場
浸入式水口在插入時(shí),不同的深度對(duì)于板坯氣泡形成,也會(huì)造成不同程度的影響。如果插入時(shí)深度相對(duì)不深,容易出現(xiàn)液面翻騰,導(dǎo)致卷渣氣泡形成。插入時(shí)如果深度太深,鋼液在沖擊時(shí)深度就會(huì)急劇加深,導(dǎo)致氣體上浮極為困難,從而極其容易被結(jié)晶器邊緣內(nèi)部存在的凝固坯殼所捕獲,從而在邊部形成氣泡[1]。
2 ?控制連鑄坯氣泡的主要措施
2.1 控制非穩(wěn)態(tài)澆鑄期間的措施
開始澆鑄時(shí),由于中間包和結(jié)晶器內(nèi)的溫度相對(duì)較低,結(jié)晶器內(nèi)部就會(huì)存在比較多的冷鋼,需要重復(fù)對(duì)其進(jìn)行點(diǎn)檢,并對(duì)冷鋼進(jìn)行清潔,而此期間就會(huì)導(dǎo)致液面出現(xiàn)較大程度的波動(dòng),不可防止的就會(huì)出現(xiàn)一定程度的卷渣。所以,在開始澆鑄之前需要應(yīng)用開澆渣,使用鋁、硅等元素形成化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生一定程度的熱量,降低冷鋼的形成量,常規(guī)情況下進(jìn)行開澆渣的主要操作時(shí),在鋼液淹沒在浸入式水口中的吐出孔時(shí),加入開澆渣以及結(jié)晶器的保護(hù)渣,但是這種方式在初期應(yīng)用之后并沒有降低冷鋼的形成量,首爐板坯出現(xiàn)的氣泡也沒有得到有效減少。通過對(duì)開澆渣的加入操作進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,就是在鋼液淹沒浸入式水口的吐出孔時(shí)加入開澆渣,經(jīng)過10~15秒之后開澆渣會(huì)變成紅色,此時(shí)再加入結(jié)晶器的保護(hù)渣。事實(shí)證明,此種操作方式能夠讓冷鋼的形成量急劇降低,首爐非穩(wěn)態(tài)澆鑄時(shí),板坯氣泡數(shù)量也會(huì)得到有效降低。
2.2 控制穩(wěn)態(tài)澆鑄期間的工藝措施
2.2.1 控制過熱度
在精煉環(huán)節(jié)中,對(duì)于溫度管控的水平進(jìn)行深層次的提升。對(duì)于精煉氬氣的流量管控、出鋼量、出鋼溫度、鋼包的包況進(jìn)行穩(wěn)定管控,定期針對(duì)測溫槍展開校正,讓鋼液溫度在測量期間的精準(zhǔn)度得到有效保障。
2.2.2 深層次的脫氣以及脫氧
要讓鋼液在脫氧層面的效果得到有效保障,要求鋼液中的鋁要高于0.015%。對(duì)于高碳鋼而言,為了有效降低鋼中氣體的主要含量,對(duì)工藝提出的要求是需要在真空狀態(tài)下,維持20分鐘以上的時(shí)間。
2.2.3 對(duì)浸入式水口的實(shí)際插入深度進(jìn)行優(yōu)化
優(yōu)化之前的浸入式水口插入的深度,通常情況在150~175毫米的范圍內(nèi),此范圍對(duì)于鋼液內(nèi)部氣體的排出、上浮都會(huì)造成不利影響。
所以,需要對(duì)于水口在插入時(shí)的深度進(jìn)行更改,維持在140~155mm的范圍內(nèi),因?yàn)椴迦肷疃认鄬?duì)較淺時(shí),能夠讓氣泡上浮更加容易[2]。
結(jié)束語:綜上所述,為了有效管控連鑄坯氣泡的形成,首先,需要應(yīng)用性能狀態(tài)較好的保護(hù)渣,而且要求保護(hù)渣中三氧化二鋁含量低于10%,與此同時(shí)需要讓熔融層保持一定的厚度。其次,讓鋼水的純凈程度得到有效提升,并讓鋼水在澆鑄時(shí)有一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)。然后,需要保障連鑄鋼水在澆鑄期間的溫度維持在一個(gè)可控的范圍之內(nèi),并對(duì)生產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)行有效管控,讓連鑄拉速可以維持恒定狀態(tài)。最后,讓液面保持穩(wěn)定性,對(duì)于結(jié)晶器液面的波動(dòng)幅度進(jìn)行有效管控,要求低于±3毫米。
參考文獻(xiàn):
[1]劉小軍,李杰,劉德勝,等.舞鋼連鑄板坯皮下氣泡缺陷的成因分析與控制[J].寬厚板,2021.
[2]肜玲華,姚小峰.連鑄坯皮下氣泡的成因分析及應(yīng)對(duì)措施[J].冶金與材料,2019,39(5):3.